徐明磊
(青銅峽鋁業(yè)股份有限公司青銅峽鋁業(yè)分公司,寧夏 吳忠 751603)
整流效率是電解鋁生產(chǎn)的重要指標(biāo),分析清楚整流效率的影響因素,對(duì)于電解鋁生產(chǎn)中如何提高電能效率,做好節(jié)能降耗工作,有著巨大的促進(jìn)作用。本文以某鋁廠200kA 電解系列為例,從供電整流系統(tǒng)、計(jì)量系統(tǒng)對(duì)整流效率的影響進(jìn)行分析。鋁電解系列供電工藝過程:從220kV 交流電經(jīng)過整流機(jī)組調(diào)壓變壓器及整流變壓器降至1050V 電壓后經(jīng)過整流器整流出額定電壓1250V,額定電流200kA 的直流電,供電解車間使用。整流效率定義為(直流電壓×直流電流)÷電解用的交流電量×100%。具體分析情況如下。
1.1.1 變壓器部分的損耗△P1
基本參數(shù):
系列電流:213kA;
系列電壓:1120V;
整流柜額定電流:37kA;
過載系數(shù):β=(系列電流/機(jī)組數(shù)量)/(2*整流柜額定電流);
四機(jī)組運(yùn)行時(shí)β=0.719;
五機(jī)組運(yùn)行時(shí)β=0.575;
變壓器空載損耗Po=147kW;
變壓器負(fù)載損耗Pf=1020kW;
變壓器損耗(整變+調(diào)變)△Pb=Po+β2Pf;
四機(jī)組運(yùn)行時(shí)△Pb=674kW(674);
五機(jī)組運(yùn)行時(shí)△Pb=484kW(484);
單機(jī)組飽和電抗器損耗:70kW;
單套無功補(bǔ)償裝置損耗:3.6kW。
變壓器部分的損耗△P1:四機(jī)組運(yùn)行時(shí)為2990kW;
五機(jī)組運(yùn)行時(shí)為2788kW。
1.1.2 整流裝置部分的損耗△P2(整流柜廠家提供)
(1)四機(jī)組運(yùn)行時(shí):
元件損耗:603kW;
快熔損耗:58.23kW;
母線損耗:64.9kW;
其他損耗:32kW;
合計(jì):758.17kW。
(2)五機(jī)組運(yùn)行時(shí):
元件損耗:603kW;
快熔損耗:46.55kW;
母線損耗:51.9kW;
其他損耗:40kW;
合計(jì):741kW。
整流柜部分的損耗△P2:四機(jī)組運(yùn)行時(shí)為758.17kW;五機(jī)組運(yùn)行時(shí)為741kW。
1.1.3 主電路連接導(dǎo)線的損耗△P3
此部分包括220kV 進(jìn)線至變壓器架空輸電線路、變壓器與整流柜之間連接母線,整流柜輸出直流母線損耗。
架空輸電線路損耗:I2R ≈(712)2*0.000105=53kW。
交流母線損耗:四臺(tái)機(jī)組運(yùn)行時(shí):12.6kW;
五臺(tái)機(jī)組運(yùn)行時(shí):19kW。
直流引下線至直流分支母線:5.9kW。
主電連接導(dǎo)線部分的損耗△P3:四機(jī)組運(yùn)行時(shí)為152.6kW;五機(jī)組運(yùn)行時(shí)為145.2kW。
1.1.4 整流系統(tǒng)總損耗:△P=△P1+△P2+△P3
四機(jī)組運(yùn)行時(shí)為3900kW;
五機(jī)組運(yùn)行時(shí)為3674kW。
整流效率:η=(系列電壓*系列電流)/(系列電壓*系列電流+△P)。
整流系統(tǒng)整流效率(部分損耗在計(jì)算中未列入,計(jì)算整流效率較實(shí)際整流效率偏高):
四機(jī)組運(yùn)行時(shí)為98.39%;
五機(jī)組運(yùn)行時(shí)為98.48%。
表1 電解啟停槽停電時(shí)間于整流效率
1.2.1 系列電壓
