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高黎貢山隧道1號豎井工作面預(yù)注漿循環(huán)段高分析與應(yīng)用

2021-04-14 06:30:22冉海軍張文俊高廣義
隧道建設(shè)(中英文) 2021年3期
關(guān)鍵詞:副井涌水量豎井

冉海軍, 張文俊, 高廣義, 張 朕

(1. 中鐵隧道局集團有限公司, 廣東 廣州 511458; 2. 云桂鐵路云南有限責(zé)任公司, 云南 昆明 650011; 3. 中鐵隧道勘察設(shè)計研究院有限公司, 廣東 廣州 511458)

0 引言

近年來,隨著隧道及地下工程的快速發(fā)展,長大深埋鐵路隧道不斷涌現(xiàn),而隧道通風(fēng)、快速施工及安全應(yīng)急成為制約長大深埋隧道發(fā)展的關(guān)鍵因素。由于深大豎井可有效地解決這些問題,因此對深大豎井的快速建造提出了更高的要求。我國鐵路豎井井筒深、斷面大、表土層厚、水文地質(zhì)條件復(fù)雜,導(dǎo)致施工技術(shù)復(fù)雜、工期長,尤其是豎井掘進過程水害問題對豎井安全、快速掘進影響極大[1]。據(jù)不完全統(tǒng)計,我國地下工程大直徑豎井建造過程中85%以上都不同程度地遭遇了水害問題,個別豎井因建造過程中對地下水處理不當(dāng),導(dǎo)致井筒廢棄,未達(dá)到預(yù)期的建造目標(biāo)。

在深大豎井井筒水害治理方面,國內(nèi)外許多學(xué)者都做了不同程度的分析和研究。占仲國[2]針對石灰?guī)r地層深大豎井建造過程中的滲漏水問題,提出在豎井井壁外圍四周的巖體鉆小孔灌注水泥漿防滲漏的設(shè)計思路,該方案能較好地解決井壁滲漏水問題;文獻[3-5]針對三山島金礦1 000 m深盲豎井施工至1 070 m時出現(xiàn)100 m3突涌水問題,提出采取下行式注漿法,選用合理注漿設(shè)備及材料,取得了良好的防、堵水效果,注漿后的總涌水量小于0.5 m3/h,滿足設(shè)計要求。謝偉華[6]針對郝家河銅礦主、副井突水問題,通過對井筒水文、地質(zhì)條件的深入了解和分析,結(jié)合以往多個深大礦井治水經(jīng)驗,制定了適應(yīng)該礦井含水巖層構(gòu)造特點的治水方案,同時應(yīng)用超前探水注漿堵水技術(shù),消除了井筒水患影響。李紅輝等[7-8]為解決井內(nèi)涌水施工問題,采取縱向井筒、橫向馬頭門工作面超前預(yù)注漿施工技術(shù),達(dá)到了預(yù)期的注漿效果。陳麗娟等[9]針對礦山豎井掘進過程中遇到的涌水問題,采用工作面預(yù)注漿技術(shù),使豎井工作面涌水量由9.6 m3/h下降為0.5 m3/h,取得了很好的效果。黃人春[10]提出 “超前長探注漿治水”技術(shù)方案,并應(yīng)用在司郝家河銅礦豎井中,解決了豎井施工中的治水難題。程德榮等[11]、熊木輝[12]提出了地面預(yù)注漿法防治水方案,具有節(jié)約投資和縮短建井工期 、安全可靠的特點。王磊[13]提出在井筒治水中采用排堵結(jié)合的注漿方式,使掌子面涌水得到了有效控制,掘砌過程中未出現(xiàn)突發(fā)性涌水。鄭翠敏等[14]提出“先截后探再堵”的防治水方案,采用井筒壁后注漿封堵空隙滲流、中深孔探注形成閉合帷幕圈的防治水工藝,取得了良好的井筒防治水效果。

