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飛行模擬機(jī)運(yùn)動液壓系統(tǒng)作動筒位置傳感器及伺服比例閥更換與調(diào)試

2021-03-18 03:25:06康峰胡軍邱斌劉紅
機(jī)電信息 2021年8期
關(guān)鍵詞:作動筒

康峰 胡軍 邱斌 劉紅

摘 要:針對加拿大Mechtronix公司生產(chǎn)的波音737-800全動飛行模擬機(jī)的液壓系統(tǒng)維修與調(diào)試,該模擬機(jī)運(yùn)動系統(tǒng)采用的是力士樂(Rexroth)液壓系統(tǒng),著重分析了該液壓系統(tǒng)中作動筒位置傳感器及伺服比例閥的更換與調(diào)試,該研究具有一定的通用性和參考性。

關(guān)鍵詞:作動筒;位置傳感器;伺服比例閥;校準(zhǔn)

0 引言

中國民航飛行學(xué)院模擬機(jī)訓(xùn)練中心的波音737-800全動飛行模擬機(jī)于2003年投入使用,現(xiàn)已運(yùn)行近20年,所以在平時的工作中液壓系統(tǒng)有許多部件需要更換?,F(xiàn)重點(diǎn)對其作動筒位置傳感器及伺服比例閥的更換與調(diào)試進(jìn)行闡述。

1 位置傳感器更換與校準(zhǔn)

全動飛行模擬機(jī)借助六支作動筒的伸縮運(yùn)動,完成平臺在空間六個自由度(俯仰、滾轉(zhuǎn)、偏航、升降、縱向平移、側(cè)向平移)的運(yùn)動,從而可以模擬出各種空間運(yùn)動姿態(tài),如圖1所示。由計算機(jī)通過控制液壓伺服比例閥控制流入作動筒液壓油的流入、流出來控制作動筒的伸縮。在模擬過程中,由主機(jī)計算飛機(jī)的加速度和速度,并通過以太網(wǎng)接口傳輸?shù)娇刂朴嬎銠C(jī),再由控制計算機(jī)計算所需的平臺運(yùn)動。

運(yùn)動作動筒是一個活塞桿以及活塞上帶有靜壓軸承的不對稱液缸,該作動筒的設(shè)計比較特別,它與系統(tǒng)壓力油管相連,液壓油由下腔流入與流出由比例伺服閥控制,在兩種偏移極限時,作動筒均有76 mm(3 in)的緩沖行程。在閥的油路塊上,包括帶有故障功能的比例伺服閥、溢流閥、單向閥、節(jié)流閥和測量點(diǎn)?;钊纳舷滤俣扔捎布拗频?.688 m/s(27 in/s),以防止緩沖過程中過載。

作動筒內(nèi)部頂端固定著一個磁位移傳感器,傳感器的電纜從作動筒活塞桿的上端連接傳感器電子盒。

運(yùn)動伺服作動筒上裝有壓力傳感器以測量作動筒底部的壓力,該壓力信號作為安全信號以及控制系統(tǒng)的反饋信號。

作動筒還安裝了一個微型開關(guān)來檢測活塞桿的“完全縮進(jìn)”位置。在作動筒邊上裝有連接器,用于伺服閥、壓力傳感器和位移傳感器的電纜連接。

由于作動筒長時間運(yùn)行,密封圈老化開始漏油或位置和壓力傳感器故障,都需要更換作動筒,每次更換作動筒或更換位置傳感器后需要做以下調(diào)試:

每個作動筒包含一個具有模擬輸出的位置傳感器。當(dāng)致動器完全縮回時,傳感器的輸出約為0.3 V,當(dāng)致動器完全伸出時,傳感器的輸出約為9.7 V。軟件將模擬值轉(zhuǎn)換為工程單位:致動器完全縮回為-0.762 m,致動器完全伸出為+0.762 m。

位置傳感器的調(diào)整包括改變模擬輸入的增益和偏移,以工程單位提供所需的輸出。以1號作動筒為例,具體步驟如下:

