文/李彩鳳,陳小虎·航空工業(yè)江西景航航空鍛鑄有限公司
TA15 屬于高Al 當(dāng)量的近α 型鈦合金。因此,它既具有α 型鈦合金良好的熱強性和可焊接性,又具有(α+β)型鈦合金的工藝塑性,現(xiàn)廣泛用于鍛件加工中,但我公司在多品種、多批次TA15 小鍛件生產(chǎn)中,出現(xiàn)了鍛件沖擊性能不足的問題,造成了大量的浪費,且嚴(yán)重耽誤產(chǎn)品交付進(jìn)度。
本文通過試驗分析問題原因,研究最佳鍛造方案,解決這一質(zhì)量問題,TA15 小鍛件圖如圖1 所示。
圖1 TA15 鍛件圖
本次工藝試驗共使用6 個鍛件,分別編號A、B、C、D、E、F,6 個鍛件。按現(xiàn)有工藝方案同爐熱處理,各鍛件成形方案如下:
⑴鍛件A、B,下料尺寸為φ50mm×128mm,按現(xiàn)有工藝進(jìn)行鍛造,其工藝試驗鍛造工序為加熱(Tβ-45℃保溫40min)→制坯→空冷→加熱(Tβ-45℃保溫40min)→模鍛一火(保留4mm 欠壓)→空冷→加熱(Tβ-45℃保溫45min)→模鍛二火(保留1mm欠壓)→空冷,坯料尺寸如圖2 所示。
⑵鍛件C、D,下料尺寸為φ50mm×128mm,按現(xiàn)有工藝進(jìn)行鍛造,然后增加校正工序,其工藝試驗鍛造工序為加熱(Tβ-45℃保溫40min)→制坯→空冷→加熱(Tβ-45℃保溫40min)→模鍛一火(保留4mm 欠壓)→空冷→加熱(Tβ-45℃保溫45min)→模鍛二火(保留1mm 欠壓)→空冷→加熱(Tβ-70℃保溫25min)→校正(保留1mm 欠壓)→空冷,坯料尺寸如圖2 所示。
⑶鍛件E、F,下料尺寸φ50mm×120mm,其余按現(xiàn)有工藝進(jìn)行鍛造,其工藝試驗鍛造工序為加熱(Tβ-45 ℃保溫40min)→制坯→空冷→加熱(Tβ-45℃保溫40min)→模鍛一火(保留4mm 欠壓)→空冷→加熱(Tβ-45℃保溫45min)→模鍛二火(保留1mm 欠壓)→空冷,坯料尺寸如圖3 所示。
根據(jù)621 所研究成果《熱處理工藝對TA15 鈦合金沖擊性能的影響》,當(dāng)片層α 較厚時可提高鍛件沖擊性能。延長鍛造過程中的加熱保溫時間,可增加鍛件片層α 中的厚度,有利于提高鍛件沖擊性能。
該鍛件下料偏大,制坯和模鍛過程中金屬沿縱向流動量不足,沿橫向流出量過多,易導(dǎo)致取樣位置處沖擊試樣的實際流線轉(zhuǎn)變方向。經(jīng)咨詢原材料廠家,TA15 小規(guī)格棒材的橫向沖擊較縱向沖擊低10%~20%,當(dāng)金屬流線轉(zhuǎn)變方向后,沖擊性能可能發(fā)生較大衰減。
減小坯料尺寸后,制坯過程中金屬沿縱向流動量增加,沿橫向流出量減少,可有效減少金屬流線轉(zhuǎn)向程度,進(jìn)而提高沖擊性能。
對各個鍛件檢測一個拉伸性能和兩個沖擊性能,并在沖擊試樣的斷口上檢測高倍,其性能結(jié)果見表1,高倍組織圖片如圖4 所示。
對比工藝試驗件性能和高倍組織,得到以下結(jié)論:
⑴從A ~F 鍛件,同一高倍視場中次生α 的形態(tài)更細(xì)更長;同一高倍視場中的等軸α 越來越少,次生α 和β 相越來越多。
圖2 工藝試驗件A、B、C、D 制坯尺寸圖
圖3 工藝試驗件 E、F 制坯尺寸圖
分析:每一火次中,鍛件出爐的順序是A ~F,即從A ~F 鍛件總加熱保溫時間越來越長。加熱保溫時間越長,初生α 的溶解度越高,鍛后等軸α 殘留越少,次生α 和β 相越多。
表1 工藝試驗件性能檢測結(jié)果
圖4 工藝試驗件沖擊斷口處高倍組織
⑵A、B、C、D 鍛件平均沖擊性能無明顯差異,且存在沖擊性能富裕量不足5%問題;E、F 鍛件沖擊性能有較明顯改善,富裕量≥7%。
分析E、F鍛件相對A、B、C、D鍛件有兩個特點:1)更長的加熱保溫時間,進(jìn)而有更多次生α 和β 相;2)更多的縱向金屬流出量,更少的橫向金屬流出量。
綜上分析得出,金屬流線對沖擊性能的影響相對高倍組織更加明顯,順流線沖擊性能較高。
⑴根據(jù)我公司數(shù)據(jù)統(tǒng)計結(jié)果,鍛件越大,沖擊性能越好。鍛前加熱保溫時間越長,鍛件沖擊性能越好。
⑵通過采用延長鍛造前加熱保溫時間和優(yōu)化鍛造流線兩種措施,提高了TA15 小鍛件整體沖擊性能。一次熱處理合格率由62.5%提升至92.1%,平均沖擊功值由42.1J/cm2提升至47.6 J/cm2。