李石雷, 劉超強(qiáng), 吳東起, 邱靖文, 鄭曉虎, 劉 群, 李 偉, 張澤軍
(重慶京東方光電科技有限公司,重慶400715)
隨著科技的進(jìn)步,觸控面板的產(chǎn)品應(yīng)用越來(lái)越廣泛,而液晶面板上配單層觸控傳感器 (Single Layer On Cell,SLOC)產(chǎn)品的觸控顯示面板因工藝制程簡(jiǎn)單具有較大優(yōu)勢(shì)。目前SLOC產(chǎn)品的制作方式是在陣列和彩膜(CF)對(duì)盒后的基板CF側(cè)制作觸控感應(yīng)層[1]。
目前制作觸控感應(yīng)層的方法是在對(duì)盒后的彩膜(CF)基板一側(cè)沉積一層氧化銦錫(ITO)層,然后在ITO層上涂布一層正性光刻膠,經(jīng)過(guò)曝光、顯影、刻蝕、剝離后形成ITO網(wǎng)線,ITO網(wǎng)線與外部控制電路連接后實(shí)現(xiàn)觸控功能[2-3]。
在進(jìn)行SLOC產(chǎn)品傳感器光刻(Sensor Photo)工藝生產(chǎn)時(shí),基板上會(huì)有干燥不良(Mura)異常。不良是評(píng)價(jià)CF宏觀視覺品質(zhì)的關(guān)鍵參數(shù),因此對(duì)生產(chǎn)工藝中產(chǎn)生的Mura管控越來(lái)越嚴(yán)格(Mura一詞源自日語(yǔ),是液晶面板生產(chǎn)中出現(xiàn)的各種色斑類不良現(xiàn)象總稱[4])。我們對(duì)異常區(qū)域的關(guān)鍵尺寸(Critical Dimension,CD)進(jìn)行測(cè)量,CD明顯偏大,甚至超管控指標(biāo),并且SLOC產(chǎn)品在后段的缺陷不良持續(xù)高發(fā),經(jīng)匹配,與CD偏大區(qū)域基本一致,相關(guān)性大。
本文通過(guò)對(duì)干燥不良產(chǎn)生的原因進(jìn)行分析,對(duì)造成干燥不良的設(shè)備進(jìn)行改造,有效地解決了干燥不良問(wèn)題,同時(shí)SLOC產(chǎn)品的CD均一性得以提升,缺陷不良率得以降低。
在進(jìn)行傳感器光刻工藝時(shí),用宏觀檢查機(jī) (Macro)觀察基板,在CF倒角側(cè),基板上有大面積的不良,發(fā)生在所有的SLOC產(chǎn)品上。對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行CD測(cè)量,不良區(qū)CD明顯大于其他區(qū)域,如圖1、圖2所示。
圖1 基板上CD偏大區(qū)
圖2 基板上干燥不良區(qū)
以我司生產(chǎn)的某款產(chǎn)品為例,CD 管控指標(biāo)為(11.6±1) μm,生產(chǎn)時(shí)任意選取兩枚基板,測(cè)試其CD,結(jié)果如圖3所示。
圖3 產(chǎn)品CD值
根據(jù)測(cè)量的CD數(shù)據(jù),均一性偏差已達(dá)3.3%,超出3%的管控指標(biāo),且CD波動(dòng)差(Range)高達(dá)1.3。
另外,在生產(chǎn)后段模組,SLOC產(chǎn)品的缺陷不良率持續(xù)高發(fā),各產(chǎn)品的缺陷不良率平均已達(dá)2.82%,由此造成的良率損失嚴(yán)重。根據(jù)缺陷不良發(fā)生的位置分布,與干燥不良和CD偏大區(qū)域有較大匹配性,以我司生產(chǎn)的某款產(chǎn)品為例,分析其缺陷不良分布與CD偏大區(qū)域關(guān)系,如圖4、圖5所示。
圖4 缺陷不良分布圖
圖5 CD趨勢(shì)圖
如圖4所示,紅框內(nèi)為缺陷不良高發(fā)區(qū);如圖5所示,紅框內(nèi)為CD偏大區(qū)域。缺陷不良高發(fā)區(qū)域與CD偏大區(qū)域基本吻合。
本論文將主要分析SLOC產(chǎn)品在生產(chǎn)時(shí)干燥不良產(chǎn)生的原因并分析改善方案,通過(guò)改善干燥不良,提升SLOC產(chǎn)品傳感器光刻的CD均一性和降低缺陷不良發(fā)生率,提升產(chǎn)品品質(zhì)和降低良率損失。
從宏觀檢查機(jī)觀察[5],干燥不良發(fā)生位置均在基板CF倒角側(cè),在產(chǎn)線的流片方向?yàn)榛辶髌┒?。產(chǎn)線內(nèi)有可能在生產(chǎn)中產(chǎn)生此不良的設(shè)備包括涂布機(jī)及顯影機(jī),對(duì)上述設(shè)備分別進(jìn)行基板旋轉(zhuǎn)測(cè)試,測(cè)試結(jié)果如下:
