王 京,孫雙科,汪 星,3,孟 席,3,柳海濤,喬明秋
(1.中國電建集團(tuán) 北京勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院有限公司,北京 100024;2.中國水利水電科學(xué)研究院,北京 100038;3.安徽理工大學(xué),安徽 淮南 232001)
大型重力壩工程的泄水建筑物通常由溢流表孔與底孔(或深孔、中孔)組成,溢流表孔具有超泄能力強(qiáng)、閘門運(yùn)行調(diào)度靈活、安全可靠性高的特點(diǎn),是確保大壩安全最重要的泄水建筑物;泄洪底孔因布置高程較低,除了參與泄洪之外,還具備一定的水庫放空功能。對(duì)于水庫泥沙問題較突出的工程而言,泄洪底孔還需要承擔(dān)排沙任務(wù),在這種情況下,泄洪底孔通常會(huì)布置于電站進(jìn)水口一側(cè)的大壩壩段上,以確保電站進(jìn)水口“門前清”,因此泄洪底孔對(duì)于重力壩泄洪安全的重要性絲毫不亞于溢流表孔。最典型的是三峽水利樞紐[1-3],三峽大壩在溢流壩段設(shè)置了23個(gè)泄洪深孔,并在左右電廠進(jìn)水口下方布置排沙底孔,其作用一是通過汛前泄洪使上游庫水位降低至防洪限制水位145 m,以發(fā)揮水庫的防洪作用;二是通過排沙底孔進(jìn)行水庫排沙,起到“蓄清排渾”作用。自工程建成以來,泄洪深孔運(yùn)行頻繁,是三峽大壩常規(guī)運(yùn)行的主力泄洪設(shè)施。我國雅礱江官地水電站[4]、北盤江光照水電站[5]、瀾滄江黃登水電站[6]等大型重力壩工程也都布置有泄洪底孔。
在消能方式選擇上,大型重力壩泄洪底孔通常以挑流消能方式居多,如前述的三峽、光照、黃登等幾座工程[1,5-6]。在溢流表孔采用底流消能的部分工程中,如官地水電站[4]、五強(qiáng)溪水電站[7]、安康水電站[8]、以及百色水電站[9]等,其泄洪底孔采用了挑流消能方式。也有少部分工程,其泄洪底孔采用底流消能方式,如金沙江向家壩水電站泄洪中孔(與溢流表孔間隔布置)采用了帶有高低坎的底流消能工布置方式[10-11]。
與溢流表孔相比,泄洪底孔在采用底流消能時(shí)通常會(huì)面臨更大的困難:一方面,由于底孔與表孔的下泄流量分別與運(yùn)行水頭的0.5與1.5次方呈正比,上游水位的變化對(duì)底孔下泄流量的影響較小,底孔消力池在宣泄大中小不同頻率洪水時(shí),消力池消能負(fù)荷并不會(huì)發(fā)生明顯變化。而表孔消力池的消能荷載主要取決于上游水位的高低,在水庫正常蓄水位及其以下運(yùn)行時(shí),由于表孔下泄流量明顯低于校核水位運(yùn)行工況,會(huì)大大減輕表孔消力池的消能負(fù)荷。可見從消能負(fù)荷角度看,底孔消力池的技術(shù)難度無疑要甚于表孔;另一方面,由于底孔進(jìn)口高程較低,泄槽段水流流速較高,缺乏足夠的空間條件實(shí)施消力池入池流態(tài)的控制,而溢流表孔由于設(shè)置位置較高,可以充分利用溢流壩面的幾何尺度實(shí)施對(duì)消力池入池水流的流態(tài)控制,如采用寬尾墩技術(shù)提升消力池的消能效果、又如下泄水流沿溢流壩面的充分?jǐn)U散可明顯提高消力池入池Fr數(shù)從而提高消能率等。可見,對(duì)于底孔消力池而言,其水力設(shè)計(jì)的技術(shù)難度也明顯高于表孔。
