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淺談石圪臺選煤廠機電管理

2020-12-31 23:07:58
陜西煤炭 2020年5期
關(guān)鍵詞:包機壓濾機工單

白 龍

(神東煤炭集團洗選中心,陜西 神木 719315)

0 引言

神東煤炭集團選煤廠管理模式將選煤廠的管理主要分為:黨政、生產(chǎn)煤質(zhì)、機電、經(jīng)營4個方面,其中黨政管理主要負責(zé)黨組織工作的組織落實,生產(chǎn)煤質(zhì)作為選煤廠最主要的管理環(huán)節(jié),主要通過合理的生產(chǎn)組織方式,生產(chǎn)出質(zhì)量合格的煤炭,機電管理是選煤廠賴以生存的基礎(chǔ)條件,機電管理水平的高低決定了選煤廠的整體管理水平和經(jīng)營狀況,經(jīng)營管理則主要負責(zé)經(jīng)營成本和經(jīng)營管理措施的落實和管控工作。4個部分密不可分、相輔相成。

1 基礎(chǔ)管理

1.1 設(shè)備包機

針對選煤廠主要生產(chǎn)設(shè)備制定了包機管理制度,同一設(shè)備不同工種的包機人形成相應(yīng)的包機組,包括維修鉗工、電工、巡視工,在設(shè)備旁邊懸掛包機組人員明細,全方位、全時段對設(shè)備進行監(jiān)管。同時根據(jù)工種的不同分別采用了不同的包機方式,鉗工和電工主要負責(zé)白班的檢修。所以同一臺設(shè)備設(shè)置一名鉗工和一名電工作為檢修主要包機人,同時將一名其他設(shè)備的主要包機人設(shè)定為該設(shè)備的輔助包機人,實現(xiàn)了包機互補,提高了包機管理的效果。巡視工采用三班制的生產(chǎn)組織方式,每個班組每天都有人在崗,所以包機采用不同班組分區(qū)域的方式,班組內(nèi)部所有人共同維護本班組所承包的設(shè)備[1-2]。

包機人員必須熟悉設(shè)備的構(gòu)造原理、操作程序及使用和維護技術(shù),同時要求包機人負責(zé)設(shè)備的安全運轉(zhuǎn)、維護檢修、日常點檢、文明生產(chǎn)、備件消耗統(tǒng)計,確保設(shè)備的正常運行。

1.2 機電培訓(xùn)

石圪臺選煤廠的機電培訓(xùn)分為鉗工培訓(xùn)和電工培訓(xùn),其中鉗工培訓(xùn)按照設(shè)備類型分為以下幾類:①淺槽分選機、刮板運輸機、膠帶運輸機、破碎機、篩機、泵、空氣壓縮機板框壓濾機、加壓過濾等設(shè)備的工作原理、常見故障及處理方式;②液壓系統(tǒng)的基礎(chǔ)知識培訓(xùn);③鉗工、焊工基本知識、技能培訓(xùn);④軸承組件的安裝與拆除。電工培訓(xùn)分為供配電原理、配線、變頻器、常用傳感器、液位計、料位計、電機的日常保養(yǎng)、設(shè)備日常點檢、電氣防爆、自動控制編程等培訓(xùn)[3]。

選煤廠機電培訓(xùn)主要采用理論培訓(xùn)結(jié)合實操培訓(xùn)的模式。建立了鉗工實操培訓(xùn)基地和電工實操基地,配備了常見的軸承組件、二保焊機、變頻器、自動執(zhí)行機構(gòu)、配線盤、液位計、自動控制編程系統(tǒng)以及相關(guān)的工器具。極大地方便了員工對理論培訓(xùn)知識進行驗證和掌握,促進了員工技能的提高。

2 供配電

2.1 供配電管理[4-5]

雙回路供電:每個配電單元的配電系統(tǒng)具有雙回路供電,當(dāng)任何回路出現(xiàn)故障且電源停止時,另一個回路應(yīng)承受設(shè)備的滿負荷。