由以上研究可知,在石灰?guī)r、白云巖等不同地層中采用工作面超前預(yù)注漿和地面預(yù)注漿均可有效治理井筒涌水問題,保證豎井施工安全,但這些研究對豎井中注漿循環(huán)段高度的敘述很少。部分經(jīng)驗中體現(xiàn)的注漿段高度較短,對風(fēng)化嚴(yán)重、裂隙發(fā)育的不均勻花崗巖大區(qū)段富水地層的深大豎井超前預(yù)注漿指導(dǎo)存在局限性。

本文結(jié)合豎井揭露的差異風(fēng)化嚴(yán)重、裂隙發(fā)育的不均勻性花崗巖大區(qū)段富水地層水壓高、水量大的實際情況,通過對豎井建井過程中的水害處理方案進行對比分析,提出采用工作面預(yù)注漿方式確保豎井的安全開挖,并對工作面注漿段高進行試驗分析,提出豎井掘進中工作面預(yù)注漿的合理循環(huán)段高,保證了注漿效果,使豎井綜合施工效率達(dá)到最優(yōu),取得了較好的經(jīng)濟效益和社會效益。

1 工程概況

高黎貢山隧道全長34 538 m,為亞洲第1鐵路長隧,最大埋深約1 155 m。1號豎井采用主、副井設(shè)置,主井井筒凈徑6 m、深762.59 m,主要功能為出碴、排污風(fēng);副井井筒凈徑5 m、深764.74 m,主要功能為引進新鮮風(fēng)、材料下放、小型設(shè)備及人員上下,兼做安全出口。1號豎井距離保山端怒江斷裂〈F1-1〉約1.3 km,距離瑞麗端鎮(zhèn)安斷裂〈F4-2〉約1.2 km,受兩斷裂影響較大。井檢孔距副井20 m,鉆孔深度771.43 m。結(jié)合設(shè)計地質(zhì)勘探判知: 井筒穿越淺灰綠色花崗巖, 巖性致密、局部破碎、閉合狀為主,少量微張狀裂隙,中粗粒變晶結(jié)構(gòu),粒徑0.4~3 cm,裂隙局部呈垂直狀分布,裂面見黃褐色鐵錳質(zhì)浸染,局部裂面見砂泥質(zhì)充填。

從測井曲線上確定4個含水層(見表1)及4個破碎帶(見表2),層厚1.75~3.85 m,最大涌水量約117.6 m3/h。開挖揭示含水層位置涌水量變化較大。主井井筒掘進至130 m時涌水達(dá)30 m3/h,副井井筒在井深132 m處工作面炮孔中涌水量達(dá)70 m3/h。原因分析: 受頻繁的地質(zhì)構(gòu)造運動影響,混合花崗巖圍巖裂隙走向、連通性不規(guī)律,與周邊及上部補水渠道連通,水量大小及位置難以預(yù)測,單一鉆孔難以穿越多數(shù)節(jié)理裂隙,在施工掘進中,突水淹井風(fēng)險大。

表1 4個含水層參數(shù)統(tǒng)計

2 工作面預(yù)注漿設(shè)計

2.1 探注原則

1號主、副井井筒均采取先探注結(jié)合后掘砌的施工方案,每次工作面預(yù)注漿探注循環(huán)段高為40~100 m。探水孔均選取4個注漿孔,探注原則如下: 1)當(dāng)所有探孔的涌水量均小于2 m3/h時,直接封堵探孔后恢復(fù)掘砌。2)當(dāng)任意1個鉆孔的涌水量在2~5 m3/h時,說明該鉆孔周圍存在有疑似含水層,必須在該鉆孔兩側(cè)增加2個驗證鉆孔。若驗證鉆孔涌水量均小于5 m3/h時,注漿封孔后,恢復(fù)掘砌;若任意一個驗證鉆孔涌水量大于5 m3/h時,則啟動工作面預(yù)注漿對該段地層進行堵水注漿。3)當(dāng)探孔的涌水量大于5 m3/h時,即啟動工作面預(yù)注漿對該段地層進行堵水。采用此種探注結(jié)合的方法,直至達(dá)到預(yù)定的設(shè)計段高,期間不再增加驗證鉆孔。工作面預(yù)注漿施工示意見圖1。

