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淺談提高回轉(zhuǎn)窯運轉(zhuǎn)率的經(jīng)驗

2021-01-19 15:15:35韋雄巫裕旋潘國文朱運鋒
企業(yè)科技與發(fā)展 2021年12期

韋雄 巫裕旋 潘國文 朱運鋒

【摘 要】回轉(zhuǎn)窯是水泥熟料生產(chǎn)的核心設(shè)備,其運轉(zhuǎn)率與熟料產(chǎn)量密切相關(guān)。2020年由于受新冠肺炎疫情影響,一線窯長時間停產(chǎn),為完成全年熟料產(chǎn)量任務(wù),必須提高回轉(zhuǎn)窯運轉(zhuǎn)率。文章以一線窯為例,簡述了影響回轉(zhuǎn)窯運轉(zhuǎn)的原因,闡述日常維護(hù)管理重要事項、重要隱患排查及其跟蹤制度、年度大修注意事項等,分析故障原因,探索應(yīng)對措施,總結(jié)并分享提高回轉(zhuǎn)窯運轉(zhuǎn)率的經(jīng)驗。

【關(guān)鍵詞】水泥回轉(zhuǎn)窯;運轉(zhuǎn)率;連續(xù)運轉(zhuǎn)

【中圖分類號】TF046.6 【文獻(xiàn)標(biāo)識碼】A 【文章編號】1674-0688(2021)12-0050-04

廣西魚峰水泥股份有限公司一線窯始建于1958年,原為濕法長窯,于2001年改造為φ4 m×56 m的半干法窯。2020年受新冠肺炎疫情影響,一線窯于2月中旬停產(chǎn),復(fù)產(chǎn)復(fù)工后,公司提出“目標(biāo)不變,任務(wù)不減”的方針,但由于停產(chǎn)時間較長,一線窯難以完成全年熟料生產(chǎn)任務(wù),因此提高熟料產(chǎn)量是當(dāng)務(wù)之急。

熟料燒結(jié)回轉(zhuǎn)窯是水泥熟料生產(chǎn)的核心設(shè)備,其運轉(zhuǎn)率高低直接決定熟料產(chǎn)量。消除影響回轉(zhuǎn)窯運轉(zhuǎn)的隱患,保證回轉(zhuǎn)窯長期穩(wěn)定運行,是提高熟料產(chǎn)量的關(guān)鍵[1]。

1 基本生產(chǎn)情況

2018—2019年一線窯停機(jī)情況見表1。

2 存在問題

水泥生產(chǎn)有其連續(xù)性特點,線上的任何一臺設(shè)備發(fā)生故障,都有可能導(dǎo)致整個窯系統(tǒng)停產(chǎn),因此線上的全部設(shè)備都必須無故障、全效率、安全運轉(zhuǎn)[2]。近幾年,一線窯停窯大多是由于回轉(zhuǎn)窯之外的設(shè)備發(fā)生故障導(dǎo)致。

2.1 近年一線窯停窯原因

通過對近兩年停機(jī)情況分析發(fā)現(xiàn),一線窯因工藝故障停窯的次數(shù)僅為1次,為2019年1月C3旋風(fēng)筒堵料停窯;電氣專業(yè)故障停窯1次,為2019年1月高溫風(fēng)機(jī)散熱風(fēng)扇燒,過熱報警跳停導(dǎo)致停窯;因機(jī)械故障停窯6次,停窯原因包括以下6個方面:①2018年1月喂料皮帶接頭開裂;②2018年9月窯尾電收塵多個電場短路接地;③2018年9月檢修雜物落入分解爐喂煤秤,造成喂煤秤減速機(jī)三段齒輪軸及其低速軸配對齒輪崩齒;④2019年3月喂料分格輪檢修質(zhì)量不合格,投料后受熱膨脹卡死;⑤2019年4月喂料皮帶被異物割裂;⑥2019年6月暴雨天氣外部電網(wǎng)波動停窯后,窯筒體變形,運轉(zhuǎn)至7月筒體開裂。