(1)以手動模式啟動系統(tǒng)。

(2)將平臺移至中立位。

(3)進(jìn)入運(yùn)動計算機(jī),打開控制循環(huán)窗口(HydrCntrlLoops)并選擇正確的選項(xiàng)?;芈?=作動筒1。

(4)按圖2(a)控制循環(huán)中ActPos框,將會彈出如圖2(b)所示的檢測窗口,顯示當(dāng)前位置信息,正值為作動筒伸出長度,負(fù)值為作動筒縮回長度,單位為米。如果超差將出現(xiàn)紅色警告。

too high:應(yīng)為0.79 m;

high:應(yīng)為0.77 m;

low:應(yīng)為-0.77 m;

too low:應(yīng)為-0.79 m。

(5)按圖3(a)控制循環(huán)中PosErr框,當(dāng)檢測窗有超差信息時出現(xiàn)圖3(b),正值為作動筒完全伸出超差長度,負(fù)值為作動筒完全縮回超差長度,單位為米。直接輸入以下數(shù)值:

too high:設(shè)置為2.0 m;

high:設(shè)置為2.0 m;

low:設(shè)置為-2.0 m;

too low:設(shè)置為-2.0 m。

按“OK”完成設(shè)置,并關(guān)閉窗口。

(6)打開模擬輸出窗口(Analog outputs),如圖4所示。

檢查手動閥設(shè)定點(diǎn)更改:相應(yīng)作動筒模式(mode)選擇為V,然后按下Enable OV,這時該按鈕將會顯示為Disable OV。

在OV Volt欄輸入正值時,作動筒將伸出,負(fù)值則收回。注:輸入值不能大于±1.0。

(7)在圖4中OV Volt欄輸入0.2,這時作動筒將伸出。

(8)等作動筒伸出完成。

(9)打開模擬輸入窗口(Analog inputs),如圖5所示。

(10)從模擬輸入窗口記下位置傳感器的值(單位為米),標(biāo)記為PosA。

(11)回到步驟(7),在OV Volt欄輸入-0.2,這時作動筒將收回。

(12)等作動筒收回完成。

(13)從模擬輸入窗口記下位置傳感器的值(單位為米),標(biāo)記為PosB。注意這時PosB為負(fù)值。

(14)用以下公式計算新的增益:

當(dāng)作動筒完全伸出的長度=0.762 m,作動筒完全縮回的長度=0.762 m,則作動筒整個位移長度為0.762+0.762=

1.524 m,則實(shí)際測出的增益命名為新增益(NewGain),由以下公式算出在作動筒整個1.524 m的增益:

NewGain=

例如,PosA=0.770 m,PosB=-0.780 m,OldGain=0.15,則:

NewGain=0.15×1.524/[0.770-(-0.780)]=0.15×1.524/(0.770+0.780)≈0.147 5

(15)在圖5增益欄里輸入新的增益值。

(16)在圖5中Offset欄輸出頁面輸入-0.762,作動筒將收回。

(17)在圖4中OV Volt欄輸入0.2,這時作動筒將伸出。

(18)等作動筒伸出完成。

(19)確認(rèn)位置傳感器的輸出為+0.762 m(±0.001 m)。如果不能達(dá)到該數(shù)值,就回到步驟(10)完成到本步驟。

(20)如果以上步驟完成,則在圖4中OV Volt項(xiàng)輸入0.2。當(dāng)作動筒回到中間位置時,按下Disable OV,在OV Volt輸入一個值0.0,并在mode列中刪除V。