檔案管理:要求配電室內(nèi)電氣設(shè)備技術(shù)檔案健全,供電系統(tǒng)圖、電氣設(shè)備布置圖等圖紙資料齊全,并及時更新。

人員培訓(xùn)考核:供電管理人員及崗位工人應(yīng)及時按照國家規(guī)定的培訓(xùn)、考核、復(fù)訓(xùn)時間要求,接受相應(yīng)的合格培訓(xùn)機構(gòu)的培訓(xùn),通過考試并持有證書。

及時應(yīng)對:當(dāng)每個單元的電氣設(shè)備危及人身和操作安全時,應(yīng)立即采取有效措施。

值班移交規(guī)定:值班電工在移交時必須移交存在問題,并及時報告缺陷。

制度規(guī)定:供配電系統(tǒng)要求配備供電系統(tǒng)圖、崗位責(zé)任制、電力傳輸管理方法、干部在崗檢查制度、巡檢制度、電氣設(shè)備檢測制度、設(shè)備定期維護制度等。

記錄完善:變(配)電室內(nèi)應(yīng)有要害場所登記記錄、巡回檢查記錄、接地電阻測試記錄、漏電保護試驗記錄、保護整定記錄、蓄電池維護記錄、停送電記錄等,保留半年度高壓工作票和開關(guān)操作票,并當(dāng)場保存工單發(fā)票人和工作負責(zé)人名單。

設(shè)置警示:變壓器室的入口必須張貼“非工作人員禁止入內(nèi)”字樣的警示牌。有高壓電氣設(shè)備時,必須在入口和變電站懸掛“高壓危險”字樣的警告標志;設(shè)備柜體采用雙重編號管理,標明用途,并有停送電的標志。變(配)電室內(nèi)需裝設(shè)煙霧傳感器,并將信息接入調(diào)度室工控畫面。

裝置要求:供電裝置的機電鎖定應(yīng)靈敏可靠;連接緊密、牢固、無過熱現(xiàn)象;瓷瓶不得有裂縫和排放痕跡,并保持清潔。

外來人員管理:外來人員進入配電室應(yīng)進行登記,并指派專人陪同,否則不得進入。

2.2 變配電室巡檢管理[6]

日常檢查:值班負責(zé)人或電工應(yīng)對操作和備用設(shè)備及周圍環(huán)境進行日常檢查,并填寫檢查記錄。

巡檢管理:選煤廠主管領(lǐng)導(dǎo)每周對變配電室巡視一次,每月至少一次夜間巡視,并填寫變配電室巡檢記錄。

處理威脅:在配電室巡檢期間,應(yīng)根據(jù)故障或相關(guān)規(guī)定處理嚴重威脅人身和設(shè)備安全的情況,并向領(lǐng)導(dǎo)報告。

出現(xiàn)以下情況由供配電負責(zé)人決定根據(jù)需要增加配電室的檢查次數(shù):①設(shè)備過負荷或負荷有明顯增加;②設(shè)備在維修或改裝或長期停用后投入運行;③新安裝的設(shè)備投入運行;④設(shè)備有缺陷,運行中有可疑現(xiàn)象。

3 設(shè)備管理

3.1 潤滑管理[7]

選煤廠機電設(shè)備多,設(shè)備旋轉(zhuǎn)部位都需要定期進行潤滑或者換油,并做好記錄以備查詢,包括電機及傳動的軸承等。傳統(tǒng)的采用人工記錄、查詢的方式不但效率低而且容易出現(xiàn)錯誤,出現(xiàn)責(zé)任性的問題時不容易查出。同時,人工記錄的油脂種類也容易出現(xiàn)錯誤。往往設(shè)備到了潤滑周期時,檢修人員不能及時發(fā)現(xiàn)造成設(shè)備潤滑遲,進而引起一系列的設(shè)備故障。

