呂 欣
(遼勤集團(tuán)建設(shè)發(fā)展有限公司,遼寧沈陽(yáng) 110032)
隨著冶金工業(yè)利用余熱余能自發(fā)電項(xiàng)目的陸續(xù)上馬投運(yùn),并網(wǎng)變壓器必須提高消納能力以防止功率穿越運(yùn)行,不得不將燒結(jié)主抽風(fēng)機(jī)、高爐鼓風(fēng)機(jī)及軋鋼產(chǎn)線等大功率用電負(fù)荷轉(zhuǎn)至并網(wǎng)變壓器供電,進(jìn)而有效提高自發(fā)電比例,另為降本增效而采取停運(yùn)備用變壓器來(lái)減少基本容量電費(fèi)和有功功率損耗電度電費(fèi)支出,以致并網(wǎng)變壓器滿載運(yùn)行,加之沖擊性用電負(fù)荷的存在,甚至短時(shí)超載運(yùn)行,并網(wǎng)變壓器線圈繞組頻繁承受巨大電磁力變化的特殊運(yùn)行工況,存在發(fā)生嚴(yán)重故障的安全隱患。筆者通過(guò)一起色譜異常跟蹤分析和直流電阻試驗(yàn)數(shù)據(jù)診斷案例,判斷分析引線斷股故障點(diǎn)位置并提出解決問(wèn)題和處理措施,及時(shí)消除自發(fā)電并網(wǎng)變壓器的隱患缺陷。
66/6 kV 總降變電站66 kV 工鐵一線帶1#主變及其所帶6 kVⅠ段母線運(yùn)行,66 kV 工鐵二線帶2#主變及其所帶6 kVⅡ段母線運(yùn)行,其中6 kVⅡ段母線燒結(jié)一線帶180 m2燒結(jié)主抽風(fēng)機(jī)運(yùn)行、鼓風(fēng)一線帶1#高爐鼓風(fēng)機(jī)運(yùn)行、鼓風(fēng)三線帶2#高爐鼓風(fēng)機(jī)運(yùn)行、棒材一線帶棒材軋鋼產(chǎn)線運(yùn)行,25 MW 發(fā)電機(jī)組并網(wǎng)于6 kVⅡ段母線,即2#主變?yōu)樽园l(fā)電并網(wǎng)變壓器,主接線示意如圖1。
并網(wǎng)變壓器帶6 kVⅡ段母線運(yùn)行,主要有180 m2燒結(jié)工序主抽風(fēng)機(jī)TD-7400-6 型7400 kW 電動(dòng)機(jī)、1#高爐鼓風(fēng)機(jī)YGF800-4型7100 kW電動(dòng)機(jī)和2#高爐鼓風(fēng)機(jī)YGF1000-4 型10500 kW 電動(dòng)機(jī)及12000 kW 棒材軋鋼產(chǎn)線等大功率用電負(fù)荷,有效提高并網(wǎng)變壓器消納能力,防止并網(wǎng)變壓器功率穿越運(yùn)行。
圖1 主接線示意圖
2017 年9 月,結(jié)合生產(chǎn)計(jì)劃安排年度秋季變壓器及其供電系統(tǒng)輪停檢修試驗(yàn),其中2#主變(自發(fā)電并網(wǎng)變壓器)型號(hào)為SZ11-31500/66,組別為YN,d11,該變壓器2012 年正式投入運(yùn)行,各年度油色譜分析和預(yù)防性試驗(yàn)數(shù)據(jù)結(jié)果均正常,但2017年度檢修試驗(yàn)發(fā)現(xiàn)存在隱患缺陷。
2017 年9 月22 日進(jìn)行變壓器油色譜分析時(shí),表1 數(shù)據(jù)顯示油中總烴含量急劇上升,幅度較大。對(duì)比分析總烴含量過(guò)高,且CH4和C2H4屬主導(dǎo)型組成成分,據(jù)此可斷定屬過(guò)熱性故障。用CH4、C2H6、C2H4、C2H2和H2五種主導(dǎo)型特征氣體和的三對(duì)比值法,進(jìn)一步求得具體故障點(diǎn)溫度為:
由此可知,具體故障點(diǎn)溫度高于700 ℃門(mén)檻值,可判斷故障性質(zhì)屬高溫范圍的熱故障。另表1中C1+C2油色譜跟蹤分析的數(shù)據(jù)值趨于穩(wěn)定,可確認(rèn)故障點(diǎn)并沒(méi)有再發(fā)展擴(kuò)大的趨勢(shì),屬于基本穩(wěn)定未繼續(xù)發(fā)展惡化的范疇。
