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煤化工行業(yè)凝液回收系統(tǒng)常見問題探討及改造實(shí)踐

2021-05-24 03:30:00姚長(zhǎng)江
煤化工 2021年2期
關(guān)鍵詞:疏水器凝氣凝液

姚長(zhǎng)江

(多倫煤化工有限責(zé)任公司,內(nèi)蒙古 錫林浩特 027300)

在化工生產(chǎn)過程中,伴熱系統(tǒng)運(yùn)行的可靠與否,直接關(guān)系到生產(chǎn)的連續(xù)與平穩(wěn),尤其在我國(guó)北方高寒地區(qū),伴熱系統(tǒng)起著至關(guān)重要的作用,蒸汽伴熱以其獨(dú)特的經(jīng)濟(jì)性及實(shí)用性被廣泛應(yīng)用于各類伴熱系統(tǒng)中。伴熱系統(tǒng)運(yùn)行及維護(hù)過程中產(chǎn)生的各類問題是化工企業(yè)不得不面對(duì)的現(xiàn)實(shí)問題,蒸汽凝結(jié)水回收系統(tǒng)作為其中的一個(gè)環(huán)節(jié),其運(yùn)行穩(wěn)定性將直接影響整個(gè)水系統(tǒng)平衡,如何解決其運(yùn)行過程中遇到的凝液回收系統(tǒng)背壓過高、水擊、不凝氣聚集及伴熱管理不到位等問題,值得關(guān)注。筆者結(jié)合實(shí)際生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn),對(duì)凝液回收系統(tǒng)常見問題進(jìn)行了分析探討,并介紹了某公司伴熱系統(tǒng)的改造實(shí)踐及效果,可為解決凝液回收系統(tǒng)的“跑冒滴漏”提供借鑒。

1 凝液回收系統(tǒng)常見問題的解決與探討

1.1 凝液回收系統(tǒng)背壓過高

蒸汽熱量利用率低、回水帶汽量大是引起凝液回收系統(tǒng)背壓過高的主要原因。蒸汽伴熱系統(tǒng)疏水器運(yùn)行過程中缺乏有效的檢查與維護(hù),會(huì)導(dǎo)致蒸汽噴放過多,若問題疏水器達(dá)到一定數(shù)量,凝液回收系統(tǒng)背壓過高的問題就隨之而來,因此在伴熱系統(tǒng)檢查過程中,要定期對(duì)伴熱管或疏水器溫度進(jìn)行檢查,避免運(yùn)行溫度過高。一般情況下,低壓蒸汽疏水器后溫度不高于110 ℃,且與環(huán)境溫度之差不超85 ℃,則可認(rèn)為疏水器運(yùn)行正常。對(duì)于雙金屬片類疏水器,還應(yīng)定期調(diào)整金屬片壓緊程度,控制出口溫度,以滿足實(shí)際運(yùn)行需要。此外,凝液回收管線不宜設(shè)置過長(zhǎng),如凝液管線與蒸汽管線壓差小于0.1 MPa,則應(yīng)考慮在適當(dāng)位置增加回收裝置進(jìn)行一次閃蒸,同時(shí)利用機(jī)械加壓裝置,進(jìn)行二次外送。

1.2 凝液回收管線水擊現(xiàn)象

不同溫度的多股凝液混合是導(dǎo)致凝液管線出現(xiàn)水擊的主要原因。主要有以下兩種情況會(huì)造成不同凝結(jié)水之間溫差較大:一是不同裝置或界區(qū)對(duì)蒸汽熱量的利用程度不同,尤其在不同裝置匯合處猶為明顯,這種情況比較多,疏水器出口溫度、蒸汽換熱器換熱效果等直接決定了凝液的溫度;二是不同壓力等級(jí)凝液混入同一凝液回收管網(wǎng),高壓力凝液由于壓力降低,釋放潛熱,造成凝液汽化,引起水擊。

