賈旺,黃桂兵,刁明軍
(四川大學(xué)水力學(xué)與山區(qū)河流開發(fā)保護(hù)國家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,成都,610065)
尾礦壩排水系統(tǒng)在排洪時(shí)流速高、水頭高,巨大能量沖擊消力池,容易造成消力池底板沖刷失穩(wěn)破壞,因此有必要對尾礦壩排水系統(tǒng)的水力特性進(jìn)行研究。底流消能是泄洪建筑物常用的消能方式之一[1]。底流消能型式通過水躍來消能[2],水躍引起的水面滾動和強(qiáng)烈湍流導(dǎo)致消力池內(nèi)能量損失,達(dá)到消能的目的[3]。底流消能具有消能后水流流態(tài)穩(wěn)定、對尾坎和側(cè)墻沖刷小、泄洪霧化小、消能效果顯著等優(yōu)點(diǎn)[4]。跌坎型底流消力池在傳統(tǒng)消力池首部設(shè)置一定高度的跌坎,其消能原理是利用跌坎后形成的水墊將水流與消力池底板隔離[5],可有效降低消力池臨底流速,有利于消力池底板的安全穩(wěn)定。本文以某尾礦庫排洪系統(tǒng)工程為例,針對臥管下泄能量過大,消力池內(nèi)流態(tài)差和消能率低等問題,重點(diǎn)研究底流消力池的流態(tài)、臨底流速、時(shí)均壓強(qiáng)等水力特性,通過多方案比選,給出適應(yīng)性強(qiáng)、流態(tài)穩(wěn)定、消能充分的消力池體型。
排洪系統(tǒng)由排洪臥管、排水斜管、消力池組成,臥管直徑3.6m,總長度1.8km?;覉鎏幱谏絽^(qū)河流溝段,洪峰流量和洪水總量都巨大,排洪臥管管線長,最大水頭達(dá)到130.7m。排洪臥管軸線在平面上有10處轉(zhuǎn)彎段,轉(zhuǎn)彎段半徑為60m,在立面上存在4處邊坡點(diǎn),最大坡度達(dá)到30%。本灰場設(shè)計(jì)級別為一級,灰場設(shè)計(jì)洪水標(biāo)準(zhǔn)為100年一遇,相應(yīng)洪水流量為165m3/s,校核洪水標(biāo)準(zhǔn)取500年一遇,相應(yīng)洪水流量為225m3/s。本試驗(yàn)采用整體正態(tài)水力模型,水力模型水平比尺、垂直比尺為1∶30,本模型按重力相似準(zhǔn)則設(shè)計(jì)。消能防沖設(shè)施采用底流消能型式,本試驗(yàn)消能工采用跌坎消力池的形式消能。
底流消能因其流態(tài)穩(wěn)定、消能效率高、尾水波動小、泄洪霧化影響小等優(yōu)點(diǎn),在工程中得到了廣泛的應(yīng)用[6]。高水頭大流量泄洪工程采用底流消能時(shí),消力池底流速較大,容易造成消力池底板失穩(wěn)破壞[7]。因此,在消力池進(jìn)口處設(shè)置跌坎,形成跌坎型消力池。這種新型底流消能工不僅能降低底部水力指標(biāo),而且能達(dá)到泄洪消能的目的,盡可能降低工程造價(jià)。
圖1 尾礦庫場外排洪系統(tǒng)三維模型
本工程上下游水頭高,水流流速大,泄洪邊界復(fù)雜,場外排洪系統(tǒng)的泄流量較大,臥管出口消力池的泄洪消能水力特性對系統(tǒng)的安全運(yùn)行至關(guān)重要。模型試驗(yàn)在保持消力池底板高程不變的情況下對兩種消力池體型進(jìn)行了試驗(yàn)研究。方案一:消力池體型長度為50m,寬為10m,尾坎高度2m;方案二:消力池體型長度為50m,寬為10m,尾坎高度3.5m。
圖2和圖3為方案一消力池的流態(tài)圖。從圖中可見,消力池進(jìn)口存在跌坎,消力池的流態(tài)為自由出流,由于入池流速大,尾坎較低,雍高水位有限,消力池內(nèi)無法形成完整水躍,水流入池后直接沖出消力池,尾坎無法達(dá)到壅水以消能的目的。該方案由于尾坎低,無法達(dá)到消能的效果,該方案不可取。
