王寶友 黃 欣 楊慶輝
(中鐵十八局集團(tuán)有限公司 天津 300222)
頂管法作為非開挖敷設(shè)地下管道的施工方法,具有噪聲低、干擾小、快速、高效等優(yōu)點(diǎn),在城市管網(wǎng)施工中得到了廣泛應(yīng)用[1]。隨著我國基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的全面展開,頂管法施工技術(shù)由城市管網(wǎng)逐漸走向山嶺隧道(洞)。山嶺隧道(洞)不同于城市管網(wǎng),其地質(zhì)多以巖石為主,長距離頂進(jìn)是山嶺隧道(洞)施工不同于城市管網(wǎng)的顯著特征,這給頂管法施工帶來了新的挑戰(zhàn)。隨著頂進(jìn)距離的增加,頂管法面臨的最大挑戰(zhàn)就是管道摩擦阻力逐步增加造成頂進(jìn)速度降低甚至預(yù)制管卡滯。在這方面,諸多專家學(xué)者均進(jìn)行了深入研究。韓選江[2]論述了直線和曲線頂管施工中影響頂推力的各種因素,通過頂力分析與計(jì)算,并結(jié)合大型頂管工程實(shí)例,針對其工程特點(diǎn)、場地惡劣環(huán)境和技術(shù)難度,詳細(xì)闡述頂進(jìn)施工方法的實(shí)際應(yīng)用及效果。王承德[3]對管道摩阻力計(jì)算公式進(jìn)行詳細(xì)分析,并提出其適用范圍。王素偉[4]結(jié)合工程應(yīng)用對特大管徑長距離機(jī)械頂管施工中容易出現(xiàn)的問題進(jìn)行分析,提出了采用中繼間、加強(qiáng)注漿減阻以及頂管糾偏等措施解決長距離頂進(jìn)問題。李萬才[5]則從觸變泥漿制作及注漿工藝方面提出了減阻措施。吳建軍[6]詳細(xì)闡述頂管機(jī)頂進(jìn)方式、注漿減阻、中繼間使用等技術(shù)性問題,并借助工程實(shí)例提出了改進(jìn)措施。張斌梁等[7]針對軟土地層卡管提出中繼套管頂推方案,并獲得成功。
針對預(yù)制管卡滯問題,現(xiàn)有研究多集中在如何降低頂管機(jī)長距離頂進(jìn)期間摩擦阻力問題上,如減小超挖量[8]、注漿潤滑[9-10]、合理布置中繼間[11]等,且地質(zhì)多為軟土、淤泥質(zhì)土等,而對于巖石地層頂管機(jī)頂進(jìn)期間預(yù)制管卡滯原因及脫困技術(shù)卻未見深入研究。本文將結(jié)合觀景口水利工程,分析巖石地層預(yù)制管卡滯原因,提出卡管位置判別方法、預(yù)制管脫困技術(shù)等,并就如何預(yù)防預(yù)制管卡滯提出針對性改進(jìn)措施。
觀景口水利樞紐是重慶市重點(diǎn)水源工程之一,輸水線路位于重慶東溫泉鎮(zhèn)至茶園段,線路總長21.6 km。其中,10座隧洞全長15.6 km,單洞最長3 193 m,開挖直徑為3.23 m,隧洞內(nèi)徑2.65 m。采用硬巖頂管施工技術(shù),泥水平衡頂管機(jī)頂進(jìn)。
試驗(yàn)段2#無壓隧洞總長1 244 m,埋深4~120 m。該洞段圍巖主要有雷口坡組巖溶角礫巖、泥質(zhì)白云巖、炭質(zhì)頁巖及巖溶充填物;須家河組砂巖夾粉砂巖、泥巖及煤線;珍珠沖組泥巖、粉砂巖夾砂巖。
