倪仁位 單鳳達(dá) 汪敬佩
(中建二局第一建筑工程有限公司上海分公司,上海 200000)
筏板基礎(chǔ)是工程中常見基礎(chǔ)形式。在傳統(tǒng)施工模式下,基礎(chǔ)承臺(tái)多采用磚胎模陶筑支模方式,該施工方式在耗材、工時(shí)以及勞動(dòng)強(qiáng)度方面均有較大弊端。經(jīng)過深入研究,現(xiàn)提出了一種角鋼外框,即在內(nèi)焊鋼筋后再澆筑混凝土的預(yù)制板支模方法。施工實(shí)踐證明,該方法可以改善統(tǒng)磚胎模方式的缺陷,具有較好的應(yīng)用價(jià)值。
本工程位于蘇州市太湖度假區(qū)天鏡南路東側(cè)、伍相路北側(cè),中標(biāo)價(jià)格為2.53億元,總建筑面積82910m2。本工程包含住宅共計(jì)17棟、公共配套設(shè)施有配電間、開關(guān)站、地下車庫(kù)等群體工程。其中,2#、3#、4#、5#、6#、7#、8#、9#、11#、12#、13#、15#為地上三層/地下一層,建筑高度12.634m;1#、10#、14#為地上十七層/地下一層,建筑高度49.95m;16#、17#為地上十六層/地下一層,建筑高度49.5m。
2#、3#樓地下室底板在施工過程中采用傳統(tǒng)磚胎膜施工,4#、5#樓地下室底板在施工過程中采用連續(xù)平板式筏板基礎(chǔ)承臺(tái)預(yù)制板施工技術(shù)。2#+3#底板形式與4#+5#樓底板形式、圖紙?jiān)O(shè)計(jì)工程量完全一樣。完成施工后,相關(guān)部門通過進(jìn)行對(duì)比統(tǒng)計(jì)分析可知,與傳統(tǒng)胎膜施工技術(shù)相比,連續(xù)平板式筏板基礎(chǔ)承臺(tái)預(yù)制板施工技術(shù)施工效率更高、施工效果更好,且經(jīng)濟(jì)效益更高。
為了解決傳統(tǒng)地下室施工技術(shù)成型差、效率低的問題,施工企業(yè)經(jīng)協(xié)商后決定應(yīng)用預(yù)制板代替原有磚胎膜進(jìn)行施工,其施工流程為:
1)采用鋼筋混凝土預(yù)制板代替原有磚胎膜,預(yù)制板內(nèi)配置直徑為6的三級(jí)鋼,單層雙向間距150mm,預(yù)制板厚度為100mm,長(zhǎng)、寬尺寸隨工程承臺(tái)尺寸確定。
2)采用方鋼管為原材料加工成一頭為自鎖U型彎頭、一頭為與定位銷匹配的定位孔。四個(gè)方管首尾卡接行程方框結(jié)構(gòu)[1]。
3)將加工后的方鋼管緊固與預(yù)制板外側(cè),方鋼管不得少于兩道,間距不得大于400mm。
4)形成堅(jiān)固的預(yù)制板+方鋼管加固體系后,綁扎鋼筋并澆筑混凝土。
5)待基礎(chǔ)響度滿足拆模強(qiáng)度后,拆除方鋼管及預(yù)制板。循環(huán)進(jìn)行下一個(gè)承臺(tái)基礎(chǔ)施工。
在正式施工前,需根據(jù)施工設(shè)計(jì)圖紙統(tǒng)計(jì)承臺(tái)規(guī)格后,根據(jù)承臺(tái)側(cè)面高度等指標(biāo)確定預(yù)制板的尺寸和重量。為了節(jié)省支出,盡量使一種規(guī)格的預(yù)制板可以適合多種承臺(tái)使用。當(dāng)基礎(chǔ)承臺(tái)埋深較大時(shí),施工企業(yè)必須提前預(yù)估其側(cè)向土壓力,應(yīng)用單或雙行板理論計(jì)算并確定鋼筋配筋,以確保滿足最低配筋率相關(guān)要求[2-3]。
