張成吉,王國平,崔富忠
(伊犁新天煤化工有限責(zé)任公司,新疆 伊寧 835000)
伊犁新天煤化工有限責(zé)任公司(簡稱新天煤化工)煤制天然氣項(xiàng)目采用固定床碎煤加壓氣化技術(shù),設(shè)計(jì)年產(chǎn)天然氣20 億m3,副產(chǎn)品包括硫銨、重芳烴、粗酚、輕烴、氨水等。固定床碎煤加壓氣化技術(shù)在氣化過程中會(huì)產(chǎn)生大量含石油烴、焦油類、脂肪酸、煤塵、酸性氣體、NH3及酚等污染物的廢水,這些廢水經(jīng)過除塵和除油后,送至酚氨回收裝置脫除CO2、H2S 等酸性氣體及NH3、酚類等物質(zhì),然后送至下游污水處理裝置進(jìn)一步處理后回用[1-4]。以1 套處理能力為300 m3/h 的酚氨回收裝置為例,正常運(yùn)行時(shí)需消耗各等級蒸汽約100 t/h,消耗堿液約0.5 t/h,受萃取設(shè)備選型及萃取能力的影響,萃取溶劑消耗一般在0.04 t/h~0.07 t/h,還需消耗水、電、汽、氣等,運(yùn)行成本較高。因此,降低酚氨回收裝置運(yùn)行成本和提高其處理能力,是氣化廢水低成本處理過程中的重要一環(huán)?,F(xiàn)對新天煤化工酚氨回收裝置運(yùn)行過程中存在的問題進(jìn)行分析,并提出了相應(yīng)優(yōu)化措施,改造后的運(yùn)行效果良好,現(xiàn)介紹如下。
為有效脫除廢水中溶解的酸性氣和氨,并使氨凈化裝置運(yùn)行順暢,脫酸脫氨操作壓力為0.5 MPa,需使用大量1.5 MPa 蒸汽加熱以保證足夠溫差,因而酚氨回收裝置能耗在全廠能耗中所占比例達(dá)25%,對全廠能量有效平衡造成不利影響。
煤氣化廢水中溶解了H2S、CO2、短鏈脂肪酸等酸性組分,使得氨的離解平衡向離子態(tài)方向偏離,即生成了更多的“固定銨”,需加注堿液(質(zhì)量分?jǐn)?shù)32%的NaOH)將固定銨轉(zhuǎn)化為游離氨。但加堿后的水體堿度增加,pH 值達(dá)8.5 左右,使得酚類在廢水中更多以苯氧基形式存在,因而在水中溶解度增加,造成萃取單元萃取脫酚的效率降低。同時(shí),污水脫鹽裝置負(fù)荷增大,回水品質(zhì)降低,影響后系統(tǒng)運(yùn)行。
萃取塔是整個(gè)酚氨回收裝置的核心單元,其性能差異關(guān)系著裝置處理能力和酚及同系物的萃取效率。試運(yùn)行期間安裝的萃取填料,水力分布性能差,導(dǎo)致萃取劑二異丙基醚在水體中的分散度低。在運(yùn)行中出現(xiàn)單系列處理負(fù)荷僅達(dá)到260 t/h,遠(yuǎn)低于設(shè)計(jì)值300 t/h;且系統(tǒng)萃取相比(投加的二異丙基醚與萃取水量的體積比)達(dá)到0.35,遠(yuǎn)大于設(shè)計(jì)要求的0.14,導(dǎo)致酚回收系統(tǒng)處理量超過設(shè)備能力且能耗增加。
根據(jù)酚氨回收裝置試運(yùn)行過程中暴露出的問題,由新天煤化工、青島科技大學(xué)、清華大學(xué)、賽鼎工程有限公司聯(lián)合成立攻關(guān)小組,組織開展調(diào)查研究,在原工藝設(shè)計(jì)基礎(chǔ)上,對脫酸脫氨工藝及設(shè)備進(jìn)行優(yōu)化,消除系統(tǒng)瓶頸問題。
通過核算[5]優(yōu)化工藝在蒸汽用量、壓力等級分布等方面的使用要求,對能量系統(tǒng)進(jìn)行集成與優(yōu)化:一是對脫酸脫氨裝置的用能需求進(jìn)行優(yōu)化調(diào)整,利用全廠副產(chǎn)低壓蒸汽或乏汽代替中壓蒸汽;二是對全廠蒸汽等級進(jìn)行動(dòng)態(tài)優(yōu)化匹配。