此外,管線變徑處或管線脹力彎處出現(xiàn)微量泄漏,也會(huì)導(dǎo)致管線水擊現(xiàn)象的發(fā)生。

解決水擊問題應(yīng)從以下幾方面入手:(1)對(duì)多路凝液的溫度、壓力進(jìn)行匯總梳理,如溫度、壓力差過大,則不應(yīng)匯入同一管網(wǎng)回收,應(yīng)建立多路凝液管網(wǎng),直至常壓罐或閃蒸罐;(2)常壓或低壓凝液管網(wǎng)溫度接近的多股凝液,應(yīng)使凝液溫度統(tǒng)一至100 ℃以上或以下(即閃蒸前凝液與閃蒸后凝液混合);(3)凝液管線出現(xiàn)泄漏應(yīng)及時(shí)處理,避免因泄漏導(dǎo)致局部閃蒸,使管線出現(xiàn)水擊現(xiàn)象,導(dǎo)致泄漏擴(kuò)大;向上的管線應(yīng)力補(bǔ)償彎應(yīng)不定期進(jìn)行排氣,避免不凝氣聚集;(4)設(shè)有多處凝液回收的蒸汽管線局部停運(yùn)時(shí),一定要停運(yùn)相應(yīng)疏水裝置,設(shè)有止回閥的疏水管路也應(yīng)關(guān)閉相應(yīng)手動(dòng)閥門,避免凝液回串導(dǎo)致蒸汽管網(wǎng)無法順利投運(yùn)。

1.3 凝液回收系統(tǒng)不凝氣聚集

凝液中含有的不凝氣主要有二氧化碳、氧氣、氫氣,對(duì)于煤化工系統(tǒng)烯烴單元,往往會(huì)伴隨甲醇以及C4、C5等重組分的泄漏,煤氣化單元?jiǎng)t主要是二氧化碳泄漏,同時(shí)伴有一氧化碳與硫化氫的泄漏。這些不凝氣通常需要經(jīng)過常壓閃蒸系統(tǒng)后方可消除。經(jīng)過熱能利用(即對(duì)凝液的余熱進(jìn)行二次利用)的凝液回收系統(tǒng),一般不設(shè)置常壓閃蒸裝置,回收凝液直接用于加熱供水,這樣在密閉系統(tǒng)中凝液在釋放熱量的同時(shí)溫度降低,導(dǎo)致不凝氣溶解度升高,會(huì)將這些溶解氣體直接帶入離子交換系統(tǒng),進(jìn)而影響混床周期制水量。例如二氧化碳含量較多的凝液系統(tǒng),往往在進(jìn)入凝結(jié)水回收裝置換熱后,會(huì)導(dǎo)致水中pH 值降低,碳酸氫根含量上升,進(jìn)而造成陰離子交換樹脂交換能力下降。同時(shí)在再生過程中,在陰陽樹脂交界處,由于酸再生液與部分陰離子樹脂接觸,二氧化碳大量放出,導(dǎo)致上部堿再生液排出困難,再生效果大大降低。因此在不凝氣較多的凝液系統(tǒng),如已影響到離子交換系統(tǒng)的正常運(yùn)行,應(yīng)盡快查找不凝氣泄漏源,消除泄漏。凝液管線可通過打開高點(diǎn)放空閥進(jìn)行檢查,如含氣量較多,則應(yīng)考慮是否存在泄漏,還可進(jìn)一步通過氣體取樣并進(jìn)行色譜分析,獲取更精確的結(jié)果。進(jìn)行氣體取樣時(shí),不可用常規(guī)方法直接取樣,應(yīng)將高點(diǎn)排氣引入小型氣水分離裝置,再通入小型換熱裝置降低溫度,最后通入氣體收集袋,將不凝氣收集,進(jìn)行分析。

1.4 伴熱系統(tǒng)運(yùn)行穩(wěn)定性不佳

伴熱系統(tǒng)運(yùn)行穩(wěn)定性一方面取決于設(shè)計(jì)的合理性,另一方面后期的維護(hù)管理也不容忽視,設(shè)計(jì)方面因素主要為疏水器形式的選擇及疏水站(蒸汽分配站)的安裝形式。

