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滑板擋渣技術在宣鋼150 t轉爐上的應用與研究

2021-01-22 12:50
山西冶金 2020年6期
關鍵詞:磷量鋼包鋼水

徐 鵬

(河北鋼鐵集團宣化鋼鐵公司,河北 宣化075100)

隨著河北鋼鐵集團宣化鋼鐵公司(以下簡稱宣鋼)適應國內鋼鐵市場形式,調整品種結構,“普轉優(yōu)”工作推進,品種鋼比例明顯提升,目前品種比例在52%左右,低磷鋼冶煉增加,現(xiàn)有擋渣系統(tǒng)已經不能完全勝任技術要求,為了滿足品種冶煉,減少出鋼過程回磷量,因此決定在150 t爐區(qū)2座轉爐現(xiàn)有擋渣系統(tǒng)基礎上加裝滑板擋渣系統(tǒng),最大限度減少兩座轉爐出鋼過程回磷現(xiàn)象,為品種鋼冶煉提供有力保障。加裝的滑板擋渣系統(tǒng)通過監(jiān)測鋼渣紅外差別,完成鋼渣自動識別并自動擋渣,實現(xiàn)減少出鋼過程回磷的目的。

轉爐在出鋼過程中的渣量大小直接影響鋼水的潔凈度[1]。先進的擋渣工藝可以有效的減少轉爐爐渣進入鋼包,降低鋼水氧化性,提高脫氧效果,提高合金收得率以及減少回磷和降低氧化物夾雜,鋼水質量提高[2]?;鍝踉夹g應用后,下渣量小,渣層厚度小于30 mm,明顯提高脫氧劑的脫氧效果;滑板擋渣避免了高氧化性爐渣進入鋼包,有效的減少了鋼水回磷量。轉爐基本實現(xiàn)無渣出鋼,解決了精煉過程的回磷現(xiàn)象;還可以提高出鋼口使用壽命,降低轉爐耐材消耗。為宣鋼生產高附加值產品和降本增效奠定堅實的基礎。

1 滑板擋渣工作原理及其裝置

1.1 滑板擋渣工作原理

滑板擋渣出鋼口示意圖如圖1所示。

滑板擋渣是通過紅外線檢測爐渣,然后控制兩塊滑板錯位關閉,達到轉爐出鋼過程中對爐渣的控制,是現(xiàn)有轉爐出鋼擋渣方式中最成功的擋渣工藝。

圖1 轉爐滑板機構出鋼口示意圖

轉爐出鋼口下渣分為三個階段,出鋼前期,由于鋼水密度大于爐渣密度,爐渣在鋼水液面上,爐渣先流出出鋼口;出鋼中期,隨著鋼水的渦流作用,發(fā)生卷渣;出鋼后期,在起爐的過程中,鋼水出盡,部分爐渣從出鋼口流出。出鋼前期渣,轉爐傾動至約40°~55°爐渣流出,如圖2所示;出鋼過程渣,出鋼過程中,鋼水發(fā)生渦流,鋼水出現(xiàn)卷渣現(xiàn)象;出鋼后期渣,出鋼后期至出鋼結束階段,如圖3所示。

圖2 轉爐前期渣傾動角度

宣鋼使用的滑板擋渣工藝設備承包方為唐山時創(chuàng),該工藝來源于鋼水包的滑動水口控制鋼流技術,將滑板設計完成后安裝于出鋼口上方,然后通過活動滑板關閉出鋼口達到控制爐渣流入鋼包。由于滑板可以在短時間內迅速關閉,因此可以有效的轉爐出鋼過程的爐渣,而且通過連接高清紅外攝像頭,利用紅外線檢測下渣(見圖4),實現(xiàn)系統(tǒng)自動判定爐渣流出并快速關閉滑板進行擋渣,是目前擋渣方式中擋渣效果最好的工藝技術。

圖4 轉爐紅外下渣監(jiān)測原理圖

1.2 滑板擋渣工藝裝置

轉爐出鋼滑板擋渣機構是將根據鋼包滑動水口系統(tǒng)改進優(yōu)化后安裝到轉爐出鋼口,通過PLC控制操作系統(tǒng)以液壓控制的方式開啟或關閉滑板,以達到擋渣的目的,如圖5、圖6所示。

圖5 滑板關閉狀態(tài)

圖6 滑板開啟狀態(tài)

通過本項技術的應用,可達到如下目標:

