丁 博
(廣東國華粵電臺山發(fā)電有限公司,廣東 臺山529228)
臺山電廠機(jī)組撈渣機(jī)經(jīng)過15 年的運(yùn)行,控制系統(tǒng)設(shè)備逐漸老化,部分元器件甚至停產(chǎn),導(dǎo)致設(shè)備故障頻繁,維護(hù)困難。國內(nèi)外許多電廠輔機(jī)控制系統(tǒng)在原PLC 就地控制設(shè)備老化的情況下,將其改造為DCS 控制,方便簡單,易于維護(hù),運(yùn)行穩(wěn)定。臺山電廠在機(jī)組大修時,將撈渣機(jī)控制系統(tǒng)改造為DCS 控制,改造后的控制系統(tǒng)運(yùn)行穩(wěn)定可靠,運(yùn)行人員操作簡易,檢修人員維護(hù)方便。
臺山電廠撈渣機(jī)為英國克萊德公司提供的埋刮板撈渣機(jī);正常排渣量為4.91 t/h,異常工況時最大可帶20 t/h;控制系統(tǒng)采用AB 公司的SLC500 系列PLC 就地控制,通過通訊模塊與DCS 通訊提供到OT的報(bào)警信息。該套系統(tǒng)對撈渣機(jī)本體的啟停、調(diào)速及所有配套的閥門進(jìn)行控制,并且儲存有大量邏輯,實(shí)現(xiàn)各種保護(hù)條件的動作??刂葡到y(tǒng)內(nèi)部多用開關(guān)量作為撈渣機(jī)運(yùn)行控制策略,運(yùn)行人員無法監(jiān)測實(shí)時數(shù)據(jù),不能判斷撈渣機(jī)運(yùn)行狀況,在出現(xiàn)異常工況時也難以提前預(yù)控和實(shí)時干預(yù),不利于運(yùn)行安全。
近幾年曾多次出現(xiàn)過撈渣機(jī)異常跳閘及轉(zhuǎn)速調(diào)節(jié)異常、油壓波動、轉(zhuǎn)速與渣量不匹配,排渣情況不佳引起鍋爐降負(fù)荷的現(xiàn)象。由于控制系統(tǒng)是AB 公司封裝的“黑匣子”結(jié)構(gòu),造成對系統(tǒng)缺乏深入的了解,出現(xiàn)故障時分析起來非常困難。長期運(yùn)行后,原系統(tǒng)中的很多配套設(shè)備已經(jīng)停用但未拆除,但是這些設(shè)備老化故障觸發(fā)的報(bào)警依然會對控制系統(tǒng)造成影響,控制系統(tǒng)故障次數(shù)呈逐步增高趨勢,近五年故障次數(shù)為4 次/年;而且 AB LOGIX500 系列 PLC 已停產(chǎn),面臨著撈渣機(jī)PLC 卡件損壞后無備件可換的情況。
撈渣機(jī)一旦故障停運(yùn)必須爭分奪秒排除故障,否則鍋爐將限負(fù)荷運(yùn)行,嚴(yán)重時將被迫停爐停機(jī),因此有必要對撈渣機(jī)控制系統(tǒng)進(jìn)行改造,降低故障次數(shù),提高機(jī)組安全運(yùn)行系數(shù)。
撈渣機(jī)改造后運(yùn)行原理是通過接觸器控制撈渣機(jī)液壓驅(qū)動油泵電機(jī)運(yùn)行,建立油壓;同時通過比例控制模塊輸出信號給電液伺服閥,控制油管路進(jìn)油量,來驅(qū)動撈渣機(jī)頭部行星齒輪,帶動鏈條運(yùn)行,設(shè)備運(yùn)行。
此次改造,硬件部分是去除就地的PLC 控制系統(tǒng),保留原來的控制接觸器、電流/電壓轉(zhuǎn)換模塊、比例控制模塊、 油泵比例調(diào)節(jié)閥等電氣元件和動力電纜,重新敷設(shè)就地設(shè)備至DCS 控制電纜。按照新要求,在DCS 上組態(tài)撈渣機(jī)控制邏輯,實(shí)現(xiàn)撈渣機(jī)系統(tǒng)的DCS 控制。
原供電電源取自380 V 動力柜供電至就地配電柜,變壓后作為控制系統(tǒng)電源,和電機(jī)等設(shè)備公用一個電源。改造時,考慮供電可靠性,選自電子間鍋爐配電柜UPS 220 V 直接供電給控制系統(tǒng),保證供電安全。所有控制系統(tǒng)用電全部來自UPS,原有的供電系統(tǒng)拆除。
原有的驅(qū)動系統(tǒng)是通過PLC 繼電器回路控制主油泵、冷卻風(fēng)扇等電機(jī)的接觸器閉合。
改造后,撈渣機(jī)液壓驅(qū)動主油泵、鏈條張緊油泵和冷卻風(fēng)扇使用原有380 V 動力電源回路供電,啟動指令通過DCS 指令繼電器接入電機(jī)控制接觸器輔助觸點(diǎn)C1 和C2,接觸器閉合,動力回路導(dǎo)通,從而使驅(qū)動油站液壓油泵和冷卻風(fēng)扇的電機(jī)運(yùn)行。