石圪臺選煤廠以一臺電腦作為Web服務(wù)器,通過ASP服務(wù)器的搭建、網(wǎng)頁制作、數(shù)據(jù)庫的設(shè)計,將所有設(shè)備潤滑點的信息統(tǒng)計并按照潤滑周期,潤滑油的添加種類分類存入到數(shù)據(jù)庫,建立了一個潤滑管理系統(tǒng)網(wǎng)站。網(wǎng)站數(shù)據(jù)庫收錄了全廠所有設(shè)備的潤滑部位,并對應(yīng)其編號,關(guān)聯(lián)了相應(yīng)的潤滑標準。方便對設(shè)備潤滑的記錄及查詢,并能根據(jù)潤滑時間和相應(yīng)潤滑周期自動提醒和報警。同時數(shù)據(jù)庫實現(xiàn)了自動備份,防止記錄數(shù)據(jù)丟失。

潤滑系統(tǒng)的研發(fā)與應(yīng)用方便了潤滑記錄的操作、查詢,并通過自動提醒、報警功能,提高了工作效率,避免了潤滑不及時造成的設(shè)備缺油問題,減少了操作人員的勞動強度,保證了潤滑制度的嚴格執(zhí)行。

3.2 設(shè)備隱患[8]

機電設(shè)備隱患是指通過點檢、潤滑、日常檢查等手段,檢查出機電設(shè)備存在影響正常運行的隱患。

隱患按A、B、C這3級進行排查。A級隱患為中心解決不了需上報公司幫助解決的問題;B級隱患為選煤廠無法解決需要洗選中心協(xié)調(diào)解決的問題;C級隱患為選煤廠可以自己解決的問題。隱患檢查分為2類:日常檢查和月度綜合檢查。日常檢查以上級部門領(lǐng)導(dǎo)、業(yè)務(wù)部門巡查、抽查和廠部自查為主,月度綜合檢查以中心領(lǐng)導(dǎo)、業(yè)務(wù)部門的聯(lián)合大檢查為主。對于B級和C級的隱患,應(yīng)按照“四套”原則及時糾正。對于A級隱患,由中心相關(guān)業(yè)務(wù)部門負責(zé),積極與公司進行協(xié)調(diào),組織落實整改措施、資金材料、整改時間、整改責(zé)任人,安全管理部負責(zé)監(jiān)督整改情況。

隱患檢查管理要求在設(shè)備運行之前,對設(shè)備進行全面檢查,并檢查上一次檢查問題的處理結(jié)果,同時填寫記錄。在生產(chǎn)中,每個崗位的巡視人員應(yīng)根據(jù)巡檢路線定期檢查本崗位的所有設(shè)備。如果當(dāng)班生產(chǎn)期間出現(xiàn)停車情況,在確保安全措施到位的情況下,要求對運行中無法檢查的部位進行快速檢查,并及時報告問題,便于停車檢修時重點維護。

3.3 檢修工單管理系統(tǒng)[9-10]

選煤廠煤炭的加工工藝復(fù)雜,涉及到配煤、除雜、檢測、采樣制樣、運輸、篩分、分選、脫泥、脫介、脫水、配倉、裝車等多個環(huán)節(jié),采用的設(shè)備種類多,數(shù)量多,所以設(shè)備的日常檢修工作復(fù)雜、工作量大。石圪臺選煤廠對設(shè)備日常檢修采用檢修工單系統(tǒng)進行管理,利用計算機數(shù)據(jù)庫管理的方法實現(xiàn)人機交互工作,集匯報、確認、反饋和審核于一體,使選煤廠設(shè)備檢修工作更加條理化、規(guī)范化、信息化。

檢修工單管理系統(tǒng)建立在廠區(qū)局域網(wǎng)內(nèi)的系統(tǒng),由一臺電腦作服務(wù)器,多臺電腦作為客戶終端。該系統(tǒng)把檢修工單按照一定規(guī)則存儲在計算機數(shù)據(jù)庫中,利用計算機PHP語言進行編寫人機交互的程序,實現(xiàn)了簡單的操作對數(shù)據(jù)庫內(nèi)容調(diào)用和處理的功能。同時開發(fā)了移動終端掃碼查看、操作檢修工單的功能,實現(xiàn)了信息化操作,匯報和檢修情況實現(xiàn)全員錄入,減少對講機等繁瑣步驟,使檢修工作效率提高,使得管理更加方便、快捷、高效。