綜上所述,采用底流消能的泄洪底孔,在水力設(shè)計(jì)與運(yùn)行方式上,較之于溢流表孔將面臨更多的制約條件與技術(shù)挑戰(zhàn)[12-13],需要認(rèn)真對(duì)待。本文以壩高為67 m的某重力壩工程為例,結(jié)合水工模型試驗(yàn),對(duì)該工程泄洪底孔的運(yùn)行方式進(jìn)行研究與分析,以尋求相關(guān)問題更為有效的解決方案。
某重力壩工程位于我國西藏自治區(qū),為二等大(2)型工程,最大壩高67 m,電站裝機(jī)容量495 MW。電站采用混合式開發(fā),樞紐建筑物主要由混凝土重力壩、壩身表、底孔、生態(tài)機(jī)組廠房、生態(tài)流量泄放孔、電站進(jìn)水口、引水隧洞、引水調(diào)壓井、壓力管道、地面發(fā)電廠房及開關(guān)站出線場(chǎng)等組成。
樞紐布置從左到右分別是左岸覆蓋層混凝土重力壩、生態(tài)機(jī)組壩段和右岸重力壩泄洪壩段,電站進(jìn)水口位于右岸壩肩,見圖1。攔河壩設(shè)計(jì)洪水標(biāo)準(zhǔn)為500年一遇,設(shè)計(jì)洪水流量Q=14 000 m3/s;校核洪水標(biāo)準(zhǔn)為2000年一遇,校核洪水流量Q=17 500 m3/s。
泄水建筑物由分列布置的4個(gè)表孔與2個(gè)泄洪排沙底孔組成,消能防沖建筑物設(shè)計(jì)洪水標(biāo)準(zhǔn)為50年一遇,消能洪水流量Q=10 600 m3/s。溢流表孔、泄洪排沙底孔、底流消力池布置參見圖2與圖3。泄洪表孔壩段布置在主河床,由4孔14 m×22 m的開敞式溢流堰組成,泄洪表孔壩段總長(zhǎng)72.5 m。表孔堰頂高程3184.00 m,孔口尺寸14 m×22 m(寬×高),表孔閘墩厚度5.5 m。表孔堰頂上游段堰面曲線采用三心圓曲線,堰頂下游面曲線采用WES實(shí)用堰型,曲線為y=0.0367x1.836,后部通過反弧與下游消力池底板相接,消力池長(zhǎng)90 m,底板高程3157 m,尾坎頂高程3165 m。泄洪底孔壩段布置在右岸,壩段總寬度35 m,2底孔之間的中墩厚度為7 m。底孔采用有壓短管型式,堰頂高程3167.00 m,可滿足導(dǎo)流、沖沙的要求。底孔進(jìn)口段頂曲線、側(cè)曲線采用橢圓曲線,出口前頂部壓坡段坡度為1∶6,有壓短管出口尺寸為8 m×10 m(寬×高),其后接堰面拋物線與反弧段,再以突擴(kuò)方式(兩側(cè)突擴(kuò)寬度均為6 m)與消力池護(hù)坦相連,消力池長(zhǎng)100 m,底板高程3157m,尾坎頂高程3167 m。
在試驗(yàn)研究過程中,為改善消力池的消能效果,對(duì)底孔消力池尾坎體型進(jìn)行了體型優(yōu)化研究,采用的具體措施是將連續(xù)坎改為差動(dòng)坎型式:高坎頂高程3170 m、橫向展寬3 m(兩邊側(cè)為4 m);低坎頂高程3166 m、橫向展寬3 m。對(duì)于本工程而言,底孔消力池采用差動(dòng)式尾坎,不僅有利于消減尾坎附近水位跌落高度,改善消能效果,減輕下游河道沖刷,也有利于底孔排沙運(yùn)行時(shí)消力池內(nèi)泥沙的順利排出。
圖1 樞紐平面布置示意圖
圖2 溢流表孔與底流消力池縱剖圖
圖3 泄洪沖沙底孔與底流消力池縱剖圖
3.1 模型設(shè)計(jì)模型按重力相似原則設(shè)計(jì),模型比尺為1∶70,模擬范圍包括電站上游500 m庫區(qū),樞紐泄洪、消能及發(fā)電建筑物,下游1000 m河段,模擬范圍總長(zhǎng)度約1500 m。
