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列管式換熱器管束脹口泄漏分析

2020-12-31 23:38:57龔恒強(qiáng)王新花
石油和化工設(shè)備 2020年8期
關(guān)鍵詞:熱端管板冷器

龔恒強(qiáng),王新花

(中國石油蘭州石化公司動力廠, 甘肅 蘭州 730060)

列管式換熱器是常見的工藝設(shè)備,通常是作為空壓機(jī)中間冷卻器使用,對壓縮機(jī)長周期安全運(yùn)行起著關(guān)鍵作用。蘭州石化公司8000Nm3/h制氮裝置2號空壓機(jī)自2012年9月投產(chǎn),至2019年7月已運(yùn)行7年,空壓機(jī)中冷器出現(xiàn)兩次管束脹口泄漏故障,對長周期運(yùn)行造成影響。通過分析影響中冷器運(yùn)行的主要因素,明確換熱器脹口泄漏原因,并提出預(yù)防措施,為消除此類故障提供了參考。

1 設(shè)備概況

蘭州石化公司8000Nm3/h制氮裝置2號空壓機(jī)是美國英格索蘭公司生產(chǎn)的5CⅡ225MX3型離心式壓縮機(jī),中冷器采用列管式換熱器,水走殼程,氣走管程,管內(nèi)有翅片。換熱器管板是304不銹鋼,管束為海軍銅,換熱管束與管板連接形式為脹接。

2 換熱器故障概況

(1)2019年7月29日至7月31日,對2號機(jī)二級中冷器進(jìn)行漏點(diǎn)消缺,2號機(jī)二級中冷器水壓試驗(yàn),發(fā)現(xiàn)中冷器管束泄漏95根,總管束共693根,泄漏率為13.7%。

(2)現(xiàn)場檢查中冷器水壓試驗(yàn)情況,出現(xiàn)滲漏的位置為脹口與管板連接的環(huán)形面;同時觀測管束無點(diǎn)蝕、坑蝕等情況;未出現(xiàn)從管束風(fēng)道向外滲漏循環(huán)水的情況。

(3)2號壓縮機(jī)二級中冷器管束脹口泄漏全部在換熱器壓縮風(fēng)入口(熱端),脹口有紅色水漬,為空氣冷凝水析出后附著于中冷器管板表面;脹口表面整體清潔,無腐蝕產(chǎn)物。

(4)拆卸二級中冷器后,管束表面有微量黏泥;循環(huán)水進(jìn)出口管束呈現(xiàn)出銅材質(zhì)本體顏色;換熱器在放置7h后,管束部分表面有碳酸鈣沉積,并干燥開裂,屬于軟垢。

3 換熱器腐蝕原因分析

3.1 循環(huán)水質(zhì)管控分析

根據(jù)換熱器現(xiàn)場檢查情況,換熱器管束表面有微量黏泥,且換熱器泄漏原因之一是循環(huán)水質(zhì)管控不合格,腐蝕造成泄漏。因此要首先對循環(huán)水質(zhì)管控進(jìn)行分析,排查泄漏原因。

3.1.1 循環(huán)水質(zhì)合格率分析

通過對2016年5月至2019年6月,制氮裝置循環(huán)水水質(zhì)化驗(yàn)分析結(jié)果統(tǒng)計(jì),循環(huán)水六項(xiàng)指標(biāo)合格率均達(dá)到95%以上,達(dá)到水質(zhì)管理規(guī)定指標(biāo)。對2017年10月至2019年6月制氮裝置循環(huán)水超標(biāo)數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析,結(jié)果如下。

(1)正磷分析總數(shù)1843次,超標(biāo)34次,占比1.84%,主要原因是緩蝕阻垢劑投加數(shù)量不準(zhǔn)確,影響了藥劑濃度。其中超指標(biāo)下限8次,超指標(biāo)上限26次,正磷控制指標(biāo)范圍為3.0~7.0mg/L,累計(jì)運(yùn)行平均值為5.39mg/L,在指標(biāo)范圍內(nèi)。

(2)鈣硬分析總數(shù)304次,超標(biāo)4次,占比1.03%,超標(biāo)數(shù)據(jù)均為超控制指標(biāo)上限。鈣硬超標(biāo)主要原因?yàn)檠b置提高濃縮倍數(shù)及減少補(bǔ)水量,對排水進(jìn)行了控制,導(dǎo)致鈣硬超指標(biāo)上限。鈣硬控制指標(biāo)范圍為≤1100mg/L,運(yùn)行平均值為815mg/L。

