梁 曉,方 國
(湖南安淳高新技術(shù)有限公司,湖南 長沙410205)
鄂爾多斯市瀚博科技有限公司(簡(jiǎn)稱瀚博公司)位于內(nèi)蒙古自治區(qū)鄂爾多斯市鄂托克旗棋盤井工業(yè)園區(qū),是自治區(qū)精細(xì)化工產(chǎn)品生產(chǎn)示范性企業(yè)。為達(dá)到資源利用最大化、“三廢”零排放、“吃干榨盡”的循環(huán)經(jīng)濟(jì)目標(biāo),瀚博公司利用棋盤井工業(yè)園區(qū)硅錳礦熱爐產(chǎn)生的尾氣作為原料氣,通過尾氣凈化、變換、甲醇合成、精餾等工序生產(chǎn)12萬t/a甲醇產(chǎn)品。由于原料尾氣中總硫含量低(總硫干基摩爾分?jǐn)?shù)35×10-6)、CO含量高(CO干基摩爾分?jǐn)?shù)74.67%),若采用傳統(tǒng)絕熱變換技術(shù),變換反應(yīng)產(chǎn)生的大量熱量將導(dǎo)致反應(yīng)溫度飛漲甚至無法控制,嚴(yán)重影響生產(chǎn)正常運(yùn)行,同時(shí)甲烷化副反應(yīng)嚴(yán)重,且傳統(tǒng)CO變換工藝中須配置復(fù)雜的段間換熱設(shè)備,流程長、阻力大、消耗高。經(jīng)調(diào)研,瀚博公司決定變換部分采用湖南安淳高新技術(shù)有限公司自主研發(fā)的無硫等溫變換工藝,變換裝置自2009年11月開車以來,運(yùn)行穩(wěn)定,現(xiàn)對(duì)該工藝應(yīng)用情況介紹如下。
變換裝置以凈化后的硅錳礦熱爐尾氣(1 684.2 kmol/h)作為原料氣,經(jīng)過等溫變換爐使產(chǎn)品氣中的CO含量降至設(shè)計(jì)要求(CO干基摩爾分?jǐn)?shù)15.9%)。無硫等溫變換系統(tǒng)流程示意圖見圖1。
圖1 無硫等溫變換系統(tǒng)流程示意圖
來自精脫硫工段的2.4 MPa(G)、160℃的原料氣(各組分干基摩爾分?jǐn)?shù):H23.60%、CO 74.77%、CO212.37%、CH40.40%、N28.86%、H2S<0.01×10-6)經(jīng)進(jìn)料換熱器(E611101)與變換氣換熱提溫至約200℃,進(jìn)入凈化爐(R611101A/B)除去原料氣中的氧、氯、砷等雜質(zhì)后,再進(jìn)入增濕器(V611101)中向原料氣補(bǔ)加過熱蒸汽和熱水以調(diào)節(jié)汽氣比,并控制出口原料氣溫度至202℃。氣體進(jìn)入等溫變換爐(R611102)內(nèi)外筒環(huán)隙,徑向通過催化劑床層,邊反應(yīng)邊移熱,使CO干基摩爾分?jǐn)?shù)降至≤15.86%,反應(yīng)后溫度約210℃的變換氣從爐底出來進(jìn)入進(jìn)料換熱器(E611101)與原料氣換熱,變換氣溫度降至189℃后,進(jìn)入鍋爐水預(yù)熱器(E611102)加熱鍋爐給水,自身溫度降至約119℃,然后進(jìn)入脫鹽水預(yù)熱器(E611103)換熱后,溫度降至70℃分離冷凝液,再經(jīng)水冷器(E611104)降溫至40℃分離冷凝液后,送下工段。
等溫變換爐通過汽包來的脫氧除鹽水自循環(huán)將熱量移出,副產(chǎn)180℃、0.9 MPa(G)蒸汽(催化劑初期)或210℃、1.8 MPa(G)飽和蒸汽(催化劑末期),再通過調(diào)節(jié)閥控制閥后壓力為0.7 MPa(G),進(jìn)入低壓蒸汽管網(wǎng)。變換系統(tǒng)設(shè)備配置見表1。
表1 變換系統(tǒng)設(shè)備配置
(1)等溫變換工藝核心是等溫變換爐,在變換爐中設(shè)置大量換熱水管,管內(nèi)走水、管間裝填催化劑,變換反應(yīng)放出的熱量及時(shí)被水管內(nèi)水吸收,并將其汽化為蒸汽,即通過相變移熱及時(shí)移走反應(yīng)熱以維持床層溫度穩(wěn)定。其特點(diǎn)是水汽化吸熱量很大,所有反應(yīng)熱都能隨即吸收,保證床層溫度波動(dòng)幅度小,杜絕了飛溫現(xiàn)象,保證催化劑長周期高效運(yùn)行。
(2)反應(yīng)溫度低,平衡常數(shù)大,有利于降低出口CO濃度。
(3)床層溫度由汽包蒸汽壓力控制,操作簡(jiǎn)單方便。
(4)等溫變換爐反應(yīng)放出的熱全部產(chǎn)生蒸汽,熱回收率高。
(5)催化劑床層內(nèi)設(shè)置沸騰水管,形如刺刀和刀鞘,換熱管只焊一端,另一端有自由伸縮空間。管子受熱伸縮不受殼體限制,沒有約束力,結(jié)構(gòu)可靠。