為便于進(jìn)行水流流態(tài)觀察,表孔、底孔與下游消力池均采用有機(jī)玻璃制作,下游河床按動(dòng)床模擬。試驗(yàn)研究的主要量測(cè)參數(shù)主要包括水位、流量、流速、壓強(qiáng)等,主要測(cè)試儀器設(shè)備包括電磁流量計(jì)、高精度電磁流速儀、壓強(qiáng)傳感器、測(cè)壓排等。流速測(cè)量采用日本JFE advantech公司生產(chǎn)的二維電磁流速儀ACN-41F測(cè)量,測(cè)量精度為0.5 cm/s。消力池下游按抗沖流速3~5 m/s進(jìn)行動(dòng)床模擬,散粒體模型砂粒徑采用4~10 mm,鋪沙高程為3164 m。
限于篇幅,本文主要給出泄洪底孔的相關(guān)試驗(yàn)結(jié)果。
3.2 底孔泄流能力試驗(yàn)觀察表明,底流消力池入池水躍躍首基本不會(huì)波及至工作閘室,因此底孔泄流能力不受下游水位變化影響,主要取決于上游水位高低。
泄流能力試驗(yàn)結(jié)果表明,對(duì)應(yīng)于上游死水位3203 m、正常蓄水位3206 m與校核水位3208.8 m運(yùn)行工況,泄洪底孔下泄流量分別為1643.4 m3/s、1735.6 m3/s、1817.5 m3/s。根據(jù)試驗(yàn)結(jié)果,按式(1)可計(jì)算得到底孔流量系數(shù)為0.908~0.912,其平均值為0.91。
式中,Q為下泄流量,m3/s;m為流量系數(shù);B、H為孔口寬度與高度,m;ΔH為自孔口頂端起計(jì)的工作水頭,m。
根據(jù)以往經(jīng)驗(yàn),短有壓進(jìn)水口的流量系數(shù)大體為0.88~0.90[14-15],本工程泄洪底孔的流量系數(shù)量值相對(duì)偏高。經(jīng)分析發(fā)現(xiàn),孔口高度(10 m)量值相對(duì)較大,且壓板段頂坡坡比相對(duì)較?。?∶6)是導(dǎo)致流量系數(shù)偏大的主要原因。文獻(xiàn)[11]給出了可計(jì)及上述參數(shù)影響的流量系數(shù)經(jīng)驗(yàn)計(jì)算公式,其形式如下:
式中:m為流量系數(shù);A1、A2為壓板段上、下游側(cè)過水面積,A1/A2=5/6;s為壓板段頂坡坡比,s=1/6。
根據(jù)式(2),可以計(jì)算得到本工程泄洪底孔的流量系數(shù)為0.91,這一結(jié)果與試驗(yàn)結(jié)果完全吻合,也驗(yàn)證了上述計(jì)算公式的準(zhǔn)確性。
3.3 底孔消力池水力學(xué)指標(biāo)與下游沖刷本工程水庫泥沙問題較為突出,為確保電站進(jìn)水口“門前清”,設(shè)計(jì)方面最初擬定的泄水建筑物運(yùn)行方式為:在宣泄中小洪水時(shí),優(yōu)先開啟兩個(gè)底孔進(jìn)行泄洪排沙運(yùn)行;當(dāng)2底孔下泄流量不能滿足泄洪要求時(shí),再開啟表孔泄洪。
根據(jù)上述運(yùn)行方式,首先針對(duì)2底孔全開運(yùn)行工況開展了試驗(yàn)研究,不失代表性,針對(duì)如表1所示的2個(gè)典型運(yùn)行工況進(jìn)行了試驗(yàn)研究:工況1為50年一遇洪水、消能防沖運(yùn)行工況,2底孔全開運(yùn)行,4表孔同步局開運(yùn)行,根據(jù)泄洪能力試驗(yàn)結(jié)果,確定表孔開度為9.8 m;工況2為2年一遇洪水工況,2底孔全開運(yùn)行,下泄流量為3286.8 m3/s,表孔不泄洪,因下游水位較低,是底流消力池水力學(xué)指標(biāo)的控制工況。為研究底孔不同運(yùn)行方式對(duì)試驗(yàn)結(jié)果的影響,針對(duì)2年一遇洪水、2底孔局部開啟、表孔參與泄洪的運(yùn)行工況3進(jìn)行了對(duì)比試驗(yàn)研究,見表1。該工況下,2底孔采用半開運(yùn)行,下泄流量1574 m3/s,表孔同樣采用4孔齊步局開泄洪,下泄流量1712.8 m3/s。