1.4.1 疏水站(蒸汽分配站)安裝形式

《石油化工管道伴管和夾套管設(shè)計(jì)規(guī)范》[1]規(guī)定:在3 m 半徑范圍內(nèi)如有3 個(gè)或3 個(gè)以上的伴熱點(diǎn)及回收點(diǎn)時(shí),蒸汽伴熱系統(tǒng)應(yīng)設(shè)置蒸汽分配站與疏水站,兩者都可水平安裝與垂直安裝,不同安裝形式有其各自優(yōu)缺點(diǎn),將在一定程度上影響伴熱系統(tǒng)的穩(wěn)定性。下面以疏水站為例,說明安裝形式對(duì)系統(tǒng)的影響。

疏水站水平安裝示意圖[1]見圖1。水平安裝的優(yōu)點(diǎn)是操作方便,管線獨(dú)立分布,便于檢修,抗雜質(zhì)能力較好,出現(xiàn)泄漏易于處理;缺點(diǎn)是占地面積大,空間利用率低,單根出現(xiàn)凍堵較難處理。

圖1 疏水站水平安裝示意圖[1]

疏水站垂直安裝示意圖[1]見圖2。垂直安裝的優(yōu)點(diǎn)是占地面積小,伴熱管線集中布置,出現(xiàn)凍堵易于處理;缺點(diǎn)是對(duì)于伴熱管根數(shù)較多的疏水器上部閥門操作困難,不利于伴熱檢查,運(yùn)行過程中疏水器截留雜質(zhì)較多,易堵塞,出現(xiàn)泄漏不易查找,且維護(hù)檢修較為困難。

圖2 疏水站垂直安裝示意圖[1]

對(duì)于疏水站(蒸汽分配站)安裝形式的選擇,可根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)具體條件及運(yùn)行需要來判斷,對(duì)于管線較少的區(qū)域,可考慮采用垂直安裝,此類型疏水站(蒸汽分配站)對(duì)于運(yùn)行管理和蒸汽品質(zhì)要求較高。水平安裝的疏水站(蒸汽分配站)設(shè)計(jì)結(jié)構(gòu)合理,易于操作檢修,應(yīng)用比較廣泛。

1.4.2 伴熱系統(tǒng)缺乏管理

伴熱系統(tǒng)停運(yùn)退出后,管線內(nèi)難免存在污垢沉積,再投運(yùn)時(shí)如不進(jìn)行排污處理,很有可能導(dǎo)致疏水器堵塞,進(jìn)而使疏水效果變差,嚴(yán)重時(shí)可導(dǎo)致伴熱管線凍壞,因此在伴熱管線投運(yùn)前,要將伴熱管內(nèi)雜質(zhì)吹掃干凈,再引入疏水器,確保疏水器不受堵塞影響。

伴熱系統(tǒng)圖作為伴熱系統(tǒng)檢查與消缺中重要參照項(xiàng),務(wù)必保證其準(zhǔn)確、及時(shí),伴熱系統(tǒng)圖不但應(yīng)包括伴熱管線號(hào)、介質(zhì)名稱及走向,還應(yīng)包括伴熱線的投停狀態(tài)。在投停狀態(tài)及管線變更后,應(yīng)及時(shí)對(duì)伴熱系統(tǒng)圖進(jìn)行更新,并進(jìn)行運(yùn)行交接,避免伴熱系統(tǒng)出現(xiàn)凍堵現(xiàn)象。

1.4.3 其他需注意的問題

(1)蒸汽分配站及疏水站設(shè)計(jì)安裝應(yīng)以方便檢修和操作為原則,對(duì)于腐蝕性氣體泄漏區(qū)域,應(yīng)定期對(duì)閥門進(jìn)行潤(rùn)滑處理,防止閥門長(zhǎng)期不操作導(dǎo)致銹死,蒸汽分配站及疏水站備用口應(yīng)盡量設(shè)置在主管處,防止備用口在極端氣溫天氣出現(xiàn)凍裂的情況。