表2 4個破碎帶情況統(tǒng)計

(a) 步驟 (b) 步驟2

(c) 步驟3 (d) 步驟4

2.2 工作面預(yù)注漿設(shè)計

1號豎井主、副井工作面預(yù)注漿采用下行式注漿方式,注漿孔沿井筒均勻布設(shè),主井設(shè)13個孔(其中4個兼做探孔),副井設(shè)12個(其中4個兼做探孔),孔口管距井筒襯砌內(nèi)輪廓線60 cm,各注漿孔等間距均勻布置。終孔位置距豎井開挖輪廓線為3 m,注漿孔豎向外插角度為4°。工作面預(yù)注漿孔口和終孔平面布置如圖2和圖3所示。

圖2 工作面預(yù)注漿孔口平面布置圖(單位: cm)

圖3 工作面預(yù)注漿孔終孔平面布置圖(單位: cm)

2.3 注漿設(shè)計參數(shù)

注漿設(shè)計參數(shù)如表3 所示。

表3 注漿設(shè)計參數(shù)

2.4 注漿材料

經(jīng)工藝性試驗表明,普通水泥單液漿可注性差,因此現(xiàn)場采用超細(xì)水泥單液漿或雙液漿進行堵水。

2.5 工藝流程

工作面預(yù)注漿施工工藝流程為: 工作面出碴清底—探注前施工準(zhǔn)備—孔口管固定—止?jié){墊施工—上段井壁徑向加固—止?jié){墊注漿加固—工作面探孔施工—遇水注漿—掃孔繼續(xù)鉆進—遇水注漿。循環(huán)上述步驟直至所有注漿孔達(dá)到技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)再進行注漿效果檢查。

2.6 注漿結(jié)束標(biāo)準(zhǔn)

1)各注漿孔的注漿壓力達(dá)到設(shè)計終壓,注漿流量小于20 L/min;

2)檢查孔數(shù)量不少于3個,且單孔涌水量小于1.5 m3/h。

3 工作面預(yù)注漿效率主控因素分析

豎井工作面注漿加固時,每循環(huán)工作面注漿必須進行止?jié){墊施工、孔口管安裝、工作平臺搭設(shè)、效果檢查等固定步驟。前期準(zhǔn)備工序復(fù)雜、轉(zhuǎn)換多,加之花崗巖巖石強度高,鉆孔效率隨循環(huán)段高的增大而降低;但如果循環(huán)段高過小,又會影響注漿施工效率,從而影響掘進綜合施工效率。因此,需要通過尋求二者的平衡來確定合理的工作面預(yù)注漿段高,提高豎井掘進綜合施工效率。

不考慮注漿施工及注漿效果,影響探注掘循環(huán)的主要因素包括:

1)注漿循環(huán)段高。經(jīng)初判,鉆孔時間占總探注掘循環(huán)的70%,注漿循環(huán)段高是探注掘循環(huán)的主控可變因素。

2)準(zhǔn)備、換序周期。準(zhǔn)備周期含止?jié){墊施作、孔口管安裝試壓、作業(yè)平臺搭設(shè)、鉆機就位等; 換序周期含注漿完成后的效果檢查及探注設(shè)備退場、止?jié){墊破除等。各工序作業(yè)周期固定,為探注掘循環(huán)的主控不可變因素。

3)掘砌進度指標(biāo)。掘砌進度指標(biāo)是探注完成后單位時間內(nèi)的開挖、襯砌施工進度,循環(huán)周期與地質(zhì)條件、作業(yè)面深度有關(guān),是探注掘循環(huán)的主控不可變因素。

綜上所述,注漿循環(huán)段高是提高探注掘循環(huán)效率的主要控制可變參數(shù),因此,本文僅就注漿循環(huán)段高進行試驗與分析。

4 現(xiàn)場試驗

結(jié)合現(xiàn)場條件及準(zhǔn)備周期,現(xiàn)場選擇40、60、80、100 m 4種段高分別試驗。注漿材料選用超細(xì)水泥,采用2臺MK-3地質(zhì)鉆機施工。

