周宗紅,劉 劍,許敏捷,劉永文,高旭輝
(1.昆明理工大學 國土資源工程學院,云南 昆明 650093;2.金平長安礦業(yè)有限公司,云南 金平 661508;3.云南地礦建設工程有限責任公司,云南 金平 661508)
節(jié)理裂隙發(fā)育礦體采用無底柱分段崩落法開采時,易導致中深孔堵孔、立墻、懸頂、大塊率高等問題,嚴重影響了礦山安全和生產(chǎn)效率。已有不少學者開展了中深孔落礦優(yōu)化研究:李智慧等[1]基于礦巖爆破破碎機理和散體礦巖放礦理論,對回采巷道眉線破壞的機理及其對回采作業(yè)的影響進行了研究;涂旭東等[2]分析了四方金礦巷道眉線破壞的原因,提出了加強巷道掘進及中深孔施工管理、優(yōu)化回采順序和爆破參數(shù)等改進措施;尹海峰[3]指出了峨口鐵礦爆破工藝存在的不足,并分別對 2 020 m 中段以上氧化礦體、2 020 m 中段以下堅硬原生礦體進行了炮孔設計,還對起爆順序進行了優(yōu)化;李傳迎等[4]針對排山樓金礦中深孔爆破落礦存在的問題,從中深孔驗收、爆破參數(shù)優(yōu)化、補償系數(shù)取值、松動放礦管理等方面對采場中深孔爆破工藝進行了優(yōu)化;孟航等[5]通過優(yōu)化爆破微差分段、改善炮孔堵塞長度和合理布置炮孔等手段,改善了平泉小寺溝銅礦的爆破效果;肖文芳[6]根據(jù)金山店鐵礦的地質(zhì)條件和開采技術,分析了無底柱分段崩落法眉線口的破壞機理,并提出了保護眉線口的措施;繆國衛(wèi)[7]提出了一種以虛擬孔底距確定孔口預留最大不裝藥長度的新方法,并通過現(xiàn)場工業(yè)試驗驗證了該方法的可靠性。
長安金礦露天轉(zhuǎn)地下開采過程中,1524分段掛幫礦部分與露天坑底貫通,礦體節(jié)理裂隙發(fā)育、中深孔鑿巖參數(shù)及爆破工藝選擇不合理等,造成回采進路眉線破壞嚴重、立墻、炸藥單耗偏高等問題,嚴重影響了礦山安全生產(chǎn)。本文根據(jù)礦石物理力學性質(zhì)、散體流動參數(shù),提出了增大落礦排距、微差爆破、孔底起爆等措施,并在1509分段1302-1305采場開展了現(xiàn)場工業(yè)試驗,結(jié)果表明,上述措施可以改善爆破效果,能有效保護眉線,降低一次炸藥單耗和大塊率。
長安金礦礦床位于金平斷塊中南部,礦體賦存于F6碎裂巖帶東亞帶西側(cè)砂泥質(zhì)構(gòu)造巖中,成因類型屬于巖漿熱液貫入破碎裂隙充填形成的熱液礦床。長安礦段地下開采設計利用儲量為143.15萬t,礦巖穩(wěn)固性屬于差至一般,薄礦體和中厚以上礦體各占50%左右;1 520 m以上為露天開采,1 520 m以下轉(zhuǎn)為地下開采。礦區(qū)工程地質(zhì)勘探類型為以層狀半堅硬碎屑巖和構(gòu)造軟弱巖類為主的中等偏復雜類型,礦床水文地質(zhì)類型為以裂隙含水層直接充水為主的中等類型。
地下開采采用豎井開拓,首中段1 500 m采用無底柱分段崩落法開采。分段高度8 m,進路間距8.3 m,采用WTD-1.0電動鏟運機出礦。
1102采場主要回采露天臺階下的掛幫礦石,設計采用無底柱分段崩落法開采。使用圓盤雪橇式臺架+YGZ-90導軌式鑿巖機鑿巖,鉆鑿上向垂直扇形中深孔,炮孔直徑為58 mm,排距為1.3~1.5 m,孔底距一般為1.5~2.0 m。選用巖石粉狀乳化炸藥,采用BQF-100裝藥器裝藥,裝藥系數(shù)為0.83~0.85,一次炸藥單耗為0.56 kg/m3,炮孔崩礦量為4.64 t/m。
現(xiàn)場調(diào)查和統(tǒng)計結(jié)果表明,1102-1103采場中深孔鑿巖爆破存在的主要問題有以下4個方面。
a.眉線破壞嚴重。斷層、節(jié)理、裂隙等地質(zhì)構(gòu)造是導致眉線破壞的主要原因,次要原因是落礦工藝參數(shù)、巷道掘進支護以及回采順序不合理等,具體分析如下:
(a)巷道的成形狀況差。長安礦段巷道掘進時周邊眼布置偏少,巷道斷面超欠挖嚴重,頂板高低不平,未形成拱形。
