袁書卿
(同煤集團王村礦綜采二隊, 山西 大同 037003)
為了能夠使采煤機各個部分協(xié)調運動,順利完成采煤作業(yè),采煤機的截割頭高度調節(jié)、牽引機構的制動器等結構都必須使用液壓系統(tǒng)進行控制,這些結構組成的液壓系統(tǒng)的操作靈活性和使用穩(wěn)定性對采煤作業(yè)的工作效率有著很大的影響。通過技術分析和改造不斷地對采煤機液壓系統(tǒng)進行升級改進,提高采煤機的操作性和穩(wěn)定性,使其工作效率不斷提高。大同煤礦集團王村煤業(yè)公司使用的MG400/930-WD 采煤機在工作中存在靈活性差、工作效率低的問題,相關技術人員通過技術分析,對其液壓系統(tǒng)進行改造,提高生產(chǎn)效率。采煤機液壓牽引系統(tǒng)變量柱塞泵排量變化機理復雜,調節(jié)精度低,能量損失大[1]。技術人員提出采用一種新型的液壓牽引系統(tǒng)的方案,即用負載傳感變量泵代替采煤機液壓牽引系統(tǒng)中采用的變量柱塞泵。利用AMESim 仿真軟件對新系統(tǒng)的工作原理和控制進行模擬,建立了新系統(tǒng)的仿真模型,并進行了仿真研究。仿真結果表明,該系統(tǒng)能夠實現(xiàn)采煤機的牽引功能,具有良好的節(jié)能效果。
MG400/930-WD 采煤機液壓牽引制動回路由液壓制動器、兩位三通電液壓磁閥、減壓閥以及相關液壓管路構成,高壓回路的液壓油通過減壓閥降低壓力至2 MPa 后用于液壓牽引制動回路。兩位三通電磁閥的作用是用于制動系統(tǒng)的開啟和關閉,將其安裝在集成塊上,液壓制動器安裝在左右牽引傳動箱上,兩者之間的油路通過集成塊和液壓管線相連。當兩位三通電磁閥得電時,液壓動力將傳給制動器,制動器摩擦片處于松懈狀態(tài),使牽引傳動箱得以解鎖,此時采煤機在牽引動力的作用下即可進行運動。當需要采煤機靜止不動,或出現(xiàn)故障的狀態(tài)下,系統(tǒng)將使兩位三通電磁閥失電,液壓油直接流回油箱,不會為制動器提供液壓動力,制動器摩擦片壓緊,牽引傳動箱抱死,采煤機處于制動狀態(tài),同時系統(tǒng)自動停止牽引動力,防止系統(tǒng)損壞。
MG400/930-WD 采煤機液壓比較復雜,在集成塊上安裝了多個閥組,其中包括1 個減壓閥、1 個剎車電磁閥、1 個精過濾器、1 個先導式電磁溢流閥、2個電磁換向閥、1 個手液動換向閥。目前,施工過程中電磁閥發(fā)生故障的概率較高,如線圈燒毀、內(nèi)部彈簧折斷、磨損泄露等,尤其是直動式溢流閥、先導式電磁溢流閥、減壓閥等故障率較高,電磁閥工作原理基本相同,出現(xiàn)故障時故障點難以判斷,導致采煤工作效率低[2]。同時該系存在操作性能差、能量損失大等問題,因此,大同煤礦集團王村煤業(yè)公司技術人員將液壓系統(tǒng)進行了技術改進,并通過仿真模擬對改進效果加以驗證。
將傳統(tǒng)液壓牽引系統(tǒng)的變量柱塞泵更換為負載敏感型變量泵后,新型液壓牽引系統(tǒng)如下頁圖1 所示。新系統(tǒng)包括主回路、補油回路和換熱器回路。負載感應泵5 和4 個恒排量液壓馬達10 組成閉合主回路。隨動泵13 通過粗濾油器12a 從油箱15 吸油,排出的油通過精濾器12b 和單向閥6a 或6b 進入主回路的低壓側,抽出馬達10 排出的熱油部分通過液壓換向閥7、低壓安全閥9、冷卻器11 和單向閥進入油箱15 閥門6c。
負載感應泵5 的性能對牽引系統(tǒng)的節(jié)能和調速有著關鍵的影響。負載感應泵在工作過程中為拉絲系統(tǒng)提供所需的壓力和流量,使拉絲系統(tǒng)具有較高的能量利用率,其流量和壓力控制分別取決于調節(jié)流量控制閥1 和壓力控制閥2。油門4 調整泵出口和負載之間的壓差。該系統(tǒng)實現(xiàn)了按負荷所需的壓力和流量分配,減少了能量損失[3]。
圖1 液壓牽引系統(tǒng)簡化回路