此外,為了提高承臺(tái)拼裝的可性能,施工企業(yè)不僅要確保預(yù)制板尺寸符合要求,還要保證模數(shù)也必須達(dá)到一定的標(biāo)準(zhǔn)。同時(shí),在確定單塊預(yù)制板重量時(shí),必須考慮工作人員施工的便利性。一般來說,至少要滿足兩個(gè)人同時(shí)施工操作的可行性。本文單塊預(yù)制板重量處于35kg~45kg。
對(duì)于整個(gè)支模系統(tǒng)生產(chǎn)過程來說,預(yù)制板制作是非常重要的環(huán)節(jié)和工作。這是因?yàn)?,預(yù)制板塊鋼框架的焊接質(zhì)量直接影響了預(yù)制板最終的成型質(zhì)量,繼而會(huì)影響后續(xù)的拼接施工質(zhì)量。
要嚴(yán)格按照預(yù)制板規(guī)格來制作預(yù)制板鋼框,本文項(xiàng)目的鋼框尺寸允許偏差見表1。
表1鋼框加工尺寸允許偏差表
1)在承臺(tái)附近設(shè)置預(yù)制板澆筑養(yǎng)護(hù)場(chǎng)地,不僅要在干凈的空地鋪設(shè)墊層,還在墊層上澆筑素砼面層,以確??梢詽M足預(yù)制板塊荷載要求。
2)將塑料薄膜鋪設(shè)平整水泥上,為后續(xù)脫模做準(zhǔn)備。
3)預(yù)制板鋼框放置平整并進(jìn)行砼澆筑,同時(shí)對(duì)其進(jìn)行澆水養(yǎng)護(hù),養(yǎng)護(hù)時(shí)間一般為6d~7d為最佳,為了節(jié)省空間,當(dāng)養(yǎng)護(hù)1d后,可將預(yù)制板豎立起來放置;另外,各種型號(hào)的預(yù)制板應(yīng)分門類有序放置。
由于一個(gè)建筑工程往往需要多種規(guī)格的承臺(tái),因此在制作預(yù)制板時(shí),必須考慮實(shí)際應(yīng)用需求,分門類制作;同時(shí),根據(jù)應(yīng)用需求將其運(yùn)輸?shù)绞┕^(qū)域,并配置專門負(fù)責(zé)整個(gè)校對(duì)配送過程,以保證預(yù)制板規(guī)模無誤[4-5]。
在整個(gè)預(yù)制板調(diào)運(yùn)過程中,要注意做好半成品的保護(hù),避免還沒有制作、養(yǎng)護(hù)成的板或者其他的半成品被損壞。在設(shè)置預(yù)制板堆場(chǎng)時(shí),需注意將其設(shè)置在塔吊操作的覆蓋區(qū)域。在計(jì)算不同規(guī)格預(yù)制板重量的過程中,要根據(jù)塔吊的工作參數(shù)確定塔吊一次性可以調(diào)運(yùn)多少預(yù)制板,一般來說塔吊一次調(diào)運(yùn)預(yù)制板的重量不能超過1t,且調(diào)運(yùn)的過程需要配置專人指揮,并保證調(diào)運(yùn)工作過程對(duì)現(xiàn)場(chǎng)管控的嚴(yán)謹(jǐn)性,從而避免意外事故的發(fā)生。
放線工作的準(zhǔn)確與否,不僅直接決定了后續(xù)施工是否可以順利進(jìn)行,還決定了整個(gè)新項(xiàng)目的施工質(zhì)量。為此,工作人員在開展測(cè)量放線工作時(shí),必須做到嚴(yán)格核對(duì),務(wù)必保證放線的準(zhǔn)確性,為后續(xù)安裝做好準(zhǔn)備;安裝之前,注意做好技術(shù)交底,以提高安裝的精準(zhǔn)度和牢固性[6-7]。測(cè)量放線工作一般需要應(yīng)用經(jīng)緯儀,承臺(tái)邊線確定后,仔細(xì)復(fù)核,拉線定位。為了提高精準(zhǔn)度,拉線時(shí)應(yīng)保證定位端不移動(dòng)以保證精確度。