在負(fù)荷為200 m3/h 時(shí),通過對脫酸脫氨塔參數(shù)的調(diào)整,找到最佳操作參數(shù)。優(yōu)化前,全廠副產(chǎn)0.5 MPa低壓蒸汽來源充足,且受季節(jié)影響消耗波動(dòng)大,冬季采暖期熱負(fù)荷需求大,非采暖期低壓蒸汽過剩量大,采取放空處理,能源浪費(fèi)嚴(yán)重。因此優(yōu)化使用0.5 MPa蒸汽代替原1.5 MPa 蒸汽對脫酸脫氨塔進(jìn)行加熱試驗(yàn),得到的運(yùn)行參數(shù)及指標(biāo)見表1。
表1 脫酸脫氨塔運(yùn)行參數(shù)及指標(biāo)
由表1 可知,使用0.5 MPa 蒸汽代替1.5 MPa 蒸汽作為熱源對脫酸脫氨塔進(jìn)行加熱,能夠滿足指標(biāo)要求,蒸汽能級調(diào)整效果良好,達(dá)到優(yōu)化利用的目的,并且可有效利用0.5 MPa 蒸汽約70 t/h,節(jié)能效益非常顯著。
脫氨塔在脫氨過程中,通過加堿來脫除固定銨,而加入的堿中,氫氧根與固定銨反應(yīng)生成氨氣和水,鈉離子則與苯酚反應(yīng)生成酚鈉鹽(這里以苯酚為代表,還可能存在多元酚與鈉離子反應(yīng)的情況),即加堿后脫氨塔內(nèi)存在兩個(gè)主反應(yīng),分別見式(1)、式(2):苯酚微溶于水,但反應(yīng)生成的苯酚鈉則在水中有較大的溶解度,而在溶劑中的溶解度則相應(yīng)降低,因此萃取效率大幅降低。
為了消除上述影響,在運(yùn)行負(fù)荷為250 m3/h、原料水指標(biāo)保持穩(wěn)定的前提下,通過調(diào)整加堿量(質(zhì)量濃度為32%的NaOH 溶液),控制出水氨氮及總酚的含量,加堿量對稀酚水氨氮及總酚含量的影響見表2。
表2 加堿量對稀酚水氨氮及總酚含量的影響
由表2 可知,在加堿量較高的情況下,脫氨水pH值也比較高,在pH 值達(dá)到8.5 的時(shí)候,會(huì)明顯影響萃取效果,造成稀酚水出水總酚超標(biāo)(酚質(zhì)量濃度應(yīng)≤620 mg/L),隨著加堿量的降低,脫氨水pH 值降低、萃取相比及稀酚水總酚含量也會(huì)下降,這是因?yàn)閜H 值降低后,酚鈉鹽的產(chǎn)生量減少,酚類物質(zhì)在水中的溶解度降低,因此有利于萃取的進(jìn)行。停止添加堿液后,萃取相比大幅降低,有利于稀酚水出水總酚含量達(dá)標(biāo);停止添加堿液后,水體pH 值在4~5,萃取劑的萃取效率可達(dá)最大化,水體中酚鈉鹽含量大幅降低,有利于降低污水處理的難度;同時(shí),可利用生化細(xì)菌的硝化能力,在污水生化處理過程中降解氨氮。因煤氣水中含有的酚類物質(zhì)呈酸性,經(jīng)運(yùn)行試驗(yàn),不加堿的情況下,游離氨脫除后,脫氨水pH 值會(huì)降至5 左右,為保護(hù)設(shè)備不受腐蝕,目前脫氨加堿量為設(shè)計(jì)值的1/3~1/2,控制脫氨水pH 值為5~7,控制稀酚水氨氮質(zhì)量濃度為150 mg/L 左右,防止脫氨水pH 值過低腐蝕設(shè)備。
新天煤化工酚回收裝置萃取塔原設(shè)計(jì)使用共4段TJG-30 型格柵板填料+TJH-30 波紋板填料,萃取劑與水分散性能差,理論級數(shù)僅達(dá)到2,遠(yuǎn)低于設(shè)計(jì)理論級數(shù)大于5 的要求,萃取效果不理想,運(yùn)行過程中存在稀酚水出水指標(biāo)頻繁超標(biāo)、溶劑消耗大、萃取負(fù)荷達(dá)不到生產(chǎn)要求等問題。