(6)流程短,設(shè)備臺(tái)數(shù)少,占地面積小,有利于降低變換系統(tǒng)的阻力降和變換工段的總投資。
(7)無硫等溫變換能適應(yīng)原料氣中總硫含量低的特點(diǎn),特別是對(duì)總硫摩爾分?jǐn)?shù)小于100×10-6的工業(yè)尾氣,經(jīng)凈化后可采用該工藝。
(8)無硫等溫變換能精準(zhǔn)地控制產(chǎn)品氣中CO含量及催化劑床層溫度,降低甲烷化副反應(yīng)的產(chǎn)生,變換氣中甲烷摩爾分?jǐn)?shù)的增長量≤0.05%。
3.1.1 升溫階段
變換系統(tǒng)先用氮?dú)庵脫Q后,再用氮?dú)獬鋲褐良s0.7 MPa,開啟循環(huán)壓縮機(jī),進(jìn)行氮?dú)鉃榻橘|(zhì)的系統(tǒng)閉路循環(huán)。向汽水分離器補(bǔ)入合格的鍋爐水,開啟熱水循環(huán)泵,進(jìn)行水、蒸汽系統(tǒng)的閉路循環(huán)。開啟升溫蒸汽閥,向水汽系統(tǒng)補(bǔ)入蒸汽,開始催化劑的升溫操作。
3.1.2 還原階段
當(dāng)銅鋅低變催化劑床層溫度達(dá)170℃時(shí)恒溫,待物理水不再出現(xiàn)后,再緩慢向系統(tǒng)補(bǔ)入H2,嚴(yán)密注意催化劑床層溫度的變化。穩(wěn)定催化劑床層溫度在170℃左右,在此前提下,通過調(diào)節(jié)補(bǔ)入H2量,逐步控制催化劑的還原出水量;催化劑還原主期,通過適當(dāng)放空和補(bǔ)入氮?dú)鈦砜刂蒲h(huán)氣中CO2含量;當(dāng)催化劑床層溫度達(dá)到220℃時(shí),恒溫2 h。催化劑還原終點(diǎn)的判斷:一是當(dāng)催化劑累計(jì)實(shí)際出水量接近或相當(dāng)于理論出水量;二是催化劑床層溫度220℃恒溫時(shí),逐步提高H2摩爾分?jǐn)?shù)至8.0%~25.0%,進(jìn)出口H2濃度無差別,床層溫度無升高,出水量無明顯變化。
3.1.3 轉(zhuǎn)換階段
全面檢查系統(tǒng)內(nèi)各閥門的開關(guān)情況、儀表情況及盲板抽加情況,催化劑還原結(jié)束后,循環(huán)降溫,將等溫變換爐床層溫度緩慢降低到200℃左右。變換系統(tǒng)導(dǎo)入變換原料氣輕負(fù)荷運(yùn)行,控制壓力0.3 MPa~0.5 MPa,開啟系統(tǒng)出口放空閥進(jìn)行放空,并通過調(diào)節(jié)進(jìn)料換熱器近路閥控制凈化爐進(jìn)口溫度,來穩(wěn)定凈化爐床層溫度,增濕器視情況配入少量蒸汽來控制汽氣比,通過控制等溫變換爐進(jìn)口溫度來穩(wěn)定等溫變換爐床層溫度;當(dāng)系統(tǒng)運(yùn)行1 h以上,出口CO含量合格,并且各爐床層溫度基本調(diào)到正常工藝指標(biāo)范圍內(nèi),即可緩慢加壓并入生產(chǎn)。加壓過程中,為防止床層溫度“飛溫”,不能將放空閥一次全關(guān)閉,只能分多次逐步關(guān)小,床層溫度無異常波動(dòng)時(shí),再分別加壓到1.5 MPa、2.0 MPa,穩(wěn)定運(yùn)行一段時(shí)間,無異常情況,可緩慢加壓至正常生產(chǎn)壓力。
變換系統(tǒng)主要設(shè)計(jì)參數(shù)與運(yùn)行數(shù)據(jù)對(duì)比見表2,等溫變換爐運(yùn)行期間催化劑床層各測(cè)溫點(diǎn)(采用兩支垂直放置的熱電偶,每支熱電偶上有4個(gè)測(cè)溫點(diǎn),對(duì)催化劑床層從上到下4個(gè)平面上的8個(gè)點(diǎn)進(jìn)行測(cè)量)數(shù)據(jù)見表3。從表2、表3可以看出,設(shè)計(jì)值與運(yùn)行值基本貼合,催化劑床層溫度穩(wěn)定,平面溫差小,系統(tǒng)阻力降低,運(yùn)行效果良好。
表2 變換系統(tǒng)主要設(shè)計(jì)參數(shù)與運(yùn)行數(shù)據(jù)對(duì)比
表3 等溫變換爐運(yùn)行期間各測(cè)溫點(diǎn)數(shù)據(jù) ℃
瀚博公司針對(duì)工業(yè)爐尾氣中CO含量高、總硫含量低的特點(diǎn),采用無硫等溫變換工藝,使產(chǎn)品氣中CO含量降至設(shè)計(jì)要求。自2019年11月開車至今,系統(tǒng)運(yùn)行各項(xiàng)參數(shù)穩(wěn)定,催化劑床層平面溫差小,系統(tǒng)消耗低、阻力小,變換氣中甲烷摩爾分?jǐn)?shù)增加量≤0.05%,能滿足變換要求。