嚴 忠,文建勛,王 委
(中國石化華東石油工程有限公司江蘇鉆井公司,江蘇揚州,225261)
巖屑回注技術(shù)應(yīng)用地下灌注方法處理鉆井廢棄物,起源于上世紀80 年代,最早是在美國阿拉斯加的普拉德霍灣油田首次應(yīng)用并取得成功[1],英國石油公司首次進行了套管環(huán)空回注試驗并取得技術(shù)突破。經(jīng)過近40年的發(fā)展和完善,已成為一項國際公認安全環(huán)保的鉆井廢棄物處理技術(shù),與其它鉆井廢棄物處理技術(shù)相比,最顯著的優(yōu)點是實現(xiàn)鉆井廢棄物的零排放,符合日趨嚴格的環(huán)境保護要求,并且在許多情況下處理成本相對較低,在世界范圍內(nèi)的油氣田,尤其是在環(huán)境保護區(qū)和淺海作業(yè)區(qū)得到廣泛的應(yīng)用。
巖屑回注技術(shù)是將巖屑從固控設(shè)備傳輸?shù)教幚碓O(shè)備內(nèi),通過研磨、剪切和篩選,使巖屑的粒度滿足回注要求,通過高壓回注泵將巖屑顆粒注入到地層內(nèi),通常巖屑回注速度可達25 t/h[2]。我國2002年在蓬萊19-3 油田首次應(yīng)用巖屑回注技術(shù)并取得成功[3],國內(nèi)第一套自主研發(fā)的巖屑回注成套設(shè)備于2008年誕生,隨后又研制了環(huán)空回注裝置和微米級巖屑回注研磨造漿設(shè)備,并在海上油田得到了成功應(yīng)用[4-6]。
厄瓜多爾ITT 區(qū)塊位于厄瓜多爾東部邊境著名的亞蘇尼國家森林公園,該區(qū)域被譽為地球之肺,已探明石油地質(zhì)儲量約8.5×108t,可采石油儲量達到22×108t,油藏埋藏深度1 500~1 600 m 之間。2018 年1 月該油田的第一口井TMBD-00XD 井(巖屑回注井)開鉆,截至同年9 月已完井并投產(chǎn)24 口井,其中水平井11口,日產(chǎn)原油6 000 t,其中TMBA-017H 井日產(chǎn)達806 t,打破了厄瓜多爾單井日產(chǎn)量記錄,預(yù)計2020年原油產(chǎn)量將達到日產(chǎn)2.7×104t[7]。該區(qū)塊石油開發(fā)的環(huán)保要求非常高,要求實現(xiàn)鉆井廢料的零排放,交通運輸只能通過納波河航運。巖屑往外運輸需要大量的自卸車與甲板船,單趟往返最快也需3 天,成本高昂,且有巖屑外泄、污染河流等諸多環(huán)保風險。因此PAM 石油公司要求采用巖屑回注的方式來處理鉆井產(chǎn)生的巖屑和泥漿污水。本項目通過回注層位優(yōu)選、漿液參數(shù)及注入工藝優(yōu)化等研究,形成了適合厄瓜多爾ITT 區(qū)塊的巖屑回注工藝。在ITT 區(qū)塊TPTB-20 井應(yīng)用,共回注巖屑18.9×104m3,其中巖屑漿13.11×104m3,占設(shè)計最大容量的69.37%,有效保證了41 口井正常生產(chǎn),取得了較好的經(jīng)濟效益和社會效益。
ITT 區(qū)塊開發(fā)的是TIPUTINI 的#43 塊,目前五個平臺均已完成施工,TPTB-20 井是位于B 平臺的一口無產(chǎn)廢棄井(見表1),改作回注井。該井在TOPE NAPO BASAL 層位1 690.42~1 699.57 m 之間9.15 m長井段射孔,孔密16孔/m,孔深1.18 m。
表1 TPTB-020井井身結(jié)構(gòu)及射孔參數(shù)表
目前國內(nèi)外針對巖屑回注目的層篩選的問題僅有定性的分析,缺乏統(tǒng)一的篩選標準和方法,定性分析標準主要有以下幾點:
(1)保證巖屑回注作業(yè)的安全性,避開產(chǎn)層和易泄漏的地層;
(2)優(yōu)選砂巖層、厚層和水平延伸較好的地層;
(3)巖屑回注目的層要有比較好的蓋層,最好的蓋層為高應(yīng)力、低滲透率的泥頁巖層。阻止裂縫在垂直方向上的擴展;
(4)巖屑回注目的層要有比較小的破裂壓力,減小回注壓力,節(jié)約回注成本。
TPTB-020 井回注層位優(yōu)選,主要通過測井曲線解釋結(jié)果,根據(jù)地層巖性的傾向,從1 589.5~1 711.1 m 劃分了16 個區(qū)域。通過泊松比、楊氏模量、最小水平應(yīng)力、孔隙度及滲透性等性能分析地層力學(xué)參數(shù)[8-9](見表2)。