為此,在萃取塔規(guī)格不變的條件下,更換為共6段FG-Ⅰ+FG-Ⅱ+FG-Ⅲ型格柵填料,并使用新配套的酚水及溶劑進(jìn)料分布器。經(jīng)運(yùn)行對比,發(fā)現(xiàn)更換填料后萃取效率明顯提高,萃取塔理論級數(shù)達(dá)到5,解決了原萃取塔填料萃取效率低的問題,萃取塔填料更換前后萃取效果對比見表3。
表3 萃取塔填料更換前后萃取效果對比
由表3 可知,萃取塔經(jīng)填料改造后,稀酚水總酚及COD 含量較改造前大幅降低,萃取效率明顯提高,二異丙基醚消耗量顯著降低。
經(jīng)運(yùn)行試驗(yàn),萃取塔填料改造后,系統(tǒng)處理廢水負(fù)荷可提高至360 m3/h(原設(shè)計(jì)負(fù)荷為300 m3/h),解決了原萃取塔萃取效率低,制約系統(tǒng)高負(fù)荷運(yùn)行的瓶頸問題。萃取劑消耗同比降低37%,并且在控制稀酚水總酚含量不超標(biāo)的前提下,萃取相比最低可降至1∶7.0,降低了溶劑回收系統(tǒng)運(yùn)行負(fù)荷及溶劑回收成本,經(jīng)濟(jì)效益顯著。
酚氨回收裝置優(yōu)化前后工藝技術(shù)指標(biāo)對比見表4。
表4 酚氨回收裝置優(yōu)化改造前后工藝技術(shù)指標(biāo)對比
由表4 可知,優(yōu)化后較優(yōu)化前,蒸汽消耗占全廠能耗比例降低了5 個(gè)百分點(diǎn),裝置處理能力提升了38%,萃取劑消耗降低37%,稀酚水中總酚含量降低20.7%,萃取效率提高了4 個(gè)百分點(diǎn),酚類產(chǎn)品中粗酚同系物含量提高23.1%,粗酚產(chǎn)量提高了7.8%。優(yōu)化后的酚氨回收裝置實(shí)現(xiàn)了規(guī)模放大、能效提升、物料消耗降低和產(chǎn)品提質(zhì)增效的目的。
3.2.1 酚氨回收裝置處理規(guī)模從單系列處理260 m3/h放大到360 m3/h,三個(gè)系列共增加300 m3/h 的處理量,解決了原裝置處理量不足的瓶頸問題,滿足了目前新天煤化工滿負(fù)荷運(yùn)行日產(chǎn)600 萬m3天然氣的要求,經(jīng)過核算,相當(dāng)于減少了一套酚氨回收裝置的建設(shè)。
3.2.2 通過對裝置能級進(jìn)行優(yōu)化,并實(shí)現(xiàn)動(dòng)態(tài)調(diào)整,每年可替代使用超過100 萬t 的低壓蒸汽,相當(dāng)于節(jié)約10 萬t 標(biāo)煤,節(jié)能效益達(dá)到2 000 萬元以上。
3.2.3 通過對核心設(shè)備萃取塔進(jìn)行升級改造,使得萃取塔理論塔級數(shù)由2 級提高到5 級,萃取效率大幅提升,萃取劑消耗降低37%,節(jié)約萃取劑超過1 000 t/a,節(jié)省費(fèi)用1 500 萬元/a 以上。同時(shí)使副產(chǎn)品粗酚增產(chǎn)2 000 t/a 以上,可增加600 萬元/a 的銷售收入。
酚氨回收裝置作為固定床碎煤加壓氣化廢水處理過程中的關(guān)鍵裝置,其運(yùn)行效果直接關(guān)系著整個(gè)生產(chǎn)系統(tǒng)能否平穩(wěn)高效運(yùn)行。新天煤化工通過對設(shè)計(jì)參數(shù)的不斷優(yōu)化和技術(shù)改進(jìn),實(shí)現(xiàn)了裝置處理規(guī)模放大、能效提升、物料消耗降低和產(chǎn)品提質(zhì)增效的目標(biāo);解決了固定床氣化煤制天然氣廢水污染物成分復(fù)雜、處理困難的問題,為實(shí)現(xiàn)大型煤化工污水“零排放”及煤炭清潔化利用拓展了新途徑。