李晨光,范 菁
(云南民族大學 電氣信息工程學院,云南 昆明 650504)
特高壓錦屏換流站是錦蘇直流輸電工程的送端站,電壓等級± 800 kV,額定輸送容量 7 200 MW,額定電流 4 500 A,其極1高、低端閥廳和極2高端閥廳換流閥由西電供貨.錦屏換流站自2012年投運以來,曾發(fā)生一次TFM板發(fā)熱著火事件,2次TFM板過熱停運事件.隨后,多次組織專家對西電TFM板過熱原因進行分析和試驗,確認均壓電阻是導致過熱的原因,經(jīng)科學比選和試驗,提出了在阻值不變的情況下,增大電阻體積的整改方案.該方案可以相應的增加均壓電阻與空氣的接觸面積,使熱量的輻射速率加快,同時由于均壓電阻的體積增大,也可以減小均壓電阻的溫升系數(shù),最終使電阻表面溫度得到降低,從而徹底解決板卡發(fā)熱問題,為錦屏站安全穩(wěn)定運行排除了隱患.
錦屏換流站自2012年12月12日投運以來,于2013年5月25日發(fā)生一次TFM板發(fā)熱著火事件;于2016年7月17日、9月28日發(fā)生2次TFM板過熱停運事件.
TFM板(thyristor firing monitoring), 即晶閘管觸發(fā)監(jiān)測板,為換流站閥塔內(nèi)重要的器件,它由9個功能模塊組成(圖1):①均壓及電壓檢測;②du/dt檢測;③過電壓保護;④供電;⑤取能;⑥門極脈沖放大器;⑦ 邏輯;⑧光接收;⑨光發(fā)射.作為接口,TFM板的主要功能是將閥基電子設(shè)備的信號進行光電轉(zhuǎn)換,從而實現(xiàn)高、低壓電路之間的光隔離,并對晶閘管進行觸發(fā)、監(jiān)測和保護.
圖1 TFM 功能框圖
1.2.1 PCB板發(fā)熱與電阻的關(guān)系
已有研究成果表明,埋入式電阻在PCB 板中是主要的無源器件發(fā)熱源,在板中的位置不同,其溫升不同,并對其鄰近的器件有明顯的溫度影響,且埋入式電阻在 PCB 中的溫升與其表面積、位置和PCB板的形狀有很大關(guān)系,其關(guān)系式可表示為:Δt=βPS-α.
式中:α和β是與PCB板的熱導率、電阻的形狀、電阻在PCB板中的位置有關(guān)的常數(shù);P為電阻的功率;S為電阻的表面積.
由上式可知,PCB 板的溫升Δt與電阻的功率P成正比關(guān)系,與電阻表面積S成反比關(guān)系.在相同的功率下,電阻的表面積越大,溫升越??;表面積越小,溫升則越大.
1.2.2 西電TFM板結(jié)構(gòu)設(shè)計缺陷
錦屏換流站西門子技術(shù)換流閥均壓電阻設(shè)計思路與其它換流閥廠家不同,其它廠家均壓電阻均安裝在可控硅散熱器上(例如許繼換流閥),利用金屬良好的導熱性能進行散熱,因此散熱效果較好,觸發(fā)板運行溫度均低于 60 ℃;而西門子技術(shù)路線換流閥均壓電阻安裝在TFM板上,主要依靠空氣對流來進行散熱,散熱效果相對較差,TFM板運行溫度一般保持在95-110 ℃ 的范圍內(nèi)(圖2).
圖2 西門子(左) 和許繼(右)均壓電阻位置對比圖
根據(jù)西電TFM板元件布局的特性及前述PCB板發(fā)熱的理論分析,初步判斷過熱源為板卡上的均壓電阻引起,為了驗證判斷的正確性,進行了模擬現(xiàn)場運行時元件溫升試驗(圖3),試驗重點對TFM板上的均壓電阻的溫度進行測量,同時和其它元件在同一時刻下的溫度進行對比,從而確定可能引發(fā)過熱故障的根源所在.
