胡雄峰,劉 峰,鄭應(yīng)霞,黃靖乾
(1.中國電建集團華東勘測設(shè)計研究院有限公司,杭州 311122;2.浙江浙能北海水力發(fā)電有限公司,杭州 310014)
近年來國內(nèi)投運30年左右的水電站已經(jīng)陸續(xù)進入到技術(shù)改造的周期內(nèi),且由于建設(shè)期的設(shè)備缺陷、設(shè)備故障、與現(xiàn)行規(guī)范不符等原因,部分2000年以后投產(chǎn)的水電站也已陸續(xù)開始進行技術(shù)改造工作[1]。但是,由于水電行業(yè)內(nèi)關(guān)于技術(shù)改造的規(guī)范較少,各個水電站均是根據(jù)運行維護經(jīng)驗來開展相關(guān)技改工作,以消除設(shè)備故障、缺陷、安全隱患為目的,缺乏整體規(guī)劃和通盤考慮,普遍存在“頭痛醫(yī)頭、腳痛醫(yī)腳”的問題。文獻[2]指出,“傳統(tǒng)的水輪發(fā)電機組檢修方式有定期檢修、狀態(tài)檢修或預(yù)知性檢修。定期檢修,單純以時間間隔為依據(jù)對設(shè)備進行檢修,容易產(chǎn)生過度維修,造成人力、財力、物力的浪費,甚至還會引發(fā)維修故障?!贝送猓糠炙娬驹诟脑旆桨傅倪x擇上只顧眼前利益,比如為了“省錢”,而選擇一次性投資低、但改造效果一般的方案,雖然短期內(nèi)能基本解決問題,但往往幾年后又要面臨再次改造的困境。最終導(dǎo)致部分水電站的改造工作普遍存在改造效果差、多輪次反復(fù)改造等問題,造成嚴重的資源浪費。因此,為了確保電站的改造投入能達到較好的效果,有必要從全生命周期的角度來進行方案擬定、成本費用分析與核算[3-7],經(jīng)過詳細對比后,最終遴選出最優(yōu)的改造方案。
某水電站是20世紀50年代開始建設(shè)的一座大型水力發(fā)電站。建成初期的總裝機為662.5 MW,設(shè)計年均發(fā)電量18.6 億kWh。電廠在電網(wǎng)調(diào)峰、調(diào)頻、調(diào)相、系統(tǒng)備用,及地方防洪調(diào)度等方面發(fā)揮了重要作用。為了適應(yīng)電力市場化的發(fā)展,有效、充分利用水庫的水資源,從1999年4月20日始至2005年1月8日止,該水電站有計劃地相繼完成了全廠各機組的增容改造工程。增容改造后,全廠裝機容量從662.5 MW增加到850 MW,其中4號機組單機容量由72.5 MW增容至90 MW。4號機組在2004年的改造過程中,僅進行了固定導(dǎo)葉修型改造(進水邊)、活動導(dǎo)葉表面處理與葉型修整、尾水錐管加裝與新轉(zhuǎn)輪配套的導(dǎo)流板等改造工作,并未對導(dǎo)水機構(gòu)進行更新改造。
受當(dāng)時加工質(zhì)量及工藝水平限制的原因,致使導(dǎo)水機構(gòu)存在很多問題:底環(huán)變形較大、底環(huán)鑄件氣孔較多,每輪大修期間需要進行大量的補焊修補工作;頂蓋、底環(huán)銹蝕、氣蝕嚴重,過流面不平整,底環(huán)部分導(dǎo)葉軸孔已氣蝕爛穿;此外,由于加工和長期使用磨損的原因,導(dǎo)水機構(gòu)各部件間的配合已不是很緊密了,導(dǎo)葉漏水量比較大[8-10]。特別是機組增容改造后,機組容量和過流量的增大,對導(dǎo)水機構(gòu)的技術(shù)要求進一步提高,原有導(dǎo)水機構(gòu)不能完全滿足運行的要求。
圖1 原導(dǎo)水機構(gòu)結(jié)構(gòu)圖Fig.1 Structure drawing of the original distributor mechanism
如前文所述,4號機組底環(huán)變形較大、過流面不平整、底環(huán)部分軸孔已氣蝕爛穿,可能會導(dǎo)致導(dǎo)葉卡阻等事故;此外,導(dǎo)葉漏水較大,可能會導(dǎo)致機組無法正常停機或機組在停機狀態(tài)發(fā)生自轉(zhuǎn)現(xiàn)象,存在較大的安全隱患[11,12]。
4號機組的導(dǎo)葉漏水較大,造成大量水資源流失,損失了部分電能,經(jīng)測試,4號機的漏水量達到0.75 m3/s,遠大于其他導(dǎo)水機構(gòu)已更新的機組。如果4號機組每年備用時間按5 540 h計算,每年損失電量約283 萬kWh。
此外,4號機組導(dǎo)水機構(gòu)主要部件已運行58 a,每次機組大修都需投入大量的人力、物力、時間進行導(dǎo)水機構(gòu)的檢修,造成了檢修費用很高,而且延長了檢修時間,機組發(fā)電時間相對減少,發(fā)電效益下降。