(b)礦巖節(jié)理裂隙發(fā)育、穩(wěn)固性較差。礦體靠近F6斷層,松軟破碎,頂板滲水、滴水現(xiàn)象嚴重,受爆破振動影響,眉線附近頂板失穩(wěn)垮落。
(c)1524分段位于露天坑底,礦體節(jié)理裂隙發(fā)育,加之爆破震動和爆轟氣體的作用,頂板極易冒落,冒落后的頂板多呈不規(guī)則的三角形。
(d)回采進路一般不支護,靠近F6斷層附近巷道頂板爆破后垮落較多,導致眉線破壞。
(e)裝藥參數(shù)不合理,炮孔裝藥量偏大,孔口爆炸能量集中,爆破對后排炮孔影響較大。
b.爆破工藝不合理。起爆雷管放在炮孔底部,采用孔內(nèi)全長導爆索+導爆管起爆,由于導爆索的傳爆速度遠大于導爆管,使得導爆雷管失去了作用,實際上變成了孔口起爆,爆破效果差,導爆索成本較高。
c.據(jù)統(tǒng)計,1102采場一次炸藥單耗為0.56 kg/t,與類似礦山[8-9]的0.3~0.4 kg/t相比,明顯偏高;主要原因是分段高度、進路間距以及排距、孔底距偏小,裝藥系數(shù)高達0.83~0.85,炮孔與自由面或孔隙貫通等。
d.每米炮孔崩礦量偏小,采場結(jié)構(gòu)參數(shù)偏小,1 500 m中段分段高度8 m,進路間距8.3 m,分段高度和進路間距均偏小。
結(jié)合礦巖物理力學性質(zhì)和礦山實際[10-11],提出如下優(yōu)化措施:
a.增大分段高度和進路間距。綜合礦床賦存條件和鑿巖設備等,1 500 m以下分段高度增至10 m,進路間距調(diào)整為10.0~12.5 m。
b.適當增加掘進時周邊眼的數(shù)量,改善巷道成形狀況。南部F6斷層破碎帶附近區(qū)域,采用光面爆破,對炮眼布置、裝藥系數(shù)、起爆順序、炮孔堵塞等進行優(yōu)化設計,保證巷道施工質(zhì)量。
c.及時支護、分級支護,減少裸巷暴露時間,提高巷道頂板的穩(wěn)定性。根據(jù)巖石力學試驗、巖體質(zhì)量分級結(jié)果,參照已有支護的效果,可采用錨噴網(wǎng)為主、U型鋼支架為輔的支護形式。
d.減少爆破震動對頂板的破壞。根據(jù)礦石堅固性系數(shù)和可爆性確定炸藥單耗,按炸藥單耗優(yōu)化落礦參數(shù),根據(jù)一次炸藥單耗優(yōu)選孔網(wǎng)參數(shù)。在設計和施工過程中,根據(jù)不同區(qū)域礦體,選用不同的鑿巖爆破參數(shù)。根據(jù)前期爆破效果,適當增大排距和孔底距。炮孔直徑保持為58 mm,排距增大至1.7~1.8 m;保持崩礦步距為1.5 m,炮孔直徑減小至55 mm;適當增大孔底距,可取1.5~2.5 m。硬巖段,排距為1.5 m、孔底距為1.5~2.2 m;破碎段,排距為1.7~1.8 m、孔底距為1.7~2.5 m。
e.加強中深孔施工管理,提高炮孔質(zhì)量。加強現(xiàn)場施工管理,建立和執(zhí)行中深孔驗收制度。炮孔深度誤差控制在±0.5 m,偏斜度控制在±2°,孔底距誤差控制在±0.5 m。對驗收不合格的炮孔,應根據(jù)現(xiàn)場情況及時補孔,確保炮孔鉆鑿質(zhì)量。
f.孔口交錯裝藥。嚴格孔口部分的裝藥量,以保護眉線。為避免因扇形炮孔孔口附近裝藥量過于集中而產(chǎn)生過粉碎和眉線破壞現(xiàn)象,在孔口部分采用交錯裝藥結(jié)構(gòu),邊孔和中心孔的堵塞長度為1.5~4.0 m,除邊孔和中心孔裝藥量較大外,其余各孔均交錯增加填塞長度(見圖1),孔口用炮泥裝填,長度不小于200 mm。如礦石可爆性較好,裝藥系數(shù)取0.70~0.75,減小孔口炸藥密度。
g.取消孔內(nèi)敷設的導爆索,采用非電導爆管起爆。一般每次爆破1排,孔底可布置2發(fā)導爆雷管,采用導爆雷管+起爆彈的孔底起爆方式。礦石合格塊度小于400 mm,大于400 mm的大塊在采場中用人工或炸藥進行二次破碎。
