莫偉偉 劉國承
摘 要:CAE分析是卡扣結(jié)構(gòu)設(shè)計的重要方法。本文通過ABAQUS,分析并優(yōu)化一類典型天窗開關(guān)底座卡扣的拔出力,有效地找出了設(shè)計缺陷。運用動力學(xué)分析與實測對比,成功地解決了底座卡扣脫出問題。
關(guān)鍵詞:拉脫力 ABAQUS 動力學(xué) 開關(guān)
Analysis on Polling-out force of Auto Skylight Switch BASE by ABAQUS
Mo Weiwei,Liu Guocheng
Abstract:The CAE is the important path to optimize card buckle structure design, In this paper, adjusting and optimizing the pulling-out force of a type of typical auto skylight switch BASE is useful to find out the design flaws by ABAQUS. The pulling-out problem of the base buckle is solved successfully by comparing the dynamic analysis with the actual measurement.
Key words:pulling-out force, ABAQUS, dynamics, switch
1 引言
對于塑料卡扣的設(shè)計,通過CAE分析,優(yōu)化卡扣插拔力、裝配強度等,已成為很多車輛開關(guān)產(chǎn)品開發(fā)必要手段。
本文以天窗開關(guān)底座卡扣作為研究對象,對底座與外殼的安裝拔出力進行仿真分析,通過不同拔出方向研究,找出底座與外殼卡扣拉脫的薄弱點,優(yōu)化卡扣結(jié)構(gòu),確定最佳參數(shù),并通過對比實物進行測試,驗證分析結(jié)果。
2 典型案例
2.1 案例描述
本文的案例產(chǎn)品,如圖 1所示,為某車輛的天窗開關(guān)。底座采用四個對稱的卡扣與外殼緊固,初始設(shè)計的卡接量為0.7mm。底座和外殼的材料分別為PA6GF30和PA6GF15。
從產(chǎn)品的常規(guī)設(shè)計上講,通常設(shè)計考慮底座卡扣豎直方向上的拉脫力≥110N即可。而在實際中,由于底座需要插上接插器,其線束就存在各個方向被拉拽的可能,使得本產(chǎn)品在實物驗證過程中,存在大量的底座拉脫失效件,需要進一步優(yōu)化底座卡扣。
2.2 模型簡化
根據(jù)天窗開關(guān)三維數(shù)模,取外殼與底座相關(guān)部分,簡化圓角等結(jié)構(gòu),建立模型,如圖2所示。
2.3 模型分析
在選擇分析方法時,由于分析存在不穩(wěn)定的接觸,選用靜力學(xué)分析必會存在極難收斂而無法獲取拉脫力的問題。經(jīng)綜合考慮,引入了動力學(xué)方法來進行分析。
將處理的模型,導(dǎo)入ABAQUS中,進行網(wǎng)格劃分。模型總單元數(shù)為42121個,單元類型均為C3D10M,即二階四面體單元。
在軟件中設(shè)置相應(yīng)參數(shù),建立有限元模型。
2.3.1 材料
設(shè)置材料參數(shù)。其中,PA6GF30與PA6GF15材料參數(shù)均為濕態(tài)參數(shù),密度分別為1360kg/mm3和1230kg/mm3,楊氏模量分別為6200MPa和3500MPa,泊松比均為0.4。
2.3.2 邊界條件設(shè)定
約束外殼遠離卡扣側(cè)底部,耦合底座接插器上表面,如圖3所示,并根據(jù)分析方案,分別設(shè)置底座向?qū)?yīng)拉脫方向移動,如圖4所示,建立分析對比組。
外殼與底座接觸,設(shè)置為動力學(xué)通用接觸,接觸屬性采用無摩擦。
由于動力學(xué)分析與靜力學(xué)分析相比,會存在一定的慣性影響,故而,為減少分析結(jié)果與實際結(jié)果的誤差,設(shè)置分析的總時間為3s,拉脫行程5mm,即采用測力機的標(biāo)準(zhǔn)測試速度100mm/min進行分析。
2.4 分析結(jié)果
分析底座獲取底座的各個方向的拉脫力由大到小依次為⑤>③>④>①>②。其中,③、④、⑤這三個方向的拉脫力分析結(jié)果均達到設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)要求,而①和②兩個方向的拉脫力均未達標(biāo),且②方向要遠低于110N,如圖5所示。
3 實物測量與分析
采用高精度測力機,對底座已編號的不同角度方向,拉脫底座上的線束,測量并記錄測試數(shù)據(jù),如表1所示。
對比測試與分析結(jié)果,原設(shè)計產(chǎn)品③方向?qū)崪y拔出力112N要遠小于分析結(jié)果,但分析各個方向的趨勢基本接近實際。最薄弱方向②實測結(jié)果,約為分析結(jié)果的78.4%。
4 底座卡扣優(yōu)化
綜合考慮模具修模經(jīng)濟性,選擇最佳的卡扣優(yōu)化方式為增加卡接量。
更改底座卡扣,使卡接量分別為0.9mm、1.1mm,依次進行方向②的拉脫力分析,獲得分析結(jié)果,分別為121N和149N。對比之前實測與理論分析結(jié)果的比例情況,預(yù)測0.9mm和1.1mm卡扣方向②拉脫力實際值應(yīng)為94.8N和116.8N,其中,1.1mm理論上滿足優(yōu)化要求。
5 優(yōu)化后可行性分析
卡扣修改后,需要評估其安裝可行性。建立安裝分析和拔出力分析的模型類似,不同點在于運動方向為底座垂直于外殼卡扣安裝方向。分析后發(fā)現(xiàn)最大安裝應(yīng)變出現(xiàn)在外殼卡扣上邊緣,其值為9%,安全系數(shù)為15%/9%=1.6>1.2(PA6GF15材料斷裂應(yīng)變?yōu)?5%),卡扣孔無斷裂風(fēng)險;底座正向安裝力35N,可以較為輕松實現(xiàn)底座單側(cè)依次安裝。故而,卡接量1.1mm可選用。
最終,修改模具后,測試實物拔出,拉脫方向②的最大載荷為119.6N,滿足設(shè)計要求。
6 結(jié)語
(1)本案例經(jīng)過綜合研究與分析,另辟蹊徑地采用動力學(xué)來分析,發(fā)揮了動力學(xué)分析沒有收斂性問題的特點,較好地解決了靜力學(xué)分析的不足。
(2)通過ABAQUS建立天窗開關(guān)底座與外殼卡扣各向拔出模型,找出底座拉脫最弱的方向,并測試實物獲取相應(yīng)實物數(shù)據(jù),驗證了分析的有效性,確定了分析與實際差異的比例,為準(zhǔn)確解決設(shè)計缺陷提供有力的支持。
(3)尼龍類材料本身存在較強的吸水性,導(dǎo)致材料的性能會有較大的浮動,這也是導(dǎo)致尼龍材料在CAE中很難精確模擬出實際結(jié)果的重要原因,但分析的整體趨勢是一致的,可為類似產(chǎn)品設(shè)計提供寶貴的經(jīng)驗。
參考文獻:
[1]保羅 R.博登博杰,塑料卡扣連接技術(shù)[M].馮連勛等譯.北京:化學(xué)工業(yè)出版社,2004.
[2]江丙云,孔祥宏,羅元元編著,ABAQUS工程實例詳解[M].人民郵電出版社,2014.9.