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閘后消力池二級消力坎設計參數(shù)優(yōu)化研究

2021-02-14 00:46歐陽慶曉譚宇靜
水利科技與經(jīng)濟 2021年12期
關鍵詞:消力池段長度急流

歐陽慶曉,譚宇靜

(中水珠江規(guī)劃勘測設計有限公司,廣州 510610)

1 工程背景

某灌區(qū)渠首進水閘為7孔開敞式平底閘設計,閘門凈寬為8.0 m,總長64.0 m,高12.5 m。由于多孔水閘在運行情況與設計工況往往并不一致,經(jīng)常出現(xiàn)部分孔小開度開啟的情況,并造成下瀉水流的流速較大,能量較為集中。若采用傳統(tǒng)的挖深式消力池,往往難以滿足消能要求,在出消力池后還會出現(xiàn)二次水躍,對閘后的河渠造成明顯的沖刷破壞[1]?;诖?,結合工程的實際情況以及相關研究成果,擬采用二級消力坎消力池設計方案[2]。顯然,池內消力坎的參數(shù)設計也是消力池消能效果的重要影響因素。因此本次研究以模型試驗的方式,展開對二級消力坎參數(shù)的優(yōu)化研究,以期為相關工程設計提供技術支持和借鑒。

2 試驗設計與方法

2.1 模型試驗設計

為了使模型試驗的結果具有科學性和有效性,需要保證模型試驗和原型工程具有幾何相似、運動相似和動力相似[3]。在模型試驗設計過程中,一般需要首先滿足幾何相似性,然后再滿足運動和動力相似[4]。在此次試驗過程中,按照1∶100的模型比尺進行試驗模型設計,進而滿足水流運動相似性。關于動力相似,由于水流運動主要受到重力的作用,而其余影響因素的作用較為有限,因此只需滿足模型和原型的弗勞德數(shù)相等即可。基于上述思考,模型設計中的時間比尺為10;流速比尺為10;糙率比尺為2.15;流量比尺為105。

2.2 模型制作

試驗模型全部由有機玻璃制作,以滿足試驗模型的糙率要求[5]。同時,有機玻璃還具有表面硬度高、透光率高的特點,具有一定的材料優(yōu)勢。模型的模擬范圍自上游至下游主要由3部分構成,分別為上游連接段、閘室段以及下游連接段。因此,模型的整體長380 cm、寬64 cm,各孔閘門寬8 cm,閘下消力池長19 cm,池深1 cm,其斜坡段的坡度為1∶4,模型的設計示意圖見圖1。試驗的供水和回水系統(tǒng)主要由水箱、蓄水池、水泵、管道以及控制系統(tǒng)組成。試驗中,水流經(jīng)過上游段流至消力池段和下游渠道段,并在慣性的作用下自由流入模型下游的蓄水池,然后用水泵將蓄水池內的水流通過管道送至上游水箱,在充分消能之后流入模型上游,實現(xiàn)整個試驗模型的循環(huán)供水。在水箱的底部安裝有流量調節(jié)閥,滿足上游水位的控制要求。

圖1 試驗模型布置示意圖

2.3 數(shù)據(jù)采集

此次試驗需要用到的儀器有GS-5光柵式水位儀、鋼尺和秒表等。其中,GS-5光柵式水位儀的主要功能是多點測量和記錄水位高度,測量誤差在0.2 mm以內[6]。秒表主要用于測量水流時間;鋼尺主要用于測量急流段長度和水深數(shù)據(jù)。由于閘下水流出流過程是一個十分復雜的過程,在現(xiàn)有的試驗條件下,對其過程進行準確測量較為困難。因此,只能通過對多斷面水利要素的測量獲得其水流特點。在試驗過程中,開啟中間孔閘門,閘門的開度保持1 cm不變,觀察不同試驗工況下的流態(tài)、測量急流段長度、回流區(qū)范圍和流速,對不同的消力坎設置方案進行對比,以獲取最優(yōu)設計方案。

2.4 試驗方案設計

顯然,消力坎的參數(shù)會對二級消力坎消力池的消能效果產(chǎn)生直接影響[7]。其中,二級消力坎的間距和坎高影響最為明顯[8]。因此,研究時保持原設計方案中的其余設計參數(shù)不變,將消力坎的間距和坎高作為主要設計變量。結合工程的實際情況和相關工程經(jīng)驗,試驗研究中設計11.0、13.0和15.0 cm共3種不同的消力坎間距,0.7、0.9和1.1 cm共3種不同的消力坎坎高進行組合,并以無消力坎設計的消力池為對比工況,設計試驗方案見表1。試驗中,根據(jù)不同方案對消力池內的兩道消力參數(shù)進行調整和試驗,并根據(jù)試驗成果,選擇出最優(yōu)的設計方案。