表2 TPTB-020井測井解釋成果及回注層位優(yōu)選
續(xù)表2 TPTB-020井測井解釋成果及回注層位優(yōu)選
根據(jù)孔隙度高、滲透性好、漏失系數(shù)高的優(yōu)選原則,同時結(jié)合回注層厚度,優(yōu)選出1 605.4~1 650.5 m及1 660.2~1 697.7 m 兩個層位,最終選擇1 660.2~1 697.7 m 井段做為回注層,1 605.4~1 650.5 m 井段作為應(yīng)急回注層。通過進一步模擬分析,估算了該回注井可回注容量大約為19.13×104m3。
巖屑回注系統(tǒng)的主要功能是收集鉆井巖屑、廢棄鉆井液、污水等廢棄物,經(jīng)過一系列的設(shè)備單元,進行分類、研磨降解、混合等處理,調(diào)整成狀態(tài)穩(wěn)定的可回注的漿液,再通過高壓回注泵注入到相應(yīng)的地層。設(shè)備主要由傳輸、研磨分選、漿化存儲、高壓回注、遠程參數(shù)監(jiān)控等系統(tǒng)組成。具體配套設(shè)備見表3。
表3 回注系統(tǒng)設(shè)備
根據(jù)TIPUTINI 區(qū)塊地層取樣的研究結(jié)果,再結(jié)合回注井的井身結(jié)構(gòu),對回注漿參數(shù)提出了要求:
(1)回注漿巖屑粒徑:≤300 μm
(2)回注漿密度:≤1.4 g/cm3
(3)固相含量:≤20%
(4)初終切力10 s/10 min/30 min:≥9/12.5/13.5 Pa
(5)泥漿馬氏黏度:60~90 s
巖屑為灰褐色油斑砂巖,淺灰色灰質(zhì)砂巖,淺灰色油跡細砂,深灰色泥巖,紫色泥巖。
鉆井巖屑多數(shù)粒徑為500~1 200 μm,經(jīng)過研磨機研磨后粒徑分散在50~850 μm 之間。粒徑不合格的巖屑將經(jīng)過振動篩篩選后再次經(jīng)過研磨機進行研磨。
實驗采用巖屑研磨后過60目標準實驗篩過篩,將通過60目的巖屑裝入廣口玻璃瓶,沒有通過過篩的巖屑重新研磨再過篩,經(jīng)過多次研磨、過篩分選,完成巖屑處理實驗。
采集3 份平行樣品,并采用激光粒度分析儀進行粒徑測試,獲取實驗數(shù)據(jù)。
根據(jù)3 個平行樣品的測試數(shù)據(jù),對所測試的巖屑樣品粒徑主要參數(shù)進行了統(tǒng)計,從測試的數(shù)據(jù)看,3 個樣品的粒徑測試的實驗結(jié)果重復(fù)性好,粒徑分布基本一致。粒徑小于300 μm 的巖屑顆粒占99.22%~99.52%,符合巖屑粒徑控制要求。
巖屑回注地層首選的是孔隙喉道好、地層容量大的砂巖地層。若巖屑的運移得不到保證,會導(dǎo)致巖屑在近井孔隙地帶沉降堆積造成孔隙堵塞,回注通道截面積減少,回注壓力升高,進而導(dǎo)致回注井總?cè)萘夸J減,提前終止回注井壽命。因此,巖屑在孔隙喉道中的運移至關(guān)重要,這對巖屑漿的懸浮穩(wěn)定性和流變參數(shù)提出了嚴格的要求。
分別選擇三種不同漿化劑,配合增黏劑通過調(diào)整加量,在漏斗黏度經(jīng)過測試符合要求的前提下,檢測漿體在常溫和加熱條件下的流變性能,優(yōu)選出了不同巖屑含量下的巖屑漿化配方。鑒于本區(qū)塊回注井深度在1 600~1 700 m 之間,實驗?zāi)M回注層溫度,加熱溫度設(shè)定為65℃。分別對黃原膠、復(fù)合金屬離子聚合物和瓜膠為主的三種漿體配方進行對比優(yōu)選,最終選出瓜膠與黃原膠復(fù)配的方案。
從降低巖屑回注成本角度出發(fā),選擇價格低于黃原膠的瓜膠作為主要漿化劑,配合少量黃原膠,分別調(diào)配出了20%、25%巖屑體積分數(shù)的漿體配方。
1#:1 500 mL 清水+0.4%瓜膠+0.1%XC+20%巖屑+0.1%NaOH;
2#:1 500 mL 清水+0.4%瓜膠+0.1%XC+25%巖屑+0.1%NaOH。
實驗顯示:1#、2#漿體在常溫、以及靜置120 h后,黏度在60~63 s,均符合回注要求,流變性能比較穩(wěn)定,初切、終切參數(shù)表明漿體的懸浮巖屑能力較強,而加熱后漿體黏度明顯降低,漿體變稀,結(jié)構(gòu)減弱,但仍保持較好的懸浮性。