(1)將基板進(jìn)行旋轉(zhuǎn)涂布測(cè)試,即基板在進(jìn)入涂布機(jī)前,對(duì)其進(jìn)行180°旋轉(zhuǎn),然后再進(jìn)行涂布。涂布完成后,在進(jìn)入曝光機(jī)前再將基板方向旋轉(zhuǎn)為正?;辶髌较?,并繼續(xù)完成后續(xù)工藝流程。當(dāng)宏觀檢查機(jī)工藝完成后,進(jìn)行宏觀檢查機(jī)觀察,干燥不良位置沒(méi)有變化,即排除干燥不良由涂布機(jī)涂布時(shí)產(chǎn)生。
(2)將基板進(jìn)行旋轉(zhuǎn)顯影測(cè)試,即基板在進(jìn)入顯影機(jī)前,對(duì)其進(jìn)行180°旋轉(zhuǎn),使原本的基板流片前端變成了流片末端。當(dāng)基板完成顯影工序及后續(xù)工藝后,進(jìn)行宏觀檢查機(jī)觀察,干燥不良位置變化與原有干燥不良位置相反,但均為基板在顯影機(jī)內(nèi)的流片末端。
由上述測(cè)試判斷,干燥不良產(chǎn)生位置在顯影機(jī),遂對(duì)基板在顯影機(jī)內(nèi)的流片情況進(jìn)行觀察。觀察發(fā)現(xiàn),由于宏觀檢查機(jī)工藝使用的CF顯影機(jī),為避免出現(xiàn)孔點(diǎn)(ITO Open)不良,在進(jìn)行宏觀檢查機(jī)工藝時(shí),顯影機(jī)的顯影1(DEV#1)區(qū)間只開啟前端的液刀而不開啟噴頭(Nozzle)噴淋,造成基板在顯影機(jī)內(nèi)由顯影1區(qū)間進(jìn)入顯影2(DEV#2)區(qū)間時(shí),基板的流片末端逐漸干燥,導(dǎo)致該區(qū)域的顯影異常,隨即產(chǎn)生干燥不良,圖6為顯影機(jī)顯影區(qū)結(jié)構(gòu)圖。
圖6 顯影機(jī)顯影區(qū)結(jié)構(gòu)圖
由于基板在顯影機(jī)的流片末端出現(xiàn)干燥問(wèn)題,導(dǎo)致基板的流片末端的顯影效果比其他區(qū)域的顯影效果差,即出現(xiàn)顯影不足。當(dāng)基板末端出現(xiàn)顯影不足時(shí),則會(huì)造成此區(qū)域的CD值偏大[6-7]。
當(dāng)在進(jìn)行宏觀檢查機(jī)工藝時(shí),如果CD偏大,在后續(xù)的刻蝕工藝時(shí),無(wú)法刻蝕完全,就會(huì)造成在后段工藝中缺陷不良發(fā)生的概率上升;尤其是SLOC產(chǎn)品的距離越窄,由CD偏大造成的缺陷不良的概率也會(huì)越大,主要原因?yàn)橛捎贑D偏大,造成距離被壓縮[8-10]。根據(jù)現(xiàn)有SLOC產(chǎn)品的距離及缺陷不良發(fā)生率也可以得出相同的結(jié)論。當(dāng)某款產(chǎn)品的制定距離(Develop Inspection Space,DI Space)為5.59 μm時(shí),它的缺陷不良發(fā)生率為3.94%;另外一款產(chǎn)品的制定距離為9.49 μm,它的缺陷不良發(fā)生率則為1.01%。但由于制定距離為產(chǎn)品設(shè)計(jì)特性,難以變更,因此只能通過(guò)改善基板CD改善缺陷不良發(fā)生率。
干燥不良產(chǎn)生的原因?yàn)榛迥┒藦腄EV#1腔室進(jìn)入DEV#2腔室時(shí)提前干燥,導(dǎo)致顯影不良,因此改善干燥不良的方向?yàn)檠泳徎辶髌┒烁稍?,即讓基板從DEV#1進(jìn)入DEV#2時(shí)基板仍保持潤(rùn)濕狀態(tài)。經(jīng)過(guò)深入分析與討論,得出如下兩個(gè)改善方案:
(1)基板開始減速位置變更。對(duì)基板開始減速的傳感器增加延時(shí)時(shí)間,改變基板在顯影機(jī)內(nèi)開始減速的位置,從而延緩基板流片末端的干燥。
(2)增加二次液切。在DEV#1腔室內(nèi)增加二次液切,保證基板從DEV#1進(jìn)入DEV#2時(shí)膜面均勻潤(rùn)濕。
上述兩個(gè)方案,方案(1)僅需要軟體修改即可,改造簡(jiǎn)單,且改造周期短,費(fèi)用低,所以優(yōu)先進(jìn)行方案(1)改善干燥不良。
