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10 kV變頻器在輸油站離心泵電機(jī)控制的應(yīng)用

2021-02-05 11:33:10廖興萬余建平
電機(jī)與控制應(yīng)用 2021年1期
關(guān)鍵詞:輸油工頻離心泵

王 建, 廖興萬, 余建平, 葉 茂

(國家管網(wǎng)集團(tuán)華南公司,廣東 廣州 510000)

0 引 言

工業(yè)是能源消耗的主要行業(yè),2018年工業(yè)能耗占全國總能耗的67%[1]。根據(jù)2014年統(tǒng)計數(shù)據(jù),工業(yè)領(lǐng)域中電機(jī)用電量約占工業(yè)用電總量的75%[2]。高壓大功率設(shè)備更為突出,而這些設(shè)備大部分有節(jié)能的潛力,其中一個重要措施是進(jìn)行變頻改造。目前,變頻器在電機(jī)控制上得到了廣泛應(yīng)用[3-5],變頻電機(jī)的節(jié)能效果在某些場合也得到了驗證[6-9]。

國家管網(wǎng)集團(tuán)華南公司為所轄地區(qū)的輸油站進(jìn)行了節(jié)能減排改造,其中一個重要措施就是對所屬輸油站的離心泵驅(qū)動電機(jī)進(jìn)行了變頻改造。本文研究的輸油站離心泵電機(jī)額定電壓10 kV,額定功率2 MW,工況隨著所輸油品和流量變化,較復(fù)雜。為了解變頻器的應(yīng)用效果,本文對某輸油站的變頻離心泵一年的運行數(shù)據(jù)進(jìn)行跟蹤分析,通過分析,得到了變頻離心泵實際節(jié)能效果定量的結(jié)果,還發(fā)現(xiàn)了變頻離心泵在泵出口壓力調(diào)節(jié)能力和泵電機(jī)功率因數(shù)提升的實際效果,有助于輸油站進(jìn)行智慧用能改造和更可靠穩(wěn)定的工況調(diào)節(jié)。

1 控制效果理論分析

變頻離心泵的工作特性可描述[10]為

(1)

式中:H為離心泵揚程;a、b為對應(yīng)與轉(zhuǎn)速n0時,泵特性方程中的2個常系數(shù);n為變頻后的轉(zhuǎn)速;n0為工頻轉(zhuǎn)速;m為管道流量-壓降公式中的指數(shù),在離心泵內(nèi),m=0;Q為離心泵流量。

離心泵電機(jī)為異步電機(jī),其轉(zhuǎn)速與頻率的關(guān)系為

(2)

式中:s為轉(zhuǎn)差率;p為極對數(shù)。

離心泵軸的功率為

P=QHgρ/(3 600η)

(3)

式中:g=9.8 m/s2;ρ為所輸油品的密度;η為泵的效率。

理論分析表明,變頻(降頻)后的離心泵電機(jī)可以節(jié)能、增大離心泵出口壓力調(diào)節(jié)范圍,提高電機(jī)功率因數(shù)。

1.1 節(jié) 能

由式(3)和式(1)可知:

(4)

式中:P、Q、H為與其串聯(lián)的變頻泵參數(shù);P0、Q0、H0為工頻泵參數(shù)。

2臺泵串聯(lián)運行,其流量Q相同。理想狀態(tài)下,假設(shè)揚程損失為零,即b=0。因此,式(4)可簡化為

(5)

即變頻泵與工頻泵串聯(lián)運行時,變頻泵的功率與頻率(轉(zhuǎn)速)的平方成正比。降頻運行的泵,其功率消耗降低,具有顯著的節(jié)能效果。

1.2 增大離心泵出口壓力調(diào)節(jié)范圍

流體能量的伯努利方程如式(6)所示:

(6)

對于離心泵,可將式(6)改寫為

(7)

理想狀態(tài)下,離心泵進(jìn)出口揚程損失為零,修正系數(shù)相等。即泵的進(jìn)出口壓力差為

(8)

由式(8)可知,對于工頻的離心泵,進(jìn)出口流體的壓力差為定值,而變頻離心泵的進(jìn)出口壓力差可通過頻率(轉(zhuǎn)速)調(diào)節(jié)。

1.3 提高電機(jī)功率因數(shù)

異步電機(jī)的主電抗如下[11]:

Xm=ωL=2πfL

(9)

式中:L為異步電機(jī)主電感。

離心泵功率因數(shù)的近似計算式為

(10)

電機(jī)定子電流與視在功率近似呈正比,即與泵揚程近似呈正比,與泵轉(zhuǎn)速的平方呈正比。可將式(10)改寫為

(11)

