楊陽(yáng)(大慶油田有限責(zé)任公司第六采油廠)
截至目前,某油田共建轉(zhuǎn)油站47座、聯(lián)合站7座。油氣集輸系統(tǒng)分離轉(zhuǎn)液能力46.98×104t/d,運(yùn)行負(fù)荷率76.56%,游離水脫除能力29.92×104t/d,運(yùn)行負(fù)荷率73.9%,電脫水能力3.4×104t/d,運(yùn)行負(fù)荷率48.82%。
由于集輸系統(tǒng)整體液量大,因此電量消耗占比較大。按轉(zhuǎn)油(放水)站外輸液量762.7×104m3預(yù)計(jì),如果按照平均噸液耗電從1.09 kWh/t 降低到0.1 kWh/t計(jì)算,則年節(jié)電可達(dá)915.24×104kWh。
集輸系統(tǒng)用電主要集中在外輸泵,通過(guò)節(jié)點(diǎn)分析看,節(jié)電潛力主要集中在兩個(gè)方面:
1)外輸泵。隨著油田整體產(chǎn)液量的逐年降低,部分轉(zhuǎn)油站存在站內(nèi)設(shè)備不匹配、能力過(guò)剩的矛盾,而且仍有能耗高設(shè)備運(yùn)行。調(diào)查表明,共有16 座站外輸負(fù)荷率低于55%,檢測(cè)外輸泵32 臺(tái),其中有18臺(tái)機(jī)泵低于行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)效率。
2)變頻器。目前,油田聯(lián)合站、轉(zhuǎn)油站變頻設(shè)備均采用定頻運(yùn)行,即在設(shè)定的30~45Hz 頻率區(qū)間定時(shí)進(jìn)行變頻調(diào)節(jié)。根據(jù)站內(nèi)生產(chǎn)實(shí)際負(fù)荷及罐內(nèi)液位動(dòng)態(tài)變化的規(guī)律,卻未能達(dá)到輕負(fù)載、降能耗的目的。對(duì)比表明,采取動(dòng)態(tài)依據(jù)負(fù)荷變頻生產(chǎn),與常規(guī)的額定功率的定頻工作相比,單臺(tái)年節(jié)電5×104kWh。按全油田采用方式相比,新增及優(yōu)化調(diào)整集輸系統(tǒng)變頻,預(yù)計(jì)年節(jié)電240×104kWh。此外,轉(zhuǎn)油站安裝變頻器57 套中變頻損壞、停運(yùn)的有11 套,如果11 套變頻全部正常投用,預(yù)計(jì)年可增加節(jié)電113×104kWh。
高含水油田集輸系統(tǒng)耗氣主要集中在冬季,受低溫影響,必須進(jìn)行加熱集輸。單井冬季摻水,以及維持較高摻水匯管壓力等,導(dǎo)致擴(kuò)邊井冬季加熱集輸年耗氣約50×104m3。這部分可通過(guò)合理匹配單井最小摻水量,控制摻水匯管壓力等措施,實(shí)現(xiàn)冬季周期性不加熱集輸。其次,調(diào)查目前聯(lián)合站、轉(zhuǎn)油站在用加熱爐292 臺(tái),其中有175 臺(tái)使用年限在15 年以上,爐體老化嚴(yán)重、熱效率低。通過(guò)爐效普查結(jié)果表明,測(cè)試加熱爐137 臺(tái),平均爐效75.5%。其中:爐效不符合節(jié)能要求的共39臺(tái),占總數(shù)的28.5%,造成爐效偏低的主要原因是負(fù)荷偏離正常運(yùn)行負(fù)荷;超負(fù)荷運(yùn)行15 臺(tái),平均負(fù)荷率為106.4%;低負(fù)荷運(yùn)行加熱爐24 臺(tái),平均負(fù)荷率38.7%。由于加熱爐燃燒熱損失大、效率低,以及加熱爐管道結(jié)垢問(wèn)題,造成較大氣量損耗。通過(guò)實(shí)施加熱爐煙道擋板改造等措施,預(yù)計(jì)可年節(jié)氣1 500×104m3。
針對(duì)集輸系統(tǒng)以上問(wèn)題及潛力點(diǎn),2019年,通過(guò)更新改造變頻設(shè)備,優(yōu)化變頻運(yùn)行頻率以及外輸泵優(yōu)化梯次運(yùn)行,加大集輸系統(tǒng)節(jié)電措施應(yīng)用;同時(shí),通過(guò)加熱爐實(shí)施擋板調(diào)節(jié)技術(shù)和物理除垢技術(shù)改造,提高加熱爐燃燒效率,進(jìn)一步減少了天然氣氣量消耗,區(qū)域性節(jié)能改造見(jiàn)到明顯效果。