(21)打開控制循環(huán)窗口,如圖3(a)所示。

(22)按下PosErr,在出現(xiàn)的檢測窗中相應(yīng)輸入以下數(shù)值:

too high:設(shè)置為0.571 5 m;

high:設(shè)置為0.304 8 m;

low:設(shè)置為-0.304 8 m;

too low:設(shè)置為-0.571 5 m。

以上數(shù)值為作動筒中間位置傳感器設(shè)計數(shù)值,單位為米。

按下“OK”鍵,關(guān)閉窗口。

(23)完成系統(tǒng)設(shè)置,選擇Save Calibration Data保存已校準(zhǔn)數(shù)據(jù)。

小結(jié):以上所校準(zhǔn)傳感器是基于美國MTS公司生產(chǎn)的磁致伸縮線性位置傳感器,采用雙磁鐵位置測量,在其傳感元件中使用扭轉(zhuǎn)波的超聲速度來檢測位置。積分信號處理將測量數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換成標(biāo)準(zhǔn)的模擬或數(shù)字輸出,精度最高,具有最高耐久性的非接觸式傳感,適合長期放置于液壓油中。以上所有數(shù)據(jù)是基于在設(shè)計作動筒行程時,測出完全伸出(最大行程點(diǎn))、中立位置和完全收回(最小行程點(diǎn))時分別所測出傳感器的相對電壓值積分算出的。

2 伺服比例閥校準(zhǔn)

伺服比例閥是安裝在作動筒上的,每個作動筒都安裝一個,伺服比例閥是控制作動筒伸縮的關(guān)鍵部件,通過計算機(jī)洗出算法來控制伺服閥開合,從而控制液壓油注入作動筒的多少,將使運(yùn)動平臺產(chǎn)生六個方向的位移、加速度、顛簸等。每次更換或維護(hù)該閥時都需要校準(zhǔn)。本臺模擬機(jī)采用的是力士樂生產(chǎn)的STW-0177伺服比例閥,由于模擬機(jī)運(yùn)動平臺長時間運(yùn)行,伺服閥會產(chǎn)生抖動,造成伺服閥產(chǎn)生滯后,影響其靈敏度,還會產(chǎn)生比較大的噪聲(有時作動筒不移動也會有噪聲),其產(chǎn)生的原因是疊加了高頻正弦波信號在閥門設(shè)定點(diǎn)上。

以下步驟可以消除抖動和噪聲,同時也適用于更換伺服閥。

(1)拆下包含集成電子設(shè)備的閥箱蓋板,拆下4個螺釘,伺服比例閥如圖6所示。這樣就可以使用5個電位計(圖7),中間電位計控制抖動。

(2)在運(yùn)動控制柜上轉(zhuǎn)換為手動模式,打開系統(tǒng)控制命令使運(yùn)動平臺升至中立位。

(3)順時針緩慢轉(zhuǎn)動電位計以減小抖動,直到不再聽到抖動噪聲(注:控制伺服比例閥的信號是振幅為0.686 m、頻率為0.02 Hz的一正弦波)。

需要注意的是,不要完全順時針轉(zhuǎn)動電位計,應(yīng)該留下一些抖動。

(4)完成調(diào)整,用密封漆鎖定電位計位置。

3 結(jié)語

本文總結(jié)了飛行模擬機(jī)運(yùn)動液壓系統(tǒng)在實(shí)際的故障處理和日常維護(hù)保養(yǎng)工作中所遇到的一些問題,其實(shí)還有許多部件更換都需要校準(zhǔn),比如壓力傳感器校準(zhǔn)等,有待今后進(jìn)一步的深入分析。

[參考文獻(xiàn)]

[1] 王輝,朱道揚(yáng),平凡.基于模糊邏輯的高逼真度運(yùn)動體感算法研究[J].系統(tǒng)仿真學(xué)報,2017,29(3):546-551.

[2] 林海,王曉芳.飛行力學(xué)數(shù)值仿真[M].北京:北京理工大學(xué)出版社,2018.

[3] 郭洪波.液壓驅(qū)動六自由度平臺的動力學(xué)建模與控制[D].哈爾濱:哈爾濱工業(yè)大學(xué),2006.

收稿日期:2021-01-21

作者簡介:康峰(1963—),男,四川會理人,工程師,研究方向:全動飛行模擬機(jī)運(yùn)動系統(tǒng)(包括液壓系統(tǒng)和氣電混合系統(tǒng))。

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