郭林超(烏魯木齊石化分公司)
烏魯木齊石化公司煉油廠汽油加氫裝置由中國寰球新疆設計分公司(原烏石化設計院)設計,中國化學工程第十一建設有限公司施工建設,2017年進行擴能改造,新增了20×104t/a 富芳烴加氫單元。在國Ⅴ標準汽油生產(chǎn)階段,辛烷值損失降低至0.3 個單位,液收保持在99%以上,體現(xiàn)出工藝水平的先進性。但是,在實際運行過程中,存在加熱爐負荷高、綜合能耗高等亟待解決的問題。
汽油加氫裝置分為兩個單元,分別為富烯烴汽油加氫改質(zhì)單元[1]、富芳烴汽油加氫精制單元。
汽油加氫改質(zhì)單元采用“M-DSO 催化汽油加氫脫硫降烯烴組合工藝技術”[2],選擇性加氫脫硫催化劑型號為GHC-11,加氫改質(zhì)催化劑型號為Fo-35M。
烴重組的中汽油、脫尾油混合組分進入汽油改質(zhì)單元原料罐D(zhuǎn)1102,經(jīng)過P1101 升壓后進入改質(zhì)反應器R1102、再經(jīng)過換熱后進入加氫反應器R1101。反應產(chǎn)物進入高分罐D(zhuǎn)1103,高分油進入穩(wěn)定塔,脫除凝縮油及干氣后,塔底為產(chǎn)品汽油,汽油加氫改質(zhì)單元加工流程見圖1。
富芳烴汽油加氫單元采用選擇性加氫脫硫技術,催化劑型號為PDH-111。
圖1 汽油加氫改質(zhì)單元加工流程
圖2 富芳烴加氫單元加工流程
烴重組的富芳烴進入富芳烴加氫單元原料罐D(zhuǎn)1101,經(jīng)過原料泵P1102 升壓后,進入加氫反應器R1103,反應產(chǎn)物進入高分罐D(zhuǎn)1107,高分油進入穩(wěn)定塔,脫除凝縮油及干氣后,塔底為產(chǎn)品汽油,富芳烴加氫單元加工流程見圖2。
1)重汽油富芳抽提單元+富烯烴加氫和富芳烴加氫技術結(jié)合。烴重組裝置的中汽油、化工輕油的烯烴含量高,屬于富烯烴組分,此混合組分進入汽油加氫改質(zhì)單元,M-DSO 反應單元產(chǎn)品汽油辛烷值相對原料汽油出現(xiàn)明顯增長[3]。烴重組裝置的富芳烴、脫尾油的烯烴含量低、芳烴含量高,此混合組分進入富芳烴加氫單元,在GHT反應器內(nèi)進行深度加氫脫硫,脫硫率可達到99%以上。
2)單循環(huán)氫系統(tǒng)帶兩套反應單元。單循環(huán)氫系統(tǒng)可減少投資,減少了循環(huán)脫硫單元、氫氣壓縮機及配套設施方面的投資。循環(huán)氫可統(tǒng)一進行脫硫,可以保證其脫硫深度。進入汽油加氫改質(zhì)單元、富芳烴加氫單元的循環(huán)氫量可以精確控制。
3)運轉(zhuǎn)穩(wěn)定、生產(chǎn)周期長。采用固定床反應器技術,裝置運行穩(wěn)定,催化劑活性衰減速率慢[4]。
煉油廠汽油加氫裝置在生產(chǎn)運行過程中出現(xiàn)多項生產(chǎn)運行問題。
先M-DSO 運行工藝下,國V 標準汽油生產(chǎn)階段,D 反溫度提溫受限,入口溫度控制閥TV9704全開,D 反溫度無法提高至260 ℃以上,直接影響汽油的脫硫效果,汽油加氫改質(zhì)單元反應系統(tǒng)熱量平衡圖見圖3。同時,熱量不平衡問題隨著催化劑活性的衰減開始凸顯,由于脫硫反應器反應溫度依靠改質(zhì)反應物料換熱來控制,因此在催化劑使用末期或者國Ⅴ標準汽油生產(chǎn)階段,必須不斷提高脫硫反應溫度,其反應出口溫度也將大幅提高,從而導致反應產(chǎn)物空冷入口溫度及出口溫度上升,出現(xiàn)“原料取熱不夠,反應熱利用不全,空冷負荷較大”的問題[5]。
圖3 汽油加氫改質(zhì)單元反應系統(tǒng)熱量平衡圖
20×104t/a 富芳烴加氫單元試車結(jié)束后,穩(wěn)定塔C-1401入口溫度低(僅為117 ℃),塔頂溫度無法提高至100 ℃以上,影響產(chǎn)品汽油的飽和蒸汽壓。檢查發(fā)現(xiàn),原設計E1401為兩管程,換熱效果差[6]。
