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制氫轉(zhuǎn)化爐下豬尾管再生處理應(yīng)用探討

2021-01-06 10:32宮樂磊程貴健
煉油與化工 2020年6期
關(guān)鍵詞:尾管爐管滲碳

宮樂磊,程貴健

(中國石油大慶石化公司煉油廠,黑龍江大慶163711)

某石化公司煉油廠加氫二車間制氫裝置設(shè)計(jì)產(chǎn)氫能力為4×104m3/h,操作時間8 000 h/a。制氫裝置是以烴類水蒸汽法制氫,主要原料有大慶油田所產(chǎn)的油田氣、加氫裂化裝置所產(chǎn)的加氫裂化干氣、加氫精制裝置所產(chǎn)的加氫精制干氣及加氫裂化低分氣、加氫精制低分氣與重整氫PSA提濃解吸氣和水蒸汽。經(jīng)原料濕法脫硫部分、精制部分、反應(yīng)部分、PSA提純部分等工藝過程,生產(chǎn)出純度為99.9%的工業(yè)氫氣[1~3]。

1 存在問題

制氫轉(zhuǎn)化爐于2004年8月28日投運(yùn),截至2018年檢修期已運(yùn)行14 a。2018年8月10日檢修期間,爐管3-28、3-33、3-40下豬尾管與爐管加強(qiáng)頭焊縫位置發(fā)生斷裂,8月13日1-37相同位置發(fā)生斷裂。為查找斷裂原因,對尾管及加強(qiáng)頭表面著色滲透探傷,檢測無問題。8月12日對斷裂位置加強(qiáng)頭及豬尾管做滲碳檢測,其中斷裂尾管3-28滲碳最高值170,3-33滲碳最高值310,3-40滲碳最高值274,1-37滲碳最高值201,在與其它尾管檢測值對比后發(fā)現(xiàn),斷裂的豬尾管滲碳情況較嚴(yán)重。發(fā)生形變而未斷裂的豬尾管滲碳值均在120以下。

管材出現(xiàn)滲碳后,使?jié)B碳區(qū)域內(nèi)的顯微組織發(fā)生變化,主要表現(xiàn)在碳化物增多且粗大。碳沿爐管內(nèi)表面向基體內(nèi)部擴(kuò)散滲入,形成大量密度較低的碳化物。由于滲碳層與非滲碳層膨脹量不同,將在層間引起很大的內(nèi)應(yīng)力,內(nèi)應(yīng)力的作用及滲碳層晶界強(qiáng)度的相對降低,會導(dǎo)致開裂[4]。滲碳可使尾管材料性能發(fā)生變化,機(jī)械性能降低,蠕變強(qiáng)度和韌性降低,因此會發(fā)生提前失效或破壞。

在對所有豬尾管及加強(qiáng)頭做滲碳檢測后,檢測結(jié)果為滲碳值>140共73根,滲碳值>150共55根。下豬尾管備件共有55根,全部更換還存在129根缺口。經(jīng)研究將存在問題的下豬尾管送至中國科學(xué)院重金屬研究所做固溶再生處理,恢復(fù)其機(jī)械性能,其工藝為:通過將尾管加熱到1 150℃,保溫30 min,可以使析出的脆性相重新固溶到母材中去,可使碳化物分解擴(kuò)散,分散滲碳層中的碳原子,降低滲碳層中的碳含量,使不均勻的成分?jǐn)U散達(dá)到均勻,細(xì)化晶粒,提高滲碳層晶界強(qiáng)度,改善焊接性能,提高其機(jī)械性能。使固溶再生處理后的下豬尾管正常使用,確保制氫裝置檢修能夠順利完成,能夠按時開工,為相應(yīng)裝置提供氫氣。

2 固溶再生處理過程

2.1 化學(xué)成分分析

首先需要對固溶前的豬尾管進(jìn)行化學(xué)分析,分析結(jié)果見表1。

表1 固溶前豬尾管的化學(xué)分析結(jié)果

2.2 固溶再生處理

固溶再生處理采用大型真空熱處理爐,對豬尾管進(jìn)行固溶處理,溫度為1 170℃。要求:分段升溫,然后通氬氣快速冷卻。單爐裝80根豬尾管。

熱處理時相關(guān)技術(shù)要求:(1)熱處理前對需要固溶處理的爐管進(jìn)行噴砂處理,清除表面及內(nèi)部油污及酸堿鹽等,并用吸塵器清除表面灰塵;(2)在真空氣氛下加熱,真空度要求0.1 Pa以下;(3)熱處理前準(zhǔn)備好工裝等必要用品,保證工件要平放在支架上,不要有部分懸空,以防在高溫加熱下爐管出現(xiàn)變形;(4)升溫過程中要求分段升溫,速率要求:20~650℃升溫速率小于200℃;在650℃時保溫20 min;650~1 170℃升溫速率小于100℃;在1 170℃保溫30 min;(5)保溫完成后快速冷卻至室溫,通高壓氬氣冷卻。出爐溫度小于50℃。

2.3 金相組織觀察

取固溶處理前后的豬尾管各1段,觀察橫截面的金相組織,重點(diǎn)對比內(nèi)外表面氧化層情況和組織晶粒度的變化及晶界和晶內(nèi)析出的碳化物。通過對比發(fā)現(xiàn)固溶前和固溶后的氧化層厚度無明顯變化,但固溶后晶界上的碳化物明顯減少,晶粒內(nèi)已無明顯碳化物,晶粒度由4.5級變化為4.0級。

2.4 室溫及高溫拉伸和掃描電鏡斷口觀察

取固溶前和固溶后部分尾管管段,加工成全壁厚、寬10 mm原管截面、有效長度60 mm拉伸試樣。在AG-100KNG和AG-X 250KN試驗(yàn)機(jī)上分別做室溫和760℃(保溫10 min)拉伸檢測。拉伸試驗(yàn)結(jié)果均值見表2。

表2 拉伸測試結(jié)果

3 分析和討論

800H合金在高達(dá)500℃的極高溫的水性介質(zhì)中具有很好的抗腐蝕性、抗應(yīng)力腐蝕性、抗敏化性、抗晶間腐蝕性和很好的加工性。但操作溫度、介質(zhì)環(huán)境及質(zhì)量也會導(dǎo)致其蠕變、劣化。

通過固溶再生處理析出的碳化物得以固溶回基體當(dāng)中,恢復(fù)材料的原有的部分特性,但表面無法恢復(fù)到最初的加工狀態(tài)[5]。有效壁厚由原來的3.4 mm減少到3.0 mm(內(nèi)外裂紋層約0.4 mm)。鋼管水壓試驗(yàn)壓力按下式計(jì)算:

式中P—試驗(yàn)壓力,MPa;S—鋼管的壁厚,mm;D—鋼管的外徑,mm;t—鋼管材料屈服強(qiáng)度的60%,MPa。

根據(jù)公式:壁厚S減少0.4 mm,使抗壓的能力與原來相比減小了11.7%。

4 結(jié)束語

Incoloy 800H材質(zhì)的豬尾管的固溶處理再生是可有效恢復(fù)材料的抗高溫氧化性能,對形成深度氧化裂紋的豬尾管需做固溶處理進(jìn)行再生。在使用條件嚴(yán)格的條件(如壓力、腐蝕性介質(zhì))下,不建議固溶再生處理。

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