韓 臻
(1.山東博選礦物資源技術(shù)開(kāi)發(fā)有限公司,山東 濟(jì)寧 272073;2.陜西長(zhǎng)武亭南煤業(yè)有限責(zé)任公司,陜西 長(zhǎng)武 713602)
重介選煤工藝產(chǎn)生的煤泥水是個(gè)很棘手的問(wèn)題,濃度低、水量大,需要分選、分級(jí)、脫水等多個(gè)工藝環(huán)節(jié)綜合解決,煤泥的回收處理成為選煤行業(yè)的熱點(diǎn)問(wèn)題。當(dāng)前煤泥處理設(shè)備主要有水介旋流器、弧形篩、浮選設(shè)備、角錐池、疊層篩、浮選柱、壓濾機(jī)、濃縮機(jī)等,每種設(shè)備都有其技術(shù)優(yōu)勢(shì)與不足,需根據(jù)煤泥特性及現(xiàn)場(chǎng)需求進(jìn)行合理選擇[1]。亭南選煤廠處理能力為5.0 Mt/a,屬于大型礦井型重介選煤廠,生產(chǎn)工藝流程為原煤破碎到150 mm以下,150~25 mm淺槽重介分選,生產(chǎn)150~75 mm洗大塊和75~25 mm的洗中塊,<25 mm采用兩產(chǎn)品重介質(zhì)旋流器分選,粗煤泥采用TBS分選,細(xì)煤泥濃縮壓濾,主導(dǎo)產(chǎn)品為優(yōu)質(zhì)動(dòng)力煤。在原煤泥處理環(huán)節(jié),該廠采用水介旋流器組(處理量為1 200 m3/h左右,截粗粒級(jí)為<0.25 mm,煤泥入料濃度在160 g/L左右),僅對(duì)底流進(jìn)行弧形篩截粗回收,而溢流直接(濃縮+壓濾)形成煤泥產(chǎn)品,沒(méi)有解決溢流跑粗問(wèn)題。生產(chǎn)中,水介旋流器底流經(jīng)弧形篩、離心機(jī)脫水,作為中煤產(chǎn)品回收;溢流先經(jīng)過(guò)濃縮機(jī)濃縮,再由壓濾機(jī)脫水形成煤泥產(chǎn)品(濕煤泥或細(xì)煤泥)。但實(shí)際生產(chǎn)中,水介旋流器溢流有“跑粗”現(xiàn)象,不僅影響濃縮池的工作效率,而且粗顆粒多是低灰優(yōu)質(zhì)煤,還造成資源浪費(fèi)。在煤泥量增大時(shí),該廠煤泥產(chǎn)量也會(huì)增大,約占原煤的10%以上,每小時(shí)就有上百噸煤泥產(chǎn)出,其中低灰粗顆粒產(chǎn)量就更明顯,本應(yīng)屬于精煤產(chǎn)品,卻隨煤泥售出,影響經(jīng)濟(jì)效益。由于煤泥儲(chǔ)裝運(yùn)銷成本都比較高,加上國(guó)家環(huán)評(píng)政策越來(lái)越嚴(yán),因此煤泥截粗是急需解決的課題。
根據(jù)GB/T 5751—2009《中國(guó)煤炭分類》規(guī)定,亭南礦井原煤屬于低灰、低硫、低磷、含油、中高揮發(fā)分、中等軟化溫度灰、高熱值不黏煤,是一種優(yōu)質(zhì)動(dòng)力煤。煤的視密度變化在1.25~1.43 g/cm3之間,平均值為1.36 g/cm3,真密度變化在1.14~1.50 g/cm3之間,平均值為1.47 g/cm3,煤層硬度普氏系數(shù)為1.95,屬于中硬度煤。通過(guò)大篩分試驗(yàn)來(lái)分析亭南選煤廠煤質(zhì)特性,結(jié)果見(jiàn)表1。
表1 亭南選煤廠原煤大篩分試驗(yàn)結(jié)果Table 1 Raw coal screening analysis %
由表1可以看出: >25 mm粒級(jí)產(chǎn)率為22.18%,灰分為33.61%,比原煤灰分高,說(shuō)明矸石較硬,大塊中存在大量的可見(jiàn)矸;原煤各粒級(jí)灰分隨著粒度的減小,整體呈降低趨勢(shì),說(shuō)明煤和矸石存在硬度差異,但<0.5 mm粒級(jí)灰分有所提升,說(shuō)明矸石略有有泥化現(xiàn)象;<1.0 mm粒級(jí)含量占全樣的21.53%,總煤泥量較大。