瓜膠與黃原膠均為無毒無害的化學(xué)品,可作為食品添加劑使用。在井溫作用下可降解,不污染地層,且利于下一批次的回注。
最終采用0.4%瓜膠+0.1%黃原膠復(fù)配的方式作為增稠懸浮劑,能滿足20%巖屑體積分數(shù)條件下漿體穩(wěn)定性的需要。
巖屑在地層中的運移會有一定量沉降堆積,或封堵裂縫孔隙,或減少回注通道截面積,造成回注壓力不穩(wěn)定,壓力異常偏高,回注結(jié)束長期高壓,地層消化速度緩慢等不良反應(yīng)。
檸檬酸是一種有機強酸,用檸檬酸配制的酸液pH 值很快到達2~3,對巖屑具有良好的酸蝕作用,對設(shè)備腐蝕性較低,用來配制水溶液置入地層中,酸蝕堵塞的巖屑,確保井筒射孔段和回注層裂縫孔隙的通透性。
提黏劑在泥漿中兼有穩(wěn)泡劑的作用,當泥漿結(jié)構(gòu)強、黏度較高時,氣泡會比較穩(wěn)定,對成品漿的存放和高壓回注都是不利因素。根據(jù)實際情況有選擇性的加入適量的消泡劑EMULPOX,確保巖屑漿性能穩(wěn)定。
適當加入0.05%~0.1%的殺菌劑STRYN-TN,防止泥漿在長時間地面存放和在地層中發(fā)酵,影響漿體穩(wěn)定性。
將經(jīng)過研磨機研磨前后的巖屑漿進行對比分析(見表4),結(jié)果顯示研磨對堵漏材料木屑沒有太大影響,有8%粗粒徑巖屑磨成了中粒徑巖屑,有8%的中粒徑巖屑磨成了細粒徑巖屑。而從砂樣對比中,大部分粗顆粒巖屑的粒徑明顯減小。
實際生產(chǎn)中,最大負荷生產(chǎn)時期,日均接收量610 m3,日均回注量625 m3,巖屑處理效率與回注速率未出現(xiàn)脫節(jié)延產(chǎn)現(xiàn)象,8%的細粒徑巖屑產(chǎn)生效率已經(jīng)滿足了現(xiàn)場需求。
針對黏度和切力要求,現(xiàn)場選擇了瓜膠與黃原膠復(fù)配作為提黏藥劑,提黏效果明顯(見圖1)。
表4 巖屑漿經(jīng)研磨前后固體成分體積分數(shù) %
圖1 瓜膠與黃原膠復(fù)配后流變曲線
施 工 時pH 值4~10,0.3%~0.5% 瓜 膠+0.1%~0.2%黃原膠,可使巖屑漿黏度達到良好的懸浮效果,配合剪切泵使用,不易結(jié)出聚合物大團,黏度保持在60 s 以上,固相體積分數(shù)保持在12%~20%,減少化學(xué)藥劑的浪費,保證巖屑注入效率。
首先注污水打開地層,沖洗地層裂縫;后打稠塞分割污水與巖屑漿,避免巖屑漿與水混合后黏度降低引起巖屑快速沉積;巖屑漿回注,過程保持排量穩(wěn)定,注完繼續(xù)注10 m3稠漿,清掃管線和地層中的滯留巖屑漿;適時注入檸檬酸液,酸化巖屑;最后注入清水,替空管線和井筒中的泥漿,并將酸液推進地層(見表5)。
正?;刈⒅羞x擇13.25 L/s 排量,回注漿在114 mm 回注管中雷諾數(shù)大于2 300(雷諾數(shù)大于4 000為紊流,雷諾數(shù)小于2 300 為層流),保證回注中存在部分紊流帶,有利于巖屑的運移。
一次回注過程里包括四種回注流體,按順序回注保證回注順利,回注井清潔。
表5 回注次序
(1)經(jīng)過研磨后,粒徑小于300 μm 的巖屑顆粒占99%以上,滿足現(xiàn)場實際回注要求,巖屑處理量可達到20~25 t/h,日最大回注量778 m3。
(2)采用“瓜膠+黃原膠”復(fù)配作為增黏懸浮劑,滿足了漿體的穩(wěn)定性要求,注入地層后化學(xué)原料可快速降解,保證回注作業(yè)的連續(xù)性,也具有較好的經(jīng)濟性。
(3)TPTB-20 井共注入41 口井巖屑,巖屑漿平均密度1.22 g/cm3,最大密度1.4 g/cm3,平均黏度61 s,平均固相體積分數(shù)13.33%;巖屑漿及污水共計已回注18.9×104m3,其中巖屑漿13.11×104m3,占設(shè)計最大容量的69.37%,回注壓力穩(wěn)定,無異常上升現(xiàn)象,滿足了ITT區(qū)塊生產(chǎn)需要。
(4)鉆井產(chǎn)生的巖屑通過巖屑回注的方式重新送回地層中,在溫度壓力的作用下重新成為地層巖石,不再成為地表污染,環(huán)保效益顯著。