除三大專業(yè)故障停窯外,2018—2019年其他故障停窯原因主要集中于外部停電及定檢。近兩年,一線窯因定檢窯尾電收塵停窯2次,定檢窯筒體停窯2次,外部停電停窯12次。

2.2 可能導(dǎo)致停窯的其他隱患

除上述停機(jī)故障外,一線窯還存在許多可能導(dǎo)致停窯但經(jīng)過及時處理未影響窯正常運轉(zhuǎn)的故障。

工藝專業(yè)故障主要包括窯門罩澆注料爆裂、回轉(zhuǎn)窯過渡帶紅窯、C2旋風(fēng)筒堵料、C0旋風(fēng)筒磨穿漏水導(dǎo)致生料黏結(jié)堵料、熟料破碎機(jī)下料口堵塞等。

機(jī)械設(shè)備高頻故障點主要集中于箱式喂料機(jī)、篦冷機(jī)等主要設(shè)備。其中,箱式喂料機(jī)在2018年之前多次因鏈板斷裂而停窯,僅2017年就因此停窯5次。篦冷機(jī)及輸送故障率較高,經(jīng)常發(fā)生篦冷機(jī)液壓泵對輪損壞、液壓缸斷裂、熟料輸送軌道脫焊、行走輪損壞等事故。高溫風(fēng)機(jī)及窯中大齒圈故障次數(shù)較少,但難以處理,自高溫風(fēng)機(jī)地腳螺絲及大齒圈對口螺栓斷裂以后,設(shè)備振動較大且一直在發(fā)展,后續(xù)還導(dǎo)致了大齒圈擋油環(huán)脫焊,雖已采取措施進(jìn)行加固及特護(hù),但仍未能根治,影響系統(tǒng)正常運轉(zhuǎn)。

從近年電氣故障看,變頻器故障報警出現(xiàn)的次數(shù)較多,2019年出現(xiàn)3次,主要集中在控制單元問題上,主要是功率單元或控制板積灰導(dǎo)致。此外,每年9月份左右,窯尾電收塵開始出現(xiàn)故障,電場相繼接地,2018年和2019年均出現(xiàn)過被迫停窯定檢的情況。

3 應(yīng)對措施

3.1 大修采取措施

回轉(zhuǎn)窯的運轉(zhuǎn)率取決于其設(shè)備狀況,保證回轉(zhuǎn)窯的大修質(zhì)量,是保證回轉(zhuǎn)窯穩(wěn)定運行的前提[1]。針對停機(jī)故障點及隱患,在2020年一線窯大修過程中,制造一部采取了針對性措施,以消除故障隱患。

(1)在大修過程中落實維修責(zé)任,要求個人對自己維修的設(shè)備狀況負(fù)責(zé)并進(jìn)行記錄,提高員工的重視程度,保證檢修質(zhì)量。檢修過程中關(guān)注主機(jī)設(shè)備及隱患設(shè)備,針對近兩年出現(xiàn)過停窯事故的設(shè)備進(jìn)行重點檢查,利用大修解決易發(fā)故障點,并吸取以往的經(jīng)驗教訓(xùn),關(guān)注維修細(xì)節(jié),嚴(yán)格按照相關(guān)數(shù)據(jù)要求安裝,避免出現(xiàn)檢修質(zhì)量事故。

(2)針對喂料皮帶接頭開裂和皮帶被鐵板割裂導(dǎo)致停窯問題,采取環(huán)形皮帶代替之前的黏接皮帶,環(huán)形輸送帶帶芯接頭處強(qiáng)度可達(dá)到膠帶本體強(qiáng)度的90%,膠帶表面無明顯接頭缺陷,可有效防止皮帶接頭開裂。同時,加強(qiáng)喂料皮帶上游設(shè)備檢修質(zhì)量,確保挖補(bǔ)、焊接質(zhì)量,避免鐵板脫焊掉落割裂皮帶。2020年以來,一線窯喂料皮帶未出現(xiàn)故障。

