嚴(yán)思明,蘭秋平
(江西銅業(yè)集團(tuán)有限公司 德興銅礦,江西 德興 334224)
HDS 底泥是在礦山酸性廢水中回收銅離子之后,采用石灰或電石渣酸堿中和(HDS 工藝)處理產(chǎn)生的底泥,其主要成分為硫酸鈣、氫氧化鐵、氫氧化鋁等,經(jīng)浸出毒性和腐蝕性鑒別,屬于I類工業(yè)固體廢物。德興銅礦采區(qū)酸性水處理廠每年處理酸性水1200 萬t 左右,產(chǎn)泥量約20 萬t/a,其中一部分用作自循環(huán)料漿,其他全部直接排放到廢石場(chǎng),占用了寶貴的礦山空間。隨著國(guó)家對(duì)資源綜合利用以及環(huán)境保護(hù)要求的不斷提高,德興銅礦對(duì)HDS 底泥進(jìn)行資源綜合利用,即作為調(diào)節(jié)化學(xué)硫化技術(shù)除鐵工藝pH 值(代替電石渣或石灰粉添加),這樣既可以有效緩解底泥的堆存問題,又節(jié)約石灰用量,具有較好的經(jīng)濟(jì)效益,是江銅集團(tuán)循環(huán)經(jīng)濟(jì)戰(zhàn)略的重要體現(xiàn),同時(shí)也為HDS 底泥進(jìn)一步綜合利用奠定良好基礎(chǔ)[1-7]。
經(jīng)烘干分析測(cè)定,HDS 底泥中有效CaO 含量為7.8%,其中CaCO3含量為3.5%。利用HDS 底泥未充分反應(yīng)的堿性物質(zhì)(漿料pH 值為8.0 ~8.7左右),把除鐵工藝pH 值調(diào)節(jié)到3.3 ~3.5,來達(dá)到去除三價(jià)鐵的目的。具體表現(xiàn)為HDS 底泥中殘留的碳酸鈣與酸性水中的氫離子以及酸性水中三價(jià)鐵離子與氫氧根離子發(fā)生化學(xué)反應(yīng),即CaCO3+2H+→Ca2++CO2↑+H2O,F(xiàn)e3++3OH-→Fe(OH)3↓。
另外,HDS 底泥堿性弱、顆粒粗,工藝控制更加穩(wěn)定,有助于漿料固液分離效果,減少雜質(zhì)進(jìn)入后端硫化工藝,為提高銅精礦品位和減少硫氫化鈉消耗奠定基礎(chǔ)。
在小試研究中發(fā)現(xiàn),鐵區(qū)pH 調(diào)節(jié)到3.3,1L的酸性水只需要添加31.91g 質(zhì)量濃度為15%的底泥(干量4.79g),因此完全可用HDS 底泥來調(diào)節(jié)化學(xué)硫化技術(shù)除鐵工藝pH 值。與石灰相比,具有以下幾方面優(yōu)勢(shì):除鐵工藝,雖然HDS 底泥比電石渣或石灰堿性弱,但是工藝過程控制更穩(wěn)定,可以減少銅離子損失率和提高三價(jià)鐵離子去除率;銅回收工藝,硫氫化鈉優(yōu)先與三價(jià)鐵發(fā)生氧化還原反應(yīng),預(yù)處理工藝三價(jià)鐵去除率越高,硫化工藝硫氫化鈉用量越少,大約每升酸性水少用0.4mL硫氫化鈉(質(zhì)量濃度10%);HDS 工藝,雖然石灰用量偏大,但是從整個(gè)工藝來看,每升酸性水少用石灰乳(質(zhì)量濃度15%)5.48g(干量0.822g)。從小試結(jié)果可知,HDS 底泥完全可用于采區(qū)酸性水預(yù)處理工藝。
目前德興銅礦采區(qū)酸性水處理廠利用石灰進(jìn)行除鐵(化學(xué)硫化除鐵工藝),其工藝流程見圖1。
圖1 現(xiàn)有工藝流程
圖2 改造后HDS 底泥回用除鐵工藝流程
為了減少HDS 底泥產(chǎn)生量以及增加其資源化綜合利用,利用HDS 底泥進(jìn)行酸性水預(yù)處理,因此需對(duì)原有的工藝管路進(jìn)行改造,其改造后工藝流程見圖2。
HDS 底泥采用自動(dòng)化添加(pH 控制值3.3),為了保證工藝系統(tǒng)穩(wěn)定性,另增加了底泥小流量連續(xù)添加點(diǎn),HDS 工藝pH 值控制在7.6,每天取一次水樣進(jìn)行分析,其運(yùn)行結(jié)果見圖3 和圖4,具體指標(biāo)見表1。
表1 硫化銅工藝及HDS 工藝水質(zhì)分析結(jié)果
圖3 進(jìn)水流量、運(yùn)行時(shí)間對(duì)銅綜合回收率的影響
從上圖可以看出,為了驗(yàn)證HDS 底泥添加效果,進(jìn)行了不同進(jìn)水流量試驗(yàn),整個(gè)工藝能夠良好穩(wěn)定運(yùn)行,銅離子損失少,銅回收率94%~96%之間,且進(jìn)水量變化對(duì)銅回收率影響不大,主要是添加HDS 底泥比直接添加石灰乳或電石渣反應(yīng)緩慢,且底泥中含有較大粗顆粒,更容易形成晶種,加速漿料固液分離效果,因此工藝更容易控制,除鐵工藝pH 變化趨勢(shì)更加穩(wěn)定,保證了銅綜合回收率。
