李亞斐
(金堆城鉬業(yè)汝陽有限責任公司,河南 汝陽 471200)
金堆城鉬業(yè)汝陽有限責任公司20 000 t/d選礦廠采用半自磨+球磨+頑石破碎的碎磨工藝流程,選鉬系統(tǒng)由粗選及精選組成。粗選包括一粗二掃、一粗精,精選段包括三段再磨、五次精選、四次精掃選,采用浮選機+浮選柱相結(jié)合的工藝[1]。自2015年6月開始試車至今,生產(chǎn)工藝已實現(xiàn)連續(xù)平穩(wěn)運行。為建設(shè)一座高度自動化選礦廠,整個工藝系統(tǒng)所有設(shè)備的監(jiān)測控制,通過各種通用接口(如硬接線、Ethernet、Profibus-DP、Modbus)均接入奧圖泰PROSCON 2100S自動化系統(tǒng)[2,3]。做到設(shè)備遠程集中控制,工藝參數(shù)實時顯示。隨著露天采場開采的不斷深入,礦石性質(zhì)的頻繁變化給選礦過程控制和工藝穩(wěn)定性等方面帶來挑戰(zhàn),因此,保證磨礦和浮選系統(tǒng)的控制穩(wěn)定性,減少因操作人員水平不同帶來的不穩(wěn)定變得極其重要[4]。
奧圖泰ACT專家系統(tǒng)屬于應(yīng)用層的一種應(yīng)用軟件,其控制依據(jù)來源于DCS系統(tǒng)見圖1。通過OPC(OLE For Process Control)技術(shù)從DCS系統(tǒng)中采集數(shù)據(jù)經(jīng)ACT專家系統(tǒng)控制邏輯修改[5],其控制邏輯具包括模糊邏輯、具有復(fù)雜表達式的邏輯執(zhí)行、數(shù)據(jù)驗證和過濾、歷史計算、先進的時間和延遲控制、線性回歸模型、用于復(fù)雜軟傳感器的擴展卡爾曼濾波器等[6];系統(tǒng)根據(jù)工況參數(shù)的變化情況進行實時調(diào)節(jié),小幅度多頻次,避免生產(chǎn)過程大幅度波動變化,結(jié)合奧圖泰在選礦生產(chǎn)領(lǐng)域中積累的大量操作經(jīng)驗和生產(chǎn)推理知識,最終實現(xiàn)整個選礦工藝増加礦石處理量、提高磨礦產(chǎn)品質(zhì)量、提高浮選回收率、降低設(shè)備能耗的生產(chǎn)目標[7]。具體DCS系統(tǒng)與ACT專家系統(tǒng)的關(guān)系見圖2。
圖1 20 000 t/d選礦廠DCS操作界面
圖2 DCS系統(tǒng)與ACT專家系統(tǒng)的關(guān)系
磨礦智能優(yōu)化系統(tǒng)是基于粒度分析儀和磨礦預(yù)測功能構(gòu)成的,核心功能是在確保浮選給礦粒度分布合理的情況下增加處理礦量。通過循環(huán)負荷預(yù)測和其它過程信息能夠減少磨礦段的負荷,用于平衡磨礦粒度,使磨礦能力達到最大值;避免磨機給礦量的大幅度改變,影響磨礦過程效率。通過對磨機鋼球充填率預(yù)測以及磨礦效能預(yù)測,及時給出加球量和加球時間的建議;在各種參數(shù)的支持下,能對磨機、給礦機、磨礦濃度、分級溢流濃度等等方面進行優(yōu)化。另外,通過對磨機球荷球比進行分析與調(diào)整,能夠進一步保護磨機油路的潤滑系統(tǒng)。磨礦分級自動化能夠?qū)δサV分級作業(yè)參數(shù)實現(xiàn)自動化檢測,可以及時發(fā)現(xiàn)各種故障進行預(yù)警,從而讓磨礦分級作業(yè)能夠在最佳的狀態(tài)下運作,見圖3。
圖3 磨礦部分ACT操作界面
從傳統(tǒng)意義上來說,浮選操作工需要依靠對泡沫肉眼評估來進行操作和決策,由于每個班次、每個操作工之間的解讀會產(chǎn)生很大差別,導(dǎo)致浮選指標的差異大。高效浮選優(yōu)化系統(tǒng)基于泡沫分析儀,可以克服主官因素,通過FrothSense泡沫分析儀系統(tǒng)測量泡沫流速、泡沫大小、運動方向、泡沫穩(wěn)定性和顏色等,同時提供與這些變量相關(guān)的統(tǒng)計數(shù)據(jù),方便總結(jié)規(guī)律和固化操作參數(shù)。配合具備一個適配性自調(diào)整功能的前饋式控制器的EXACT液位控制器,可以更好地在浮選機液位控制中抵消上游擾動,在各種過程條件下使用泡沫攝像機測量泡沫速度。產(chǎn)率控制器從品位-回收率控制器接收每個浮選機內(nèi)所需的泡沫速度設(shè)定值,控制器通過調(diào)整浮選送氣量、浮選機液位和藥劑量將泡沫速度相應(yīng)地調(diào)整至設(shè)定值,泡沫速度設(shè)定值與實際測量的泡沫速度之間只有很小的誤差。通過在線品位分析儀,能夠重復(fù)測量原礦、粗精、粗尾、精尾和鉬精礦的金屬含量,每15分鐘顯示一次測量值并抽取適量礦樣作為班樣,相比工藝實驗室的8小時取樣速度,在線分析儀無疑是評估過程穩(wěn)定性的最佳方法,見圖4、圖5。