亭南選煤廠煤泥采用水介旋流器進(jìn)行分選處理,水介旋流器底流和溢流篩分試驗(yàn)數(shù)據(jù)分別見(jiàn)表2和表3。
表2 亭南選煤廠水介旋流器底流篩分試驗(yàn)結(jié)果Table 2 Hydrocyclone underflow size analysis %
表3 亭南選煤廠水介旋流器溢流篩分試驗(yàn)結(jié)果Table 3 Hydrocyclone overflow size analysis %
由表2可以看出: 主導(dǎo)粒級(jí)為1~0.5 mm,產(chǎn)率為37.93%; >0.25 mm粒級(jí)粗煤泥占比較高,產(chǎn)率達(dá)到86.37%; 隨著煤泥粒度的降低,煤泥灰分逐級(jí)遞增,1 mm以上煤泥灰分為12.16%,<0.075 mm粒級(jí)細(xì)泥灰分達(dá)到74.18%;水介旋流器截粗粒度為0.25 mm,則>0.25 mm粒級(jí)粗煤泥灰分為14.17%,<0.25mm粒級(jí)細(xì)煤泥灰分為52.13%。
由表3可以看出:>0.25 mm粒級(jí)粗煤泥含量為22.89%,水介旋流器溢流跑粗明顯;隨著粒度逐漸變小,灰分逐漸增高。
試驗(yàn)還發(fā)現(xiàn),水介旋流器溢流中>0.25 mm粒級(jí)物料含量較多,并且灰分較低,問(wèn)題根源在于溢流量非常大、濃度非常低。水介旋流器底流口為140 mm(可選150 mm或130 mm),溢流口為280 mm,入料泵額定流量為1 500 m3/h(結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)目的是底流>0.25 mm粒級(jí)含量最高,占總煤泥量50%以上)。正常情況下在1 300 m3/h左右時(shí),經(jīng)驗(yàn)測(cè)算底流與溢流為1∶4的關(guān)系,溢流量為1 040 m3/h,低流量為260 m3/h。因此,可采取同底流工藝一樣的截粗回收方式,達(dá)到降低細(xì)煤泥排放量的目的。
經(jīng)過(guò)深入研究旋流器、弧形篩工作原理及功能特性,通過(guò)改變?cè)O(shè)備工況條件,挖掘設(shè)備潛能,發(fā)揮設(shè)備各自優(yōu)勢(shì),形成一套搭配優(yōu)良的煤泥截粗工藝,最終達(dá)到高精度高效率回收>0.25 mm粒級(jí)煤泥的目的。
水介旋流器工作原理是通過(guò)增加離心力提高沉降效率,屬于按密度分選設(shè)備。由于煤泥組分特性比較復(fù)雜,不僅粒度多樣而成份也比較多樣,不是單一的煤,其中泥巖較多。通常認(rèn)為顆粒大的重量就大,而忽視物質(zhì)成份。煤的特性是煤質(zhì)與灰分成反向關(guān)系,而灰分與密度成正向關(guān)系。煤泥成分顆粒小,沉降速度慢,需增加離心沉降提高分選效率。煤泥水沿切線方向進(jìn)入水介旋流器,形成內(nèi)外雙螺旋結(jié)構(gòu)模型,粗重顆粒物質(zhì)被拋向器壁并形成外螺旋流體自上而下,從底流口排出;細(xì)輕顆粒物質(zhì)跟隨內(nèi)旋流體自下而上從溢流口排出,從而達(dá)到分離分級(jí)目的[2]。
利用離心分離技術(shù)分析水介旋流器的工作過(guò)程,假設(shè)顆??山浦睆?d)的球形粒子作半徑(r)勻速圓周運(yùn)動(dòng),將速度下沉運(yùn)動(dòng)方向分解為切線速度(離心沉降速度V1)和徑向速度(V2,下沉徑向外運(yùn)動(dòng)不參與沉降分析),粒子密度(ρ1)及流體密度(ρ2)達(dá)到運(yùn)動(dòng)平衡,受到慣性離心力、向心力、阻力三力必然平衡,由此可得出公式[3]:
式中:μ為流體介質(zhì)黏度,Pa·s;g為重力加速度,m/s2;ω為粒子角速度,rad/s;t為變化時(shí)間,s;x為位移變化量,m。
