姜 續(xù),何 軒,何 麗,張博宇
(北京航天發(fā)射技術(shù)研究所,北京 100076)
配氣臺管路系統(tǒng)在開關(guān)閥門過程中對管路內(nèi)的氣體產(chǎn)生擾動,這種擾動傳遞至管路系統(tǒng),當氣體擾動的頻率與管路的固有頻率(管路存在2種固有頻率:管路內(nèi)氣體構(gòu)成的氣柱固有頻率和管路系統(tǒng)構(gòu)成的機械結(jié)構(gòu)固有頻率[1])重合時,會引起管路系統(tǒng)的共振,激烈的管路共振會造成供氣閥件、管路結(jié)構(gòu)的損壞。目前,管路共振破壞是配氣臺的主要故障模式之一。大量學者對管路振動問題進行了研究,田家林等[2]對管路振動的機理進行了分析,建立了氣體壓力脈動與管路耦合作用的計算模型;方桂花等[3-5]利用有限差分方法對氣動管路波動情況進行分析,得到高精度管路振動頻率的計算方法;張偉等[6]利用AMESim中氣動設(shè)計元件庫搭建了比例閥的仿真模型,模擬了比例閥的靜、動態(tài)特性;溫曉峰等[7]采用傳遞矩陣法實現(xiàn)壓縮機管道振動特性研究,并與實驗測試結(jié)果進行對否分析;吳晗等[8]通過模態(tài)分析法實現(xiàn)壓縮機排氣管路的振動特性分析,提出管路系統(tǒng)的改造設(shè)計方案;余先鋒等[9]利用聲波的基本方程得出管道的氣柱共振基頻,并通過試驗的方法驗證了氣柱共振問題;RAHMAN M S[10],CYKLIS P[11]針對氣流脈動問題,利用CFD方法,對管路內(nèi)壓力脈動情況進行研究;GIACOMELLI E等[12]根據(jù)試驗推導(dǎo)出一種新型的修正傳遞矩陣,能夠提高氣流脈動頻率的計算精度;謝彥等[13]基于Fluent軟件對壓力伺服閥進行建模與仿真,根據(jù)結(jié)果對主閥結(jié)構(gòu)進行優(yōu)化設(shè)計,解決了壓力伺服閥的振動問題;熊怡君等[14]采用網(wǎng)絡(luò)傳遞矩陣方法,建立了復(fù)雜管系氣流脈動的網(wǎng)絡(luò)分析模型,計算出氣柱固有頻率,為管道系統(tǒng)設(shè)計的合理性提供理論支撐;張振宇等[15]采用聲電模擬的方法求解了管路系統(tǒng)氣柱固有頻率,并與傳遞矩陣法進行對比,兩者計算值相近。
為研究配氣臺管路振動問題,通過傳遞矩陣法建立管道系統(tǒng)氣柱固有頻率的計算模型,有限元模態(tài)分析法建立管道系統(tǒng)結(jié)構(gòu)固有頻率計算模型,利用AMESim建立減壓閥出口管路計算模型,分析比較氣柱、結(jié)構(gòu)固有頻率和開關(guān)閥門擾動頻率,得到配氣臺管路系統(tǒng)共振的原因,并結(jié)合實際情況提出改進措施,經(jīng)驗證,措施采取后,配氣臺管路振動情況大為改善,滿足正常使用要求。
配氣臺供氣系統(tǒng)在測試準備階段,試驗氣源壓力6 MPa,經(jīng)減壓閥1調(diào)壓至2 MPa,打開出口1電磁閥(出口2、出口3、出口4電磁閥關(guān)閉)對外供氣,供氣過程中管路系統(tǒng)發(fā)生振動現(xiàn)象,管路系統(tǒng)結(jié)構(gòu)如圖1所示,圖中配氣臺支架未示出,支座部位與支架固連。
圖1 配氣臺管路簡圖
1) 管路氣柱固有頻率分析