2017年5月17日白班頂進(jìn)時(shí),2#中繼間頂力接近1 500 t,夜班出現(xiàn)頂力達(dá)到1 600 t無法閉合1#中繼間情況。截至2017年5月17日,頂管機(jī)共掘進(jìn)548.9 m。5月21日,調(diào)高油壓使2#中繼間頂力增加至2 100 t,仍然未能閉合1#中繼間。在嘗試對2#中繼間進(jìn)行閉合時(shí),出現(xiàn)3#中繼間頂力增大至2 100 t無法閉合2#中繼間情況。由此判斷1#和2#中繼間之間、2#和3#中繼間之間均出現(xiàn)某處預(yù)制管卡滯情況。
綜合評估頂管機(jī)受困狀態(tài)及各地段圍巖情況,分析管材受困可能因素如下:
(1)地質(zhì)復(fù)雜,觸變泥漿流失、圍巖變形導(dǎo)致管材卡滯
2#無壓隧洞已開挖完成部分,絕大部分地質(zhì)屬于Ⅳ類和Ⅴ類圍巖,整體比較破碎,存在較長的須家河底部炭質(zhì)頁巖區(qū),從掘進(jìn)出渣情況看,地質(zhì)變化頻繁。
初步推斷,軟弱破碎圍巖缺乏自穩(wěn)能力,導(dǎo)致部分地段管材與洞壁之間空隙大部分被破碎巖體填充。
①圍巖中裂隙的存在,再加之地下水的作用,導(dǎo)致管道與洞壁間空隙內(nèi)的觸變泥漿流失,致使管壁與洞壁之間未能形成有效的泥漿套,使得預(yù)制管與洞壁間摩擦系數(shù)急劇增大,增加了頂進(jìn)阻力。
②部分地段存在軟巖變形,導(dǎo)致預(yù)制管被巖層緊密包裹,致使觸變泥漿作用空間減小,潤滑效果降低,摩阻力增大。在此種地層頂進(jìn),短距離時(shí),靠中繼間頂力可以克服頂進(jìn)正面阻力和管道周圍的摩擦阻力的聯(lián)合作用,但隨著掘進(jìn)距離的增加,管周摩阻力就越來越大[12],待正面阻力和管道周圍的摩擦阻力之和大于中繼間頂力時(shí),就會(huì)造成“頂不動(dòng)”情況發(fā)生。
(2)巖屑沉積
巖屑沉積為穩(wěn)定地層管周摩擦阻力增大的主要因素。主要有兩方面的原因造成巖屑沉積,一是泥水分離器分離效果差,致使部分泥渣隨進(jìn)漿被再次帶至刀盤開挖倉中,導(dǎo)致開挖下來的巖屑部分沉積在管材四周;二是因地層相對穩(wěn)定,巖石頂管機(jī)盾體與洞壁間間隙較大,因此極易造成頂管機(jī)頂進(jìn)期間刀盤開挖倉內(nèi)泥漿(含有大量碎渣)沿盾體與洞壁之間間隙返灌至預(yù)制管區(qū)域,并沉積在預(yù)制管底部。
根據(jù)現(xiàn)場地質(zhì)情況及預(yù)制管可能的卡滯原因,提出了預(yù)制管背后沉渣沖洗清理、分段破管增加中繼間兩種方案。按照安全、高效、成本低、可操作性強(qiáng)原則,首選預(yù)制管背后沉渣沖洗清理方案。若成功,則恢復(fù)頂進(jìn);否則,采取預(yù)制管破除方案。
在不影響管材結(jié)構(gòu)的前提下,利用水鉆分段在預(yù)制管底部開φ230 mm的孔,利用高壓沖洗機(jī)沖洗底部沉渣,沖散且手工清理后進(jìn)行封堵,并及時(shí)補(bǔ)注觸變泥漿。
