王多旭 呂富強
摘 要:筆者曾工作的某國內(nèi)煤化工企業(yè),磨煤工段六臺棒磨機主減速機,多次出現(xiàn)打齒、斷軸情況,為此對其進行了技術(shù)改造,并對改造前后的設(shè)備溫度、振動、粘度和粒度分布情況進行了對比。結(jié)果表明,減速機改大后,降低了設(shè)備溫度、振動,減少了磨煤機故障停機的頻次,對維護系統(tǒng)穩(wěn)定運行具有指導(dǎo)意義。
關(guān)鍵詞:煤氣化;磨煤機;減速機;振動;管道煤漿
氣化裝置選用了GE水煤漿加壓氣化技術(shù),共設(shè)磨煤機6臺(5開1備),設(shè)計單臺負(fù)荷120t/h,由南方某公司設(shè)計供貨。
項目承建初期,煤氣化備煤系統(tǒng)故障頻發(fā),后對磨煤機主減速機進行了改造,實現(xiàn)了單臺磨煤機連續(xù)穩(wěn)定運行,為公司帶來了良好的經(jīng)濟效益。
1 棒磨機工作原理
棒磨機由異步電動機、減速器、空氣離合器與小齒輪連接,直接帶動筒體上的大齒輪傳動,驅(qū)動筒體部旋轉(zhuǎn),筒體內(nèi)部裝有適當(dāng)?shù)难心ソ橘|(zhì),在離心力和摩擦力的作用下,被提升到一定的高度, 呈拋落狀態(tài)落下,欲磨制的物料和水由給料管連續(xù)地進入筒體內(nèi)部,被運動著的鋼棒粉碎和研磨,并通過溢流和連續(xù)給料的力量將產(chǎn)品排出。棒磨機出料部采用圓筒篩結(jié)構(gòu),同時設(shè)有圓筒篩出料罩。同時經(jīng)過圓筒篩的初步篩分,以進行下一段工序處理。
2 磨煤機運行瓶頸問題
筒體頻繁漏漿跑漿,停機消漏造成磨煤機頻繁啟停,對設(shè)備沖擊損壞較大。
磨煤機氣動離合器氣源系統(tǒng)和氣動離合器頻繁故障。
磨煤機主減速機采用某進口品牌的硬齒面減速機,減速機傳動扭矩大,采用油站壓力潤滑,散熱效果良好,設(shè)有油溫、油壓報警連鎖,并傳至DCS。但磨煤機主減速機選型偏小,主減速機多次出現(xiàn)打齒、斷軸情況。
磨機加棒量無法達到設(shè)計值,產(chǎn)能及漿料品質(zhì)無法達到要求。
3 改進措施
從281空壓站引用氣源穩(wěn)定的儀表空氣用于磨煤機氣動離合器,降低了氣動離合器的故障率,2017年4月份至今,因氣動離合器氣源問題停機次數(shù)為零。
對磨煤機筒體螺栓密封件進行改造,筒體消漏頻次由原先的每日消漏降低至1次/周。
筒體螺栓孔密封采用專利技術(shù),墊圈設(shè)計為彈性石墨密封圈+碗形鋼式墊圈組合的全貼合密封結(jié)構(gòu),有效防止了漿液的泄漏。
根據(jù)多家棒磨機供貨商和煤化工企業(yè)多年運行監(jiān)測數(shù)據(jù)得出的經(jīng)驗,加棒量占筒體容積22%時為運行最優(yōu)模式。通過調(diào)整加棒量、定期檢查、維護,減速機的損壞問題得到緩解。
四號磨機主減速機改造,2017年4月份至今,因主減速機損壞停機次數(shù)為零。
根據(jù)美國AGMA齒輪標(biāo)準(zhǔn),磨煤機主減速機應(yīng)用的負(fù)載系數(shù)應(yīng)≥2。
15A型號減速機額定功率2380kW;電機功率1600kW,
額定轉(zhuǎn)速995RPM;負(fù)載系數(shù)(SF)=2380/1600=1.48。
19A型號減速機額定功率4861kW;電機功率1600kW,