當拉伸系統(tǒng)處于平衡狀態(tài)時,流量控制閥1 兩端的壓差與彈簧力保持平衡,閥1 處于中間位置。牽伸馬達的調速只取決于節(jié)流閥4 開度的變化,當增大節(jié)流閥4 的開度時,由于流量不會瞬間變化,節(jié)流閥4 兩端的壓差會減小,流量控制閥1 的閥芯會向左移動,從動油缸3 在彈簧力作用下,通過壓力控制閥2 將控制油排入油箱,負載感應泵5 的排量相應增大,導致流量和壓差增大,直到閥1 兩側的壓力重新達到平衡,提高了電機的轉速。因此,系統(tǒng)根據(jù)需要降低牽引電機的轉速[4]。
當負載壓力變化,例如變小時,則節(jié)流閥4 的壓差將增大,流量控制閥1 的滑閥向右移動。壓力油通過流量控制閥1 和壓力控制閥2 進入從動油缸3,壓縮彈簧并減小主泵的排量。系統(tǒng)流量減小,壓差在壓差變化前降至設定值。在整個過程中,約束區(qū)域保持不變。流量控制閥1 的滑閥返回中間區(qū)域,流量繼續(xù)保持恒定。
壓力控制閥2 完成壓力控制。壓力切斷值是拉伸系統(tǒng)的最高壓力,通過調節(jié)壓力控制閥2 的彈簧來設定。系統(tǒng)在泵5 出口壓力低于壓力控制閥2 的設定壓力前進行流量控制,通過節(jié)流閥4 調節(jié)牽引電機的轉速[5]。當泵5 出口壓力達到設定壓力時,由于壓力控制閥2 的彈簧剛度較低,壓力油進入從動油缸3 的無桿腔,使負載感應泵5 的排量迅速減小。此時,雖然系統(tǒng)壓力高,但流量很小,達到了節(jié)能的效果。
利用AMESim 仿真軟件,建立了負載傳感液壓牽引系統(tǒng)的仿真模型,如圖2 所示。模型中主電機轉速2 208 r/min,感載泵最大排量125 mL/r;牽引電機排量625 mL/r;流量控制閥彈簧預緊力59 N,即節(jié)流閥輸出、輸入壓差為1 MPa;調壓閥開啟壓力為16 MPa;節(jié)流閥特性流量為80 L/min,壓力損失為0.8 MPa;安全閥開啟壓力為17 MPa,背壓閥開啟壓力為2 MPa,設定泄壓閥模擬壓力為2.5 MPa[6]。由于AMESim 中缺少流量控制閥和壓力控制閥的仿真模型,因此采用HCD 倉庫建立了仿真模型。模擬環(huán)境為:介質密度850 kg/m3,體積模量1 700 MPa,動力黏度為 5.1×10-2Pa·s。
圖2 采煤機負載感應液壓牽引系統(tǒng)仿真模型
通過模擬仿真軟件顯示,轉矩在30 s 內(nèi)從0 增加到 1 000 N·m,在 30 s 到 70 s 之間保持 1 000 N·m,從70 s 到100 s 減小到500 N·m,負載感應泵出口壓力總是隨著負載壓力的變化而變化,并比負載壓力高出一個固定值約0.8 MPa。負載感應泵出口流量在0.5 s 內(nèi)達到穩(wěn)定狀態(tài),在100 s 的模擬時間內(nèi),當系統(tǒng)壓力變化時,負載感應泵的出口流量有微小的波動,但保持在80 L/min 左右的穩(wěn)定值,保證了恒定的流量控制特性。通過負載轉矩仿真曲線可知,最高轉矩為1 500 N·m,泵出口壓力達到壓力控制閥設定壓力值(16 MPa)后,系統(tǒng)壓力不上升。系統(tǒng)模擬流量響應曲線顯示,系統(tǒng)在壓力未達到設定壓力值前進行恒流控制,系統(tǒng)流量為80 L/min,當負載轉矩達到1 300 N·m,即系統(tǒng)壓力達到16 MPa 時,系統(tǒng)流量急劇下降[7]。
1)采煤機負荷傳感泵調速系統(tǒng)的壓力、流量能適應負荷變化,避免了溢流損失,限制損失控制在1 MPa 以內(nèi),提高了效率;
2)系統(tǒng)在負載壓力達到壓力設定值之前執(zhí)行恒流控制。當壓力達到設定值時執(zhí)行壓力切斷,電機轉速迅速下降。
3)仿真結果與理論分析相吻合,表明仿真模型是正確的,本文設定的仿真參數(shù)也是合理的。