陳立佳,孫燕鋒
(北京航天石化技術(shù)裝備工程有限公司,北京 100176)
近年,隨著石化行業(yè)的穩(wěn)步發(fā)展,能提供連續(xù)、穩(wěn)定熱源的熱媒爐(有機(jī)熱載體爐)應(yīng)用也越來(lái)越廣泛。熱媒爐作為特種設(shè)備[1],按結(jié)構(gòu)形式可分為立式熱媒爐和臥式熱媒爐兩種。臥式熱媒爐由于爐體安裝高度低,系統(tǒng)布置緊湊,在封閉空間或空間受限的場(chǎng)所應(yīng)用廣泛,同時(shí)也更易于模塊化生產(chǎn),撬裝供貨,節(jié)約現(xiàn)場(chǎng)施工時(shí)間。臥式熱媒爐由鋼制爐殼、熱媒進(jìn)出集合管、爐內(nèi)螺旋盤管、防爆門、鞍座和外部保溫層等組成,典型結(jié)構(gòu)如圖1所示。
圖1 臥式熱媒爐結(jié)構(gòu)示意圖
某化工有限公司因產(chǎn)能擴(kuò)大需新增一臺(tái)熱媒爐(5 811 kW/h),與原兩臺(tái)熱媒爐(4 068 kW/h)并聯(lián)使用,新增熱媒系統(tǒng)亦并入原熱媒系統(tǒng)。由于爐區(qū)位于工廠廠棚內(nèi),高度受限,新增熱媒爐采用臥式結(jié)構(gòu),
工藝流程如圖2所示(云線標(biāo)識(shí)為新建熱媒爐)。
圖2 項(xiàng)目工藝流程圖
在系統(tǒng)調(diào)試完成并投入運(yùn)行幾天后,煙囪突然出現(xiàn)冒黑煙現(xiàn)象,煙囪排出物帶有黑色粉末,現(xiàn)場(chǎng)根據(jù)《調(diào)試備案》,緊急停爐,并對(duì)爐膛進(jìn)行長(zhǎng)時(shí)間氮?dú)獯祾?,待爐膛溫度降至環(huán)境溫度后,打開(kāi)爐頂蓋,發(fā)現(xiàn)爐頂盤管花瓣處出現(xiàn)導(dǎo)熱油外泄情況,外泄導(dǎo)熱油有結(jié)焦碳化現(xiàn)象。通過(guò)打磨,發(fā)現(xiàn)盤管花瓣處彎頭出現(xiàn)裂口,裂口內(nèi)導(dǎo)熱油已經(jīng)碳化結(jié)焦,如圖3所示。
圖3 爐管內(nèi)熱媒碳化結(jié)焦及爐管脹裂現(xiàn)場(chǎng)圖
問(wèn)題出現(xiàn)后,首先需要確認(rèn)是否為導(dǎo)熱油本身問(wèn)題[2],經(jīng)過(guò)對(duì)導(dǎo)熱油進(jìn)行取樣化驗(yàn)分析,確定導(dǎo)熱油熱穩(wěn)定性[3]、熱氧化安定性[4]、殘?zhí)苛縖5]均滿足標(biāo)準(zhǔn)要求。之后通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)現(xiàn)象分析、化驗(yàn)排出物組分、勘查爐內(nèi)盤管狀況并對(duì)比運(yùn)行數(shù)據(jù),對(duì)可能原因進(jìn)行拆解梳理(見(jiàn)表1),確定根本原因?yàn)樵诼菪P管內(nèi)氣體未排凈的情況下就進(jìn)行熱媒爐點(diǎn)火運(yùn)行,引起爐管局部受熱高溫,導(dǎo)熱油碳化結(jié)焦,爐管破裂。
表1 原因分析表
針對(duì)該項(xiàng)目實(shí)際調(diào)試過(guò)程中用戶為保證經(jīng)濟(jì)效益,原有熱媒爐無(wú)法長(zhǎng)時(shí)間停車,原熱媒系統(tǒng)無(wú)法滿足新增熱媒爐并網(wǎng)后長(zhǎng)時(shí)間大流量的熱媒調(diào)試要求,制定出滿足用戶不停車并網(wǎng)的調(diào)試方案。
通過(guò)核算,盤管理論壓損為0.18 MPa,取報(bào)警值0.2 MPa,連鎖值0.22 MPa,連鎖動(dòng)作為停爐。當(dāng)盤管出現(xiàn)堵塞時(shí),盤管流通面積減小,導(dǎo)熱油流速增大,會(huì)引起盤管壓損擴(kuò)大,通過(guò)監(jiān)測(cè)盤管壓損數(shù)值,可以及時(shí)發(fā)現(xiàn)有無(wú)堵塞現(xiàn)象。