額定轉(zhuǎn)速995RPM;負(fù)載系數(shù)(SF)=4861/1600=3.03。
由此可以判定,成套方對減速機選型偏小是造成磨煤機系統(tǒng)頻繁故障的主要原因。
將主減速機由原來的15A更換成19A,同時,更換匹配的主減速機、主電機機座及主減速機輸出軸靠背輪,輸入軸聯(lián)軸器由柱銷聯(lián)軸器改成蛇簧聯(lián)軸器,施工過程中破除主減速機、主電機機座二次灌漿層,軸系各部件安裝完成后重新進行二次灌漿和找平找正。
主減速機增設(shè)振動檢測系統(tǒng),同時將主減速機的測溫信號引入中控監(jiān)控界面,實現(xiàn)了對磨煤機主減速機這一薄弱環(huán)節(jié)的實時監(jiān)控。
四號磨機改造后,磨機機組振動良好。各種工況下的軸系振動如表1。
通過4號磨機改造后的機組運行參數(shù)及漿料品質(zhì)分析,磨機在高負(fù)荷、接近設(shè)計工況下運行穩(wěn)定。四號磨機改造后加棒量可明顯增加,不合格的粗粒子含量明顯減小,而粗粒子過多會影響到氣化系統(tǒng)的穩(wěn)定運行,如表2。
4 工程建議方案
4.1 分期改造設(shè)想和工藝選擇
對比四號與其他磨煤機的運行情況和漿料品質(zhì),從技術(shù)層面上看,分期改造剩余五臺減速機,并采用19A型號減速機的方案可行。改造后正常運行模式采用四開一備一檢修。
4.2 主減速機改造存在的風(fēng)險
在施工準(zhǔn)備工作全部完成的情況下,單臺磨機從停機到改造完成、具備帶料開機的時間為30天(施工周期按10天,灌漿料凝固期20天),磨煤系統(tǒng)長時間無備機,其他磨機無法計劃性進行維護檢修,系統(tǒng)存在因故障而降負(fù)荷的風(fēng)險。
5 投資估算和經(jīng)濟分析
5.1 改造費用核算
主減速機(含振動監(jiān)測系統(tǒng)、輸入軸聯(lián)軸器)50萬元、機座及靠背輪8.9萬元、機械安裝費12.3萬元、土建施工費2萬元,總費用73.2萬元。
5.2 節(jié)省費用
主減速機改造完成后,運行模式將由現(xiàn)在“五開”變?yōu)椤八拈_”。
單臺磨煤機的用電量計算(按300天/年計算):
額定功率1600kW電流60A電壓10kV
電度=1.732×10×60×24×300=7482240度,平均電費0.5元/度
節(jié)省費用=7482240度×0.5元/度=374萬/年
5.3 經(jīng)濟評價
從經(jīng)濟性方面看,對主減速機實施改造是可行的。
6 結(jié)論和建議
繼續(xù)實施剩余五臺磨機減速機改造。
每臺磨機運行2個月左右停機進行筒體螺栓復(fù)緊、軸系對中復(fù)查調(diào)整、氣動離合器拆檢、儀表測量點檢查緊固、螺旋給料機拆檢等系統(tǒng)性維護檢修工作,以提高磨煤運行的穩(wěn)定性。
大修周期一般為5-10年,在主減速機改造期間,結(jié)合大檢修周期,引進專業(yè)隊伍檢查磨煤機主軸瓦和大齒輪、筒體、小齒輪軸、滾筒篩,更換部分磨機襯板,撿出磨機內(nèi)斷棒及直徑小于45mm的鋼棒并視情況進行補充。
作者簡介:
王多旭(1985- ),男,陜西西安,工程師,學(xué)士,2009年本科畢業(yè)于太原理工大學(xué)過程裝備與控制工程專業(yè),主要從事煤化工方面生產(chǎn)和技術(shù)管理工作。