在工程上,氣柱固有頻率分析計算方法主要采用轉(zhuǎn)移矩陣法。管路系統(tǒng)可以認為是由多種管道元件組成,每一管道元件的轉(zhuǎn)移矩陣是已知的,管系內(nèi)氣體在各個選定點上的物理狀態(tài)用脈動壓力p和脈動速度v來描寫,在管系內(nèi)選取一條主線,其余便都是支線。在主線的始端,其p,v值由于始端邊界條件是已知的,于是,通過沿主線依次利用每一管道元件的轉(zhuǎn)移矩陣,便可求得末端的p,v值,再利用末端的邊界條件,便可求得頻率方程。對于頻率方程用二分法搜根,所搜得的每一個根就是所求的氣柱固有頻率。
管道系統(tǒng)轉(zhuǎn)移矩陣方程為:
(1)
式中,[Mn→n-1]為n到n-1的轉(zhuǎn)移矩陣;pn為第n個節(jié)點處的脈動壓力;vn為第n個節(jié)點處的脈動速度。
幾種常用元件的轉(zhuǎn)移矩陣:
(1) 對于等截面管子元件,其轉(zhuǎn)移矩陣為:
(2)
式中,ω為固有圓頻率,rad/s;a為氣體當?shù)匾羲伲琺/s;ρ為氣體密度,kg/m3;K為氣體體積彈性模量,K=ρa2,MPa;L為管長,m。
(2) 對于分歧點元件,其轉(zhuǎn)移矩陣為:
(3)
式中,A1為進口面積,m2;A2為出口面積,m2;A3為分支進口面積,m2。
(3) 對于異徑管元件,其轉(zhuǎn)移矩陣為:
(4)
(4) 對于阻尼孔板元件,其轉(zhuǎn)移矩陣為:
(5)
配氣臺管路系統(tǒng)氣柱固有頻率計算模型如圖2所示。
圖2 管路系統(tǒng)計算模型
采用轉(zhuǎn)移矩陣法利用MATLAB編程計算,得到出口1電磁閥(出口2、出口3、出口4電磁閥關(guān)閉)對外供氣時的管路氣柱固有頻率如表1所示。
表1 管路氣柱固有頻率 Hz
2) 管路結(jié)構(gòu)固有頻率分析
管路結(jié)構(gòu)固有頻率分析采用有限元模態(tài)分析法,利用ANSYS模態(tài)分析模塊,按照配氣臺實際固定情況施加邊界條件,即減壓閥2、入口1,2、出口1~4固定板處施加三向位移固定邊界,計算模型如圖3所示,計算得到結(jié)構(gòu)固有頻率如表2所示。
圖3 管路結(jié)構(gòu)固有頻率計算邊界
表2 管路結(jié)構(gòu)固有頻率 Hz
3) 減壓閥出口波動頻率分析
配氣臺系統(tǒng)中減壓閥出口波動情況,即配氣臺管路系統(tǒng)閥門開關(guān)的擾動情況,通過在AMESim中建立配氣臺管路系統(tǒng)仿真模型,如圖4所示。
圖4 閥門開關(guān)仿真模型
各元件參數(shù)設(shè)置如下:減壓閥1入口壓力6 MPa,出口調(diào)壓2 MPa;減壓閥活門彈簧剛度48540 N/m,預(yù)緊力316 N;減壓閥主彈簧剛度59190 N/m,預(yù)緊力627 N;控制活塞與閥體件靜摩擦力30 N,動摩擦力20 N;減壓閥2未工作。
依據(jù)出口1開啟,其他出口關(guān)閉狀態(tài),計算得到減壓閥出口波動頻率如表3所示。
表3 減壓閥出口波動頻率 Hz
根據(jù)上述對配氣臺管路系統(tǒng)氣柱固有頻率、管路振動模態(tài)和減壓閥出口波動頻率建模分析,可以得出管路振動的主要原因有:
