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移動(dòng)輥道位置檢測裝置開發(fā)及應(yīng)用

2021-05-20 15:00
中國金屬通報(bào) 2021年4期
關(guān)鍵詞:反光板輥?zhàn)?/a>輥道

王 力

(河鋼唐鋼不銹鋼公司,河北 唐山 063000)

移動(dòng)輥道是板坯連鑄澆鑄時(shí)定尺切坯的重要設(shè)備。形式:切割竄動(dòng)輥道式,竄動(dòng)方式:液壓驅(qū)動(dòng)。輥道竄動(dòng)速度:慢速1.8m/min 、快速4.8m/min。輥道竄動(dòng)行程 :600mm。分為切割移動(dòng)輥道的手動(dòng)竄動(dòng)操作和切割移動(dòng)輥道的自動(dòng)擺動(dòng)操作兩種模式。手動(dòng)操作時(shí)用 OS3.1 上的燈光按鈕“切下輥道移位:切割移動(dòng)輥道“向前”和“向后”燈鈕,使切割移動(dòng)輥道向前和向后竄動(dòng)。向前時(shí)應(yīng)激發(fā)相應(yīng)的電磁閥得電,使切割移動(dòng)輥道移動(dòng)直到觸發(fā)“切割輥道前進(jìn)激光開關(guān)1”。向后時(shí)應(yīng)激發(fā)相應(yīng)的電磁閥得電,使切割移動(dòng)輥道移動(dòng)直到觸發(fā)“切割輥道后退激光開關(guān)2”。

自動(dòng)模式下輥道的移動(dòng)由火焰切割機(jī)控制。觸發(fā)相應(yīng)的接近開關(guān),電磁閥(同手動(dòng))相應(yīng)的線圈將得電。輥道長度應(yīng)考慮到切割機(jī)整個(gè)切割范圍的長度,為了避免火焰切割輥?zhàn)蛹扒懈顣r(shí)氧化鐵落下粘到輥?zhàn)由希?dāng)氧槍接近輥?zhàn)訒r(shí),氧氣瞬間關(guān)閉,輥道移動(dòng)越過火焰。之后割氧接通,繼續(xù)正常切割。每個(gè)輥?zhàn)佣贾貜?fù)同樣動(dòng)作直到切割完成。但目前連鑄機(jī)移動(dòng)輥道激光開關(guān)和線路數(shù)量太多,現(xiàn)場環(huán)境惡劣導(dǎo)致信號不穩(wěn)定,影響移動(dòng)輥道正常位置檢測進(jìn)而發(fā)生切輥故障。

1 移動(dòng)輥道位置檢測裝置構(gòu)成

一種移動(dòng)輥道位置檢測裝置系統(tǒng)包括:移動(dòng)輥道4-20MA激光測距儀、移動(dòng)輥道斜反光板、鑄流PLC系統(tǒng)、液壓閥、液壓缸等組成;

其中移動(dòng)輥道4~20MA激光測距儀固定安裝在移動(dòng)輥道東側(cè)墻上;移動(dòng)輥道斜反光板固定焊接在移動(dòng)輥道前端框架上,安裝位置剛好使激光束射在移動(dòng)輥道斜反光板中心位置;激光測量距離從后位信號(南側(cè))1.6m到前位信號(北側(cè))2m,移動(dòng)輥道竄動(dòng)4~20MA激光測距儀通過電纜連接于鑄流PLC系統(tǒng)進(jìn)行數(shù)據(jù)采集,信號范圍從5.6mA(南側(cè))到18.4mA(北側(cè))。

在本檢測裝置系統(tǒng)中,移動(dòng)輥道4-20MA激光測距儀(1)型號為OED106采用三線制(24V、0V、4-20MA信號)方式,電源取自中包車遠(yuǎn)程站箱,增加1A空開,信號中轉(zhuǎn)后接入到PLC的AI模板,使用KVVP3×1.5屏蔽電纜。