額定工況下,電機(jī)的功率因數(shù)約為0.90,由此計算可得變頻泵在不同頻率下的功率因數(shù)如表1所示。

表1 變頻泵的功率因數(shù)估算值

由表1可知,離心泵通過降頻調(diào)速的工作方式可以提高泵功率因數(shù)。

2 輸油站配置介紹

2.1 離心泵配置及參數(shù)

圖1為某輸油站泵區(qū)。

圖1 某輸油站泵區(qū)

該輸油站共4臺主輸泵,額定電壓均為10 kV。1號泵為小泵,額定功率為1 050 kW,額定揚程為280 m。2~4號泵完全一樣,額定電流138 A,額定流量1 150 m3/h,額定揚程為560 m,電機(jī)額定功率為2 050 kW,額定功率因數(shù)為0.89。輸油站離心泵電機(jī)的額定轉(zhuǎn)速為2 980 r/min。經(jīng)過變頻改造后,2號和4號泵可切換為變頻運行。變頻器投用約一年時間,2號泵主要在變頻情況下運行。1號和3號泵主要在工頻條件下運行。4號泵返廠檢修未回,運行數(shù)據(jù)不作為參考。

2.2 變頻器配置

輸油站變頻器為單元串聯(lián)型變頻器,其原理拓?fù)鋱D如圖2所示。

圖2 單元串聯(lián)型變頻器拓?fù)鋱D

整套變頻器共有3n個功率單元,每相由n臺功率單元相串聯(lián),并組成Y形連接,直接驅(qū)動電機(jī)。每臺功率單元電路、結(jié)構(gòu)完全相同,可以互換,也可以互為備用。

功率單元拓?fù)鋱D如3所示。

圖3 功率單元拓?fù)鋱D

該類型變頻器的特點如下:(1)采用多重化脈寬調(diào)劑(PWM)控制,輸出電壓波形接近正弦波。(2)整流電路的多重化,脈沖數(shù)多,功率因數(shù)高,輸入諧波小。(3)模塊化設(shè)計,結(jié)構(gòu)緊湊,維護(hù)方便,功率單元可互換。(4)直接高壓輸出,無需輸出變壓器。(5)極低的dv/dt輸出,無需任何形式的濾波器。

該變頻器可實現(xiàn)0~60 Hz范圍內(nèi)調(diào)節(jié)。變頻器輸出主界面如圖4所示。

圖4 變頻器輸出主界面

2.3 數(shù)據(jù)獲取

輸油站設(shè)備的運行數(shù)據(jù)由工作站SCADA系統(tǒng)監(jiān)測,監(jiān)測各離心泵的實時電壓(kV)、電流(A)、累計運行時間(h)、實時有功功率(kW)、累計用電量(kWh)等。2號和3號主輸泵運行數(shù)據(jù)如表2所示。

表2 2號和3號主輸泵運行數(shù)據(jù)

離心泵電機(jī)工作時的功率因數(shù)在供電SCADA系統(tǒng)實時顯示。

3 運行數(shù)據(jù)分析

3.1 節(jié)能效果

輸油站停輸時,根據(jù)電氣SCADA的功率顯示,站場除主輸泵(離心泵)外的其他設(shè)備總功率一般不超過15 kW,不到2臺主輸泵功率的1%。因此,主輸泵的節(jié)能效果可以代表站場用電的節(jié)能效果。

選取該站2020年10月15—19日運行數(shù)據(jù),以驗證串聯(lián)運行的變頻泵(2號泵)與工頻泵(3號泵)功率與頻率之間的關(guān)系。運行數(shù)據(jù)統(tǒng)計如表3所示。運輸油品均為柴油,頻率比為變頻泵頻率與工頻的比值。表3中數(shù)據(jù)為1 min內(nèi)實際監(jiān)測值的平均值。

表3 泵運行數(shù)據(jù)統(tǒng)計

以工頻泵功率為基準(zhǔn),利用式(5)和頻率比計算得到變頻的理論功率,及理論功率與實際功率的偏差,結(jié)果如表4所示。

表4 變頻泵(2號)理論功率與實際功率的比較

由表4數(shù)據(jù)可知,理論功率和實際功率的偏差<5.364%。實際運行經(jīng)驗表明,變頻泵的端電壓與工頻泵的端電壓不相同,頻率也會小幅度(±0.2 Hz)的波動,從而對泵電機(jī)功率產(chǎn)生影響。綜合以上,由式(5)所計算的理論功率滿足工程需求,驗證了式(5)的正確性。

站場近一年的運行中,一般是2號和3號泵同期運行。提取表2中2號和3號泵的運行數(shù)據(jù),統(tǒng)計結(jié)果如表5所示。

表5 2號和3號主輸泵運行數(shù)據(jù)

