林龍 卓亮 陳曉峰 李學(xué)軍 王滎 何軍 鄭義
摘要:制絲線增溫增濕工序主要通過SIROX設(shè)備向葉絲準(zhǔn)確均勻添加蒸汽,提高葉絲的溫度和水分,改善和提高葉絲的感官質(zhì)量。因此保證SIROX出口溫度的穩(wěn)定性,不僅可以提高制絲過程制造能力,更重要的是可以提高卷煙產(chǎn)品內(nèi)在質(zhì)量水平,確保煙絲制造優(yōu)質(zhì)率。在SIROX實(shí)際應(yīng)用中發(fā)現(xiàn),溫度探頭未接觸物料中心、排潮開度調(diào)節(jié)不準(zhǔn)確、落料口溫度散失大、振槽輸送物料不均勻4項(xiàng)因素經(jīng)常導(dǎo)致增溫增濕工序物料出口溫度CPK小于1,SIROX出口溫度CPK僅為92.05%,達(dá)不到工藝考核指標(biāo)要求,嚴(yán)重影響我廠制絲優(yōu)質(zhì)品率。通過自主設(shè)計(jì)一種新型溫度檢測(cè)裝置、現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)確定最優(yōu)排潮開度值、改造SIROX落料口和進(jìn)料振槽導(dǎo)料板等措施,解決了導(dǎo)致SIROX出口溫度波動(dòng)較大的各項(xiàng)癥結(jié),實(shí)現(xiàn)SIROX出口溫度CPK從92.05%提升至100%的目的。
關(guān)鍵詞:SIROX出口溫度;CPK;
1存在的問題及原因分析
根據(jù)綿陽卷煙廠制絲工藝技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求:SIROX出口溫度標(biāo)準(zhǔn)為83±3℃,SIROX出口溫度CPK>1的達(dá)標(biāo)率為100%(若出口溫度CPK<1則屬于工藝質(zhì)量A類缺陷,該批次煙絲將被判異)。而制絲車間于2019年9月進(jìn)行設(shè)備升級(jí)改造,將增溫增濕工序的HT更換為SIROX,在設(shè)備投入使用后多次出現(xiàn)物料出口溫度CPK<1,CPK合格率僅為92.05%,如表1,嚴(yán)重影響企業(yè)制絲優(yōu)質(zhì)品率。
為掌握問題原因,首先對(duì)問題特征值CPK進(jìn)行分析,CPK公式如圖1:
從CPK的計(jì)算公式中可以得出:1、CPK值大小與公差T、標(biāo)準(zhǔn)偏差σ、均值偏移量ε有關(guān);2、根據(jù)SIROX出口溫度標(biāo)準(zhǔn)要求83±3℃,可確定公差T恒為6,據(jù)此可以得出,影響SIROX出口溫度CPK的因素有:1、SIROX出口溫度標(biāo)準(zhǔn)偏差σ偏大;2、出口溫度平均值與規(guī)格中心值的偏移量ε偏大。
為準(zhǔn)確掌握SIROX出口溫度的質(zhì)量情況,小組統(tǒng)計(jì)出2019年10月-2020年2月34批次SIROX出口溫度CPK<1的均值偏移量與標(biāo)準(zhǔn)偏差進(jìn)行分析,發(fā)現(xiàn)1.SIROX出口溫度ε(均值偏移量)均值為2.16(根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn),均值偏移量期望值應(yīng)小于0.5);2. SIROX出口溫度σ(標(biāo)準(zhǔn)偏差)均值為0.33(根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn),標(biāo)準(zhǔn)偏差期望值應(yīng)小于0.5);數(shù)據(jù)對(duì)比可知,標(biāo)準(zhǔn)偏差符合期望值,均值偏移量對(duì)CPK的影響遠(yuǎn)超于標(biāo)準(zhǔn)偏差。因此,影響SIROX出口溫度CPK的主要因素是物料出口溫度均值偏移大。
而均值偏移大又存在均值偏低和均值偏高兩種情況,為挖掘出造成SIROX出口溫度CPK<1的主要癥結(jié),小組統(tǒng)計(jì)出CPK小于1的批次數(shù)據(jù)進(jìn)行分析,發(fā)現(xiàn)所有批次煙絲溫度均值低于工藝標(biāo)準(zhǔn)值83℃,且偏差較大,平均偏移達(dá)2.16℃,遠(yuǎn)超于期望值0.5。因此:造成SIROX出口溫度CPK不達(dá)標(biāo)的主要癥結(jié)是——SIROX出口溫度均值偏低。
為找到影響SIROX出口溫度均值偏低的主要原因,小組從人、機(jī)、料、法、環(huán)等方面進(jìn)行原因分析,如圖2:
為找出主要因素,小組對(duì)10種要因進(jìn)行逐一確認(rèn),發(fā)現(xiàn)溫度探頭未接觸物料中心、排潮開度調(diào)節(jié)不準(zhǔn)確、落料口溫度散失大、振槽輸送物料不均勻?yàn)樵斐蒘IROX出口溫度均值偏低的主要原因,從而導(dǎo)致SIROX出口溫度CPK小于1,SIROX出口溫度CPK合格率不達(dá)標(biāo)。
2 改進(jìn)措施
根據(jù)四項(xiàng)要因,小組針對(duì)其逐一制定改進(jìn)措施并實(shí)施:
(1)設(shè)計(jì)改進(jìn)溫度探頭,改進(jìn)溫度探頭比原平面溫度探頭,測(cè)溫更接近物料真實(shí)溫度值,避免測(cè)溫不準(zhǔn)確導(dǎo)致CPK偏小。
(2)使用黃金分割法尋找最佳排潮開度值范圍,使煙絲溫度最接近83℃,同時(shí)排潮管道無冷凝水凝結(jié)滴漏影響煙絲溫度。經(jīng)驗(yàn)證,排潮開度開度范圍在42—46時(shí),煙絲溫度相差不大且無水汽外泄和冷凝水凝結(jié)滴漏現(xiàn)象。
(3)設(shè)計(jì)加工SIROX落料口保溫簾,防止溫度過多散失,影響溫度CPK值。
(4)提高振槽振幅,并設(shè)計(jì)安裝振槽導(dǎo)料裝置,經(jīng)小組檢查,當(dāng)前振槽連桿與偏心輪傾角為80°,未達(dá)到最大值。因此小組決定將振槽連桿與偏心輪傾角調(diào)整為最大值90°,使振槽振幅最大,同時(shí)設(shè)計(jì)振槽導(dǎo)料板,以提升物料松散均勻性,避免煙絲增溫不均勻。
3 改進(jìn)效果
按改進(jìn)對(duì)策逐一實(shí)施后,問題主要癥結(jié)完善解決,SIROX出口溫度CPK從92.05%提升至100%,有效保障了企業(yè)制絲優(yōu)質(zhì)品率,取得了巨大的潛在效益;并經(jīng)過財(cái)務(wù)收益計(jì)算,經(jīng)濟(jì)收益達(dá)456396元!
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