(2)伴熱管線安裝應(yīng)盡量避免或減少采用U 型彎,必要時(shí)可沿主管線增加環(huán)型應(yīng)力補(bǔ)償或沿閥門法蘭增加U 形補(bǔ)償,防止U 型彎在寒冷天氣因保溫不全導(dǎo)致伴熱管凍堵,同時(shí)伴熱管應(yīng)位于主管線下方或側(cè)下方,采用綁扎固定,而不宜采用與主管焊接的固定方式。

(3)蒸汽分配站或疏水站與主蒸汽或凝液連接處應(yīng)設(shè)置2 道閥門,一道常開,另一道用于正常隔絕,防止檢修時(shí)因閥門內(nèi)漏導(dǎo)致伴熱蒸汽整體停運(yùn)。

(4)應(yīng)制定伴熱系統(tǒng)巡查機(jī)制,重點(diǎn)檢查工藝介質(zhì)防凍伴熱管線,并建立臺(tái)帳、問題記錄本等,夜間應(yīng)設(shè)立專門保運(yùn)人員,以協(xié)助缺陷處理。

(5)伴熱系統(tǒng)在冬季停運(yùn)后,應(yīng)及時(shí)排凈管線內(nèi)積水,對(duì)疏水器進(jìn)行吹掃,可打開絲堵排水,防止凍壞;夏季伴熱系統(tǒng)停運(yùn)退出后,應(yīng)盡量保證管線及疏水器內(nèi)部處于滿水狀態(tài),或通入氮?dú)鈱⒐芫€吹掃干凈并保持微正壓,防止管線及疏水器部件出現(xiàn)銹蝕或電化學(xué)腐蝕,影響后續(xù)運(yùn)行穩(wěn)定性[2]。

(6)現(xiàn)場(chǎng)疏水站(蒸汽分配站)應(yīng)安裝便于識(shí)別的標(biāo)識(shí)牌,包括被伴熱介質(zhì)、管線走向等信息,提高隔絕、投運(yùn)的操作效率,避免誤操作。

2 凝液回收系統(tǒng)改造實(shí)踐

某公司外管伴熱系統(tǒng)采用垂直安裝形式,每個(gè)疏水站(蒸汽分配站)上有8~20 根支管,分支管至伴熱管道部分為集中分布,自2009 年伴熱系統(tǒng)投入運(yùn)行后,伴熱系統(tǒng)泄漏問題不斷出現(xiàn),如疏水器泄漏、焊口泄漏等,且由于伴熱系統(tǒng)圖準(zhǔn)確性低,導(dǎo)致管線隔絕困難,影響檢修進(jìn)度與質(zhì)量。2018 年公司決定對(duì)部分伴熱系統(tǒng)進(jìn)行改造,改造后的伴熱系統(tǒng)達(dá)到穩(wěn)定運(yùn)行狀態(tài),消除了持續(xù)存在的“跑冒滴漏”現(xiàn)象,主要改造內(nèi)容介紹如下。

2.1 更換疏水站(蒸汽分配站)安裝形式

原疏水站(蒸汽分配站)采用垂直安裝形式,所有伴熱管及疏水器均為集中包覆,如疏水站(蒸汽分配站)及管線集中分布處出現(xiàn)泄漏后,難以在第一時(shí)間判斷漏點(diǎn)具體位置,只能通過全站退出的方式逐一排查,這樣往往會(huì)導(dǎo)致次生問題的出現(xiàn),如消漏時(shí)間過長(zhǎng)、隔絕恢復(fù)時(shí)閥門誤操作造成管線凍堵;且疏水管線與疏水器處于同一水平管線上,導(dǎo)淋為橫向抽頭式布置,這樣運(yùn)行過程中管線內(nèi)各種雜質(zhì)便會(huì)集中堆積至疏水器處,容易造成疏水器堵塞。改造后,疏水站采用水平安裝形式(見圖3),且疏水器前導(dǎo)淋布置成直管式,疏水器位于水平側(cè),這樣就大大降低了疏水器堵塞的幾率。

圖3 改造后的疏水站安裝示意圖

此外,改造前垂直安裝的疏水站在伴熱管線超過12 根后,整站高度已超2 m,頂部伴熱閥門操作困難;改造后的疏水站統(tǒng)一采用水平安裝,即疏水器水平排布,且分支管線獨(dú)立保溫,疏水器全部采用法蘭連接且取消外部保溫,便于檢查維護(hù)。

