肖晶晶,鄒正勤,冀瑞鋒,黃志營,石艷清,李佳興
(河鋼集團(tuán)礦業(yè)公司承德柏泉鐵礦,河北 平泉 067500)
柏泉鐵礦礦石屬超貧釩鈦磁鐵礦,主要金屬礦物為磁鐵礦、赤鐵礦、鈦鐵礦,主要非金屬礦物為磷灰石、角閃石、輝石、斜長石。原礦中Fe品位4-12%,P2O5品位1.8-3%。近幾年,該礦通過常溫浮選工藝對選鐵總尾礦進(jìn)行磷元素的回收,年產(chǎn)磷精粉17萬噸,資源綜合利用率達(dá)61%。隨著生產(chǎn)能力逐步提高,選磷浮選粗選設(shè)備能力略顯不足。經(jīng)長期現(xiàn)場實(shí)踐分析,浮選機(jī)內(nèi)泡沫層形成后會維持一段時(shí)間,一部分已上浮的粗?;蜉^難浮的礦化泡沫未被及時(shí)收集,隨著氣泡破裂,泡沫就會破滅,又沉降到槽體底部,形成尾礦排出[1],造成資源浪費(fèi),而且吸附大量藥劑影響浮選效果,選磷成本較高。若同時(shí)運(yùn)行兩個系列,則礦漿濃度過低,成本也會大幅度提高。因此,對現(xiàn)有浮選機(jī)組進(jìn)行改造以提高粗選回收率成為選磷生產(chǎn)的迫切需要。
現(xiàn)有選磷系統(tǒng)采用“一粗二精一掃”工藝,兩個系列執(zhí)行“開一備一”。每個系列均采用水平配置的空間布置,粗選設(shè)備為“3+2”模式,即3臺KYF50浮選機(jī)與2臺XCF50浮選機(jī)聯(lián)合應(yīng)用,掃選設(shè)備為2臺KYF50浮選機(jī)與1臺XCF50浮選機(jī)聯(lián)合應(yīng)用,精選設(shè)備為2臺KYF20浮選機(jī)。通過浮選現(xiàn)場現(xiàn)象分析,粗選槽體礦化層較厚,礦化泡沫數(shù)量多,但浮選時(shí)間較短[2],現(xiàn)有浮選刮板無法將礦化泡沫全部刮出,故粗選回收率偏低。
浮選機(jī)自下而上分為攪拌區(qū)、分離區(qū)、礦化泡沫區(qū)。其中分離區(qū)是通過在該區(qū)域礦漿中給入大量的空氣,使得吸附了浮選藥劑的礦物顆粒與氣泡附著,形成礦化氣泡的關(guān)鍵區(qū)域[3]。承德柏泉鐵礦基于對分離區(qū)、礦化泡沫區(qū)的理論研究和實(shí)踐分析,充分結(jié)合現(xiàn)場條件、工藝布置、浮選機(jī)結(jié)構(gòu)特性等因素,創(chuàng)新提出了以下改造方案。
傳統(tǒng)浮選機(jī)均采用單側(cè)刮礦方式,刮板結(jié)構(gòu)為雙葉對稱結(jié)構(gòu)。柏泉鐵礦通過監(jiān)測浮選時(shí)間及浮選效果,認(rèn)為原系統(tǒng)浮選時(shí)間較短,故將粗選浮選機(jī)組改為雙側(cè)刮礦方式,且刮板結(jié)構(gòu)為四葉對稱結(jié)構(gòu),改造前后對比見圖1。理論上來講,比傳統(tǒng)刮礦裝置的能力提高了四倍。
圖1 改造前后浮選機(jī)刮泡裝置示意圖
浮選機(jī)的充氣量可以保證礦化顆粒能夠順利上浮至泡沫區(qū),提高生產(chǎn)率,改善浮選指標(biāo)。浮選機(jī)必須保證排進(jìn)足夠量的空氣并盡量彌散于整個槽體內(nèi),因?yàn)榭諝鈴浬⒃郊?xì)越均勻,礦粒與氣泡接觸的機(jī)會越多,浮選效率越高[4]??諝夥峙淦魇潜WC礦漿與空氣在葉輪葉片間進(jìn)行充分混合并均勻散開的主要部件。
改造前柏泉鐵礦粗選聯(lián)合浮選機(jī)組的充氣方式是每個浮選機(jī)槽體由一條12mm的吸氣管吸氣給入空氣分配器,風(fēng)管布置在浮選機(jī)的與原刮板在浮選機(jī)兩側(cè)對稱布置,搭建與槽體蓋板之上。系統(tǒng)充氣量與進(jìn)漿量、浮選速度基本吻合。經(jīng)浮選機(jī)雙側(cè)刮礦改造后,刮泡速率明顯提高,泡沫區(qū)的濃度勢必會降低,槽體中的礦化反應(yīng)速率也隨之會加快。為了確保槽體內(nèi)礦化顆粒能夠迅速上浮至泡沫區(qū),需要提供更大充其量。該礦在保證葉輪的轉(zhuǎn)數(shù)、進(jìn)漿量、礦漿濃度等因素基本不變的前提下,將原有的吸氣管直徑加大,同時(shí)將空氣調(diào)節(jié)閥開大,以保證系統(tǒng)中的充其量充足。為了避免風(fēng)管與新增一側(cè)刮板發(fā)生碰撞,故改變其布置方式,將每個刮板的一側(cè)邊緣處割掉一小節(jié),使風(fēng)管從刮板與槽體鐵板中間的縫隙處引入。
聯(lián)合浮選機(jī)組改造實(shí)施后,粗選和精選精礦量明顯增加,泡沫狀態(tài)較好,粗選精礦化驗(yàn)分析結(jié)果見表1。
表1 改造實(shí)施前后粗選精礦檢驗(yàn)分析數(shù)據(jù)
通過上表試驗(yàn)標(biāo)定數(shù)據(jù)顯示,浮選機(jī)改造前粗選精礦平均濃度35.68%,平均P2O5品位21.08%。改造后浮選機(jī)兩側(cè)刮板收集的粗精礦平均濃度分別為35.54%和34.69%,平均P2O5品位20.37%和19.79%。由此可見,改造前后,粗選作業(yè)由單側(cè)刮礦改為雙側(cè)刮礦,粗精濃度并未出現(xiàn)明顯降低,粗精品位降低了1%,也就是說粗精濃度和品位均無基本無較大變化,但刮出的精礦量卻增加。同時(shí)從掃選數(shù)據(jù)來看,改造后掃選精礦濃度降低了8.58%,掃選精礦品位降低了7.47%。
綜上所述,浮選機(jī)改造實(shí)施后,在加大充氣量的前提下,粗選槽體中更多的礦化泡沫被有效收集再選,故粗選作業(yè)回收率明顯提高,且掃選作業(yè)設(shè)備的負(fù)荷有所緩解。
柏泉鐵礦充分結(jié)合現(xiàn)場條件及工藝運(yùn)行情況,通過對XCF/KYF聯(lián)合浮選機(jī)組的改造,實(shí)現(xiàn)了雙側(cè)刮料方式,提高了浮選機(jī)充其量,在保證其他因素不變的前提下,粗選泡沫層厚度減小,精礦刮出量增加,粗選作業(yè)回收率明顯提高,同時(shí)緩解了掃選設(shè)備的負(fù)荷,為后續(xù)工藝創(chuàng)造良好的基礎(chǔ)條件,工藝指標(biāo)得到提升,浮選效果顯著提高。