1)預(yù)制板拼裝一般需要從轉(zhuǎn)角位置開始,精準(zhǔn)定位預(yù)制板,插入定位鋼筋,應(yīng)用短鋼筋將轉(zhuǎn)角位置的預(yù)制板拼接在一起,并且焊接牢固,預(yù)制板定位安裝要求如表2所示。
2)完成上述步驟后,就可以進(jìn)行大面預(yù)制板拼接。這一過程需要先應(yīng)用預(yù)制板中的角鐵相互焊接,然后定位相鄰預(yù)制板塊,并在定位精準(zhǔn)無誤后,為了更好地支撐和抵抗側(cè)向力,需要增加設(shè)置一根短鋼筋。
轉(zhuǎn)角預(yù)制板拼裝準(zhǔn)確與否,在直接關(guān)系到整個(gè)支模體系的穩(wěn)定性和牢固性的同時(shí),還會(huì)影響預(yù)制板后續(xù)安裝質(zhì)量。因此,施工企業(yè)在預(yù)制板拼裝施工中,必須仔細(xì)復(fù)合安裝的高度和平整度。另外,施工企業(yè)需明確的是,定位鋼筋的施工質(zhì)量以及焊接質(zhì)量的好壞也會(huì)影響預(yù)制板安裝的精準(zhǔn)程度和牢固程度。
表2 預(yù)制板安裝定位要求
預(yù)制板施工技術(shù)的應(yīng)用不僅保證了筏板基礎(chǔ)的順利施工,同時(shí)施工操作簡(jiǎn)易。根據(jù)預(yù)制板寬度,制作定型化梁夾具解決了預(yù)制板加固問題,得到監(jiān)理、甲方的認(rèn)可,切實(shí)提升了建設(shè)施工企業(yè)的信譽(yù),為企業(yè)戰(zhàn)略性發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)[8-9]。
施工中,應(yīng)用預(yù)制板代替?zhèn)鹘y(tǒng)磚胎模,大大提高了施工效率,縮短了施工周期;采用預(yù)制板可取消原磚胎模所需的抹灰施工,節(jié)省回填土夯實(shí)及費(fèi)用,降低了施工成本。
經(jīng)過統(tǒng)計(jì)分析發(fā)現(xiàn),本項(xiàng)目預(yù)制板施工取消了磚胎膜必須的抹灰2.18萬元,預(yù)制板代替?zhèn)鹘y(tǒng)磚胎膜施工費(fèi)用約19萬元,累計(jì)費(fèi)用節(jié)省預(yù)期共計(jì)約21.38萬元,有效降低了項(xiàng)目施工成本,保證了項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益。
綜上所述,連續(xù)平板式筏板基礎(chǔ)承臺(tái)預(yù)制板支模施工技術(shù)在該項(xiàng)目中得到成功應(yīng)用,獲得到建設(shè)單位、監(jiān)理單位的一致認(rèn)可,加快了基礎(chǔ)施工進(jìn)度,為建設(shè)單位能夠提前預(yù)售奠定了基礎(chǔ)。與此同時(shí),該方式大大地降低了預(yù)制板因傾斜開裂帶來的損耗,且回收利用了部分余料,進(jìn)一步減少了預(yù)制板材料的損耗,避免了環(huán)境的污染,得到了各方一致好評(píng),從而為施工企業(yè)繼續(xù)承接新的工程及奠定了良好的基礎(chǔ),值得被廣泛地推廣和應(yīng)用。