循環(huán)氫脫硫單元貧液從控制閥LV-9807后引入貧液緩沖罐D(zhuǎn)-1303,操作人員現(xiàn)場操作手閥控制貧液進裝置量,因此貧液進裝置量無法精準控制,D-1303液面波動較大。
循環(huán)氫脫硫單元循環(huán)氫脫前緩沖罐D(zhuǎn)-1301 無DCS 液位顯示,僅有現(xiàn)場液面計LG-9806,當出現(xiàn)循環(huán)氫帶液時,循環(huán)氫脫硫塔會出現(xiàn)發(fā)泡現(xiàn)象,進而影響下游溶劑再生單元和循環(huán)氫壓縮機的運行[7]。
20×104t/a富芳烴加氫單元,原料泵P-1102出口設計最小流量為22 t/h,富芳烴進裝置量長期小于18 t/h,生產(chǎn)過程中長期補充循環(huán)量以滿足機泵最小流量。然而,循環(huán)線上無流量控制閥,需操作人員現(xiàn)場調(diào)整手閥控制循環(huán)量,原料緩沖罐D(zhuǎn)1101液面波動較大[8]。
通過改造[9],在汽油加氫裝置A-1101入口線新增換熱器E-1101D,反應原料與反應產(chǎn)物進行換熱,其中反應原料走換熱器E-1101D 殼程進入E-1101C,反應產(chǎn)物走換熱器E-1101D 管程至A-1101,具體改造流程示意圖見圖4。
大檢修期間在220×104t/a 富芳烴加氫單元,新增一臺穩(wěn)定塔進料/產(chǎn)品換熱器E-1401/2,同時將現(xiàn)有E1401進出口流程進行重新配管。
循環(huán)氫脫硫單元貧液進裝置位置改至控制閥LV9807 前。循環(huán)氫脫硫單元循環(huán)氫脫前緩沖罐D(zhuǎn)1301 增加DCS 液位指示LT9806。20×104t/a 富芳烴加氫單元循環(huán)線增加控制閥[10]。
圖4 改造流程示意圖
2019年大檢修,汽油加氫裝置新增反應原料與反應產(chǎn)物換熱器E-1101D 后,F(xiàn)1101 入口溫度提高了近70℃,從而降低了F1101 負荷,同時降低了A1101 入口溫度,裝置加工能力由47.6 t/h 提高至63 t/h,裝置綜合能耗由726.45 MJ/t降低至413.92 MJ/t,汽油加氫裝置綜合能耗改造前后對比見表1。
表1 汽油加氫裝置綜合能耗改造前后對比
在經(jīng)濟效益方面,對燃動成本進行計算,汽油加氫裝置總?cè)紕映杀緩? 267.3 元/h降低至887.14 元/h,汽油加氫裝置總?cè)紕映杀绢A算見表2。
表2 汽油加氫裝置總?cè)紕映杀绢A算
2019 年大檢修,20×104t/a 富芳烴加氫單元增加穩(wěn)定塔進料與產(chǎn)品換熱器E1401/2,提高C1401入口溫度,降低了F1102 負荷(F1102 爐膛平均溫度由630 ℃降低至450 ℃)。循環(huán)氫脫硫單元貧液進裝置位置改至控制閥LV9807 前;循環(huán)氫脫硫單元D1301增加DCS液位LT9811;富芳烴加氫單元增加小循環(huán)控制閥。汽油加氫裝置自控率由94.87%上漲至100%。
為提高汽油加氫裝置操作穩(wěn)定性,解決加熱爐負荷高、綜合能耗高等問題,2019年大檢修期間進行節(jié)能改造。在汽油加氫裝置內(nèi)新增反應產(chǎn)物/原料換熱器E-1101D,新增穩(wěn)定塔進料/產(chǎn)品換熱器E-1401/2,循環(huán)氫脫硫單元貧液進裝置位置改至控制閥LV-9807 前;循環(huán)氫脫硫單元D-1301 增加DCS 液位LT-9811;富芳烴加氫單元增加小循環(huán)控制閥。
通過節(jié)能改造,汽油加氫裝置綜合能耗從726.45 MJ/t 降低至413.92 MJ/t,增加經(jīng)濟效益380.16 元/h,自控率由94.87%上漲至100%。