(3)針對電收塵故障停窯事故,2020年大修時對窯頭窯尾電收塵進(jìn)行了全面檢查,進(jìn)入電場內(nèi)部固定斷裂極絲、切除并更換腐爛極絲,調(diào)整電場框架,清理電場內(nèi)部及拉鏈機(jī)積灰,擦洗所有瓷套、瓷轉(zhuǎn)軸、絕緣板,清洗窯頭窯尾共19臺整流變壓器瓷瓶;更換窯尾電收塵整流變壓器,杜絕漏油現(xiàn)象。更換電收塵直瓷套、振打瓷轉(zhuǎn)軸、絕緣板、阻尼電阻器等配件。大修后電收塵運轉(zhuǎn)良好,排放達(dá)標(biāo),全年未因電收塵故障導(dǎo)致停窯。

(4)針對檢修雜物落入喂煤秤,導(dǎo)致喂煤秤卡死,減速機(jī)三段齒輪軸及其低速軸配對齒輪崩齒的問題,確定了先檢修輸送鉸刀后檢修喂煤秤的檢修順序,避免鉸刀帶入雜物導(dǎo)致喂煤秤卡死。并在鉸刀處增加沉降室,規(guī)定檢修后煤磨開機(jī)時煤粉必須先運往沉降室方向,使雜物沉積,避免雜物落入喂煤秤。2020年一線窯頭、窯尾煤粉稱均運轉(zhuǎn)正常,未造成停窯事故。

(5)針對喂料分格輪因葉輪與殼體間隙不夠,熱膨脹后卡死導(dǎo)致的停窯事故,2020年大修吸取教訓(xùn),嚴(yán)格按照技術(shù)要求把控好葉輪與殼體的間隙,控制葉輪單側(cè)間隙在0.7~1.5 mm范圍內(nèi),并舉一反三,大修后喂料分格輪及窯系統(tǒng)其他分格輪均運轉(zhuǎn)正常。

(6)針對一線窯筒體開裂、變形的重大問題,大修時在公司領(lǐng)導(dǎo)和各位專家的支持下敲定解決技術(shù)方案,檢修過程中嚴(yán)格把關(guān),按照技術(shù)要求更換了回轉(zhuǎn)窯2#墩往窯尾方向11 m、往窯頭方向4.95 m的筒體及2#墩輪帶處的2.2 m筒。并對筒體進(jìn)行找正,以一、三擋兩輪帶處筒體中心的連線為基準(zhǔn)軸線,調(diào)整二擋托輪,保證二擋輪帶筒體中心同軸度公差為φ4 mm,筒體的同軸度在大齒圈處為φ4 mm,窯頭及窯尾處為φ5 mm,其他部位為φ12 mm,使各輪帶處筒體中心位于同一幾何中心線上,其徑向圓跳動公差為1 mm,端面圓跳動公差為2 mm[3]。調(diào)整1#、2#、3#墩輪帶墊板間隙、側(cè)間隙,檢查、加焊擋環(huán)焊縫,增補(bǔ)脫落的擋鐵,最終解決該難題,大修后筒體與托輪、輪帶接觸良好,無變形開裂,輪帶墊板無脫落。

(7)為保證澆注料使用正常,大修時澆注料施工由工段職工專人負(fù)責(zé)監(jiān)督,在錨固件焊接完畢后逐一進(jìn)行檢查,確保焊接質(zhì)量;澆注料施工時加水量嚴(yán)格遵守7%~10%用量,用膠桶定量添加,避免用水量過多;澆注料攪拌及振搗均要求充足的時間,以確保澆注料的澆注質(zhì)量。大修后烘窯時嚴(yán)格遵守“慢升溫、不回頭”的原則,按照烘窯曲線規(guī)定的速度進(jìn)行升溫,2020年大修后,一線窯各處澆注料使用正常,未出現(xiàn)質(zhì)量事故。