圖4 浮選ACT程序策略
圖5 浮選ACT操作界面
為了進一步提高選鉬系統(tǒng)的自動化水平,驗證ACT專家系統(tǒng)對選礦工藝指標的影響,并與人工操作的數(shù)據(jù)進行對比,分析臺效、泡沫流速、回收率、電耗和磨礦、浮選穩(wěn)定性等各項指標的差異,數(shù)據(jù)分析在Matlab (MathworksInc.)環(huán)境下進行的。于2020年1月進行了10天的開關(guān)測試,測試以48小時為一個周期,共分為5個開關(guān)測試周期,每個測試周期由24小時ACT開啟和24小時ACT關(guān)閉組成。計劃停機,停機期間及工藝恢復(fù)正常以前的數(shù)據(jù)將從數(shù)據(jù)分析中剔除,保證兩種操作所得到的結(jié)論令人信服。
針對測試期間遇到的不同磨礦性能的多種礦石類型,對開關(guān)測試控制策略進行了調(diào)整。由于頑石破碎和半自磨轉(zhuǎn)速控制的局限性,所實施的磨礦控制策略僅限于半自磨機新給礦量的控制。如圖6所示,中前半段為ACT關(guān)閉期間的人工操作波動比較大。后半段為ACT控制,給礦量相對穩(wěn)定。
圖6 半自磨新給礦趨勢(白色趨勢線)
在1月11日至1月14日期間,新給礦有兩個開/關(guān)周期的時間趨勢。如圖7和表1數(shù)據(jù)所示,與人工DCS控制相比當ACT系統(tǒng)控制磨礦回路時,新給礦噸數(shù)的變化率減少33%,平均臺效提高了33 t/h,提高了約4%的產(chǎn)能。另外開啟ACT系統(tǒng)控制后,給礦量的標準差明顯變小,說明給礦更加穩(wěn)定。同時半自磨平均功率降低了432.3 kW,軸承壓力降低了86.3 kPa。說明ACT系統(tǒng)能使磨機運行在最優(yōu)負荷附近,提高了磨機的磨礦效率,同時保持了磨機的粒度分布。
圖7 在2個測試周期內(nèi)的給礦趨勢
表1 半自磨給礦數(shù)據(jù)計算表 t·h-1
當ACT開啟時,在線分析儀測量的性能測試,見表2,平均給礦品位為0.099%,標準偏差為0.011%,實驗室定義的,平均給礦品位為0.11%,標準偏差為0.022%。
表2 給礦品位和回收率統(tǒng)計表(質(zhì)量分數(shù)) %
為實現(xiàn)選鉬浮選控制的目標,在ACT系統(tǒng)中設(shè)計了基于在線品位分析儀給礦品位、鉬浮選流量進行計算浮選給礦金屬量,自動反饋到調(diào)整粗、掃選回路泡沫速度控制的策略,實現(xiàn)閉環(huán)控制。
2.4.1 磨礦回路穩(wěn)定性
提高磨礦回路穩(wěn)定性有助于改善下游浮選指標,并有助于延長半自磨機襯板的使用壽命。半自磨前后軸瓦的油壓通常被用來表示半自磨內(nèi)部的物料負荷。開關(guān)試驗過程中軸承油壓數(shù)據(jù)分析表明,不同的試驗周期內(nèi)半自磨負荷存在差異,見圖8。通過測量半自磨機油壓的變化來說明半自磨內(nèi)物料負荷的變化,可能是由于礦石的不同磨礦特性導(dǎo)致,也可能是鋼球充填率、磨機襯板磨損或其他未知原因的變化。
圖8 半自磨軸瓦壓力趨勢圖(間接指示半自磨機內(nèi)物料的變化情況)
開關(guān)測試表明,啟用ACT控制后,半自磨臺效顯著增加。磨礦系統(tǒng)的最終產(chǎn)品從水力旋流器中溢流至粗選,通過粒度分布情況對比,當ACT開啟的時候可以適當避免過磨的情況(<149 μm減少1.1個百分點)。對于中、粗粒度,啟用或停止ACT時的粒度分布基本相同,見圖9。
圖9 浮選給礦測試期間PSI粒度分布情況分析圖
水力旋流器溢流粒度在線分布是磨礦控制中常用的主要反饋信息。將該指標引入磨礦控制中,見表3,進一步提高了磨礦回路的穩(wěn)定性,并使含鉬礦物顆粒的分布更加合理。這對最大限度地提高浮選回收率,優(yōu)化磨礦回路能耗具有重要意義。