基板從過(guò)渡區(qū)間(NT)進(jìn)入DEV#1時(shí)為高速搬送。當(dāng)DEV#1內(nèi)①號(hào)傳感器亮起,NT內(nèi)③號(hào)傳感器熄滅時(shí),基板即從高速搬送變?yōu)榈退侔崴?,如圖7所示。通過(guò)軟體修改,將基板高速變低速的方式變更為DEV#1內(nèi)①號(hào)傳感器亮起,NT內(nèi)③號(hào)傳感器熄滅若干秒之后再進(jìn)行減速,延時(shí)時(shí)間可以自主在觸摸屏上進(jìn)行修改和輸入。通過(guò)此方法,可以減少基板在DEV#1內(nèi)停留時(shí)間,從而避免基板流片末端出現(xiàn)大面積的干燥,具體改造方案如圖8所示。
圖7 原有基板減速方式
圖8 增加基板減速延時(shí)時(shí)間
圖9 基板減速設(shè)置不同延時(shí)時(shí)間后CD測(cè)試結(jié)果對(duì)比
分別將延時(shí)時(shí)間設(shè)置為1,2,3 s進(jìn)行流片觀察及測(cè)試,測(cè)試結(jié)果如圖9所示。從測(cè)試結(jié)果看,增加延時(shí)時(shí)間可以改善流片末端CD偏大問(wèn)題,但改善效果有限,不能消除流片末端CD偏大問(wèn)題,另外CD均一性依然偏大,在2.6%左右。從宏觀檢查機(jī)觀察宏觀現(xiàn)象,干燥不良區(qū)域雖有減少,但依然存在較大區(qū)域。
從測(cè)試結(jié)果來(lái)看,通過(guò)方案(1)改變基板在顯影機(jī)開始減速位置,不能有效解決干燥不良問(wèn)題。
通過(guò)改造,在DEV#1腔室內(nèi)增加二次液切(Aqua Knife)。由于液切采用狹縫(SLIT)方式向基板表面均勻地噴灑藥液,噴淋均一性大于94%,可以更好地保證基板膜面的均勻性,且能夠保證基板從DEV#1進(jìn)入DEV#2時(shí)基板表面保持潤(rùn)濕狀態(tài),具體改造方案如圖10、圖11所示。
圖10 改造前DEV#1腔室結(jié)構(gòu)圖
圖11 改造后DEV#1腔室結(jié)構(gòu)圖
改造時(shí),二次液切安裝在兩組搖擺(OSC)支架之間,且需拆除一根噴淋管路留足液切安裝空間。搖擺傳感器(PD Sensor)向NT方向移動(dòng)220 mm,避免與二次液切位置重疊。當(dāng)生產(chǎn)SLOC產(chǎn)品時(shí),開啟二次液切,液切流量根據(jù)生產(chǎn)需求可以進(jìn)行調(diào)整。
4.4.1 干燥不良改善
二次液切使用后,干燥不良現(xiàn)象基本消除,流片末端易干燥區(qū)域明顯減少,具體結(jié)果如圖12所示。觀察SLOC基板流片狀況,流片末端易干燥區(qū)域明顯減小。用宏觀檢查機(jī)觀察,干燥不良現(xiàn)象已不可見。
圖12 改造前后干燥不良對(duì)比
4.4.2 CD均一性改善
二次液切使用后,CD均一性得以明顯提升。以我們生產(chǎn)的某款產(chǎn)品為例,CD均一性由3.3%提升到1.9%,流片末端CD偏大現(xiàn)象基本消除,CD 波動(dòng)差由1.3 μm降低到0.8 μm,具體結(jié)果如圖3所示。
圖13 改造前后CD均一性對(duì)比
4.4.3 缺陷不良改善
由于CD均一性提升,CD偏大區(qū)域得以改善,缺陷不良同樣得以改善,從增加二次液切后的SLOC生產(chǎn)良率數(shù)據(jù)可知,SLOC產(chǎn)品的缺陷不良率由改善前的平均2.82%降低到改善后的0.27%。
本文對(duì)SLOC產(chǎn)品傳感器光刻工藝生產(chǎn)時(shí)的干燥不良現(xiàn)象進(jìn)行分析,明確了CD均一性差及缺陷不良高發(fā)的原因,并通過(guò)干燥不良產(chǎn)生的位置得出干燥不良產(chǎn)生的原因?yàn)榛鍙腄EV#1進(jìn)入DEV#2時(shí)流片末端提前干燥造成,從而研究干燥Mura的改善方案。但單純通過(guò)改變基板在DEV#1腔室的停留時(shí)間,雖然干燥不良區(qū)域稍有減小,卻并不能完全改善干燥不良問(wèn)題;通過(guò)在DEV#1腔室內(nèi)增加二次液切,則可以有效地改善基板從DEV#1進(jìn)入DEV#2的膜面潤(rùn)濕狀況,干燥不良問(wèn)題得以有效改善。通過(guò)解決傳感器光刻生產(chǎn)時(shí)的干燥不良問(wèn)題,SLOC產(chǎn)品的傳感器光刻CD均一性和缺陷不良率明顯得到改善,傳感器光刻 CD均一性從改善前的3.3%提升到1.9%,缺陷不良率從改善前的平均2.82%降低到改善后的0.27%。