(8)窯襯壽命取決于耐火磚及其砌筑質(zhì)量[2]。為避免紅窯事故,工段管理人員加強(qiáng)耐火磚庫存管理,每年訂購耐火磚前都會對庫存的耐火材料進(jìn)行盤點,結(jié)合庫存數(shù)量計算耐火材料采購數(shù)量。在大修時優(yōu)先使用庫存的舊耐火磚,減少庫存耐火磚數(shù)量,通過前幾年的消耗,2020年大修時使用的基本都是新磚,只有部分鎂磚是2019年的舊磚,存放時間較短,并不影響使用。在使用舊磚前應(yīng)認(rèn)真細(xì)致地檢查,質(zhì)量不合格的禁止使用,并進(jìn)行合理安排,在關(guān)鍵部位使用新磚,溫度較低的部位用舊磚。此外,加強(qiáng)耐火材料施工管理,砌筑窯內(nèi)耐火磚時安排經(jīng)驗豐富的瓦工進(jìn)行監(jiān)督,并采取責(zé)任制以提高員工執(zhí)行力,還要求全體操作員入窯檢查耐火磚砌筑質(zhì)量,2020年大修砌磚過程中員工及時發(fā)現(xiàn)了兩塊反磚,避免了砌筑質(zhì)量事故,大修后耐火磚使用正常。

(9)針對一線窯箱式喂料機(jī)鏈板斷裂停窯問題,通過技術(shù)人員攻關(guān),將鏈板滾輪材質(zhì)由高碳鉻軸承鋼GCr15改為40Cr合金鋼,滾套材質(zhì)由40Cr合金鋼改為20CrMnTi滲碳鋼,同時將內(nèi)外鏈板厚度由12 mm改為16 mm,設(shè)計銷軸多加1顆螺母;并且在檢修更換鏈條時,使用水平儀找正調(diào)整頭、尾輪水平、跨距、對角線等,達(dá)到兩鏈輪對頭、尾輪縱向中心線的對稱度公差為1 mm,頭、尾兩鏈輪平行度誤差不大于其間距的1/1 000,對角線誤差不超過2 mm,主動鏈輪和被動鏈輪齒的中心線重合,其偏移誤差不大于兩鏈輪中心距2/1 000。技術(shù)攻關(guān)之后,一線窯再無箱式喂料機(jī)故障導(dǎo)致的停窯事故。

(10)2020年利用大修機(jī)會,對全線電氣及自動化設(shè)備進(jìn)行全面檢修,主要檢修項目包括以下4點:{1}清理開關(guān)站積灰,檢查母排螺栓并緊固,避免發(fā)熱隱患,提升絕緣性能;用防火泥封堵開關(guān)柜進(jìn)出孔洞,防止小動物誤闖引起放炮事故。{2}檢查變電所高低壓配電及控制室,清理積灰并緊固母排及線頭;修復(fù)窯主機(jī)斷路器搖進(jìn)搖出困難隱患;變電所進(jìn)線增加電纜,解決夏季電纜發(fā)熱隱患。{3}改箱式喂料機(jī)抽屜柜為開關(guān)直接供電到現(xiàn)場,避免抽屜柜發(fā)熱、缺相引起設(shè)備故障。{4}檢查高壓變頻器并清理積灰、清洗絕緣子,清洗變壓器高低壓絕緣子,清洗、更換低壓電機(jī)軸承,檢查高壓電機(jī)電纜絕緣,使電機(jī)絕緣滿足運轉(zhuǎn)需要。

除上述大修項目外,其他檢修項目也加強(qiáng)管理、提前做好技術(shù)驗收方案,使得檢修質(zhì)量得到了很大的提升。

3.2 日常管理維護(hù)

一線窯能持續(xù)運轉(zhuǎn),除檢修質(zhì)量的保障外,日常巡檢、維護(hù)也非常關(guān)鍵,及時發(fā)現(xiàn)故障隱患并處理,避免重大事故發(fā)生是窯系統(tǒng)正常運轉(zhuǎn)的前提之一,在日常維護(hù)方面,一部各專業(yè)主要做了以下工作。

(1)針對預(yù)熱器堵料事故,要求操作員加強(qiáng)操作,控制好煅燒溫度,避免因溫度過高出現(xiàn)燒結(jié)性堵塞;要求現(xiàn)場員工提高巡檢質(zhì)量,加強(qiáng)對各級預(yù)熱器錐部、下料管等關(guān)鍵部位的檢查,并定期清理。此外,現(xiàn)場安裝攝像頭,監(jiān)控C2、C3翻板閥工作情況,一旦發(fā)現(xiàn)翻板閥運轉(zhuǎn)不靈活,立即要求巡檢人員現(xiàn)場檢查處理;在易發(fā)生堵塞的C2筒下料管處安裝空氣炮,定期清吹物料;在C0筒外部打澆注料,避免磨穿,并加篷布防雨,有效避免了旋風(fēng)筒堵料停窯事故。