表1 試驗(yàn)研究工況
試驗(yàn)中量測(cè)了底孔消力池沿程水面線、底板壓強(qiáng)、臨底流速、出池流速、以及消力池護(hù)坦下游河道沖刷等水力學(xué)指標(biāo)。試驗(yàn)表明:
(1)在消能防沖設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)50年一遇洪水條件下,底孔消力池水面高程低于邊墻墻頂5.3 m,底孔消力池最大臨底流速19.9 m/s,尾坎出池流速為3.6 m/s,消力池出池水流與下游水面銜接基本平順,消力池護(hù)坦以下下游河道最大沖刷深度為6 m。
(2)在宣泄2年一遇洪水、2底孔全開運(yùn)行工況下,底孔消力池最大臨底流速24.5 m/s,其量值高于50年一遇消能防沖工況,消力池出池水流與下游河道水面銜接不夠理想,存在較明顯的跌流流態(tài),尾坎出池流速高達(dá)12.1 m/s,消力池護(hù)坦以下下游河道最大沖刷深度為13.4 m,沖刷坑等值線分布見圖4所示。
(3)在宣泄2年一遇洪水、2底孔半開、4表孔局開參與泄洪、運(yùn)行工況下,消力池出池水流與下游河道水面銜接平順,尾坎出池流速由全開時(shí)的12.1 m/s下降至3.5 m/s,護(hù)坦流速由全開時(shí)的9.5m/s下降至3m/s,消力池護(hù)坦以下下游河道最大沖刷深度僅1.2 m,沖刷坑等值線分布見圖5所示。
(4)進(jìn)一步的研究表明,以2底孔半開為前提條件,泄洪表孔參與泄洪的運(yùn)行方式下,在50年一遇消能防沖設(shè)計(jì)洪水范圍內(nèi),底孔消力池尾坎以下下游河道沖刷的最不利工況為宣泄20年一遇洪水工況,對(duì)應(yīng)的最大沖刷深度為5.3 m。
根據(jù)上述試驗(yàn)結(jié)果,建議設(shè)計(jì)方面對(duì)最初擬定的泄水建筑物運(yùn)行方式進(jìn)行了優(yōu)化調(diào)整:在宣泄20年以下中小洪水時(shí),采用表孔參與泄洪、兩個(gè)底孔局部開啟方式進(jìn)行泄洪排沙運(yùn)行。
圖4 下游河道沖刷情況(工況1:2年一遇洪水、2底孔全開泄洪、表孔不泄洪)
圖5 下游河道沖刷情況(工況3:2年一遇洪水、2底孔半開泄洪、表孔參與泄洪)
針對(duì)調(diào)整后的泄水建筑物運(yùn)行方案,開展了系統(tǒng)的水工模型試驗(yàn)研究。試驗(yàn)研究工況組合與下游沖刷試驗(yàn)結(jié)果見表2所示。試驗(yàn)結(jié)果表明,在宣泄2年、5年、10年一遇的中小洪水工況下,表孔與底孔消力池下游沖刷情況得到顯著改善,底孔消力池下游最大沖坑深度僅1.2 m,表孔消力池下游最大沖坑深度也僅為3.4 m,表明對(duì)于本工程而言,對(duì)泄水建筑物運(yùn)行方式進(jìn)行的優(yōu)化調(diào)整是十分富有成效的。
表2 泄水建筑物運(yùn)行方式組合與消力池下游最大沖坑深度
前述試驗(yàn)研究結(jié)果表明,泄洪運(yùn)行方式對(duì)本工程底孔消力池的消能效果有顯著影響:在宣泄中小洪水、2底孔全開運(yùn)行時(shí)(表孔不參與泄洪),消力池出池水流與下游河道水面銜接不夠理想,存在較明顯的跌流流態(tài),尾坎出池流速高達(dá)12.1 m/s,消力池護(hù)坦以下下游河道最大沖刷深度為13 m,可見消力池消能效果存在明顯不足。而2底孔采用半開運(yùn)行(表孔參與泄洪)時(shí),底孔消力池出池水流與下游河道水面銜接平順,尾坎出池流速3.5 m/s,護(hù)坦流速3 m/s,消力池護(hù)坦以下下游河道最大沖刷深度僅1.2 m,表明2底孔采用半開運(yùn)行時(shí),底孔消力池消能效果良好。