h.排內(nèi)炮孔采用微差爆破,減少同時起爆藥量。如礦石破碎,為保護眉線,應采用分段微差爆破,減少同段爆破藥量。
圖1 孔口交錯裝藥
2.2.1 最小抵抗線
最小抵抗線計算式為
(1)
式中:d為炮孔直徑, 取0.058 m;Δ為裝藥密度,取950 kg/m3;τ為深孔裝藥系數(shù), 取0.7~0.8;m為炮孔密集系數(shù),取1.0;q為一次炸藥單耗,取0.8 kg/m3。
由式(1)計算得W=1.48~1.58 m。
根據(jù)經(jīng)驗公式得礦石堅固性系數(shù)f=9.8,W=30d=30×0.058=1.74 m。
參考礦山資料,孔徑為50~60 mm,W=1.2~1.6 m。
根據(jù)計算結(jié)果,結(jié)合現(xiàn)場爆破效果,中深孔排距取1.5~1.8 m。1 500 m中段扇形孔裝藥及導爆雷管布置如表1所示。
表1 扇形孔裝藥及導爆雷管布置
2.2.2 一次炸藥單耗
分段高度為8 m,進路間距為8.3 m,巷道斷面尺寸為2.6 m×2.6 m。排距為1.5 m時,每排炮孔崩礦量(B)為244.57 t;排距為1.7 m時,B為277.18 t。
每米炮孔裝藥量的計算式為
(2)
孔徑為58 mm時,每米炮孔裝藥量(Q1)為2.508 7 kg;孔徑為55 mm時,Q1為2.255 9 kg;孔徑為50 mm時,Q1為1.864 4 kg。
每排炮孔裝藥量計算式為
Q=Q1Lη,
(3)
式中:L為每排炮孔總長度,取48.27 m;η為裝藥系數(shù)。
每排炮孔裝藥量計算結(jié)果見表2。
表2 每排炮孔裝藥量
一次炸藥單耗計算式為
(4)
根據(jù)式(4),在孔徑為50~58 mm、排距為1.5~1.7 m、裝藥系數(shù)為0.720~0.776條件下的一次炸藥單耗計算結(jié)果見表3。
表3 一次炸藥單耗 單位:kg/t
孔徑為58 mm、排距為1.5 m、裝藥系數(shù)超過0.75時,眉線破壞嚴重(見圖2)。因此,孔徑為58 mm時,建議裝藥系數(shù)取0.70~0.75。
圖2 1527分段1102采場眉線破壞情況
孔徑為58 mm、排距為1.7 m、裝藥系數(shù)超過0.8時,眉線破壞較嚴重;而裝藥系數(shù)在0.72~0.75時,眉線少有破壞(見圖3)。因此,合理的裝藥系數(shù)為0.70~0.75。
孔徑小于50 mm時,炸藥單耗偏?。豢讖酱笥?0 mm時,在裝藥過程中,返粉控制困難。因此,合理的炮孔直徑為50~60 mm。
分段高度為8 m、進路間距為8.33 m、排距為1.5 m時,每米炮孔崩礦量為5.07 t/m;而當排距為1.7 m時,每米炮孔崩礦量為5.74 t/m。
根據(jù)優(yōu)化后的爆破工藝參數(shù),在長安礦段1509分段1302-1305采場進行了現(xiàn)場工業(yè)試驗。崩礦排距為1.7 m,孔底距為1.7~2.2 m,最終得到的礦石回采率為85%,貧化率為25%,巷道成形狀況也得到了改善。工業(yè)試驗結(jié)果表明,采用優(yōu)化后的爆破工藝參數(shù),能有效保護眉線,未出現(xiàn)立墻,降低了炸藥單耗和大塊率,顯著改善了爆破效果。
a.綜合分析現(xiàn)場調(diào)研結(jié)果和礦體物理力學性質(zhì)可知,影響長安金礦中深孔鑿巖爆破效果的因素主要是回采進路施工質(zhì)量差、落礦參數(shù)和工藝不適應礦石條件等。
b.提出了增大分段高度、進路間距、崩礦步距,微差爆破、孔底起爆,加強回采進路掘進、支護質(zhì)量,保證中深孔質(zhì)量等措施;根據(jù)現(xiàn)場爆破效果,計算確定了密集系數(shù)、一次炸藥單耗等參數(shù)。
c.在1509分段1302-1305采場進行了現(xiàn)場工業(yè)試驗,結(jié)果表明,采用優(yōu)化后的爆破工藝參數(shù),能有效保護眉線,未出現(xiàn)立墻,降低了炸藥單耗和大塊率。