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粉體流換熱器在磷酸二銨裝置冷卻系統(tǒng)中的應(yīng)用

2021-04-19 08:36李飛闊張慶安
磷肥與復(fù)肥 2021年3期
關(guān)鍵詞:流化床粉體進(jìn)料

李飛闊,李 榮,楊 飛,張慶安

(1.武漢江漢化工設(shè)計有限公司 設(shè)計一部,湖北 武漢 430223;2.湖北六國化工股份有限公司,湖北 宜昌 443000)

湖北六國化工股份有限公司(以下簡稱公司)24萬t/a磷酸二銨裝置采用預(yù)中和+管式反應(yīng)器氨化造粒、流化床冷卻工藝,由于夏天環(huán)境濕度大、溫度高,產(chǎn)品冷卻不徹底,包裝溫度過高,導(dǎo)致在包裝、貯存和運(yùn)輸過程中出現(xiàn)漲袋、顆粒板結(jié)、褪色、粉化等問題。2018年公司采用粉體流換熱技術(shù)對冷卻系統(tǒng)進(jìn)行改進(jìn),目前裝置運(yùn)行狀況良好,生產(chǎn)能力提高到30萬t/a。

1 粉體流換熱器概述及工作原理

粉體流換熱器是一種廣泛應(yīng)用于冷卻粉體、固體粒子的具有超高冷卻效率的換熱設(shè)備,由進(jìn)料倉、傳熱板組及殼體、密相輸送下料器、儀表和控制系統(tǒng)組成[1](見圖1)。

圖1 粉體流換熱器的結(jié)構(gòu)組成

該設(shè)備本體屬靜置設(shè)備,其中進(jìn)料段頂部進(jìn)料口旁設(shè)置排氣口、料位計口,側(cè)部設(shè)有測溫計;冷卻段的傳熱板組由1組平行立式放置的傳熱板片組成,冷卻板間距根據(jù)物料確定;出料段一般采用斜錐體形式,其中一側(cè)裝2個振動電機(jī),利用變頻器調(diào)整振動電機(jī)振動情況,以控制設(shè)備出料量。

粉體流換熱器的工作原理(見圖2):物料在空心式傳熱板間,借助于重力的作用以滿倉狀態(tài)勻速緩慢下降,與傳熱板內(nèi)的冷卻水間接逆流換熱,冷卻器下部安裝有變頻震蕩式密相輸送下料器,根據(jù)出料溫度來調(diào)節(jié)出料速率,使出口物料的溫度均一[2]。

圖2 粉體流換熱器的工作原理

2 DAP裝置冷卻系統(tǒng)改造方案及運(yùn)行情況

2.1 改造方案

拆除原有流化床冷卻系統(tǒng)的相關(guān)設(shè)備:1 臺空氣除濕機(jī),1 臺功率75 kW、風(fēng)量53 000 m3/h 的流化床鼓風(fēng)機(jī),1 臺10 m2流化床冷卻器,1 臺直徑1.0 m 的4 筒旋風(fēng)除塵器,1 臺功率110 kW、風(fēng)量60 000 m3/h 的尾氣風(fēng)機(jī);更換小流量尾氣洗滌循環(huán)泵。

采用1臺換熱面積約460 m2、功率6 kW的粉體流換熱器,增加1臺流量50 m3/h、揚(yáng)程80 m、功率22 kW的冷卻循環(huán)水泵。利用現(xiàn)有硫酸裝置清潔循環(huán)水作為冷卻水,加壓后由粉體流換熱器下部進(jìn)入,與熱物料逆流換熱后返回現(xiàn)有涼水塔。

為防止熱物料進(jìn)入設(shè)備時出現(xiàn)結(jié)露,采用1臺28 kW的空氣除濕機(jī),1臺風(fēng)量35.81 m3/min、風(fēng)壓12 kPa、功率15 kW 的羅茨鼓風(fēng)機(jī),在進(jìn)料箱上段物料進(jìn)口下方設(shè)置空氣吹掃,使下料倉處于微正壓狀態(tài),尾氣通過管道接入裝置的收塵風(fēng)管,洗滌后達(dá)標(biāo)排放。

2.2 運(yùn)行情況

1) 生產(chǎn)平穩(wěn)可靠

改造后裝置冷卻系統(tǒng)可連續(xù)生產(chǎn),不受環(huán)境溫度、濕度影響。在不同下料段設(shè)置溫度監(jiān)測系統(tǒng),通過控制冷卻水流量及出料量,調(diào)整物料冷卻過程中的溫度分布,保證出料溫度≤40 ℃(見表1)。

表1 改造前后主要指標(biāo)對比

在粉體流換熱器冷卻過程中,環(huán)境空氣與熱物料隔絕,冷卻后的物料w(H2O)比采用空氣冷卻情況下降低0.3~0.4個百分點(diǎn),且這些水分主要集中在物料表面,減緩了鹽橋形成和物料的結(jié)塊,從而減少了包裹劑的用量。

2) 運(yùn)行及維護(hù)費(fèi)用降低

粉體流換熱器主體結(jié)構(gòu)沒有運(yùn)動部件,傳熱板安裝在帶有加強(qiáng)筋的高強(qiáng)度倉體內(nèi),倉體設(shè)置有帶鉸鏈的檢修門,結(jié)構(gòu)簡單,便于維護(hù)保養(yǎng)。

改造后冷卻系統(tǒng)的動設(shè)備減少,每小時用電量可降低180 kW · h,電費(fèi)按0.72 元/(kW · h)計算,每年(8 000 h)可節(jié)省電費(fèi)103.68萬元。

3) 傳熱效率提高

傳熱板采用無墊片全焊工藝預(yù)設(shè)打壓膨脹成均勻的波紋狀或酒窩狀,流體在板內(nèi)形成高度湍流,極大地提高了傳熱系數(shù),冷卻系統(tǒng)的處理能力提高20%,并能有效減緩換熱器表面結(jié)垢。

4) 改善操作環(huán)境

冷卻過程中采用全密閉操作,尾氣排放量由原來的60 000 m3/h 降至2 150 m3/h,極大地減輕了尾氣洗滌系統(tǒng)的生產(chǎn)負(fù)荷,污染物排放量降至改造前的3.6%。

3 結(jié)語

粉體流換熱器冷卻系統(tǒng)相比流化床冷卻系統(tǒng)而言,具有節(jié)能、環(huán)保、高效、故障率低、占地面積小、自動化程度高等優(yōu)點(diǎn)。

在固體顆粒冷卻系統(tǒng)中,采用粉體流換熱器冷卻技術(shù)優(yōu)勢明顯,具有良好的經(jīng)濟(jì)效益和社會效益,在磷復(fù)肥行業(yè)面臨節(jié)能減排的壓力之下,在傳統(tǒng)流化床和轉(zhuǎn)鼓冷卻系統(tǒng)的技改中有較大的推廣價值。

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