圖4 運(yùn)行時(shí)間對(duì)HDS 底泥濃度和添加量的影響
從上圖可以看出,雖然HDS 底泥添加量在不斷變化,但是HDS 底泥穩(wěn)定在12%~15%,確保預(yù)處理除鐵工藝運(yùn)行穩(wěn)定。主要是因?yàn)橛袃商譎DS工藝系統(tǒng),一套系統(tǒng)專門控制底泥添加量調(diào)節(jié)鐵區(qū)pH 值,隨時(shí)根據(jù)底泥濃度變化,調(diào)節(jié)兩個(gè)系統(tǒng)進(jìn)水量以及控制HDS 排泥量來滿足工廠不同進(jìn)水量,從根本上保證了工藝的穩(wěn)定性。
從HDS 底泥工業(yè)化應(yīng)用結(jié)果來看,整個(gè)工藝能夠正常穩(wěn)定運(yùn)行。另外,從德興銅礦檢化中心化驗(yàn)結(jié)果來看,銅精礦品位基本保持在35%左右(以前平均品位只有30%左右),出水水質(zhì)達(dá)到《銅、鎳、鈷工業(yè)排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB25467-2010)。究其主要原因是除鐵工藝穩(wěn)定,減少雜質(zhì)進(jìn)入后端銅回收工藝,在降低硫氫化鈉單耗的同時(shí),又提高銅精礦品位。
只需在原有工藝上新鋪設(shè)一路HDS 底泥添加管,原材料成本及人工費(fèi)8 萬元左右,而工藝改造后產(chǎn)生顯著的經(jīng)濟(jì)效益,主要表現(xiàn)在以下幾個(gè)方面。
(1)石灰用量。采用HDS 底泥預(yù)處理,每噸酸性水石灰用量4.75kg,改造前每噸酸性水石灰用量5.55kg,每噸酸性水少用石灰0.8kg,這與小試試驗(yàn)結(jié)果基本吻合,按處理酸性水1200 萬t/a,石灰200 元/t,每年可節(jié)約石灰成本192 萬元。
(2)銅金屬量。采用HDS 底泥預(yù)處理,從現(xiàn)場(chǎng)運(yùn)行情況來看,銅回收率可達(dá)94%左右,比采用石灰進(jìn)行預(yù)處理(銅回收率約92%)提高了2 個(gè)百分點(diǎn),按處理酸性水1200 萬t/a,銅離子100mg/L,每年可在原有基礎(chǔ)上多回收24t 銅,直接經(jīng)濟(jì)效益約96 萬元。
(3)硫氫化鈉用量。采用HDS 底泥預(yù)處理,平均每噸銅金屬消耗硫氫化鈉1.78t,而采用石灰進(jìn)行預(yù)處理,平均每噸銅金屬消耗硫氫化鈉1.97t,硫氫化鈉3600 元/t,如果按回收銅金屬量1000t/a,每年可節(jié)約硫氫化鈉藥劑成本68.4 萬元。
采用HDS 底泥作為酸性水預(yù)處理,石灰單耗降低,說明底渣產(chǎn)生量降低。據(jù)統(tǒng)計(jì)分析,每年可減少10%左右的產(chǎn)泥量,因此可以減緩底泥庫庫存壓力,同時(shí)可減少其對(duì)周邊環(huán)境的影響。
添加HDS 底泥,除鐵工藝更加穩(wěn)定,這樣就保證了銅回收率和鐵去除率。從現(xiàn)場(chǎng)濃密機(jī)運(yùn)行情況來看,其上清液要更清澈,即SS(懸浮物)相對(duì)要低,說明添加HDS 底泥后漿料固液分離效果好,加速顆粒沉降。另外,銅精礦品位也得到一定提高。
HDS 底泥用于酸性水前期處理,實(shí)踐證明技術(shù)上是可行的、經(jīng)濟(jì)上是合理的,不僅可以提高銅綜合回收率和銅精礦品位,還可以減少石灰、硫氫化鈉藥劑消耗,在產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)效益的同時(shí)發(fā)揮出資源綜合利用的環(huán)保效益,同時(shí)對(duì)后端HDS 工藝幾乎不造成影響,出水水質(zhì)達(dá)到《銅、鎳、鈷工業(yè)排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB25467-2010)[8-9]。此項(xiàng)技術(shù)可在其他有色金屬行業(yè)中酸性水處理得到推廣應(yīng)用,具有很強(qiáng)的產(chǎn)業(yè)化價(jià)值。