根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)配管情況,在爐頂側(cè)方便觀察位置增加爐膛觀火孔,以便實(shí)時(shí)觀測(cè)到爐膛燃燒及爐管情況,如圖4中K所示。
圖4 爐膛觀測(cè)孔施工及實(shí)物圖
根據(jù)爐管結(jié)構(gòu)及現(xiàn)場(chǎng)空間實(shí)際情況,在盤管入口增加流量計(jì)[6],以便實(shí)時(shí)檢測(cè)各盤管流量是否均勻,是否有偏流現(xiàn)象。流量計(jì)安裝位置如圖5所示。
圖5 支管流量計(jì)安裝示意圖
為滿足用戶不停產(chǎn)并網(wǎng)的目標(biāo),設(shè)計(jì)出自循環(huán)管線[7],由爐出口引至循環(huán)泵入口(見(jiàn)圖6),可以在不并網(wǎng)的情況下,實(shí)現(xiàn)新增熱媒爐導(dǎo)熱油的長(zhǎng)時(shí)間、大流量循環(huán),完成熱媒系統(tǒng)的脫氣調(diào)試過(guò)程。
圖6 熱媒循環(huán)管線系統(tǒng)流程示意圖(PID)
通過(guò)CAESARII軟件的計(jì)算,驗(yàn)證新增自循環(huán)管線方案的可行性。把新增管線帶入原熱媒系統(tǒng),對(duì)熱媒系統(tǒng)管線進(jìn)行整體應(yīng)力分析,滿足工況運(yùn)行。
對(duì)火檢監(jiān)測(cè)報(bào)警聯(lián)鎖程序進(jìn)行優(yōu)化改進(jìn),增加點(diǎn)爐前吹掃過(guò)程中,有火報(bào)警聯(lián)鎖程序。因?yàn)閷?dǎo)熱油為可燃物,著火點(diǎn)在210℃左右(品類不同,著火點(diǎn)略有差異),一旦爐管破裂,未及時(shí)發(fā)現(xiàn),泄漏的導(dǎo)熱油在高溫環(huán)境中一旦遇到新鮮空氣,會(huì)產(chǎn)生燃燒,存在較大安全隱患。點(diǎn)爐過(guò)程中增加有火檢測(cè),火檢聯(lián)鎖為N取1,執(zhí)行停爐程序,可以及時(shí)反饋爐膛情況,杜絕安全隱患。
依據(jù)上述研究對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行優(yōu)化改進(jìn),調(diào)試結(jié)束后,系統(tǒng)運(yùn)行正常,熱媒爐盤管壓損為0.17~0.18 MPa(見(jiàn)圖7),與盤管理論計(jì)算壓損0.18 MPa相符,說(shuō)明盤管內(nèi)熱媒流通順暢;各盤管流量在61.5~63.9 m3/h之間,誤差小于4%,在允許誤差范圍內(nèi);四根盤管出口溫度差異極小;現(xiàn)場(chǎng)高排點(diǎn)閥門開(kāi)啟后無(wú)氣體排出;燃燒火焰正常,供熱穩(wěn)定。
圖7 熱媒爐盤管壓損折線圖
經(jīng)過(guò)優(yōu)化改進(jìn)的臥式熱媒爐熱媒系統(tǒng)自調(diào)試成功已運(yùn)行一年多時(shí)間,運(yùn)行狀況良好,各項(xiàng)參數(shù)正常。該臥式熱媒爐并網(wǎng)方案,可在不影響用戶原熱媒系統(tǒng)正常運(yùn)行的情況下,保證大流量、長(zhǎng)時(shí)間的導(dǎo)熱油循環(huán),以排凈臥式熱媒爐螺旋盤管內(nèi)氣體,從根本上解決了臥式熱媒爐盤管破裂問(wèn)題。監(jiān)控措施的完善,可以盡早地發(fā)現(xiàn)問(wèn)題,消除安全隱患。
此熱媒爐系統(tǒng)的改進(jìn)和優(yōu)化方案,對(duì)于類似爐型和相似新設(shè)備的設(shè)計(jì)提供了參考經(jīng)驗(yàn)。不僅只針對(duì)于設(shè)備本身,還包括在工藝上、結(jié)構(gòu)上、輔助觀測(cè)手段上及操作規(guī)程和對(duì)用戶后期使用的培訓(xùn)上,都有重要的參考指導(dǎo)價(jià)值。