沖洗完成后,嘗試頂進(jìn),未能實(shí)現(xiàn)脫困。分析認(rèn)為,阻力較大部位主要為炭質(zhì)頁巖(102環(huán)至82環(huán)),該段管節(jié)與洞壁密貼,圍巖由粘泥夾雜大塊巖石組成,具有遇水軟化及微膨脹性。雖然增加開孔數(shù)量、加大沖洗范圍和高壓注膨潤土,也未能實(shí)現(xiàn)脫困。在管壁沖洗無效的情況下,只有通過增加單管節(jié)平均受到的頂力,才有可能使管節(jié)重新恢復(fù)頂進(jìn)。
5.3.1 安裝應(yīng)變計(jì),確定卡管位置
要破除預(yù)制管,就要首先確定受困點(diǎn)。方法為在管材表面安裝應(yīng)變計(jì),如圖1所示。
圖1 管材表面布設(shè)應(yīng)變計(jì)
由3#中繼間向2#中繼間方向施加頂力,再由2#中繼間反向向3#中繼間施加頂力,監(jiān)測應(yīng)力變化趨勢,從而確定頂力傳遞消失位置。管節(jié)應(yīng)力傳遞規(guī)律如圖2所示。
圖2 管節(jié)應(yīng)力傳遞規(guī)律曲線
通過應(yīng)力傳遞規(guī)律曲線分析可知,3#~2#中繼間之間阻力最大部位處于96#管~83#管之間,3#中繼間頂力在傳遞至93#管后基本上消失殆盡。對目前頂管受困現(xiàn)狀綜合分析后,決定對87#管、91#、95#管進(jìn)行拆除,完成后首先閉合95#管;然后在91#管位置安裝臨時(shí)中繼間;最后通過91#管臨時(shí)中繼間閉合87#管并向前頂進(jìn),以實(shí)現(xiàn)脫困。
5.3.2 預(yù)制管拆除、支護(hù)及閉合
(1)預(yù)制管拆除
以91#管為例,鉆孔前首先在91#管內(nèi)部擬鉆孔位置環(huán)向畫出基準(zhǔn)線,以基準(zhǔn)線為標(biāo)準(zhǔn)環(huán)向鉆孔,使孔位準(zhǔn)確、偏差可控。先用φ100 mm的水鉆環(huán)向連續(xù)鉆孔2道,將一節(jié)管材分成3部分,如圖3所示;然后鉆φ38 mm充填膨脹劑的孔,間距20 cm,如圖4所示。預(yù)制管兩側(cè)φ38 mm孔在軸線方向距離兩端面間距大于鋼承口在本節(jié)管道內(nèi)長度,目的是控制膨脹劑預(yù)裂混凝土?xí)r不破壞鋼承口,在管道閉合時(shí)通過鋼承口焊接連接相鄰管道。按此方案同步拆除 87#、95#管。
圖3 φ100 mm孔環(huán)向連續(xù)鉆孔展開布置示意
圖4 φ38 mm孔環(huán)向連續(xù)鉆孔展開布置示意
(2)隧洞支護(hù)
對91#預(yù)制管拆除段裸露巖層進(jìn)行分析,炭質(zhì)頁巖較為松散,遇水極易脫落沉降。從拆除段看,巖層已完全將預(yù)制管抱死,決定對拆除段巖層擴(kuò)挖,外擴(kuò)至φ3.65 m,采用 14鋼拱架+網(wǎng)噴進(jìn)行支護(hù)。支護(hù)完成后,對未拆除段92#、93#、94#預(yù)制管外側(cè)巖層采用風(fēng)鏟進(jìn)行擴(kuò)徑處理。
(3)預(yù)制管閉合及中繼間安裝
閉合95#管并安裝91#管位置臨時(shí)中繼間;然后通過91#管位置臨時(shí)中繼間閉合87#管并向前頂進(jìn)。