進(jìn)一步的分析表明,本工程表孔與底孔消力池的最大入池單寬流量分別為182.7 m2/s、200 m2/s,按入池流速24 m/s計(jì)算,則對(duì)應(yīng)的入池Fr數(shù)分別為2.78與2.66。而根據(jù)水躍消能理論,當(dāng)消力池入池Fr數(shù)在2.5~4.5范圍時(shí),水躍具有不穩(wěn)定性,消能率低于44%。本工程表孔與底孔消力池的入池Fr數(shù)接近于2.5~4.5的下限值,因此消力池消能效果存在先天不足,且底流消力池更甚于表孔。對(duì)于表孔而言,在宣泄中小洪水情況下,上游水位的降低以及局部開啟運(yùn)行方式,都會(huì)顯著降低下泄流量并明顯增大表孔消力池入池Fr數(shù),進(jìn)而提升其消能效果;而對(duì)于底孔而言,只有當(dāng)局部開啟運(yùn)行時(shí),才會(huì)明顯增大消力池入池Fr數(shù),而上游運(yùn)行水位的變化對(duì)于底孔這樣的有壓進(jìn)口而言并不會(huì)導(dǎo)致下泄流量與入池Fr數(shù)的明顯改變??梢?,從入池單寬流量與運(yùn)行條件看,底孔消力池的消能效果均不如表孔,在中小洪水運(yùn)行工況下,由于下游水位較低,更容易導(dǎo)致消能效果欠佳。因此,對(duì)本工程而言,在宣泄中小洪水時(shí),應(yīng)避免表孔不參與泄洪的2底孔全開運(yùn)行方式,而采用表孔參與泄洪的底孔半開運(yùn)行方式進(jìn)行,這樣可以在確保泄洪安全的前提下,實(shí)現(xiàn)底孔的排沙功能。
根據(jù)上述分析,為確保泄洪安全,對(duì)本工程泄水建筑物的運(yùn)行方式進(jìn)行如下調(diào)整:在宣泄20年一遇以下中小洪水時(shí),采用2底孔半開、表孔參與泄洪的運(yùn)行方式,實(shí)施泄洪排沙運(yùn)行;當(dāng)遇到高于20年一遇以上洪水時(shí),2底孔與4表孔全開泄洪。
在后續(xù)工作中將針對(duì)底孔壩段與消力池的布置體型開展進(jìn)一步優(yōu)化研究。
采用底流消能的重力壩泄洪底孔,通常兼具泄洪、排沙、放空等多種功能,但與溢流表孔相比,其在體型布置、消能工消能效果與運(yùn)行方式上將面臨更多挑戰(zhàn),需要給予更為充分的關(guān)注。
本文針對(duì)壩高為67 m的某重力壩工程進(jìn)行了整體水工模型試驗(yàn)研究,重點(diǎn)研究了泄洪排沙底孔運(yùn)行時(shí)底流消力池的水力學(xué)指標(biāo)與下游沖刷情況,研究發(fā)現(xiàn):當(dāng)?shù)卓兹_泄洪宣泄中小洪水時(shí),因入池Fr數(shù)較小,消力池下游水深不足,導(dǎo)致消力池消能效果欠佳,下游河床出現(xiàn)嚴(yán)重沖刷。因此在宣泄中小洪水時(shí),應(yīng)避免表孔不參與泄洪的2底孔全開運(yùn)行方式。
根據(jù)試驗(yàn)結(jié)果,對(duì)本工程泄洪排沙底孔的運(yùn)行方式進(jìn)行了調(diào)整,采用半開運(yùn)行方式取代全開運(yùn)行方式,可顯著提高消力池消能效果并減輕下游沖刷,是適合于本工程的泄洪排沙運(yùn)行方式。研究成果可供類似工程參考。