圖2 消力池水流流態(tài)
圖3 消力池池身流態(tài)
3.2.1 消力池內(nèi)水流流態(tài)
圖4和圖5為方案二消力池的流態(tài)圖。從圖中可見,消力池進(jìn)口存在跌坎,消力池的流態(tài)為自由出流,自由出流時(shí)臥管的泄流能力較大,由于尾坎壅高水位,使得消力池內(nèi)發(fā)生水躍,且水躍過程比較完整,消力池內(nèi)尾坎附近水面波動不大,表明消力池消能效果良好。
圖4 消力池水流流態(tài)
圖5 消力池池身流態(tài)
3.2.2 消力池臨底流速
圖6為方案二消力池臨底流速。在校核工況下,消力池底板1/2位置臨底流速最大13.07m/s,消力池底板1/4位置臨底流速最大10.46m/s。
圖6 500年一遇工況消力池底板臨底流速
3.2.3 消力池底板時(shí)均壓強(qiáng)
圖7為方案二消力池底板時(shí)均壓強(qiáng)。在校核工況下,消力池底板1/2位置時(shí)均壓強(qiáng)最大7.29m;消力池底板1/4位置時(shí)均壓強(qiáng)最大6.67m。從表中可以看出,消力池底板中部以后壓強(qiáng)明顯較大,這是由于從臥管進(jìn)入消力池的水流落點(diǎn)位于底板中部以后所致。盡管底板中部壓力相對較大,但該壓力對消力池底板安全不會造成明顯影響。
圖7 500年一遇工況消力池底板時(shí)均壓強(qiáng)
通過對兩種消力池方案的試驗(yàn),成果顯示:
方案一中消力池體型。消力池進(jìn)口存在跌坎,消力池的流態(tài)為自由出流,由于入池流速大,尾坎較低,雍高水位有限,水深較淺,消力池內(nèi)無法形成完整水躍,水流入池后直接沖出消力池,尾坎無法達(dá)到壅水以消能的目的。該方案由于尾坎低,無法達(dá)到消能的效果,該方案不宜采用。
方案二中消力池體型。消力池進(jìn)口存在跌坎,消力池的流態(tài)為自由出流,自由出流時(shí)臥管的泄流能力較大,由于尾坎壅高水位,使得消力池內(nèi)發(fā)生水躍,且水躍過程比較完整,消力池內(nèi)尾坎附近水面波動不大,表明消力池消能效果良好。方案二消力池臨底流速,在校核工況下,消力池底板1/2(中線)位置臨底流速最大13.07m/s,消力池底板1/4(橫向)位置臨底流速最大10.46m/s;方案二消力池底板時(shí)均壓強(qiáng),在校核工況下,消力池底板1/2(中線)位置時(shí)均壓強(qiáng)最大7.29m,消力池底板1/4(橫向)位置時(shí)均壓強(qiáng)最大6.67m??傮w而言,消力池底板上的臨底流速都較低,底板發(fā)生沖刷破壞的可能性較小,安全是有保障的。
經(jīng)過模型試驗(yàn)流態(tài)觀察以及數(shù)據(jù)測量,綜合比較消力池的兩個(gè)方案,方案二的消能效果最佳,且投資較小。因此,本次模型試驗(yàn)將方案二消力池體型,即池體型長度為50m,寬為10m,尾坎高度3.5m方案作為場外排洪系統(tǒng)消力池推薦方案。
通過水工模型試驗(yàn),研究不同尾坎高度對跌坎型消力池水力特性的影響,試驗(yàn)成果表明:在校核工況下,方案二消力池內(nèi)水躍過程比較完整,尾坎附近水流流態(tài)穩(wěn)定,消力池底板中線位置臨底流速最大13.07m/s,時(shí)均壓強(qiáng)最大7.29m,消力池體型長度為50m,寬為10m,尾坎高度3.5m方案作為場外排洪系統(tǒng)消力池推薦方案。本研究成果可供其它類似工程參考。