表1 試驗方案設計

3 試驗結果分析

3.1 急流段長度

在水閘的閘下消能設施中,存在較長的急流段是十分不利的,這不僅不利于形成泄流設施中的良好流態(tài),同時還會對下游海漫段造成比較嚴重的沖刷作用。一般來說,急流段長度越長,對下游的沖刷破壞范圍越大、程度越深,越不利于工程運行期間的安全穩(wěn)定。試驗中,利用鋼尺對不同試驗方案下的急流段長度進行測量,測量獲得的數(shù)據(jù)見表2。

表2 不同急流段長度 /cm

由表2中的結果可以看出,各個方案的急流段長度存在明顯的差異,因此消力坎的參數(shù)對急流段長度存在較為顯著的影響。首先,在沒有設計消力坎的對比工況下,雖然表2中的記錄數(shù)據(jù)為89.0 cm,事實上急流段的長度已經(jīng)超出模型的試驗范圍,在模型的出口部位仍表現(xiàn)為急流狀態(tài)。由此可見,采用傳統(tǒng)的挖深式消力池并不能滿足消能要求。同時,方案1至方案9的急流段長度明顯偏小,說明采用二級消力坎設計可以大幅降低急流段長度,減輕下游的沖刷。另一方面,從表2中的試驗數(shù)據(jù)還可以看出,消力坎間距和坎高過大或者過小,都會造成急流段長度的增加,不利于提高消能效果。試驗方案5的急流段長度最小,為19.4 cm,與工況2的23.5 cm相比減小約17.4%;與方案9的39.4 cm相比,減小約50.8%。由此可見,方案5控制急流段長度的效果最佳,對于減輕下泄水對下游海漫段的沖刷較為有利。

3.2 回流區(qū)長度

在多孔水閘部分孔小開度開啟的工況下,受到泄水流量集中的影響,主流區(qū)和兩側的水體形成比較明顯的紊動剪切效應,最終使靜水區(qū)演變?yōu)榛亓鲄^(qū),而回流區(qū)又會對消力池中部的主流造成擠壓,對其橫向擴散造成阻礙。因此,回流區(qū)長度也是衡量消能效果的重要指標。研究中,測量并統(tǒng)計出不同試驗方案的回流區(qū)長度,結果見表3。

表3 不同方案回流區(qū)長度 /cm

由表3中的結果可以看出,回流區(qū)的長度變化規(guī)律與急流段類似。究其原因,主要是回流區(qū)由主流區(qū)和兩側水體的紊動剪切效應形成,因此回流區(qū)的長度和范圍與急流段長度存在明顯的相關性??傊?,從回流區(qū)長度的試驗數(shù)據(jù)來看,二級消力坎設計方案與傳統(tǒng)的挖深式設計方案相比存在顯著的優(yōu)勢。從不同消力坎參數(shù)設計方案來看,方案5的優(yōu)勢比較明顯,對控制回流區(qū)的長度最為有利。

3.3 斷面流速

試驗中,對消力池段0+15、0+30和0+45這3個典型斷面的表層和底層流速進行測量計算,根據(jù)計算結果繪制表層和底層流速的變化曲線,見圖2和圖3。

由圖2和圖3可知,與方案10相比,其余各方案的底層和表層流速值明顯偏小,說明二道坎消力池在控制下泄水流速方面具有比較明顯的優(yōu)勢。從各個二道坎設計方案來看,二道坎的間距和坎高對表層水流的流速影響極為有限,對底層流速存在一定的影響。從具體的試驗結果來看,0+15、0+30斷面方案4的流速值最小,分別為3.57和3.38 cm/s;0+45斷面方案5的流速值最小,為1.98 cm/s,同時3個斷面方案4和方案5的流速值比較接近。

圖2 底層流速變化曲線

圖3 表層流速變化曲線

4 結 論

此次研究通過模型試驗的方式,對閘下消力池二道坎消能工的消能效果和參數(shù)優(yōu)化進行研究,并獲得如下主要結論:

1) 設置二道坎方案和傳統(tǒng)的挖深式方案相比,急流段長度、回流區(qū)長度和流速值明顯減小,具有明顯的消能優(yōu)勢。

2) 從急流段長度、回流區(qū)長度試驗結果來看,方案5為最佳方案;從流速試驗結果來看,方案4和方案5較優(yōu)。

3) 綜合試驗結果,認為方案5為最優(yōu)方案。建議工程設計中,二道坎的間距為13.0 m,坎高為0.9 m。

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