針對(duì)集輸系統(tǒng)中泵效低、能耗高的問(wèn)題,節(jié)能改造中對(duì)機(jī)泵采取的主要措施有更換低效泵、機(jī)泵合理匹配。
油田外輸系統(tǒng)設(shè)備經(jīng)長(zhǎng)時(shí)間運(yùn)行,考慮實(shí)際揚(yáng)程、原油密度及黏度等因素,外輸泵特性曲線已發(fā)生改變,因此需重新繪制外輸泵特性曲線[1-2]?,F(xiàn)場(chǎng)通過(guò)改變外輸泵工作頻率,測(cè)試外輸泵在不同轉(zhuǎn)速(頻率)下的泵出口排量、揚(yáng)程,1#外輸泵管線特性實(shí)測(cè)數(shù)據(jù)見(jiàn)表1。由此繪制1#外輸泵流量-揚(yáng)程特性曲線見(jiàn)圖1[3],并進(jìn)行外輸泵揚(yáng)程梯次匹配。
表1 1#外輸泵管線特性實(shí)測(cè)數(shù)據(jù)
圖1 1#外輸泵管線流量-揚(yáng)程曲線
現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際匹配時(shí),充分考慮與變頻配套使用情況,使用變頻外輸泵,則加大泵預(yù)留揚(yáng)程;對(duì)外輸管線使用超過(guò)10 年,充分考慮老化結(jié)垢,先考慮采取清垢措施,避免直接增加泵揚(yáng)程而增加能耗。
在滿足當(dāng)前產(chǎn)液量、機(jī)泵的高效運(yùn)行、區(qū)塊未來(lái)產(chǎn)能預(yù)留能力的條件下,對(duì)集輸系統(tǒng)的15 臺(tái)機(jī)泵及注水污水系統(tǒng)的18 臺(tái)機(jī)泵進(jìn)行合理匹配,年節(jié)電686.5×104kWh。
變頻調(diào)速具有高效率、精度高、范圍廣、轉(zhuǎn)矩脈動(dòng)小的特點(diǎn),是理想的拖動(dòng)系統(tǒng)性能調(diào)整機(jī)構(gòu)[4-5]。應(yīng)用變頻調(diào)速,重點(diǎn)看實(shí)際工況點(diǎn)是否能保證在最佳效率點(diǎn)的30%~85%[6]。結(jié)合外輸系統(tǒng)實(shí)際情況,采用變頻節(jié)能主要集中兩方面:
1)依據(jù)外輸及水量加大變頻應(yīng)用。根據(jù)油田采出液凝固點(diǎn)進(jìn)站的節(jié)能理念,結(jié)合采出液進(jìn)站溫度及摻水泵理論排量普遍為100 m3/h 的實(shí)際,單井摻水量有一定下調(diào)空間。通過(guò)合理優(yōu)化單井摻水量,更換小排量摻水泵及安裝摻水泵變頻等措施[4]。
2)合理優(yōu)化變頻頻率控制。根據(jù)中轉(zhuǎn)站外輸液量,通過(guò)試驗(yàn)摸索對(duì)應(yīng)每小時(shí)外數(shù)量的變頻頻率,確定外輸基準(zhǔn)頻率;根據(jù)液位高低變化,以基準(zhǔn)頻率為主進(jìn)行優(yōu)化,保持液位穩(wěn)定,單站實(shí)現(xiàn)日節(jié)電273 kWh,轉(zhuǎn)油站自動(dòng)與基準(zhǔn)優(yōu)化變頻耗電量對(duì)比見(jiàn)表2。
集輸系統(tǒng)實(shí)施變頻調(diào)速改造及優(yōu)化運(yùn)行37 臺(tái)次,平均輸油單耗下降20.1%,實(shí)現(xiàn)年節(jié)電397.5×104kWh;平均摻水單耗下降9.7%,實(shí)現(xiàn)年節(jié)電89.3×104kWh。
由于加熱爐負(fù)荷達(dá)不到正常負(fù)荷范圍,加熱爐的排煙溫度和空氣系數(shù)處于不合理的水平[7]?,F(xiàn)場(chǎng)調(diào)查表明,加熱爐煙道擋板距離地面較高(4~6 m),不易調(diào)節(jié),排煙熱損失較大[8]。通過(guò)改進(jìn)加熱爐煙道擋板控制機(jī)構(gòu),增加負(fù)壓測(cè)試裝置,能有效改進(jìn)操控性能,降低排煙熱損失。