(1) 配氣臺管路內(nèi)氣柱第三階固有頻率為123 Hz,減壓閥出口壓力第二階波動頻率(激發(fā)頻率)為126 Hz,兩者接近,在共振范圍內(nèi)(激發(fā)頻率應(yīng)避開低階氣柱固有頻率的0.9~1.1倍)??梢哉J為管路內(nèi)低階氣柱共振是引起配氣臺管路激振力過大、管路大幅振動的原因之一;
(2) 配氣臺管路內(nèi)氣柱第一階固有頻率為53 Hz,管路結(jié)構(gòu)第一階固有頻率為59 Hz,兩者接近,當外界激發(fā)頻率在與其接近時,會引起氣柱和管路結(jié)構(gòu)的雙重共振,會急劇加大管路的振動。管路設(shè)計時應(yīng)盡量避開管路內(nèi)低階氣柱固有頻率和結(jié)構(gòu)固有頻率。故配氣臺低階氣柱固有頻率與結(jié)構(gòu)固有頻率重疊,導(dǎo)致管路系統(tǒng)存在較大被破壞的風險。具體分析情況見表4。
表4 配氣臺管路系統(tǒng)振動頻率統(tǒng)計表 Hz
綜上所述,配氣臺管路應(yīng)采取改變氣柱固有頻率和管路結(jié)構(gòu)固有頻率的改進措施,以避開共振區(qū)域。改變氣柱固有頻率的方法有增加阻尼孔板、改變管路長度和管徑、增加儲氣罐等;改變管路結(jié)構(gòu)固有頻率的方法有增加支撐結(jié)構(gòu)、改變管路布局等。
對于該配氣臺結(jié)構(gòu),改變氣柱固有頻率的有效簡便方法是在減壓閥1后方管路中增加阻尼孔板,阻尼孔板上設(shè)計61個阻尼孔,單個阻尼孔直徑3.6 mm,阻尼孔按圓周均勻分布,阻尼孔板結(jié)構(gòu)如圖5所示;改變結(jié)構(gòu)固有頻率有效措施為增加減壓閥1固定板固定,并在管路中間增加2處管卡支撐,其中固定板和管卡均與配氣臺支架固連,如圖6所示。
圖5 阻尼孔板放大圖
圖6 改進后配氣臺管路簡圖
對改進方案進行仿真分析,得到增加阻尼孔板和增加固定支撐后管路系統(tǒng)的3種頻率,計算結(jié)果如表5所示。經(jīng)分析,管路系統(tǒng)改進后減壓閥1出口波動頻率基本保持不變,氣柱固有頻率和管路結(jié)構(gòu)固有頻率均有較大改變,3種頻率各階數(shù)值均無相近情況,不會發(fā)生共振問題。
表5 改進措施落實后管路系統(tǒng)振動頻率統(tǒng)計表 Hz
改進措施落實后,經(jīng)過配氣臺實物測試,供約6 MPa 空氣,減壓閥1出口調(diào)壓2 MPa,經(jīng)出口1開關(guān)閥門測試,未發(fā)生管系統(tǒng)振動,同時測試其他3個出口,均未出現(xiàn)振動情況,改進措施有效。
通過對配氣臺管路系統(tǒng)氣固耦合下的振動特性分析,找到了配氣臺供氣管路振動的主要原因是:減壓閥后方出口1電磁閥突然開啟時,產(chǎn)生壓力沖擊,氣流壓力和速度不穩(wěn)定度加大,氣流脈動的幅值增加,在彎管、盲板、閥門等處產(chǎn)生一定的隨時間變化的激振力,而激振力變化的頻率(激振頻率)與管路內(nèi)氣柱低階固有頻率共振,激發(fā)管路產(chǎn)生劇烈振動。
通過增加阻尼孔板,增加管路支撐,改變了管路內(nèi)氣柱固有頻率和結(jié)構(gòu)固有頻率,有效的避免了管路共振問題的發(fā)生。落實改進措施后,管路內(nèi)低階氣柱固有頻率和結(jié)構(gòu)固有頻率均在激振頻率共振范圍外,并經(jīng)過測試驗證,措施能有效保證供配氣系統(tǒng)正常運行。