為分析系列電壓與整流效率之間的關(guān)系,篩選電解槽數(shù)、環(huán)境溫度相同的兩個(gè)月進(jìn)行對(duì)比(2017 年2 月與2016 年3 月運(yùn)行電解槽數(shù)265 臺(tái),環(huán)境溫度相同),曲線見附圖,由圖可見,相同條件下系列電壓越低,整流效率越低,而系列電壓取決于單槽電壓,因此整流效率的下降與電解生產(chǎn)降槽電壓有關(guān)。
圖1 2017 年2 月與2016 年3 月電解槽數(shù)于環(huán)境溫度情況對(duì)比
1.2.2 環(huán)境溫度
為分析環(huán)境對(duì)整流效率的影響,篩選電解槽數(shù)相同,環(huán)境溫度差別較大的時(shí)期2016 年1 月和8 月的數(shù)據(jù)進(jìn)行分析,從圖中可以看出溫度越高,整流效率越低。這是因?yàn)閷?dǎo)線為正溫度系數(shù)材料,環(huán)境溫度升高、負(fù)荷增加等因素使導(dǎo)線溫度升高時(shí)會(huì)引起熱損耗增加,但實(shí)際運(yùn)行中不能為降低此項(xiàng)損耗而使設(shè)備低溫運(yùn)行 ,因?yàn)檫^低的溫度會(huì)導(dǎo)致變壓器等充油設(shè)備密封件老化加快,引起變壓器滲漏,帶來安全隱患。因此實(shí)際運(yùn)行中盡量調(diào)整冷卻設(shè)備使整流設(shè)備保持在一定溫度范圍。
圖2 2016 年1 月和9 月環(huán)境溫度差別對(duì)比
1.2.3 電解啟停槽或緊急停電
電解啟停電解槽或緊急停電時(shí)整流效率會(huì)有所下降,電解緊急停電30min,當(dāng)天整流效率下降2%,而且停電時(shí)間越長(zhǎng),整流效率下降幅度越大,所以在電解停電操作時(shí)供電車間盡量與電解及中調(diào)及時(shí)溝通,以縮短停電時(shí)間。
200kA 總直流互感器是2005 年5 月安裝使用的,該互感器的溫差漂移較大(理論計(jì)算值溫差升高10 攝氏度,整流效率降低0.3%)在2015 年、2017 年進(jìn)行過調(diào)試、但溫漂每年變化幅度在0.2-0.5%之間。溫差導(dǎo)致的飄逸似的互感器的穩(wěn)定性很難保證。
(1)2015 年總互感器校驗(yàn)數(shù)據(jù)。
表2 2015 年總互感器校驗(yàn)數(shù)據(jù)
(2)2017 年總互感器校驗(yàn)數(shù)據(jù)。
表3 2017 年總互感器校驗(yàn)數(shù)據(jù)
(1)總進(jìn)線電量計(jì)量誤差。
(2)動(dòng)力變電量計(jì)量誤差。
(3)總直流互感器電流、電壓計(jì)量誤差。
總進(jìn)線表每三個(gè)月現(xiàn)場(chǎng)檢驗(yàn)一次,誤差為0.2%可忽略不計(jì)。動(dòng)力變220kV 側(cè)計(jì)量表計(jì)為綜合測(cè)試儀7700,該表無法校驗(yàn),但與10kV 側(cè)計(jì)量表計(jì)7330 相比對(duì),數(shù)據(jù)穩(wěn)定,可忽略其誤差。電壓計(jì)量表每年進(jìn)行定檢,影響可以忽略不計(jì)。影響整流效率最大的因素為總直流互感器的誤差及溫度溫漂,但2017 年3 月校驗(yàn)時(shí),該表誤差符合0.5 級(jí)。但從2011 年~2017 年整流效率的數(shù)據(jù)看(在其它條件不變的情況下)該互感器隨著運(yùn)行時(shí)間增加有偏低的趨勢(shì)。(大致每年降低0.05%~0.5%左右,2017 年降幅為0.7%)。
通過以上分析,可以明確的看出影響整流效率的因素,因此為了有效提高整流效率,降低能耗,設(shè)備選型時(shí)選擇高效節(jié)能設(shè)備可以有效降低損耗,提升整流效率。在后期運(yùn)行過程中,加強(qiáng)計(jì)量表計(jì)的效驗(yàn)維護(hù)可以提升計(jì)量準(zhǔn)確度,確保整流效率計(jì)算精準(zhǔn)可靠。