(2)為保證電收塵工作正常,三大專業(yè)配合修復(fù)了窯尾沉降室回灰拉鏈機(jī),并將拉鏈機(jī)的下料翻板閥改造為分格輪,提高鎖風(fēng)效果,避免拉鏈機(jī)結(jié)料,使位于電收塵前的兩個沉降室能夠正常工作,有效減輕了電收塵負(fù)荷。日常生產(chǎn)中工藝專業(yè)控制尾氣排放溫度在95 ℃以上,避免溫度過低導(dǎo)致電場結(jié)露短路。在電收塵電場出現(xiàn)故障后,及時開啟電收塵加熱器,并不定期清理電收塵內(nèi)部積灰,在不停窯進(jìn)行處理的情況下使兩個短路的電場得以恢復(fù)正常工作。

(3)為避免熟料破碎機(jī)堵料導(dǎo)致停窯事故,一線窯工段要求操作員加強(qiáng)監(jiān)控,在掉窯皮時及時通知巡檢工看守熟料破碎機(jī)下料口,直至大塊物料順利通過為止;同時要求巡檢工定期檢查熟料破碎機(jī)下料口并拍照,保證員工的執(zhí)行力,使員工能夠及時發(fā)現(xiàn)下料口堵塞事故。在每次轉(zhuǎn)產(chǎn)中熱熟料時,由于熟料成分及煅燒因素的影響,窯內(nèi)易產(chǎn)生料球,導(dǎo)致熟料破碎機(jī)下料口堵塞,因此提前在破碎機(jī)附近準(zhǔn)備好處理破碎機(jī)堵料時需要使用的工具并檢查,保證工具完好充足,一出現(xiàn)事故就能立即使用,有效縮短了處理時間。每次處理破碎機(jī)堵料事故都要求管理人員現(xiàn)場指導(dǎo),提高工作技巧,加快處理進(jìn)度。2020年以來,一線窯熟料破碎機(jī)下料口累計堵塞7次,均及時發(fā)現(xiàn)和處理,均未造成停窯事故。

(4)加強(qiáng)主機(jī)設(shè)備巡檢,對發(fā)現(xiàn)的問題做好跟蹤處理。每班都定期檢查存在隱患的主機(jī)設(shè)備,對相關(guān)運行數(shù)據(jù)進(jìn)行記錄跟蹤,發(fā)現(xiàn)問題及時組織處理,盡快排除故障。從每天記錄得到的數(shù)據(jù)可以分析出隱患的變化趨勢及器件的磨損程度,為隨后的檢修維護(hù)提供重要依據(jù)。

(5)優(yōu)化供電線路繼電保護(hù)參數(shù),讓保護(hù)裝置更準(zhǔn)確及時地動作,避免個別線路故障影響到開關(guān)站整體供電安全。主要對外部線路柜進(jìn)行動作參數(shù)跟蹤,在繼電保護(hù)上優(yōu)化整定參數(shù)。此外,停用易發(fā)故障線路,每班都對開關(guān)站設(shè)備運行情況進(jìn)行巡檢。2020年沒有出現(xiàn)因外部供電線路故障問題導(dǎo)致的停窯事故。

(6)針對性加強(qiáng)對高壓變頻器過濾網(wǎng)的清灰,并通過外部冷卻等方式設(shè)法降低變頻器運行環(huán)境溫度,2020年沒有因高壓變頻器問題引起的停窯。

(7)加強(qiáng)專業(yè)巡檢,機(jī)電專業(yè)每周巡檢2次以上,同時提高崗位巡檢質(zhì)量,及時發(fā)現(xiàn)設(shè)備故障隱患,為及時搶修提供寶貴時間。三大專業(yè)加強(qiáng)溝通,實現(xiàn)高度融合,發(fā)現(xiàn)疑難問題共同處理,加快搶修配合速度,避免停窯事故發(fā)生。

