路瑋琳 李瑞鋒 穆雪健 張愛民
(1.新鄉(xiāng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 河南新鄉(xiāng) 453006;2.陜西機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 智能制造學(xué)院 陜西寶雞 721001;3.新鄉(xiāng)日升數(shù)控軸承裝備股份有限公司 河南新鄉(xiāng) 453003)
2MM8470精密雙面研磨機(jī)是一種平面精加工設(shè)備,屬于平面研磨加工專用設(shè)備,具有自動、高效的特點,適用于大批量零件的研磨。該設(shè)備的上研磨盤結(jié)構(gòu)如圖1所示。
圖1 精密雙面研磨機(jī)的上研磨盤結(jié)構(gòu)圖
其中15301缸套是上研磨盤結(jié)構(gòu)的關(guān)鍵零件,其內(nèi)壁開有寬度為14Js9 mm,長度為167 mm的鍵槽,該鍵槽的加工質(zhì)量直接影響著上研磨盤上下移動的順暢性,31307活塞套外徑Φ140f6在15301缸套內(nèi)孔Φ140H7 mm內(nèi)滑行,帶動上研磨盤上下移動,導(dǎo)向則靠活塞套上安裝的31304導(dǎo)向平鍵(14 mm×40 mm)在缸套14Js9 mm,長167 mm的長鍵槽中滑行,所以缸套上長鍵槽的對稱度是影響上研磨盤上下移動順暢性的關(guān)鍵位置公差。
在實際裝配中曾發(fā)現(xiàn),個別活塞套在缸套內(nèi)上下滑動時起始動力不足,往往需要用手輕拍一下才可滑動下來,存在“卡頓”現(xiàn)象,經(jīng)分析該問題是由15301缸套上鍵槽的對稱度超差造成的。
缸套15301零件圖如圖2所示。15301缸套是上研磨盤結(jié)構(gòu)的關(guān)鍵零件,內(nèi)壁開有寬度為 14Js9 mm,長度為167 mm的長鍵槽,該槽與31307活塞套上的31304導(dǎo)向平鍵(14 mm×40 mm)相互配合,保證31307活塞套上下運動順暢且不會發(fā)生偏轉(zhuǎn)。
圖2 缸套零件圖
15031缸套零件屬于套類零件,總長 220mm,套筒外徑Φ180f6mm,內(nèi)徑Φ140H7mm,在套筒內(nèi)表面上開有一個長鍵槽。該長鍵槽特點如下:鍵槽寬14Js9mm,長167mm,鍵槽長度較長,且是不通的內(nèi)鍵槽;鍵槽對稱度公差要求為 0.02mm,精度高。不通鍵槽一般采用插鍵槽的加工方法,該加工方法精度較低,很難滿足設(shè)計要求。
原工藝采用常見的插鍵槽工藝加工。該工藝的加工誤差分析如下:
(1)插鍵槽前需要人工劃線,劃線的精度受人為因素影響大。
(2)機(jī)床導(dǎo)軌的精度會影響鍵槽與定位端面(195右端面)的垂直度。
(3)刀具的磨損易造成鍵槽寬度尺寸不一致,產(chǎn)生加工誤差。
15301缸套原加工工藝如下:
粗車(粗車各外圓、內(nèi)孔及端面)→調(diào)質(zhì)→精車(內(nèi)孔、外徑、195 mm右面留磨量)→萬能磨→劃線→插長鍵槽(插14Js 9 mm至要求)→鉗工修長鍵槽→鉆孔→鉗工去毛刺。
原工藝在插長鍵槽時,以Φ230 mm外圓底面為基準(zhǔn),用壓板壓緊Φ230 mm外圓的上面,定位不好。加工時需要進(jìn)行劃線、找正,人為影響因素多,對工人的技術(shù)要求也高,加工出的零件一致性、穩(wěn)定性也差,效率極低。采用以上工藝加工后,鍵槽的對稱度誤差一般在0.025~0.03 mm,不能滿足圖紙要求。為保證達(dá)到零件圖紙要求,需增加鉗工修整工序。因鍵槽太長,且為孔內(nèi)不通鍵槽,給鉗工修整帶來了很大的困難,易造成喇叭口及上下尺寸不一致的情況,這正是個別活塞套在缸套內(nèi)上下滑動時起始動力不足,存在“卡頓”現(xiàn)象的根本原因。
