摘要:DF8B型內(nèi)燃機(jī)車上裝有YKH3Q53型轉(zhuǎn)換開關(guān)、YKH3Q51型反向器各一只,安裝在機(jī)車電氣室高壓電器柜內(nèi),是分別用來控制機(jī)車牽引、制動(dòng)、前進(jìn)、后退的重要電氣元器件。2013年以來,為滿足客戶要求和提高機(jī)車安全運(yùn)行,DF8B型機(jī)車標(biāo)書要求有關(guān)電氣元件采用節(jié)點(diǎn)防塵等級為IP60的輔助連鎖。本文介紹了轉(zhuǎn)換開關(guān)、反向器輔助連鎖進(jìn)行IP60提升改造的方法和在改造過程中遇見的一些故障及處理措施。
關(guān)鍵詞:轉(zhuǎn)換開關(guān);反向器;輔助聯(lián)鎖;改造;措施
一、功能介紹
YKH3Q53型轉(zhuǎn)換開關(guān)、YKH3Q51型反向器各有六組動(dòng)靜主觸頭,在機(jī)車主電路中分別與機(jī)車上六只直流牽引電動(dòng)機(jī)串聯(lián),司機(jī)通過司機(jī)室操縱臺(tái)控制手柄控制轉(zhuǎn)換開關(guān)與反向器上電磁閥得電吸合,通過轉(zhuǎn)換開關(guān)、反向器主觸頭閉合狀態(tài)的變化,改變牽引電動(dòng)機(jī)勵(lì)磁繞組電流的方向,使?fàn)恳妱?dòng)機(jī)正轉(zhuǎn)或反轉(zhuǎn),從而實(shí)現(xiàn)機(jī)車的牽引與制動(dòng)、前進(jìn)與后退。
二、IP60提升改造實(shí)施過程
1、梳理改造需要的物料數(shù)量符合要求,檢查速動(dòng)開關(guān)的質(zhì)量,滾輪無變形無卡滯,凸輪機(jī)構(gòu)無變形無開裂,墊塊和調(diào)整墊片完好。
2、拆除轉(zhuǎn)換開關(guān)、反向器上的原有的輔助觸頭。
3、以轉(zhuǎn)換開關(guān)為例,將手柄扳至中立位,用φ6×45的螺栓將凸輪機(jī)構(gòu)、墊塊、調(diào)整墊片安裝到轉(zhuǎn)換開關(guān)的曲柄上,螺栓預(yù)擰至合適程度,方便后續(xù)調(diào)整,如圖1。
4、用φ6×16的螺栓將IP60輔助聯(lián)鎖組件安裝到轉(zhuǎn)換開關(guān)上,確保牢固不松動(dòng),如圖2。
5、觀察凸輪外邊緣與聯(lián)鎖組件上速動(dòng)開關(guān)滾輪外邊緣是否接觸。若滾輪與凸輪外邊緣接觸,松開凸輪安裝緊固螺栓,順著安裝孔調(diào)節(jié)凸輪縱向安裝高度,直至速動(dòng)開關(guān)滾輪外邊緣與凸輪外邊緣脫離接觸并留有一定間隙。最終保證凸輪兩側(cè)外邊緣與聯(lián)鎖組件上兩側(cè)速動(dòng)開關(guān)滾輪外邊緣距離一致,如不一致可通過調(diào)整墊片進(jìn)行調(diào)整,如圖3。
6、將手柄緩慢扳至一側(cè),緩慢扳動(dòng)過程中可以觀察到,相向側(cè)凸輪機(jī)構(gòu)外邊緣應(yīng)先與速動(dòng)開關(guān)接觸,繼續(xù)扳動(dòng)手柄能聽到“啪”的一聲,表明輔助聯(lián)鎖觸頭剛剛有效閉合,再繼續(xù)扳動(dòng)手柄至最終閉合位置。輔助聯(lián)鎖觸頭從剛有效閉合至最終閉合位置是其超程。若在扳動(dòng)過程中聽不到“啪”的聲音,則松開凸輪緊固螺栓,順著安裝孔調(diào)節(jié)凸輪縱向安裝高度,調(diào)節(jié)完后重復(fù)試驗(yàn)過程直至符合要求。