(8)發(fā)現(xiàn)隱患及時在工作群內(nèi)通報,然后由專業(yè)技術(shù)人員進(jìn)行跟蹤處理,對能處理的隱患立刻處理,對不能處理的隱患做好特護(hù)措施和方案。2020年一線窯高溫風(fēng)機(jī)軸承座基礎(chǔ)座地腳螺絲斷裂3次,機(jī)體振動大,嚴(yán)重威脅回轉(zhuǎn)窯正常運轉(zhuǎn),之后加固基礎(chǔ)座,制訂高溫風(fēng)機(jī)特護(hù)方案,要求每班測量2次以上振動值并在工作群內(nèi)通報,依據(jù)振動情況及時調(diào)整操作,使高溫風(fēng)機(jī)振動值得到控制。

(9)節(jié)假日前對重點設(shè)備進(jìn)行全面檢查,同時要求定期檢查篦冷機(jī)、熟料輸送等故障率較高的設(shè)備,通過有計劃地檢查,提前做好處理故障的準(zhǔn)備,能夠大幅提高處理設(shè)備故障的效率。在篦冷機(jī)定期檢查中,發(fā)現(xiàn)液壓缸銷子退出3次,篦冷機(jī)液壓缸斷裂1次,并迅速進(jìn)行搶修,僅用30 min就完成更換液壓缸工作,避免了停窯事故。

(10)結(jié)合生產(chǎn)實際,不定期舉行各類培訓(xùn),提高員工巡檢及操作能力,并在公司內(nèi)部發(fā)生事故時,組織召開事故分析會,并進(jìn)行總結(jié),吸取經(jīng)驗教訓(xùn),學(xué)習(xí)應(yīng)對措施。例如,2019年6月因雨天停窯導(dǎo)致窯筒體彎曲變形之后,部門、工段召集員工召開事故分析會,了解事故經(jīng)過,分析事故原因,制定特護(hù)措施,并在后續(xù)一段時間內(nèi)要求員工進(jìn)行暴雨天氣停窯的應(yīng)急演練,提高員工應(yīng)對類似突發(fā)事故的能力,之后一線窯在雨天臨時停窯時,窯筒體未再出現(xiàn)變形現(xiàn)象。

(11)完善工段管理規(guī)定,制定出合理有效的巡檢路線,讓員工按既定路線及頻率進(jìn)行巡檢,并通過將部分工作分配至班組及個人、建立獎懲制度等手段強(qiáng)化員工執(zhí)行力,極大地提高員工的工作效率,使員工能夠及時發(fā)現(xiàn)設(shè)備隱患,爭取更多處理時間,避免了多次停窯事故。每月定期召開月度生產(chǎn)例會,總結(jié)生產(chǎn)情況,對存在的問題進(jìn)行分析,統(tǒng)一操作思路,保證窯況穩(wěn)定。

4 效果

2020年一線窯停窯5次,比2019年減少10次,排除疫情停窯時間,全年停機(jī)547.02 h,同比減少29.58 h,年度運轉(zhuǎn)率達(dá)到93.77%,順利完成全年生產(chǎn)任務(wù)。

5 結(jié)語

通過加強(qiáng)管理,對停窯因素采取針對性措施,2020年大修后,一線窯除因外部停電導(dǎo)致停窯2次外,全年無停窯事故,自2020年6月25日投料以后,連續(xù)運轉(zhuǎn)超過250 d,創(chuàng)造了公司回轉(zhuǎn)窯連續(xù)運行紀(jì)錄,這一成績在行業(yè)中屈指可數(shù)。

參 考 文 獻(xiàn)

[1]崔世謙.提高回轉(zhuǎn)窯運轉(zhuǎn)率的途徑[J].機(jī)械管理開發(fā),2003(4):40-41.

[2]趙琳.論提高回轉(zhuǎn)窯運轉(zhuǎn)率的必要性[J].遼寧建材,1996(4):14-16.

[3]容永泰.提高回轉(zhuǎn)窯的運轉(zhuǎn)率(一)[J].中國建材裝備,1996(1):11-14.

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