(3)總鐵分析總數(shù)88次,超標(biāo)1次,占比1.14%。結(jié)合碳鋼掛片腐蝕測試結(jié)果,1次總鐵超標(biāo)不會對換熱器碳鋼材質(zhì)產(chǎn)生腐蝕影響。總鐵控制指標(biāo)范圍為≤1.0mg/L,運(yùn)行平均值為0.2908mg/L。

(4)循環(huán)水濁度分析總數(shù)1843次,超標(biāo)5次,占比0.27%。從2號機(jī)換熱器拆檢情況查看,換熱管束表面有少量碳酸鈣沉積,經(jīng)水沖洗后可脫落(軟垢);軟垢脫落后換熱器管束和管板表面光滑,無點(diǎn)蝕等垢下腐蝕情況。

(5)循環(huán)pH值分析總數(shù)1843次,超標(biāo)4次,占比0.22%。由數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)看,最后一次超標(biāo)情況發(fā)生在2019年2月,且為超指標(biāo)上限。由于pH值超標(biāo)不是連續(xù)發(fā)生,且與換熱器泄漏時間間隔5個月,因此不會直接造成換熱器腐蝕泄漏。

3.1.2 氯離子含量分析

由于氯離子對不銹鋼及銅產(chǎn)生腐蝕,對2017年10月至2019年6月循環(huán)水中氯離子分析數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。GB/T 50050-2017《工業(yè)循環(huán)冷卻水處理設(shè)計(jì)規(guī)范》中對循環(huán)水走殼程的換熱器,規(guī)定水中氯離子控制指標(biāo)范圍為≤700mg/L,制氮裝置循環(huán)水單元運(yùn)行氯離子平均值為228mg/L,最大值361mg/L,最小值68.73mg/L,該數(shù)據(jù)在指標(biāo)范圍內(nèi)。

3.1.3 循環(huán)水腐蝕監(jiān)測掛片分析

制氮裝置循環(huán)水單元內(nèi)懸掛碳鋼、黃銅、紫銅、不銹鋼試片,每月機(jī)動處水質(zhì)中心進(jìn)行分析,腐蝕速率達(dá)標(biāo)。

中冷器管束脹口泄漏全部在換熱器壓縮風(fēng)入口(熱端),壓縮風(fēng)出口(冷端)未出現(xiàn)泄漏。換熱器逆流換熱,熱端是循環(huán)水出口,水溫在34-36℃之間;冷端是循環(huán)水入口,水溫在26-28℃之間,循環(huán)水溫差在8℃以內(nèi)。在同一種水質(zhì)工作條件下,兩面管板脹口泄漏情況完全不同,因此循環(huán)水質(zhì)不是造成脹口泄漏的直接原因。

3.2 換熱器縫隙腐蝕分析

通過2號機(jī)中冷器現(xiàn)場檢查情況分析,并查閱換熱器制造標(biāo)準(zhǔn)和換熱器腐蝕專業(yè)文獻(xiàn),判斷管板材質(zhì)和脹接工藝是造成2號機(jī)中冷器縫隙腐蝕泄漏的主要原因??p隙腐蝕是兩個連接物之間的縫隙處發(fā)生的腐蝕,縫隙內(nèi)外的金屬表面都發(fā)生以氧還原作為陰極反應(yīng)的腐蝕過程,縫隙外大面積進(jìn)行的氧還原陰極反應(yīng),則促進(jìn)縫隙內(nèi)金屬陽極溶解??p隙內(nèi)金屬溶解產(chǎn)生過剩的金屬陽離子,又使縫隙外的氯離子遷入縫隙內(nèi)以保持電平衡,隨之而發(fā)生的金屬離子水解,使縫隙內(nèi)酸度增高,又加速了金屬的陽極溶解。

(1)2號機(jī)換熱器芯脹口泄漏集中在壓縮空氣進(jìn)氣側(cè)(熱端),熱端管束要承受0.35MPa的壓力,會對管束脹接部位產(chǎn)生推力;熱端空氣溫度在100℃左右,在高溫和壓力條件下,脹口縫隙會產(chǎn)生變化。在同一個換熱器空氣出口側(cè)(冷端),由于工作溫度在30-40℃,且脹接面不承受壓力,因此未發(fā)生泄漏。