7、輔助聯(lián)鎖觸頭處在最終位置時(shí),用1mm的壓片塞進(jìn)速動(dòng)開關(guān)與凸輪接觸處,確保一片壓片能順利塞進(jìn)去,兩片壓片疊在一起塞不進(jìn)去。即觸頭的最終閉合位置與觸頭極限位置之間留有1~2mm的間隙,如圖4。這樣操作能有效防止機(jī)械振動(dòng)對觸頭的剛性沖擊,保護(hù)開關(guān)觸頭。若不符合間隙要求,則松動(dòng)凸輪緊固螺栓,重新調(diào)節(jié)凸輪縱向安裝高度,調(diào)節(jié)完成后重新試驗(yàn)測量直至符合間隙要求。
8、安裝完成后,緊固螺栓上打好防松標(biāo)記,IP60輔助聯(lián)鎖組件安裝完成后狀態(tài)如圖5。
三、IP60改造中遇到的問題及改進(jìn)措施
1、經(jīng)過改造后的反向器裝車后,在運(yùn)行中發(fā)生反向器置中立位轉(zhuǎn)換不到位的現(xiàn)象。
分析產(chǎn)生該問題的原因主要有:
根據(jù)該部分原理圖,圖6所示,現(xiàn)場原有接線方式為,線號228與251接輔助觸頭一對常閉點(diǎn),線號247與251接輔助觸頭一對常開點(diǎn),加上原輔助觸頭的構(gòu)造不同,司控器換向手柄控制反向器動(dòng)作后,反向器轉(zhuǎn)軸轉(zhuǎn)到中立位時(shí),所有輔助觸點(diǎn)都處于常開點(diǎn),因此不會(huì)出現(xiàn)反向器前進(jìn)位電空閥HKF1與后退位電空閥HKF2都得電吸合的現(xiàn)象,反向器能順利實(shí)現(xiàn)換向功能。
但進(jìn)行改造后,仍繼續(xù)采用原有接線方式,線號247與251的常開點(diǎn),線號228與251的常閉點(diǎn)分別接兩側(cè)的兩對輔助連鎖,當(dāng)反向器轉(zhuǎn)到中立位時(shí),會(huì)發(fā)生輔助連鎖一側(cè)常開點(diǎn)閉合而另一側(cè)常閉點(diǎn)還沒有釋放的問題,造成線號247與251的常開點(diǎn),線號228與251的常閉點(diǎn)都閉合的現(xiàn)象,最終導(dǎo)致反向器處于中立位,無法實(shí)現(xiàn)換向功能。
改進(jìn)措施:為了杜絕以上現(xiàn)象發(fā)生,針對該部分線路重新制定了接線方案,后續(xù)接線時(shí),保證 247與251的常開點(diǎn)和228與251的常閉點(diǎn)接線在同一對輔助連鎖上,很好的解決了該問題。
2、改造后的反向器裝車接線試驗(yàn)時(shí),通過司控器換向會(huì)發(fā)生反相器前進(jìn)位換向不到位或后退位換向不到位的情況。
分析產(chǎn)生改問題的原因主要有:
通過對幾臺(tái)故障反向器研究發(fā)現(xiàn),在對IP60改造過程中,拆除原有輔助連鎖時(shí),松開曲柄與反向器主軸緊固螺絲,造成曲柄與反向器主軸位置發(fā)生位移,主軸、曲柄與齒輪裝配三個(gè)中心點(diǎn)不在同一直線上,安裝后會(huì)出現(xiàn)反向器動(dòng)作一邊到位一邊卡滯的情況。
改進(jìn)措施:為了避免這一情況發(fā)生,在IP60改造后緊固曲柄與轉(zhuǎn)換開關(guān)主軸螺絲時(shí),注意調(diào)整主軸、曲柄與齒輪裝配三個(gè)中心點(diǎn)在同一直線上,再緊固螺絲螺母,最終這一問題得到了很好的解決。
作者簡介:劉小紅,1970.03,男,江蘇泰興人,職高,從事內(nèi)燃機(jī)車元器件檢修。