撈渣機(jī)驅(qū)動油站啟動指令宜采用短指令,長指令會增加DCS 負(fù)荷率;啟動指令可以通過主油泵接觸器的常開觸點(diǎn)C1,搭設(shè)啟動自閉合保持回路,使指令一直寄存,保持閉鎖;然后再串入停止指令,形成驅(qū)動系統(tǒng)啟停回路,如圖2 所示。
圖1 主設(shè)備控制原理
圖2 指令自閉和控制原理
原來撈渣機(jī)轉(zhuǎn)速采用就地PLC 控制,速度控制時根據(jù)撈渣機(jī)渣量多少,運(yùn)行人員人工判斷,手動增加轉(zhuǎn)速進(jìn)行控制,自動化水平較低。改造后,通過分析及優(yōu)化相關(guān)控制邏輯,實(shí)現(xiàn)了撈渣機(jī)運(yùn)行全程控,如圖3 所示。
改造后,撈渣機(jī)鏈條速度可以實(shí)現(xiàn)自動控制。撈渣機(jī)預(yù)設(shè)給定正常運(yùn)行速度為1.6 cm/s,再比較實(shí)際反饋速度與給定值的差值,送入PID 控制器,使DCS卡件輸出4 ~20 mA 電流到就地控制柜的Parker 電流/電壓轉(zhuǎn)換模塊,轉(zhuǎn)換模塊輸出0 ~10 V 到比例控制模塊,比例控制模塊再控制液壓驅(qū)動油泵的比例調(diào)節(jié)閥,進(jìn)而控制液壓驅(qū)動馬達(dá)進(jìn)油量以達(dá)到調(diào)速的效果。在檢測到主油泵啟動信號前,DCS 應(yīng)始終送出4 mA 信號。在特殊工況時,可解開自動調(diào)節(jié)狀態(tài),通過操作員站手動增減速度,如圖4 所示。
改造后,啟動時無需在就地通過電位計(jì)來緩慢調(diào)節(jié)撈渣機(jī)速度,只需要在操作員站遠(yuǎn)方增加轉(zhuǎn)速指令,變速調(diào)節(jié),如圖5 所示。
圖4 撈渣機(jī)鏈條轉(zhuǎn)速控制原理圖
圖5 電流/電壓轉(zhuǎn)換模塊功能圖
(1)由于液壓驅(qū)動油站油壓開關(guān)不能實(shí)時監(jiān)測油壓,不利于判斷油泵運(yùn)行情況,所以需要增加驅(qū)動油壓變送器,在邏輯里增加≥10 MPa 時報(bào)警信號,有利于運(yùn)行人員做出判斷。
(2)由于采用了DCS 控制撈渣機(jī)轉(zhuǎn)速,在DCS 畫面可以實(shí)時監(jiān)測轉(zhuǎn)速,鏈條斷鏈報(bào)警開關(guān)失去了存在意義。改造后,取消鏈條斷鏈報(bào)警開關(guān),在邏輯里增加轉(zhuǎn)速低報(bào)警,當(dāng)轉(zhuǎn)速低于0.2 cm/s 時報(bào)警。
(3)原有的溫度開關(guān)控制液壓驅(qū)動油站冷卻風(fēng)扇啟停,不能實(shí)時反映油箱溫度,不利于運(yùn)行人員判斷就地工況。在油箱原位置將溫度開關(guān)更換為熱電阻,在邏輯中增加液壓油箱油溫≥45 ℃時啟動冷卻風(fēng)扇運(yùn)行,≤40 ℃時停止冷卻風(fēng)扇運(yùn)行的邏輯判斷。
(4)液壓油站的油箱油位低和低低報(bào)警保留,仍舊通過液位開關(guān)送至DCS,作為報(bào)警和油泵跳閘的條件。
(5) 將UPS 來的220 V 供電通過就地控制柜上的急停按鈕,作為就地?fù)圃鼨C(jī)緊急停機(jī)按鈕,以此作為撈渣機(jī)急??刂?。
將PLC 控制改為DCS 控制后,徹底解決故障率較高、設(shè)備老化等問題,系統(tǒng)故障次數(shù)由原來的4 次/年(近5 年)降到0 次,提高了系統(tǒng)運(yùn)行穩(wěn)定性。
運(yùn)行人員可以在DCS 上實(shí)時看到撈渣機(jī)運(yùn)行所有數(shù)據(jù),更好做出判斷和預(yù)控,更可以全程控?fù)圃鼨C(jī)啟停和轉(zhuǎn)速調(diào)節(jié),省去了原來經(jīng)常到就地調(diào)節(jié),提高了自動化水平還降低了手動調(diào)節(jié)時誤動的風(fēng)險。日常運(yùn)行油壓保持平穩(wěn),轉(zhuǎn)速還可以根據(jù)渣量進(jìn)行自動調(diào)節(jié),滿足《火力發(fā)電廠模擬量控制系統(tǒng)驗(yàn)收測試規(guī)程 DL/T657—2015》的要求。
撈渣機(jī)由就地PLC 控制改為DCS 控制后,取得了成功,自動化水平得到提高,重要輔機(jī)可靠性和機(jī)組安全性得到了提升。該項(xiàng)目的改造成功,使600MW機(jī)組的撈渣機(jī)控制策略得到較大的發(fā)展,也為其他電廠的輔機(jī)就地PLC 改為DCS 控制提供了借鑒。