表1 色譜跟蹤分析數(shù)據(jù)
依據(jù)2.1 節(jié)采用三對(duì)比值法數(shù)據(jù)結(jié)果初步判斷,再結(jié)合并網(wǎng)變壓器內(nèi)部結(jié)構(gòu)和工作原理進(jìn)行細(xì)化分析,認(rèn)為具體故障原因有可能是鐵芯多點(diǎn)接地或局部短路、高壓側(cè)有載調(diào)壓分接開(kāi)關(guān)滑動(dòng)觸點(diǎn)接觸不良、高低壓側(cè)引線接觸不良或斷股等。為確定故障點(diǎn)的具體位置,進(jìn)行針對(duì)性電氣試驗(yàn)逐一排查。
首先,在并網(wǎng)變壓器正常運(yùn)行時(shí),采用鉗型電流表測(cè)量鐵芯接地回路電流值小于0.3 A,測(cè)量結(jié)果無(wú)異常,排除鐵芯多點(diǎn)接地故障的可能。
其次,在并網(wǎng)變壓器停電后,進(jìn)行單相空載試驗(yàn),實(shí)測(cè)空載損耗為21.1 kW(換算值),實(shí)測(cè)值與出廠值對(duì)比并無(wú)明顯變化。其中AB 相的磁路與BC相的磁路是完全對(duì)稱,故P0AB與P0BC應(yīng)相等,實(shí)測(cè)結(jié)果偏差一般在3%以內(nèi),而AC 相的磁路較AB 相或BC相的磁路略長(zhǎng),故P0AC應(yīng)大于P0AB或P0BC,通常35~60 kV 級(jí)的變壓器實(shí)測(cè)結(jié)果偏差一般在1.3~1.4之間。
實(shí)測(cè)結(jié)果顯示鐵芯損耗分布正常,排除鐵芯局部短路故障的可能。
最后,利用直流電阻測(cè)試儀測(cè)量并網(wǎng)變壓器各線圈繞組的直流電阻,根據(jù)電力設(shè)備預(yù)防性試驗(yàn)規(guī)程規(guī)定,1600 kVA 以上變壓器,各相繞組直流電阻相互間的差別不應(yīng)大于三相平均值的2%,無(wú)中性點(diǎn)引出的繞組直流線電阻相互的差別不應(yīng)大于三相平均值的1%。實(shí)測(cè)結(jié)果顯示,高壓側(cè)直流電阻相間差小于2%,且與出廠值及往年的測(cè)量數(shù)值對(duì)比并無(wú)明顯異常,但低壓側(cè)直流電阻線間差為3.03%,明顯大于規(guī)程規(guī)定值1%,即RAB=202.56 mΩ,RBC=208.79 mΩ,RAC=206.12 mΩ,其線間差為:
根據(jù)上述試驗(yàn)數(shù)據(jù)綜合分析,繞組直流電阻線間不平衡,初步可考慮套管根部接點(diǎn)附近發(fā)生導(dǎo)線斷股的可能性較大,依次將A 相、B 相和C 相套管拆解逐一排查,發(fā)現(xiàn)C 相引線在套管根部與套管均壓帽焊在一起,引線燒斷部分清晰可見(jiàn)。
在變壓器修造廠專業(yè)技術(shù)人員的支持下,選用相同導(dǎo)線將燒斷導(dǎo)線用銀焊焊接,焊接后測(cè)量直流電阻,線間差小于1%的規(guī)程規(guī)定值,送電運(yùn)行后油色譜跟蹤數(shù)據(jù)顯示一切正常。
經(jīng)核查運(yùn)行記錄、計(jì)算機(jī)存儲(chǔ)運(yùn)行數(shù)據(jù),2017年5 月8 日,25 MW 發(fā)電機(jī)組保護(hù)裝置DCAP3080報(bào)失磁保護(hù)動(dòng)作,發(fā)電機(jī)組跳閘解列。25 MW 發(fā)電機(jī)組在生產(chǎn)節(jié)奏穩(wěn)定、富余煤氣充足、鍋爐和汽輪機(jī)系統(tǒng)運(yùn)行正常情況下運(yùn)行效率可達(dá)80%,發(fā)電有功功率達(dá)20000 kW,按功率因數(shù)在0.8~0.95 之間運(yùn)行考慮,發(fā)電容量約為24000 kVA,一旦突然停機(jī)或事故跳閘解列,必將帶給容量?jī)H有31500 kVA 的并網(wǎng)變壓器較大負(fù)荷沖擊,況且本次25 MW發(fā)電機(jī)組失磁保護(hù)動(dòng)作跳閘是因啟動(dòng)180 m2燒結(jié)工序主抽風(fēng)機(jī)7400 kW 電動(dòng)機(jī)引起的,并網(wǎng)變壓器線圈繞組將瞬間承受巨大電磁力沖擊,即可認(rèn)定是本次并網(wǎng)變壓器引線斷股故障的主要原因。