該公式表明,運(yùn)動(dòng)顆粒在做圓周運(yùn)動(dòng)時(shí),離心速度與粒徑平方、密度差成正比,與流體的黏度成反比。單獨(dú)從粒度大小來(lái)看,大粒度顆粒應(yīng)沿徑向外向下呈密集性梯度分布。
旋流器的錐體結(jié)構(gòu)使其產(chǎn)生濃縮功能,由上到下濃度梯度逐級(jí)增大,底流口處最大。正常情況下,煤泥密度為1.05~1.10 g/cm3,濃縮后的密度超過(guò)1.20~1.30 g/cm3。從煤質(zhì)特性得知,煤的密度為1.14~1.50 g/cm3,公式中的密度差會(huì)出現(xiàn)正、負(fù)值[3-4],說(shuō)明顆粒在運(yùn)動(dòng)過(guò)程中出現(xiàn)有換向現(xiàn)象,只要密度差正負(fù)反轉(zhuǎn),運(yùn)動(dòng)顆粒必然會(huì)調(diào)轉(zhuǎn)運(yùn)動(dòng)方向,本來(lái)沿向下方向運(yùn)動(dòng),突然反向上運(yùn)動(dòng),這是水介旋流器溢流跑粗的根本原因。顆粒在流體中的運(yùn)動(dòng)速度不同,存在螺旋剪切湍流運(yùn)動(dòng),且濃度越高這種運(yùn)動(dòng)越嚴(yán)重,使部分輕質(zhì)粗顆粒更易于改變運(yùn)動(dòng)軌跡,濃度高是粗顆粒進(jìn)入內(nèi)螺旋流體中上浮的重要原因之一,一般應(yīng)控制在16%以內(nèi)[5]。
水介旋流器作為煤泥分選設(shè)備,從分選原理來(lái)看,對(duì)粒度分選沒(méi)有可控條件,這是溢流跑粗的主因,除此之處還存有以下干擾因素:
(1)旋流器結(jié)構(gòu)參數(shù)對(duì)旋流器分選效率起決定性作用,要嚴(yán)格設(shè)計(jì)并滿足生產(chǎn)要求。
(2)定期檢查設(shè)備磨損程度,特別是底流口最容易遭受磨損,對(duì)分選密度也比較敏感。
(3)入料壓力、入料濃度、入料黏度及系統(tǒng)穩(wěn)定性等對(duì)會(huì)分選精度及效率產(chǎn)生不同程度的影響。
上述干擾因素在生產(chǎn)過(guò)程中只能降低,卻無(wú)法根治[6]。
弧形篩按照給料方式分為兩種:一種是無(wú)壓力給料的自流式弧形篩;另一種是壓力給料的壓力弧形篩。篩條為梯形篩條,與物料運(yùn)動(dòng)方向垂直。篩條一般由不銹鋼制作,也有使用尼龍制作,切邊鋒利,脫泥效果佳[7-8]。
當(dāng)料漿以一定速度沿切線方向給至篩面上,在離心力、重力和摩擦力的作用下,使料漿緊貼著篩面運(yùn)動(dòng),物料層由一根篩條流到另一根篩條,因篩條的邊棱對(duì)物料層產(chǎn)生切割作用,所以便有一部分水和細(xì)粒被分離,在離心力作用下,經(jīng)篩縫排出,成為篩下產(chǎn)品;未被切割的這部分物料層,在篩面上流過(guò),成為篩上產(chǎn)品,篩條邊棱鋒利程度決定脫水分級(jí)效果[9]。每根篩條切下的流體厚度,一般為縫隙寬度的1/2~1/4,篩下產(chǎn)物中的最大顆粒約為篩縫的1/2?;谶@個(gè)原因,亭南選煤廠煤泥分級(jí)粒度為0.25 mm,故選用篩縫尺寸為0.35 mm、曲率半徑為2 m、弧角為45°自流式弧形篩,以滿足離心機(jī)的入料要求[10]。
弧形篩具有篩分脫水的特點(diǎn),最大的特點(diǎn)是泄水能力大。由于弧形篩結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,分級(jí)精度高,產(chǎn)品粒度均勻,單位面積處理量可達(dá)振動(dòng)篩的10~50倍,而水介旋流器溢流量為1 000 m3/h,為此通過(guò)分析測(cè)算,需采取多級(jí)脫水濃縮才能回收其中粗顆粒[11]。