圖3 溫升試驗
試驗對3級串聯(lián)的TFM板施加電壓,直至直流均壓電阻表面溫度到達 106 ℃,并對電路板上其它共8個溫度檢測點放置了溫度傳感器.檢測點為對溫度比較敏感的電壓較高(如du/dt支路、BOD支路)和電流較高(如取能支路)的半導體器件及電容、均壓電阻和其它元件的溫度測量點如圖4所示:
圖4 板卡器件溫度檢測點布置圖
在 2 500 VRMS 的試驗電壓下,運行 12 min,記錄均壓電阻R38和R40的溫度,并根據(jù)廠家出具的允許溫度值,計算其耐溫裕度,結(jié)果如圖5所示:
圖5 均壓電阻試驗結(jié)果和耐溫裕度表(環(huán)境溫度為 24 ℃)
在 2 500 VRMS 的試驗電壓下,運行 60 min,測試除均壓電阻外的其它測溫點,記錄溫度,并根據(jù)廠家出具的允許溫度值,計算其耐溫裕度,結(jié)果如圖6所示:
圖6 其它器件溫度測試結(jié)果和設(shè)計裕度表(環(huán)境溫度 24 ℃)
經(jīng)計算,PCB R38只有不到28%的耐溫裕度,長期運行可能損壞PCB基材.
在模擬現(xiàn)場運行試驗中,直流均壓電阻的測試溫度為 106 ℃,雖然對均壓電阻自身的穩(wěn)定運行影響不大,但確實是TFM板上最為明顯的發(fā)熱點.錦屏站TFM板發(fā)熱停運事件時,紅外測量的最高溫度曾達到 158.7 ℃,可以確定為均壓電阻引起.另外,均壓電阻運行時的最高溫度,超過了PCB基材的溫度耐受范圍,會加速基材損耗,造成焊接松動或過熱起火等重大安全隱患.
根據(jù)溫升試驗結(jié)果,考慮對TFM板上的均壓電阻進行改造,從根本上降低TFM板上發(fā)熱源的溫度,以消除發(fā)熱對換流閥安全穩(wěn)定運行的隱患,改造主要為TFM板均壓電阻換型;同時,介于西電TFM板運行時,局部溫度過高,可能引發(fā)板卡著火,對板卡自身甚至鄰近板卡造成嚴重影響,還增加了端子鎖緊裝置并加裝阻燃板.
2.1.1 改造方案的原理性分析
介于西電TFM板上的均壓電阻的散熱方式為空氣對流散熱,因此,在阻值不變且功率相同的情況下,增大電阻的體積,一方面可以相應的增加與空氣的接觸面積,使熱量的輻射速率加快,從而降低均壓電阻表面的溫度;另一方面,由于均壓電阻的體積增大,也可以減小均壓電阻的溫升系數(shù),使得電阻表面溫度得到降低.
為了驗證方案的正確性,通過試驗觀察體積大小對溫升的影響,分別選取SSP52電阻樣品(直徑D= 8.2 mm,長度L=52.1 mm)與SSP70電阻樣品(直徑D=11 mm,長度L=70 mm),在同一密閉箱環(huán)境中,2只電阻樣品阻值均為 500 kΩ,對其施加相同的功率,待溫度穩(wěn)定后記錄數(shù)據(jù).
最終測量結(jié)果如圖7所示(在室溫下測量).
圖7 不同電阻體積對運行溫度的影響
經(jīng)計算:
SSP52電阻的溫升為:ΔT/P=22.3 ℃/W.
SSP70電阻的溫升為:ΔT/P=16.3 ℃/W.
從試驗結(jié)果及分析可以看出,SSP70電阻溫升比SSP52電阻溫升有明顯減小,因此證明了在相同的功率和環(huán)境下,增大電阻體積可以有效降低溫度.
2.1.2 改造方案的可行性分析
換流閥閥廳實際運行時情況復雜,理論分析并不足以說明方案的有效可行性,為了證明在實際工況下,換型后的均壓電阻運行溫度要更低,進行了換型TFM板和未換型TFM板的對比試驗,模擬板卡在現(xiàn)場的環(huán)境溫度、工作電壓與觸發(fā)角度下的溫升情況:
試驗將錦屏站兩次因TFM板發(fā)熱換下的板卡、均壓電阻換型TFM板(一塊均壓電阻為藍色、一塊均壓電阻為黑色)并聯(lián)加壓,使TFM板均壓電阻溫度依次達到 80 ℃、100 ℃、120 ℃、140 ℃、160 ℃(以未換型TFM,熱電偶測溫方式為基準),用紅外測溫儀和熱電偶儀測量并記錄TFM板上均壓電阻溫度(見圖8).
