李 強
(江蘇新河農(nóng)用化工有限公司,江蘇徐州 221400)
間苯二甲腈(IPN)是重要的化工中間體,主要用于生產(chǎn)百菌清。百菌清是一種高效、低毒、低殘留、廣譜型的殺菌劑農(nóng)藥,由于對真菌引起的瓜果類經(jīng)濟作物病害有特殊的防治效果,且至今無抗藥性報導(dǎo),因此在世界上得到廣泛的應(yīng)用。
隨著國際市場的變化,為了提高百菌清的產(chǎn)品競爭力,對產(chǎn)品質(zhì)量提出更高的要求。具體而言,就是需要進一步提高百菌清產(chǎn)品中六氯苯含量低于10×10-6產(chǎn)品的比例。根據(jù)百菌清車間的流化床取樣數(shù)據(jù)以及產(chǎn)品數(shù)據(jù)可知,六氯苯含量與間苯二甲腈的純度息息相關(guān),IPN 含量越高,雜質(zhì)越低,百菌清產(chǎn)品中六氯苯的含量越低。
為了穩(wěn)定獲得含量達到99.5%以上的精制間苯二甲腈,需對間苯二甲腈生產(chǎn)裝置出來的粗品間苯二甲腈進行精制,主要去除掉粗品中的間腈基苯甲酰胺等高沸點雜質(zhì),本文對間歇精餾工藝參數(shù)對產(chǎn)品質(zhì)量和收率的影響進行了研究。
工藝流程如圖1所示。
圖1 工藝流程簡圖
具體實驗流程如下:
將一定量IPN 粗品投入到蒸餾釜中,蓋上蒸餾釜釜蓋。開真空泵,打開蒸餾釜進油閥,隨著蒸餾釜內(nèi)溫度的升高,間苯二甲腈逐漸熔化;
當(dāng)蒸餾釜釜頂氣相溫度提高至200℃左右后,嘗試開攪拌。開攪拌后蒸餾釜開始有產(chǎn)品蒸出,簡單蒸餾工藝是蒸出的氣相產(chǎn)品不經(jīng)過精餾塔直接經(jīng)過換熱器冷凝成液體進接收釜,接收釜的產(chǎn)品由切片機切片成固體精制間苯二甲腈產(chǎn)品。
間歇精餾工藝是蒸餾釜蒸出的氣相產(chǎn)品經(jīng)過精餾塔傳質(zhì)分離后,再進換熱器冷凝成液體進接收釜,接收釜的產(chǎn)品由切片機切片成固體精制間苯二甲腈產(chǎn)品。
通過蒸餾釜視鏡觀察釜內(nèi)殘留量較低后,關(guān)閉蒸餾釜進油閥,蒸餾釜開始降溫。蒸餾釜降至一定溫度后,然后關(guān)閉真空,開蒸餾釜釜底閥門,將廢渣排出。
由于無法直接測量回流量,因此通過控制塔頂回流冷凝器的出口油溫來間接反映回流量。
精餾塔下段進外循環(huán)油,上段不進油,塔頂回流冷凝器進內(nèi)循環(huán)油。通過改變塔頂回流冷凝器內(nèi)循環(huán)油油溫來觀察精餾結(jié)果變化情況,具體結(jié)果見表1。
表1 塔頂回流冷凝器出口不同油溫的精餾結(jié)果
表1中最后一批實驗,塔頂塔頂回流冷凝器內(nèi)循環(huán)油出口溫度160~165℃(進口油溫低于160℃),蒸至后期,真空開始逐漸下降,可以明顯觀察到塔內(nèi)液體回流至釜內(nèi)。這是因為塔頂回流冷凝器溫度太低,低于間苯二甲腈熔點162℃,前期蒸餾量大時可以保證不堵,后期蒸餾量下降后,IPN 開始凝結(jié)在冷凝器內(nèi)造成堵塞。為了保證精餾塔正常工作,保證系統(tǒng)真空度,塔頂回流冷凝器出口油溫至少保證在165℃以上。
由圖2可以看出,隨著精餾塔塔頂回流冷凝器出口油溫的升高,蒸餾產(chǎn)品中間苯二甲腈的含量逐漸降低,酰胺含量逐漸增加。產(chǎn)品含量與塔頂回流冷凝器出口油溫(即回流比)有關(guān),塔頂回流冷凝器出口油溫最佳控制溫度為165~170℃,低于165℃間苯二甲腈會在塔頂回流冷凝器內(nèi)析出,造成塔頂回流冷凝器堵塞,系統(tǒng)真空下降,影響精餾效果。
圖2 塔頂回流冷凝器出口不同油溫主含量和酰胺含量的關(guān)系
由表1也可以看出,蒸餾時間和排渣量只與外循環(huán)油的溫度有關(guān),與塔頂回流冷凝器出口油溫基本無關(guān)。外循環(huán)油溫度在265℃時,精餾時間為2.5h,排渣量在385~400kg。當(dāng)外循環(huán)油溫度增加至275℃時,精餾時間縮短到1.5h