改造的擋板控制機(jī)構(gòu)主要由搖把、減速器、刻度盤(pán)、數(shù)顯負(fù)壓表及排煙溫度表構(gòu)成(圖2)。通過(guò)傳動(dòng)機(jī)構(gòu)將煙道擋板控制點(diǎn)由爐子上轉(zhuǎn)移到地面,可根據(jù)加熱爐負(fù)荷變化、風(fēng)力的大小進(jìn)行及時(shí)調(diào)節(jié),控制過(guò)??諝庀禂?shù),延長(zhǎng)換熱時(shí)間,減少排煙損失。擋板開(kāi)度與加熱爐負(fù)荷有近似比例關(guān)系,開(kāi)度越大,加熱爐熱負(fù)荷越大。根據(jù)加熱爐進(jìn)出口溫度和加熱流量估算出加熱爐負(fù)荷率,確定擋板開(kāi)度。擋板開(kāi)度與空氣流動(dòng)阻力系數(shù)關(guān)系見(jiàn)圖3。
表2 轉(zhuǎn)油站自動(dòng)與基準(zhǔn)優(yōu)化變頻耗電量對(duì)比
圖2 加熱爐煙道擋板控制機(jī)構(gòu)
圖3 擋板開(kāi)度與空氣流動(dòng)阻力系數(shù)關(guān)系
現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)測(cè)2#熱洗爐,應(yīng)用煙道擋板調(diào)節(jié)技術(shù)后煙氣含氧量變化和燃燒效率效果。措施后,熱洗爐過(guò)剩空氣系數(shù)由1.73 下降到1.24,排煙溫度由373 ℃下降到213 ℃,燃燒效率由72.5%提高到81.1%,2#熱洗爐措施前后對(duì)比見(jiàn)表3。在40臺(tái)加熱爐上進(jìn)行擋板調(diào)節(jié)和負(fù)壓測(cè)試裝置改造,實(shí)現(xiàn)節(jié)氣102×104m3。
試驗(yàn)表明:當(dāng)加熱爐煙火管生成垢1.0 mm,鋼材溫度將升高130~160 ℃,燃料消耗增加7%~8%,熱效率降低8%~9%;當(dāng)火管外壁結(jié)垢4 mm 時(shí),燃料消耗增加20%~30%,熱效率降低25%~35%[9]。
高效除防垢裝置采用變頻脈沖除垢原理,由控制器和反應(yīng)器兩部分組成,反應(yīng)器安裝在處于系統(tǒng)低位的管道上,除防垢裝置控制器及變頻脈沖反應(yīng)器見(jiàn)圖4。運(yùn)行時(shí),周期性和規(guī)律性產(chǎn)生各種頻率強(qiáng)大的直流脈沖電磁場(chǎng),在這種脈動(dòng)的電磁場(chǎng)作用下,產(chǎn)生的磁力線對(duì)管道中水進(jìn)行切割,使水的原自然大締合狀態(tài)的結(jié)合鍵被深度打斷,離解成活性很強(qiáng)的單水分子和小締合體,從而改變了水的物理結(jié)構(gòu)與特性,增強(qiáng)了水分子的極性,增大了水分子偶極矩,提高了水對(duì)Ca、Mg、CO3、HCO3等離子的水合能力,減少了彼此結(jié)合的機(jī)會(huì)[10]。
圖4 除防垢裝置控制器及變頻脈沖反應(yīng)器
5 臺(tái)加熱爐安裝物理除防垢裝置,經(jīng)測(cè)試,煙火管垢質(zhì)生成速度下降了27.3%。測(cè)試對(duì)比表明,加熱爐燃燒效率提高了8.7%,累計(jì)實(shí)現(xiàn)年節(jié)氣29.7×104m3。
通過(guò)區(qū)域性節(jié)能改造措施,集輸系統(tǒng)的噸液耗電從0.99 kWh/t 下降到0.97 kWh/t,噸液耗氣從0.62 m3/t下降到0.60 m3/t。年節(jié)電1 171.3×104kWh,年節(jié)氣131.7×104m3,折合標(biāo)煤3 190.7 t,油氣集輸系統(tǒng)區(qū)域性改造主要措施及效果見(jiàn)表4。
表3 2#熱洗爐措施前后對(duì)比
表4 油氣集輸系統(tǒng)區(qū)域性改造主要措施及效果
高含水油田集輸系統(tǒng)的能源消耗是降低集輸成本的重要潛力點(diǎn)。其中,外輸泵、變頻控制以及加熱爐節(jié)點(diǎn)又是主要電能和天然氣消耗環(huán)節(jié)。通過(guò)更新改造低效泵、優(yōu)化梯次運(yùn)行,優(yōu)化變頻運(yùn)行頻率,噸液耗電從0.99 kWh/t下降到0.97 kWh/t;通過(guò)實(shí)施加熱爐擋板調(diào)節(jié)技術(shù)和物理除垢技術(shù),可大幅提高加熱爐燃燒效率,進(jìn)一步減少天然氣氣量消耗,進(jìn)一步驗(yàn)證了今后老油田集輸系統(tǒng)區(qū)域性節(jié)能改造的方向。