為減少長鍵槽對稱度誤差,消除個別活塞套在缸套內(nèi)上下滑動時起始動力不足的問題,需要對現(xiàn)有工藝進(jìn)行改進(jìn),具體步驟如下:
(1)將垂直方向的兩個 2-Φ11mm 孔加工成2-Φ10H7mm 孔,保證兩孔的距離公差 Φ200±0.02mm,到中心距離公差100±0.015mm,并保證尺寸220mm右面對Φ140H7mm孔軸線的垂直度小于0.015mm。
(2)增加一塊工裝板,加工長鍵槽時可以定位裝夾缸套,通過試插、測量,調(diào)整主軸刀具與工裝的相對位置,直至最佳位置。首件加工合格后,后邊批量加工就利用調(diào)整好的工裝位置裝夾零件,無需每件都找正調(diào)整,節(jié)省了人力,提高了加工效率。
圖3 工裝定位板
圖4 工裝使用圖
對缸套中長鍵槽的工藝改進(jìn)后,15301缸套完整的加工工藝如下:
粗車成型,各尺寸單邊留余量1mm→調(diào)質(zhì)→精車:220 mm兩端面、內(nèi)孔Φ140H7 mm、外圓Φ180f6 mm、長度195 mm右面留磨量,其它各部成→鉗工:劃外圓及端面各孔位置線→銑床:加工外圓及端面各孔,左視圖垂直方向兩孔加工至 Φ10 mm→外磨:夾Φ230 mm外圓,一次裝夾,加工內(nèi)孔Φ140H7 mm、外圓Φ180f6 mm及195 mm左右面成,保證195 mm左端面與內(nèi)孔Φ140H7 mm垂直度0.01 (工藝基準(zhǔn))→平磨:220 mm左面定位,磨220 mm右面成,保證兩面平行度0.01→鏜孔:鏜左視圖垂直方向兩孔加工至Φ10H7 mm,,保證兩孔距離Φ200±0.02,mm,到中心距離100±0.015,mm→插鍵槽:以220,mm右端面及2-Φ10H7定位,缸套在設(shè)計的工裝上安裝到位,插鍵槽,保證圖紙各要求→鉗工:去毛刺,攻絲。
(1)精車后220 mm左右面留磨量,磨削加工的時候保證與內(nèi)孔的形位公差要求,作為下一步插鍵槽的工藝基準(zhǔn)。
(2)插鍵槽時候,利用工裝板及定位銷對零件進(jìn)行定位裝夾,保證零件定位的可靠性及加工質(zhì)量的穩(wěn)定性。
檢測內(nèi)孔長鍵槽時,以外圓 Φ180f6為檢測基準(zhǔn) ,放置在V形塊上。在14Js9鍵槽左端處插入與14Js9尺寸相當(dāng)?shù)亩ㄎ粔K,基準(zhǔn)軸線由V形塊模擬,被測中心平面由定位塊模擬,分兩步測量,以一批實際加工零件為例:
(1)截面測量:調(diào)整被測零件使定位塊沿徑向與平板平行,測量定位塊至平板的距離為a1,再將被測零件繞自身中心線旋轉(zhuǎn) 180°,后重復(fù)上述測量,測得定位塊至平板的距離為a2,得到該截面上下兩點對應(yīng)點的讀數(shù)差a=a1-a1,已知d=140,?=3.8`,則該截面的對稱度誤差:
(2)長向測量:沿著鍵槽長度方向測量,取最大值記為amax,取最小值記為amin,則長向?qū)ΨQ度誤差為:
比較以上兩個方向的誤差,取兩個方向的誤差中的最大值作為該零件的對稱度誤差f。某批次 5個缸套的長鍵槽對稱度誤差如下表1所示。
表1 某批次缸套的長鍵槽對稱度誤差 單位:(mm)
圖5 鍵槽對稱度誤差測量
從表中數(shù)據(jù)可知,改進(jìn)鍵槽加工工藝后,該批次零件的鍵槽對稱度全部符合圖紙要求。
通過對15301缸套長鍵槽加工超差問題的分析,找到原先的工藝中存在的不足,對原先的工藝進(jìn)行了改進(jìn),設(shè)計了加工工裝,保證了鍵槽的對稱度,解決了上研磨盤上下移動不順暢的問題。目前,該精密雙面研磨機(jī)已批量生產(chǎn),上研磨盤上下移動非常順暢,無“卡頓”現(xiàn)象。