1)擋渣成功率不小于99%,轉爐爐下鋼包渣層厚度不大于30 mm(不含合成渣)。

2)機構運行穩(wěn)定可靠,在滿足安全和工藝要求的前提下,機構本身原因事故率不大于1%。

3)機構的關閉速度行程在180 mm不大于1 s。

4)滑板的更換時間不大于12 min/次(不含內水口磚)。

5)滑板的使用壽命在正常情況下平均不小于10次;鑲鋯滑板的使用壽命在正常情況下平均不小于15次(不控流)。

6)滑板機構的使用壽命不小于1 000爐(中途更換部分易損件)。

7)水冷油缸使用壽命不小于2 000爐。

2 滑板擋渣技術應用效果

2.1 擋渣成功率高,鋼包回磷少

目前應用較廣泛的幾種擋渣方式例如擋渣球、擋渣棒等擋渣效果受轉爐爐渣的流動性、轉爐爐型以及出鋼口周圍形狀影響比較大,不能再放鋼結束時及時的堵住出鋼口,也不能有效的阻擋前期渣流入鋼包,因此擋渣效果差,回磷量大。在滑板擋渣技術的應用中,轉爐出鋼時滑板機構檢測使用正常,擋渣成功率可以達到100%?;蹇梢杂行У乜刂妻D爐出鋼過程中各個階段的爐渣,渣層厚度控制在30 mm以下。

轉爐下渣量大時造成鋼水回磷的最直接的原因,下渣量大,鋼水回磷嚴重。轉爐爐渣中含有較高的P2O5,爐渣進入鋼包后與鋼水發(fā)生反應,爐渣中的FeO含量降低,渣中的P2O5會被強脫氧元素Al、Si等還原,從而造成在鋼水在下一道工序處理過程中回磷?;鍝踉褂煤蟮幕亓浊闆r如圖7所示。由圖7可知,使用滑板擋渣技術后,冶煉各鋼種的回磷量平均在0.002%以內,使鋼水的回磷現(xiàn)象得到有效的解決,提高了鋼水的潔凈度。

圖7 傳統(tǒng)擋渣與滑板擋渣回磷對比圖

2.2 降低生產成本

宣鋼二鋼軋廠150 t爐區(qū)在使用滑板擋渣后,轉爐出鋼過程下渣量明顯減少,鋼水氧化性有效降低,對下道精煉的脫氧、造渣提供了良好的條件;以45號圓鋼為例,鋼水w(O)降低了41×10-6;鋼包w(Als)提高了100×10-6;可降低合金消耗2.5元/t;精煉白灰、電耗分別降低了0.8 kg/t、4.7 kWh/t,可降低成本2.68元/t。使用滑板擋渣后可降低成本5.18元/t?;鍝踉c傳統(tǒng)擋渣實際工藝參數對比詳見表1。

表1 滑板擋渣與傳統(tǒng)擋渣對比

2.3 降低材料消耗,穩(wěn)定出鋼時間

轉爐使用滑板擋渣后,降低出鋼口的下渣情況,有效的避免了鋼包車電纜以及吹氬管的燒損情況,因此降低了設備更換以及維修的頻次,降低了維修工的勞動強度。同時,由于鋼包內的渣量減少,減輕了高氧化性的爐渣對鋼包內襯磚的侵蝕,修包次數減少,鋼包壽命有效的延長。

轉爐出鋼采用滑板擋渣,可減少爐渣對出鋼口的沖刷,延長出鋼口壽命,在出鋼口使用后期,穩(wěn)定轉爐出鋼時間,避免出鋼時間過短。圖8為出鋼口使用次數與出鋼時間,從圖8可以看出,使用滑板擋渣技術后的出鋼時間可以穩(wěn)定地控制在4~6 min。

圖8 出鋼口使用次數與出鋼時間

3 投入運行情況

150 t爐區(qū)兩座轉爐的滑板擋渣項目分別于2017年5月8日和2017年9月12日投入運行。目前2號轉爐共計冶煉3 968爐,1號轉爐共計冶煉744爐。

3.1 運行以來指標情況(見表2)

表2 品種結構分布

3.2 滑板使用情況及更換時間

第一個月使用情況見表3,后續(xù)使用情況見表4。

表3 第一個月使用情況

表4 后續(xù)使用情況

從表3和表4分析:隨著試運行時間的推移,通過崗位操作工的磨合以及熟練程度的提高,滑板的壽命逐步提高,目前滑板的壽命平均基本能達到14.06次,更換滑板的時間逐步下降,現(xiàn)更換時間都能夠控制在12 min以內。設備方面,離線液壓站截至目前運行良好,未出現(xiàn)漏油或其他異常情況。水冷油缸及附屬部件目前運行良好。

4 結論

宣鋼公司二鋼軋廠在150 t轉爐成功應用了滑板擋渣技術,出鋼擋渣率可以達到100%,取得了良好的效果:

1)擋渣成功率由原來的98%提高到100%。

2)出鋼回磷量由平均為0.003 1%降到0.001 5%。

3)HRB400低合金系列,Mn收得率提高0.6%,硅收得率提高0.4%。

4)含鋁圓鋼進站Al達標率由60%提高到72%以上。

5)滑板擋渣后,帶來鋼包包口潔凈,鋼包車前后基本無渣,鋼包車線路未發(fā)生過燒損現(xiàn)象。爐下爐坑及鋼包車積渣明顯減少,減輕高溫爐渣對軌道及鋼包車的損害,且清理積渣的勞動強度降低。

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