,排渣量在減少至108~135kg。外循環(huán)油溫度越高,蒸餾時間越短,排渣量越少。這是因為外循環(huán)油溫度越高,蒸餾溫差越大,提供的熱量越高,所以精餾時間越短。由于間苯二甲腈具有熱敏性質(zhì),精餾時間越短,精餾過程中增加的高沸物雜質(zhì)越少,因此排渣量也越少。
表2為實驗過程中,不同操作條件下高沸物增加數(shù)據(jù)分析。
表2 高沸物相關(guān)數(shù)據(jù)分析
由表2和圖3可以看出:隨著精餾時間的增加,高沸物的增加量和單位時間高沸物增加量也逐漸增加。而且高沸物增加量隨著精餾時間的增加呈加速生成的趨勢,時間超過8h 后,會迅速增加。
圖3 蒸餾時間與渣增加量的關(guān)系
為了減少高沸物增加量,要盡可能減少精餾時間。最后一批數(shù)據(jù),沒有精餾塔的2#蒸餾釜加4t 原料,蒸餾時間達到11h,單位蒸餾時間增加高沸物量19.5kg/h,遠大于蒸餾時間小于8h 單位蒸餾時間增加的高沸物量。
在蒸餾釜外循環(huán)油溫和精餾塔塔頂回流冷凝器出口油溫(165℃)基本相同的前提下,對采用1t 原料和3t 原料進行蒸餾實驗的結(jié)果進行了統(tǒng)計分析,具體結(jié)果見表3。
表3 蒸餾釜不同投料量對精餾結(jié)果的影響
由表3 可知:在外循環(huán)油溫均在270℃的情況下,投3 000kg 原料的排渣量雖然大于投1 000kg 原料的排渣量,但低于投料量的3倍差距,前者精餾后產(chǎn)品的含量99.76%高于后者的99.73%。
從表3 還看出,在外循環(huán)油溫均在265℃的情況下,投3 000kg 原料的排渣量只比投1 000kg 原料的排渣量高5kg,而前者精餾后產(chǎn)品的含量99.82%也高于后者的99.71%。
單批次投料量多,釜內(nèi)液位高,接觸的換熱面積大,液體間苯二甲腈蒸發(fā)速度快,有利于減少排渣量,單位重量原料所需的精餾時間也較短。
粗品二腈中有多種雜質(zhì),包括輕組分水分、間二甲苯(MX)、苯甲腈(BN)、間甲基苯甲腈(MTN)、同分異構(gòu)體對苯二甲腈(TPN)、高沸物間腈基苯甲酰胺(CBA)等,通過精制工藝的設(shè)計,基本可以除去水分,以下討論幾種雜質(zhì)的處理效果。
2.4.1 輕組分處理效果
表4為輕組分含量較高的粗品二腈處理效果。
表4 輕組分處理效果
接收釜設(shè)定溫度為等于二腈熔化溫度。根據(jù)真空度計算,接收釜可以收集到85%~90%產(chǎn)品,剩余物料會到捕集器中凝華析出。由于接收釜溫度相對高,大部分輕組分會到捕集器內(nèi),導(dǎo)致捕集器輕組分含量高。由于沒有針對的輕組分處理工藝和設(shè)備,原料中輕組分含量高時,產(chǎn)品中輕組分也會相應(yīng)增加,影響產(chǎn)品質(zhì)量。
2.4.2 同分異構(gòu)體處理效果
由于精餾塔塔板數(shù)不夠,TPN 與IPN 分離效果幾乎沒有。從統(tǒng)計數(shù)據(jù)看,渣內(nèi)的TPN 含量低于產(chǎn)品內(nèi)的TPN 含量,說明經(jīng)過精制后,產(chǎn)品的TPN 含量有可能會稍高于粗品二腈中的TPN 含量。
2.4.3 高沸物CBA處理效果
精餾塔有效降低了粗品中的高沸物含量,表5為經(jīng)精餾塔處理后CBA 變化量。
表5 CBA處理效果
精餾去除高沸的效果非常明顯,CBA 明顯降低,在提高塔効率或者降低回流冷凝器溫度后,還可以進一步降低。
1)精餾塔塔頂回流冷凝器出口油溫控制在165~170℃時,精餾產(chǎn)品的含量最高,IPN 含量在99.7%~99.9%,溫度過低則容易導(dǎo)致精餾塔堵塞,真空下降,精餾效率降低。
2)外循環(huán)油溫度高,精餾時間短,排渣量少,高沸物增加量少,單位時間高沸物增加量也少。盡量保證外循環(huán)油溫度高于275℃。
3)精餾生產(chǎn)時,保證蒸餾釜較高液位有利于提高設(shè)備的生產(chǎn)能力,減少排渣量。
4)精餾去除高沸物的效果非常明顯,輕組分有一定的去除率,TPN 基本不能去除掉。