其中控制系統(tǒng)為鑄流PLC系統(tǒng),采用西門子S7-400系列模塊AI模板,型號為6ES77331-7KF02-0AB0,對移動(dòng)輥道竄動(dòng)4-20MA激光測距儀信號進(jìn)行檢測采集。

連鑄移動(dòng)輥道竄動(dòng)激光定位檢測步驟如下:

(1)按圖1設(shè)計(jì)各部分連接位置。

(2)通過移動(dòng)輥道4-20MA激光測距儀:(1)固定安裝在移動(dòng)輥道東側(cè)墻上檢測固定焊接在移動(dòng)輥道前端框架上1移動(dòng)輥道斜反光板(2)的距離,判斷原限位信號,確認(rèn)火切機(jī)移動(dòng)輥道竄動(dòng)實(shí)際位置。傳輸?shù)借T流PLC系統(tǒng)(3),進(jìn)行報(bào)警、連鎖保護(hù)。

(3)編制程序,通過移動(dòng)輥道4-20MA激光測距儀(1)檢測安裝在移動(dòng)輥道前端框架上的移動(dòng)輥道斜反光板(2)距離,在PLC內(nèi)編程判斷出移動(dòng)輥道竄動(dòng)前后位置(南、北側(cè))信號,確認(rèn)火切機(jī)移動(dòng)輥道實(shí)際位置,替代原開關(guān)連鎖點(diǎn)。

(4)移動(dòng)輥道4-20MA激光測距儀(1)斷線、超量程連鎖報(bào)警保護(hù)。

(5)移動(dòng)輥道斜反光板(2)對移動(dòng)輥道竄動(dòng)的實(shí)際位置進(jìn)行精確測量定位,利用單一斜反光板,產(chǎn)生連續(xù)的位置變量,并在程序中進(jìn)行連鎖保護(hù)。

圖1 裝置系統(tǒng)

2 效果分析

通過采用激光準(zhǔn)確定位改造,在保證原系統(tǒng)完整性的前提下,采用斷根防錯(cuò)方法,從而減少現(xiàn)場開關(guān)和線路數(shù)量,較少事故點(diǎn),減少了現(xiàn)場惡劣環(huán)境對檢測儀表的影響;實(shí)現(xiàn)了移動(dòng)輥道位置的連續(xù)位置測量,與火切機(jī)大車位置行程比較,防止由于移動(dòng)輥道位置錯(cuò)誤發(fā)生切輥故障。

消除了移動(dòng)輥道框架晃動(dòng)造成開關(guān)位置檢測信號不穩(wěn)定的現(xiàn)象,采用模擬量連續(xù)測量時(shí),如檢測距離超出范圍預(yù)先報(bào)警,達(dá)到連鎖保護(hù)、應(yīng)急處理的目的,每年可減少因中包位置檢測異常導(dǎo)致電氣事故影響,增產(chǎn)600噸,每噸利潤600元,減少設(shè)備費(fèi)用損失56000元,一年可創(chuàng)效41.6萬元。

3 結(jié)束

煉鋼連鑄設(shè)備中的移動(dòng)輥道移動(dòng)系統(tǒng),在減少接近開關(guān)及線路數(shù)量情況下,通過移動(dòng)輥道激光測距儀檢測安裝在移動(dòng)輥道前端框架上的移動(dòng)輥道斜反光板距離,判斷南北位置信號,確認(rèn)火切機(jī)移動(dòng)輥道實(shí)際位置。

消除了激光開關(guān)和線路數(shù)量太多,現(xiàn)場環(huán)境惡劣導(dǎo)致信號不穩(wěn)定,影響移動(dòng)輥道正常位置檢測進(jìn)而發(fā)生切輥故障。消除了移動(dòng)輥道框架晃動(dòng)造成開關(guān)位置檢測信號不穩(wěn)定的問題,提高煉鋼連鑄生產(chǎn)設(shè)備的穩(wěn)定性。

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