2.2 增大伴熱管線管徑

該公司伴熱系統(tǒng)采用0.4 MPa、200 ℃低壓蒸汽作為伴熱氣源,原設(shè)計(jì)工藝管線伴管均采用DN15 碳鋼伴熱管線,根據(jù)《石油化工管道伴管和夾套管設(shè)計(jì)規(guī)范》[1]及各公司伴熱系統(tǒng)實(shí)際情況,伴熱管線長(zhǎng)度限制為45 m 以內(nèi),這樣就導(dǎo)致了疏水站和蒸汽分配站數(shù)量增加。改造前全廠蒸汽分配站+疏水站總數(shù)量為326 個(gè),僅疏水站就達(dá)163 個(gè),運(yùn)檢修都十分困難;改造后伴熱管線管徑統(tǒng)一采用DN20 碳鋼管線,伴熱管線長(zhǎng)度可增加至55 m~70 m,縮減了疏水站和蒸汽分配站數(shù)量,減小了運(yùn)行和維護(hù)的難度。

2.3 更換疏水器形式

原伴熱系統(tǒng)采用倒吊桶式疏水器,此類疏水器內(nèi)部結(jié)構(gòu)相對(duì)復(fù)雜,機(jī)械故障率高,蒸汽損失量大,長(zhǎng)期運(yùn)行后,隨著機(jī)械結(jié)構(gòu)勞損,疏水能力逐漸下降,甚至出現(xiàn)內(nèi)部結(jié)構(gòu)損壞,失去疏水能力。經(jīng)過對(duì)部分問題疏水器拆檢,發(fā)現(xiàn)內(nèi)部機(jī)械結(jié)構(gòu)大多已損壞,長(zhǎng)期蒸汽沖擊使疏水器出水側(cè)頂蓋被穿透,出現(xiàn)泄漏。原設(shè)計(jì)疏水站疏水器全部被保溫材料包裹,不便于檢查確認(rèn),出現(xiàn)問題后大量蒸汽進(jìn)入凝液回收管線,使凝液回收管線背壓升高,帶汽嚴(yán)重。此次改造在改變疏水站安裝形式的同時(shí),將疏水器更換為雙金屬式疏水器,該疏水器對(duì)于此系統(tǒng)(經(jīng)過多年的運(yùn)行后管道雜質(zhì)已基本沖洗干凈)的適用性優(yōu)于倒吊桶式疏水器,且在長(zhǎng)期運(yùn)行后仍能保持較好的疏水性能。生產(chǎn)實(shí)踐表明,改造后的凝液回收管線含氣量明顯降低。

2.4 伴熱管線分布優(yōu)化及伴熱圖梳理

此次改造優(yōu)化了伴熱管線排布,按照不同被伴熱管線固定伴熱管順序,同時(shí)遵循同類介質(zhì)集中排布的原則進(jìn)行,對(duì)于未投用或長(zhǎng)期退出管線集中布置于同一疏水站(蒸汽分配站),便于投退操作。同時(shí)重新梳理伴熱系統(tǒng)圖,保證其100%準(zhǔn)確率,各疏水站(蒸汽分配站)安裝特制標(biāo)識(shí)牌,便于運(yùn)行人員能第一時(shí)間發(fā)現(xiàn)問題,并有效處理。

3 結(jié) 語

煤化工行業(yè)以其原料含量復(fù)雜特點(diǎn)決定了凝液回收系統(tǒng)問題的特殊性。基于對(duì)凝液回收系統(tǒng)常見問題的分析,某公司針對(duì)伴熱系統(tǒng)泄漏問題不斷、伴熱系統(tǒng)圖紙準(zhǔn)確性低的實(shí)際情況,采取針對(duì)性的改造措施,有效解決了伴熱和凝液回收系統(tǒng)持續(xù)存在的“跑冒滴漏”現(xiàn)象,實(shí)現(xiàn)了裝置的長(zhǎng)周期穩(wěn)定運(yùn)行。

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