4.1 鉆孔效率

經(jīng)現(xiàn)場試驗統(tǒng)計,不同段高單孔鉆孔時間統(tǒng)計見表4,鉆進效率分析見圖4。

表4 不同段高單孔鉆孔時間

圖4 不同段高鉆孔平均效率

4.2 準(zhǔn)備、換序周期

經(jīng)實測,工作面注漿準(zhǔn)備、換序周期合計13 d,統(tǒng)計見表5。

表5 工作面注漿準(zhǔn)備、換序周期統(tǒng)計

4.3 注漿周期

由于豎井施工對全井筒出水量要求較高,煤礦安全規(guī)程規(guī)定全井筒出水量不大于10 m3/h,因此注漿后需將原注漿孔掃開監(jiān)測水量,并反復(fù)注漿再掃開檢測水量,至滿足要求。經(jīng)現(xiàn)場試驗統(tǒng)計,不同段高注漿循環(huán)周期見表6。

表6 不同段高注漿循環(huán)周期

4.4 掘砌進度指標(biāo)

由于各段高試驗在不同的深度進行,受垂直提升時間影響,掘砌進度指標(biāo)為1.5 ~3.6 m/d,為方便對比,試驗對比的掘砌進度指標(biāo)選定為2.5 m/d。

4.5 堵水效果分析

統(tǒng)計不同段高注漿循環(huán)開挖前、后的涌水量情況,并計算各段堵水率,如表7所示。

表7 不同段高注漿循環(huán)堵水前后涌水量及堵水率統(tǒng)計

根據(jù)表7統(tǒng)計情況分析,該地層裂隙發(fā)育方向與豎井掘進方向一致,各種段高地層的滲透系數(shù)一致,且所有段長的鉆孔注漿最終的效果檢查標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一為檢查孔涌水量小于0.2 L/(min·m),開挖揭示后井筒涌水量都滿足出水量不大于10 m3/h的標(biāo)準(zhǔn),所有段長的堵水效率都能達(dá)到90%,堵水效果良好。

4.6 探注掘總體效率分析

根據(jù)上述各工序的周期、效率分析,不同段高探注掘總體效率見表8。

表8 不同段高探注掘效率分析

不同段高探注掘循環(huán)綜合效率見圖5。

圖5 不同段高探注掘循環(huán)綜合效率曲線

綜上所述,隨著探注掘循環(huán)段高的增加,鉆孔周期呈線性增加,單次注漿效果有所降低,導(dǎo)致掃孔次數(shù)增加,在準(zhǔn)備周期、換序周期及掘砌進度指標(biāo)不變的條件下,同等深度富水花崗巖豎井工作面注漿段高按60 m左右控制對工期、成本最為有利。

5 結(jié)論與探討

1)1號豎井主、副井井筒的實測滲漏水量分別為9.7、8.2 m3/h,可見,針對風(fēng)化花崗巖地層深大鐵路豎井施工采用“探注結(jié)合”的工作面預(yù)注漿方式能夠有效預(yù)防豎井開挖淹井風(fēng)險。通過工作面預(yù)注漿可封堵地下涌水、加固軟弱地層,提高前方地層整體性和抗變形能力,必要時可設(shè)雙層注漿孔封堵地下水,保證開挖順利進行。

2)鉆孔效率會隨孔深加大而降低,深大鐵路豎井內(nèi)空間狹小,使用不了大功率鉆孔設(shè)備,因此受鉆孔設(shè)備選型的條件限制,注漿循環(huán)段高的選擇極為重要。

3)工作面預(yù)注漿在鐵路隧道施工案例較少,通過各種注漿循環(huán)段高的現(xiàn)場注漿試驗和效果分析對比,提出了最適宜的注漿循環(huán)段高,使綜合施工進度提高6.3%~15.8%。

4)工作面注漿對工期、成本影響極大,尤其是掘砌和注漿周期嚴(yán)重不匹配,不同工種窩工現(xiàn)象頻發(fā),地勘探明豎井富水時,建議采用地表深孔注漿或冷凍法提前處理為主、工作面注漿配合堵水的方案進行處理。

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