如果2號泵仍采用工頻運行,則其理論上的累計用電量應(yīng)為

(12)

則2號泵理論上的節(jié)電量為2.346×106kWh,節(jié)電率為35.52%。

3.2 離心泵出口壓力調(diào)節(jié)能力

該輸油站進(jìn)站壓力不得小于1.00 MPa,出站壓力不得高于11.00 MPa。

2020年10月15日該站輸0#車柴,流量為994 m3/h。進(jìn)站管線壓力為1.42 MPa,出站管線壓力為10.21 MPa?,F(xiàn)場運行2號和3號主輸泵,2號泵進(jìn)口壓力即進(jìn)站壓力;2號泵出口壓力為5.16 MPa,即3號泵進(jìn)口壓力;3號泵出口壓力即出站壓力。2號泵變頻運行,設(shè)定頻率為43.50 Hz,3號泵工頻運行。

令進(jìn)站壓力(2號泵進(jìn)口壓力)為P1,2號泵出口壓力(3號泵進(jìn)口壓力)為P2,3號出口壓力(出站壓力)為P3。由式(8)可知:

(13)

求得該站2~4號主輸泵γa≈5.00 MPa。2~4號泵的額定揚程為560 m。該站1號泵額定揚程為280 m,1號泵(γa)′≈2.50 MPa。

未進(jìn)行變頻改造時,選擇2臺泵運行時,出站壓力相對于進(jìn)站壓力的增加值為7.50 MPa或10.00 MPa。選擇2臺大泵(2、3、4中任意2臺)運行時,出站壓力相對于進(jìn)站壓力的增加量為10.00 MPa。出站壓力超過允許值0~2.50 MPa,依賴輸油站泵出口匯管后的出站壓力調(diào)節(jié)閥節(jié)流,才可使出站壓力滿足運行計劃。

通過現(xiàn)場工況調(diào)研,進(jìn)行變頻改造后,變頻泵電機(jī)工作頻率一般為35~48 Hz。由式(8)計算2號變頻泵的進(jìn)出口壓力增加值為2.45~4.61 MPa。

變頻改造前后泵進(jìn)出口匯管壓力調(diào)節(jié)能力的如表6所示。

表6 泵進(jìn)出口匯管壓力調(diào)節(jié)能力表

由表6可知,變頻改造后,大大增加了出站壓力的調(diào)節(jié)范圍,減少了出站壓力調(diào)節(jié)閥的調(diào)節(jié)壓差,保護(hù)了管道和壓力調(diào)節(jié)閥。

同時變頻泵(2號)起動性能良好,起動初始頻率為5 Hz,緩慢上升到設(shè)定的工作頻率。起動時泵出口壓力平穩(wěn),極大減小了抽空、憋壓風(fēng)險。電機(jī)電流比工頻起動瞬時幅值小,快速穩(wěn)定。

3.3 變頻泵功率因數(shù)改善效果

由運行歷史數(shù)據(jù)的分析,該站變頻泵(2號泵)電機(jī)工作頻率一般為35~48 Hz。對其功率因數(shù)的統(tǒng)計如表7所示。

表7 變頻泵的功率因數(shù)統(tǒng)計值

工頻泵(3號泵)電機(jī)的功率因數(shù)一般為0.90~0.91。由表7可知,與工頻泵電機(jī)相比,變頻泵電機(jī)的功率因數(shù)較高,改善了供電質(zhì)量。符合第1.3節(jié)的理論分析。

4 結(jié) 語

通過對10 kV變頻器在某輸油站應(yīng)用的研究,得出如下結(jié)論:

(1)變頻器對輸油站的經(jīng)濟(jì)效益巨大。裝設(shè)了變頻控制的主輸泵,在滿足工況需求的情況下,單機(jī)的節(jié)電率為35.52%。額定容量約2 MW的電機(jī),每年的節(jié)電量可達(dá)2.346×106kWh。

(2)變頻器對輸油站保護(hù)電機(jī)和管道具有積極作用。裝設(shè)了變頻控制的主輸泵,電機(jī)起動時電流較小且更平穩(wěn);降頻運行時,進(jìn)出管線內(nèi)流體壓力更平穩(wěn),調(diào)節(jié)壓力時可緩升緩降。

(3)變頻器對輸油站用電質(zhì)量有良好的改善。裝設(shè)了變頻控制的主輸泵,其功率因數(shù)高于工頻的主輸泵。

因此,對于以電機(jī)負(fù)荷為主的行業(yè)來說,進(jìn)行電機(jī)的變頻改造具有良好成效。該輸油站主輸泵變頻控制應(yīng)用效果的成功經(jīng)驗可以推廣到其他輸油站或相關(guān)行業(yè)。

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