根據(jù)《水輪機基本技術(shù)條件》[13](GB/T 15468-2006)第5.7.1條規(guī)定:“在額定水頭下,圓柱式導(dǎo)葉漏水量不應(yīng)大于水輪機額定流量的3‰,圓錐式導(dǎo)葉漏水量不應(yīng)大于水輪機額定流量的4‰”,4號機組的額定流量約為135 m3/s,按規(guī)范規(guī)定,其漏水量不應(yīng)大于0.405 m3/s;而根據(jù)目前4號機組實測數(shù)據(jù)來看,其漏水量約為0.75 m3/s,已遠超規(guī)范要求。
在《中華人民共和國國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十三個五年(2016-2020年)規(guī)劃綱要》中,指出“要建設(shè)現(xiàn)代能源體系,深入推進能源革命,著力推動能源生產(chǎn)利用方式變革,優(yōu)化能源供給結(jié)構(gòu),提高能源利用效率,建設(shè)清潔低碳、安全高效的現(xiàn)代能源體系,……”如前所述4號機組導(dǎo)葉漏水量較大,通過技術(shù)改造,可以減少4號機組的導(dǎo)葉漏水量,提高能源利用效率。
綜上所述,本電站導(dǎo)水機構(gòu)進行改造是必要的。
本次改造在原有水輪機的埋入部件基本不變、原轉(zhuǎn)輪不變以及保持原有安裝高程、尾水位條件下,通過對導(dǎo)水機構(gòu)等設(shè)備的改造,減小導(dǎo)葉漏水量、減少空蝕、降低檢修成本及延長檢修周期等。本次改造擬定以下兩種方案:
方案1:對導(dǎo)水機構(gòu)等部件進行整體更換(以下簡稱更換方案),主要包括整體更換頂蓋及真空破壞閥、控制環(huán)、固定止漏環(huán)、底環(huán)、活動導(dǎo)葉、套筒、導(dǎo)葉連桿機構(gòu)等。改造原則是依據(jù)其他已改造機組的導(dǎo)水機構(gòu)改造情況,更換所有部件,對各部件進行改良改進。
方案2:對導(dǎo)水機構(gòu)等部件進行大修(以下簡稱大修方案),主要包括頂蓋空蝕處理、底環(huán)空蝕處理、導(dǎo)葉立面、端面密封橡膠條更換、導(dǎo)葉空蝕處理、套筒銹蝕處理、底環(huán)軸套銹蝕處理等內(nèi)容。
從改造預(yù)期效果來看,方案1能徹底解決設(shè)備存在的問題,長期來看改造效果較好,方案2短期內(nèi)可以解決設(shè)備問題,但隨著設(shè)備運行一段時間后,上述問題將會逐漸暴露出來,故方案1優(yōu)于方案2。但從一次性投資來看,方案1投資要遠高于方案2。因此,有必要對兩個方案進行全生命周期的比較,從而擇優(yōu)選出最佳改造方案。
設(shè)備全壽命周期成本分析主要從改造一次性投入、運行成本、檢修成本、故障成本及退役處置成本等幾方面綜合考慮[14]。其中故障成本方面,從本電站近年的運行記錄來看,非計劃性停機次數(shù)及累計停機時間不多,且非計劃性停機時間差別也較難預(yù)測,因此無需進行比較。
為方便比較,需明確以下邊界條件:
(1)由于4號機組水輪機主要部件已經(jīng)于2004年完成改造工作,其改造后的水輪發(fā)電機組整機設(shè)計壽命按30 a考慮,目前剩余壽命約為15 a。因此本改造項目的全壽命周期成本、效益的計算時間跨度按水輪發(fā)電機組剩余壽命考慮,即15 a。15 a后方案1的導(dǎo)水機構(gòu)使用壽命還剩下15 a,方案2已經(jīng)超期服役多年,按報廢處理。
(2)機組檢修周期為每5 a 1次A或B級檢修(A、B輪換),每年年度檢修可能存在的檢修級別組合為:A+D、B+D、C+D。
(3)報廢設(shè)備的殘值,目前并無正式規(guī)定,一般可取固定資產(chǎn)的5%。假設(shè)導(dǎo)水機構(gòu)改造后全部轉(zhuǎn)成固定資產(chǎn)。
(1)對于整體更換方案:一次性投入主要由設(shè)備采購、安裝等費用組成,整體更換方案總投資約為543.66 萬元。
(2)對于大修方案:大修投入主要包括拆裝、調(diào)試試驗、耗用相關(guān)的材料、備品備件等費用[15]。參考近五年來本水電站機組的導(dǎo)水機構(gòu)檢修實際發(fā)生費用,估算導(dǎo)水機構(gòu)大修一次性投入費用為35 萬元。