表3 磨礦回路穩(wěn)定性分析表
2.4.2 浮選回路穩(wěn)定性
浮選實施的控制策略目的使粗掃選浮選泡沫速度保持在一個基于在線品位分析結(jié)果的設(shè)定值。泡沫速度控制的目標通過穩(wěn)定的粗掃選泡沫刮量最大限度地提高鉬的回收率,見圖10。
圖10 粗掃選泡沫速度趨勢圖(1月15日~16日為停車時間)
對泡沫速度數(shù)據(jù)的分析表明,當ACT系統(tǒng)啟動時它會通過自動調(diào)節(jié)充氣量和液位將泡沫速度控制到設(shè)定值。通過主動控制,粗選泡沫速度的變化幅度從71.0 mm/s降到62.3 mm/s,掃選泡沫速度的變化幅度從153.1 mm/s降到100.7 mm/s。穩(wěn)定浮選刮量有助于提高精礦品位同時提高回收率。
如圖11所示,ACT系統(tǒng)會及時調(diào)整設(shè)定值去穩(wěn)定泡沫流速,在粗選第一槽連續(xù)穩(wěn)定的液位控制中,需要根據(jù)礦石情況及原礦品位及時調(diào)整流速設(shè)定值來獲得最佳的泡沫流速。當ACT關(guān)閉時,人工操作每天只改變幾次液位設(shè)定值,也存在一定的滯后性,這反過來又表現(xiàn)為浮選刮量和回收率等工藝波動。如表4分析所示,在當ACT開啟并控制工藝時,液位設(shè)計值和設(shè)定值之間的穩(wěn)定性也得到了明顯改善。表4列出了粗選液位實際值與設(shè)定值的標準偏差。當ACT開啟并控制工藝,液位控制明顯有更高的精度(測量值與設(shè)定值之間的誤差更小),進一步改善了浮選回路的操作。
表4 浮選回路穩(wěn)定性分析
圖11 粗選第一槽液位設(shè)定值及反饋值趨勢圖
根據(jù)奧圖泰在國外鉬選廠相關(guān)經(jīng)驗表明,在ACT系統(tǒng)投入使用并正?;院筮x鉬回收率和鉬精礦品位具有進一步提高的潛力。為了達到最佳的操作效果,建議采用基于在線檢測儀表的數(shù)據(jù)基礎(chǔ)上進行的粒度分布控制和浮選刮量控制的綜合控制方法。
除了提高半自磨臺效和穩(wěn)定磨礦給礦量,處理每噸礦石電耗的下降也非常明顯。如圖12所示,對于不同礦石類型的可變磨礦特性,通過ACT系進行自動跟蹤找到最佳參數(shù),有助于減少鋼球砸襯板的時間和次數(shù),最大限度地延長半自磨機襯板的使用壽命。
圖12 能源消耗趨勢圖
在開關(guān)測試中,啟用ACT系統(tǒng)控制時,半自磨機的平均能耗為9.16 kW·h·t-1,而手動操作時為10.47 kW·h·t-1。
表5 噸礦石電耗對比表
通過ACT開關(guān)測試,半自磨機臺效從856 t/h提高到了889 t/h,半自磨機電耗減少了12.5%,基于在線品位分析儀和化驗室數(shù)據(jù)的選鉬回收率分別提高了0.5個百分點和1.7個百分點,創(chuàng)造出巨大的經(jīng)濟效益。結(jié)果表明該系統(tǒng)能夠?qū)崿F(xiàn)磨礦和浮選系統(tǒng)的過程自動控制和自動反饋調(diào)節(jié),杜絕人為因素引起的生產(chǎn)事故和產(chǎn)品事故,不僅保證產(chǎn)品質(zhì)量而且生產(chǎn)更加高效穩(wěn)定,同時降低工人的勞動強度,改善操作環(huán)境,進一步實現(xiàn)公司優(yōu)化人員結(jié)構(gòu)、提高勞動效率的要求。
由于本次ACT系統(tǒng)應(yīng)用時間短,加上數(shù)據(jù)的有限性和統(tǒng)計的時效性,待ACT專家系統(tǒng)正式投入穩(wěn)定運行后,對比使用前后的半自磨臺效、電耗、系統(tǒng)工藝穩(wěn)定性和回收率等技術(shù)經(jīng)濟指標做一個全面的統(tǒng)計,以評價ACT專家系統(tǒng)的實際使用效果。目前ACT專家系統(tǒng)仍需完善和優(yōu)化方向如下:
1)進一步優(yōu)化磨礦和浮選區(qū)域的ACT控制,如粒度分布控制功能、在線分析儀品位標定等;
2)重新啟用頑石破碎機和修復(fù)半自磨機變頻控制;
3)增加DCS系統(tǒng)冗余,提高通訊信號穩(wěn)定性;
4)建議增加奧圖泰的RockSense皮帶礦石塊度分析儀和MillSense智能磨機分析儀,將會更加精確的反映給礦與半自磨機負荷的關(guān)系。