另外,并網(wǎng)變壓器所帶180 m2燒結(jié)工序主抽風(fēng)機(jī)、1#高爐和2#高爐鼓風(fēng)機(jī)均采用液阻降壓方式啟動(dòng),啟動(dòng)電流可達(dá)3000 A 以上,啟動(dòng)時(shí)間約在49~56 s 之間,供電系統(tǒng)啟動(dòng)電壓降約在0.6~1 kV 之間,電壓降比可達(dá)15%左右,啟動(dòng)過(guò)程必將帶給并網(wǎng)變壓器較大負(fù)荷沖擊。
再有棒材軋鋼產(chǎn)線沖擊性負(fù)荷波動(dòng)頻繁,也將帶給并網(wǎng)變壓器一定的負(fù)荷沖擊。
一是25 MW 發(fā)電機(jī)組并網(wǎng)聯(lián)絡(luò)線路增設(shè)光纖差動(dòng)保護(hù),防止因系統(tǒng)阻抗級(jí)差小、繼電保護(hù)越級(jí)跳閘或誤動(dòng)作而引起發(fā)電機(jī)組解列的事故發(fā)生。
二是66/6 kV 總降變電站運(yùn)行方式調(diào)整為66 kV 工鐵一線帶1#主變及其所帶6 kVⅠ段母線和2#主變及其所帶6 kVⅡ段母線同時(shí)運(yùn)行,66 kV 工鐵二線熱備用。25 MW 發(fā)電機(jī)組故障解列時(shí),6 kV母聯(lián)自動(dòng)合閘,執(zhí)行2臺(tái)變壓器并列運(yùn)行,各變壓器的功率分配按變壓器短路電壓成反比例分配,減少并網(wǎng)變壓器瞬間負(fù)荷沖擊。
三是棒材軋鋼產(chǎn)線負(fù)荷與3#高爐鼓風(fēng)機(jī)電動(dòng)機(jī)負(fù)荷摘轉(zhuǎn)互換,防止軋鋼產(chǎn)線過(guò)鋼生產(chǎn)時(shí)負(fù)荷大幅波動(dòng),頻繁沖擊并網(wǎng)變壓器。
四是并網(wǎng)變壓器所帶180 m2燒結(jié)工序主抽風(fēng)機(jī)、1#高爐和2#高爐鼓風(fēng)機(jī)采用變頻啟動(dòng)替代液阻降壓方式啟動(dòng),徹底消除大型電動(dòng)機(jī)啟動(dòng)沖擊。
五是縮短預(yù)防性試驗(yàn)周期,試驗(yàn)數(shù)據(jù)跟蹤分析,特別是系統(tǒng)發(fā)生短路、跳閘等事故后必須進(jìn)行變壓器試驗(yàn),及時(shí)發(fā)現(xiàn)隱患缺陷。
筆者闡述采用油色譜分析法、三對(duì)比值法、鐵芯多點(diǎn)接地故障測(cè)試、空載試驗(yàn)和直流電阻測(cè)試等方法有效判斷并網(wǎng)變壓器套管根部接點(diǎn)附近發(fā)生引線斷股故障并分析原因。在生產(chǎn)實(shí)踐中,可結(jié)合變壓器運(yùn)行工況、負(fù)荷情況等綜合因素靈活確定試驗(yàn)項(xiàng)目和周期,除絕緣電阻、吸收比、直流泄漏耐壓等常規(guī)試驗(yàn)項(xiàng)目外,變壓器繞組直流電阻測(cè)試和油色譜跟蹤分析應(yīng)引起重視。特別是針對(duì)帶有自發(fā)電并網(wǎng)滿載超載運(yùn)行的變壓器和帶有沖擊性頻繁波動(dòng)性負(fù)荷、系統(tǒng)發(fā)生短路故障等運(yùn)行工況環(huán)境惡劣的變壓器,應(yīng)縮短預(yù)防性試驗(yàn)周期,試驗(yàn)數(shù)據(jù)跟蹤分析,可以及時(shí)有效發(fā)現(xiàn)隱患缺陷,防患于未然,防止變壓器突發(fā)故障引起大面積停電事故的發(fā)生。