弧形篩工作條件比較容易達(dá)到要求,入料具備一定的速度,方向沿弧切線給入。為此設(shè)計(jì)了截粗裝置專門(mén)用來(lái)安裝弧形篩。弧形篩入料方式如圖1所示。
圖1 弧形篩入料方式
弧形篩箱體設(shè)計(jì)必須滿足弧形篩的要求,該箱體采取密封設(shè)計(jì),保證出料有一定壓力,為下一級(jí)脫水提供足夠的初始速度。由于來(lái)料管路至上而下為5 m高度,且有足夠壓力和初始速度沿入料口切入弧形篩。截粗裝置主脫水箱內(nèi)置兩塊垂直入料弧形篩,來(lái)自預(yù)脫水箱的溢流,并達(dá)到較好的泄水效果[5]?;⌒魏Y入料箱示意圖如圖2所示。
圖2 弧形篩入料箱示意圖
弧形篩采用曲率半徑為2 000 mm,角度為45°的篩面,篩面寬度為1 500 mm,因此,弧形篩有效篩分面積為1.57×1.5=2.355 m2,三塊弧形篩面積為3×2.355=7.065 m2。
弧形篩的處理能力按經(jīng)驗(yàn)公式:
Q=160×F×u×K,
式中:Q為弧形篩的處理能力,t/h;F為弧形篩的有效篩網(wǎng)面積,7.065 m2;u為礦漿的給入速度,2.5 m/s;K為脫水系數(shù),取0.4(K=0.3~0.4)[12-13]。
Q=160×7.065×2.5×0.4=1 130.4 t/h,煤泥密度為1.1 g/cm3,折算成體積量為1 027 m3/h左右,能滿足水介旋流器溢流量的處理能力?;⌒魏Y脫水效率一般在60%~80%范圍內(nèi),由于處理量超出弧形篩篩面容量,取60%計(jì)算,三塊弧形篩每小時(shí)可脫去616 m3煤泥。根據(jù)表3,水介旋流器溢流產(chǎn)物中>0.25 mm粒級(jí)的物料含量為22.89%,經(jīng)過(guò)脫水濃縮,濃度提高到57%[14]。
煤泥水經(jīng)過(guò)水介旋流器一級(jí)分選后,濃縮的底流經(jīng)過(guò)兩組弧形篩篩分脫水,再經(jīng)煤泥離心機(jī)終級(jí)脫水形成低水分的中煤產(chǎn)品;溢流經(jīng)過(guò)改造后的截粗裝置(截流量70%),充分發(fā)揮弧形篩的工作效力,解決了處理量大而濃度低的難題,經(jīng)過(guò)弧形篩篩分脫水后,使篩上粗顆粒煤泥濃度得到提高,達(dá)到滿足煤泥離心機(jī)的條件,經(jīng)煤泥離心機(jī)脫水成為精煤產(chǎn)品。試驗(yàn)結(jié)果見(jiàn)表4。由表4可以看出:>0.25 mm粒級(jí)含量明顯下降,篩上物含量?jī)H為沒(méi)有截流前的三分之一,截粗率達(dá)到三分之二,達(dá)到了預(yù)期效果。
表4 截粗后煤泥篩分試驗(yàn)結(jié)果Table 4 Coal slime size analysis after recovery of coarser sizes %
經(jīng)過(guò)理論分析,設(shè)計(jì)了煤泥截粗回收工藝,煤泥截粗工藝原理流程如圖3所示。圖3中虛線部分為改造環(huán)節(jié),該工藝中水介旋流器組共分三組,通過(guò)調(diào)節(jié)達(dá)到滿足處理量的要求;采用兩并兩串底流弧形篩組進(jìn)行篩分脫水,解決底流夾細(xì)的問(wèn)題;采取水平有壓三并聯(lián)弧形篩解決了溢流跑粗的問(wèn)題。
圖3 煤泥截粗工藝原則流程
實(shí)踐證明,水介旋流器與弧形篩搭配組合是煤泥截粗的有效路徑,能最大程度地減少煤泥量的排放,提高粗煤泥回收量。在沒(méi)有粗顆粒的影響下,濃縮池的工作效率得到了提高,絮凝劑的聚合效果得到了改善?;⌒魏Y與水介旋流器都屬于無(wú)運(yùn)動(dòng)部件設(shè)備,自制組裝方便,特別是弧形篩組和旋流器組,應(yīng)用靈活,適應(yīng)性強(qiáng),可根據(jù)需要改變組數(shù),滿足不同煤泥截粗工藝的需要。