(2)據(jù)《中國腐蝕與防護(hù)學(xué)報》刊載的相關(guān)論文,提出縫隙腐蝕影響條件包括縫隙的幾何尺寸,縫隙在0.1-0.15mm時,縫隙腐蝕敏感程度最高,腐蝕程度最嚴(yán)重。從換熱器現(xiàn)場查看,換熱器管束和管板脹口縫隙尺寸較小,會產(chǎn)生縫隙腐蝕。同時,在GB/T 151-2014《熱交換器》標(biāo)準(zhǔn)中規(guī)定,對管徑大于16mm的換熱管應(yīng)開槽,開槽深度0.5mm。目前2號機(jī)使用的換熱器芯換熱管直徑20mm,大于國標(biāo)要求的16mm,但未發(fā)現(xiàn)管板脹口開槽。開槽后的脹口能有效提高管束抗拖拉強(qiáng)度,而且提高了緊密性,減小縫隙幾何尺寸,有利于降低縫隙腐蝕幾率。

(3)合金成分影響縫隙腐蝕。不銹鋼中的Cr、Ni、Mo的含量對縫隙腐蝕敏感影響較大,隨著Cr、Mo的含量在一定范圍增加,不銹鋼的抗腐蝕能力增強(qiáng)。2號機(jī)換熱器芯管板材質(zhì)為304不銹鋼,而304與316L最大的區(qū)別就是316L在304的基礎(chǔ)上又加入了Mo,同時碳含量更低。因此304不銹鋼材質(zhì)換熱器芯存在縫隙腐蝕的可能。

3.3 換熱器管束脹口連接工藝分析

換熱器管束與管板的連接是換熱器生產(chǎn)中最主要的工序之一,也是可能造成脹口泄漏的因素之一。連接的方法基本上分為脹接、焊接和脹焊結(jié)合三種,由于脹接法能承受較高的壓力,特別適用于材料可焊性差及制造廠的焊接工作量過大的情況。隨著技術(shù)的不斷發(fā)展,現(xiàn)已出現(xiàn)滾柱脹管、爆炸脹管及液壓、液袋和橡膠脹管等新工藝。通過對換熱器管束脹口檢查,確認(rèn)采用機(jī)械脹接工藝。

通過查閱相關(guān)技術(shù)資料,比對脹接方法的優(yōu)缺點(diǎn),發(fā)現(xiàn)機(jī)械脹接能夠承受一定的軸向力、熱沖擊和反復(fù)熱循環(huán),在設(shè)備制造中應(yīng)用普遍;但是機(jī)械脹管存在明顯缺點(diǎn),各管子間的脹度不一,連接強(qiáng)度和緊密度不均;脹管接口的內(nèi)表面產(chǎn)生硬化現(xiàn)象;管子與管板材料脹接的相容性有

一定限制。同時,在對于使用條件苛刻的場合,如承受動載荷和耐腐蝕的換熱器則應(yīng)采用脹接與焊接相結(jié)合的連接形式。由此可見,換熱器管束采用機(jī)械脹接工藝也是造成泄漏的原因之一。

4 防止換熱器縫隙腐蝕的措施

4.1 采用316L不銹鋼材質(zhì)的換熱器。依據(jù)縫隙腐蝕原理分析,改變管板材質(zhì)有利于防止縫隙腐蝕的發(fā)生。車間通過換熱器技術(shù)協(xié)議的簽訂,明確換熱器材質(zhì)使用316L不銹鋼,并在到貨驗(yàn)收中執(zhí)行。

4.2 嚴(yán)格換熱器采購技術(shù)審查和檢驗(yàn)。要求換熱器生產(chǎn)廠家在生產(chǎn)中按國標(biāo)要求在管板開槽,增強(qiáng)脹口密封和抗拉性,同時有利于減小縫隙,降低縫隙腐蝕的幾率。

4.3 在空氣壓縮機(jī)等關(guān)鍵設(shè)備換熱器制造工藝中,要求采用橡膠脹壓等新技術(shù),或脹接與焊接相結(jié)合的連接形式,降低管束泄漏率。

4.4 在循環(huán)水壓力滿足運(yùn)行設(shè)備需求情況下,開大備用機(jī)組換熱器循環(huán)水閥門,增加換熱器循環(huán)水流速,減少備用機(jī)組換熱器內(nèi)菌藻滋生和碳酸鈣沉積,防止出現(xiàn)管束表面軟垢沉積,杜絕垢下腐蝕。

◆參考文獻(xiàn)

[1] 陳東旭,吳欣強(qiáng),韓恩厚. 縫隙腐蝕研究進(jìn)展及核電材料的縫隙腐蝕問題[J].中國腐蝕與防護(hù)學(xué)報,2014,34(4):295-300.

[2] 蘭州石油機(jī)械研究所編. 換熱器(第二版)[M].北京:中國石化出版社,2013.

[3] GB/T 151-2014,熱交換器[S].

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