(1) 對于整體更換方案:導(dǎo)水機構(gòu)進行整體更換后,將降低導(dǎo)葉漏水量,提高水資源利用率,根據(jù)其他已改造機組的改造合同,導(dǎo)水機構(gòu)改造后的導(dǎo)葉漏水量保證值為0.27 m3/s,按照4號機組每年備用時間按5 540 h計算,每年因?qū)~漏水損失的電量約為102 萬kWh,電價暫按0.3 元/kWh計算,則4號機組每年因?qū)~漏水損失電量約為30.6 萬元。
(2)對于大修方案:導(dǎo)水機構(gòu)進行整體大修后,只能改善設(shè)備部分區(qū)域的氣蝕狀況,對于設(shè)備可靠性提高不大,而且導(dǎo)葉漏水量依然存在,經(jīng)過測試,4號機的漏水量達到0.75 m3/s,按照4號機組每年備用時間按5 540 h計算,每年因?qū)~漏水損失的電量約為283 萬kWh,電價暫按0.3 元/kWh計算,則4號機組每年因?qū)~漏水損失電量約為85.0 萬元。
(1) 對于整體更換方案:更新改造后,設(shè)備狀況得到徹底改善,維修項目很少。費用包括導(dǎo)水機構(gòu)的日常維修、D級、C級、B級、A級檢修費用等。參考近年來本電站已改造的機組的導(dǎo)水機構(gòu)檢修情況,預(yù)計整體更換方案的檢修費用如表1。
表1 整體更換方案全壽命周期檢修成本匯總表Tab.1 Maintenance cost of full life-cycle for the replacement scheme
根據(jù)表1,可以計算得出全壽命周期15 a內(nèi),檢修費用總計27 萬元,年平均檢修費用約1.8 萬元。
(2)對于大修方案:大修后,設(shè)備狀況未能得到徹底改善,維修費用依然很高。費用包括導(dǎo)水機構(gòu)的日常維修、D級、C級、B級、A級檢修費用等。參考近年來本水電站未改造的機組的導(dǎo)水機構(gòu)檢修情況,預(yù)計大修方案的檢修費用如表2。
根據(jù)表2,可以計算得出全壽命周期15 a內(nèi),維護費用總計380 萬元。年平均25.3 萬元。
表2 大修方案全壽命周期檢修成本匯總表Tab.2 Maintenance cost of full life-cycle for the overhaul scheme
(1)對于整體更換方案:根據(jù)比較所設(shè)定的邊界條件,導(dǎo)水機構(gòu)改造的初始投入全部轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn),即543.66 萬元,其設(shè)計壽命為30 a。到計算年末,剩余壽命約為15 a,其剩余價值約為271.83 萬元。
(2)對于大修方案:原導(dǎo)水機構(gòu)已使用50 a,當(dāng)前剩余價值暫按25 萬元計。經(jīng)大修改造后,其到計算年末,早已折舊完畢,其殘值按一次性費用的5%考慮,約為1.75 萬元。
根據(jù)上述計算結(jié)果,得出兩個方案的費用現(xiàn)值表如表3所示。
從表3的全生命周期分析結(jié)果可以看出,方案1的一次性費用比方案2多508.66萬元,但方案1的總費用現(xiàn)值較方案2低492.55萬元,顯然方案1的經(jīng)濟指標(biāo)較優(yōu),且方案1的改造效果也優(yōu)于方案2。因此,推薦本電站4號機組導(dǎo)水機構(gòu)技術(shù)改造采用整體更換方案。
表3 導(dǎo)水機構(gòu)技術(shù)改造方案費用現(xiàn)值表Tab.3 Net present value of refurbishment for distributor mechanism
進入21世紀20年代以來,隨著越來越多的老舊水電站進入到設(shè)計壽命末期,電站的設(shè)備改造工作越來越多,相關(guān)費用投入也越來越大。為了保證改造效益最大化,需對改造方案進行詳細的分析論證。國內(nèi)某水電站4號機組自投產(chǎn)以來經(jīng)歷過多輪次的改造,但仍然存在改造不徹底、設(shè)備之間改造不匹配等問題,基于該點著那4號機組導(dǎo)水機構(gòu)改造的兩個可選方案,進行了全生命周期內(nèi)的比較分析,并最終選擇了整體更換方案作為機組導(dǎo)水機構(gòu)的改造方案,相關(guān)分析方案可供國內(nèi)老舊電站改造方案決策時參考借鑒。
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