圖8 TMF板卡并聯(lián)加壓溫升試驗圖
橫向?qū)Ρ葴囟?,觀察換下TFM板有無異常溫升,并驗證均壓電阻換型TFM板改進效果.試驗結(jié)果如圖9所示:
圖9 TFM板卡溫升圖
由圖對比分析可知,當原均壓電阻溫度到達 100 ℃ 時,換型均壓電阻溫度低約 20 ℃;同時,溫度越高,兩者溫度差異越明顯,運行過程中未發(fā)生任何異常.
因此,在實際運行中時,增大體積的換型均壓電阻能有效減小均壓電阻溫升,并且能保證安全穩(wěn)定運行.
由于TFM板端子松動,加之TFM板高溫運行時對電氣絕緣性產(chǎn)生較大影響,錦屏站2013年5月25日發(fā)生過TFM板著火事件,為了防止類似的問題,設(shè)計并加裝了端子鎖緊裝置,如圖(10-12)所示.
圖10 TFM板卡端子鎖緊裝置示意圖
圖11 TFM板卡端子鎖緊裝置實物圖
圖12 TFM板支架接線鎖緊裝置成品圖(左邊未安裝,右邊已安裝)
鎖緊裝置功能:
1) 所有端子在正確的位置時,鎖緊裝置才能安裝,從而保證了端子與發(fā)熱部位保持一定距離,保證了端子處的連接可靠性不會因為元件過熱而受到影響.
(2)所有端子被同時固定,因此不會因為外力作用使得單個端子發(fā)生脫落,防止了端子自身短路發(fā)熱而引起類似的事故.
2017年2月對極1低端YD-A相閥塔第二層30塊TFM板進行了換型.舊板卡(橙色均壓電阻)如圖13左;新板卡(淺藍色均壓電阻)如圖13右.將四只均壓電阻換型為體積更大的電阻,但電阻值未變.
圖13 新舊TFM板對比圖
圖14 新板卡安裝到位
為了驗證TFM板卡換型后,其運行情況得到顯著的改善,在2017年2月更換板卡之后,對極1低端閥廳TFM板進行持續(xù)測溫,并對YD-A相閥塔第2層TFM板(換型圖15)、YD-B相閥塔第2層TFM板(未換圖16)的測溫數(shù)據(jù)進行了對比分析(圖中雙極功率單位均為100 MW).
圖15 YD-A第2層TFM板溫升圖(換型)
圖16 YD-B第二層TFM板溫升圖(未換)
YD-A第2層(換型)
根據(jù)圖中趨勢,TFM板溫度有一定波動,總體穩(wěn)定在70℃以內(nèi),閥廳環(huán)境溫度隨運行時長而增加,功率到最高時TFM板最高達 69.8 ℃,功率下降后,TFM板溫度也隨之降低一些.
YD-B第2層(未換)
根據(jù)圖中趨勢,TFM板溫度有一定波動,總體穩(wěn)定在 100 ℃ 以內(nèi),閥廳環(huán)境溫度隨運行時長而增加,功率到最高時TFM板最高達 99.1 ℃,功率下降后,TFM板溫度也隨之降低一些.
由測溫數(shù)據(jù)對比可發(fā)現(xiàn),在相同運行功率下,換型后的TFM板,較未換型的TFM板溫度下降約 30 ℃,可見,改造后降溫效果明顯.因此,2017年4月對極1低端剩余TFM板進行了換型,2018年3月完成極2高端TFM板換型,5月完成極1高端TFM板換型,至此,錦屏站西電供貨的 2 160 塊TFM板全部完成了改造換型.
下表為2015年至2018年迎峰度夏期間雙極功率、TFM板故障數(shù)及溫度、閥廳溫度統(tǒng)計表:
表1 2015-2018年迎峰度夏期間參數(shù)統(tǒng)計表
從表1可知,改造換型后的2018年,TFM板故障數(shù)、TFM板溫度、閥廳溫度均有明顯下降.
綜上所述,TFM板運行溫度在很大程度上影響其故障率,即運行溫度降低,其故障率也會隨之降低,甚至不發(fā)生故障.錦屏換流站TFM板改造換型后至今,還未發(fā)生過TFM板故障,改造換型效果明顯.
建議在有條件的情況下,對采用同類型西電供貨的特高壓換流站(如復龍換流站)的換流閥TFM板全部改造,以徹底消除其發(fā)熱及火災隱患,提高特高壓換流站安全穩(wěn)定運行的可靠性.