檢修工單管理操作的流程分為4個步驟:①匯報檢修問題;②檢修工完成情況錄入;③主任修改、審核檢修工單;④領(lǐng)導(dǎo)最終審核并鎖定檢修工單。

4 機電改造

選煤廠針對制約實際生產(chǎn)的環(huán)節(jié)進行了設(shè)備改造,研發(fā)了裝車雙回路液壓控制系統(tǒng)、板框壓濾機側(cè)杠彎曲變形檢測裝置、板框壓濾機清洗泵變頻改造、淺槽中煤回收系統(tǒng)、砂水分離器外排矸石泥系統(tǒng)、低壓風(fēng)機分組分級控制系統(tǒng)等項目,極大地提高了選煤廠機電管理水平。

4.1 裝車雙回路液壓控制系統(tǒng)

通過對石圪臺洗煤廠快速裝車液壓系統(tǒng)存在問題進行分析,在液壓油泵出口處增設(shè)系統(tǒng)油壓調(diào)控閥組(高壓過濾器、溢流閥、卸荷閥和壓力傳感器)。新增閥組前與油泵連接,后與系統(tǒng)執(zhí)行元件串聯(lián),構(gòu)成獨立的油壓控制系統(tǒng)。通過閥門切換與原來的油壓控制閥組構(gòu)成一套相對獨立而互不干擾的油壓控制系統(tǒng)。新增閥組與原閥組并聯(lián),一用一備,在裝車過程中,某套閥組及管路、閥門一旦故障,可隨時切換備用系統(tǒng),繼續(xù)正常運行裝車。新增閥組的應(yīng)用增強了液壓系統(tǒng)運行的靈活性,大大降低了故障排查時間,提高了液壓系統(tǒng)的應(yīng)急能力和選煤廠的經(jīng)濟效益[11]。

4.2 板框壓濾機側(cè)杠彎曲變形檢測裝置

板框壓濾機在運行過程中,液壓缸工作壓力為300 bar,最高可達650 bar。在關(guān)閉壓濾機、入料和擠壓的過程中,側(cè)杠受力較大,如果出現(xiàn)頭板、尾板、濾板或其它固定件受力不平衡時,都有可能導(dǎo)致側(cè)杠彎曲變形,嚴重損壞。解決方式是安裝一組光電開關(guān)在側(cè)杠的兩端位置,利用光電開關(guān)的常閉點,使其一直處于導(dǎo)通閉狀態(tài)。如果側(cè)杠發(fā)生輕微變形,就會擋住光電開關(guān)的檢測光線,使其處于閉鎖開狀態(tài),立即閉鎖壓濾機停機,可有效避免設(shè)備事故的發(fā)生和擴大。

4.3 板框壓濾機清洗泵變頻改造

石圪臺選煤廠煤泥處理設(shè)備板框壓濾機的濾布清洗采用全自動清洗裝置,清洗泵電機設(shè)計為工頻運行,系統(tǒng)壓力0.15 MPa,遠遠高于清洗工作所需壓力,導(dǎo)致管路振動大,運行噪音大,出口密封、閥門等零部件頻繁損壞,設(shè)備維護量大,而且對濾布有一定的損傷。

將清洗泵改為變頻控制,正常使用時將電機頻率調(diào)至35 Hz,系統(tǒng)壓力降至0.1 MPa,清洗壓力降低0.05 MPa,保證了清洗泵的正常運行,避免了密封、管路、閥門等的頻繁損壞,減少了對濾布的沖擊,減少了備件的損壞和設(shè)備的維護量,還可以節(jié)約電費,全年可節(jié)約材料消耗和電費約2.5萬元。

5 結(jié)語

石圪臺選煤廠通過設(shè)備包機、機電培訓(xùn)等基礎(chǔ)管理,提高了員工機電操作技能和管理責(zé)任心,潤滑系統(tǒng)的應(yīng)用保證了所有設(shè)備定期潤滑,可靠運行,檢修工單的應(yīng)用極大地減少了設(shè)備檢修的復(fù)雜程序,提高了檢修工作效率,促使石圪臺選煤廠的機電管理水平、經(jīng)濟效益和社會效益顯著提高。

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