預(yù)制管拆除并完成隧洞支護(hù)后開始按計(jì)劃頂進(jìn),3#中繼間向前頂進(jìn)96#管,96#管順利向前移動(dòng),95#管留下的鋼承口與94#管的鋼承口順利對接,然后進(jìn)行兩個(gè)鋼承口的焊接。焊接完成后支模澆筑環(huán)氧砂漿,為保證環(huán)氧砂漿澆筑質(zhì)量必須保證焊縫焊接牢固、嚴(yán)密不透水。最后在鋼承口位置安裝工字鋼骨架,95#管閉合完成,如圖5所示。
圖5 95#管閉合
閉合95#管的同時(shí)用環(huán)氧砂漿將91#管兩個(gè)端面找平,完成后,安裝臨時(shí)中繼間油缸,如圖6所示;之后,用3#中繼間將92#管與臨時(shí)中繼間閉合;再利用臨時(shí)中繼間向前推動(dòng)90#、89#、88#管與 86#管閉合,并繼續(xù)頂進(jìn)至2#中繼間閉合。至此2#和3#中繼間之間預(yù)制管脫困成功。后采用拆管方案解決了1#和2#中繼間之間預(yù)制管卡滯問題。至此預(yù)制管全部脫困成功。
圖6 中繼間安裝
(1)提高膨潤土潤滑效果
在不良地質(zhì)段施工期間,節(jié)理較發(fā)育,且存在裂隙水,膨潤土流失嚴(yán)重,未能形成有效的觸變泥漿套,以至于摩阻力增大。在選擇高質(zhì)量膨潤土的基礎(chǔ)上,可考慮引入潤滑效果較好且可以填充巖層裂隙的高分子材料,注入預(yù)制管背后空隙,以降低摩擦阻力。
(2)提高前部預(yù)制管觸變泥漿注漿效果
配置兩套觸變泥漿注漿系統(tǒng),一套集中填充1?!?#預(yù)制管背后空隙,確保空隙能夠得以及時(shí)填充,提高潤滑效果,同時(shí)也可部分阻止刀盤部位泥渣的侵入;另一套系統(tǒng)則用于補(bǔ)充觸變泥漿。前期,觀景口項(xiàng)目觸變泥漿泵控制泥漿閥站達(dá)24個(gè)以上,致使第一環(huán)預(yù)制管背后空隙難以及時(shí)充滿觸變泥漿;改進(jìn)后,填充及潤滑效果明顯改善。
(3)購置分離效果較好的泥水分離器
因預(yù)制管背后沉渣過多,除巖層剝落外,泥水分離器分離泥渣不徹底導(dǎo)致部分泥渣再次被帶入刀盤開挖倉,且開挖倉泥漿攜渣效果不佳,以至于過多的泥渣未能有效帶出。建議采購可以拌制攜渣泥漿且分離效果較為理想的泥水分離器,通過攜渣泥漿提高泥渣吸出效率,同時(shí)提高渣水分離效果。
(4)優(yōu)化中繼間空間布置
為應(yīng)對較為復(fù)雜的地質(zhì)情況,提高單預(yù)制管平均所受頂推力,降低預(yù)制管卡滯幾率,可考慮縮短中繼間布置間距。觀景口項(xiàng)目最初設(shè)計(jì)每150 m布置一套中繼間,后在不良地質(zhì)占比較高的隧洞調(diào)整為100 m安裝一套,取得了較好效果。
巖石頂管機(jī)在超長距離山嶺隧道(洞)中施工,預(yù)制管卡滯是頂進(jìn)過程中最可能遇到的問題。通過本次預(yù)制管脫困處理,積累了一定的經(jīng)驗(yàn)。但在此過程中,也曾走了不少彎路,如最初采用沉渣沖洗清理,就沒有起到應(yīng)有的效果。因此,卡管處理的重點(diǎn)是要準(zhǔn)確分析原因,制定針對性措施。當(dāng)然,在長距離隧道(洞)中采用頂管機(jī)施工,最關(guān)鍵的還是要首先考慮解決如何降低管周摩阻力問題,如采購優(yōu)質(zhì)膨潤土、高效的泥水分離設(shè)備、縮短中繼間布置間距、安裝清渣裝置等以杜絕預(yù)制管卡滯問題的出現(xiàn)方為上策。