吳玉逢,顏斌,崔亞男
泰安航天特種車有限公司 山東泰安 271000
20CrMnTi鋼作為我公司常用的一種滲碳鋼,主要用于齒輪、十字軸、止推墊片等有耐磨要求的零件。因某型號特種汽車的起豎液壓缸座在加載試驗時焊縫多次發(fā)生開裂,為改善該零件的焊接性能,設計提出將材質由40Cr鋼更換為20CrMnTi鋼。鍛打毛坯,熱處理硬度301~340HBW,σb≥785MPa,σs≥675MPa。該材料不滲碳而直接淬火、回火后使用,在公司尚屬首例,沒有成熟工藝,需驗證其工藝可行性。起豎液壓缸座結構如圖1所示。
圖1 起豎液壓缸座三維示意
作為重型越野特種汽車發(fā)射系統(tǒng)的關鍵受力零件,力學性能保證尤為重要。由于該零件形狀較復雜,重量、尺寸較大,外形尺寸為440mm× 230mm×200mm,改為20CrMnTi鋼后熱處理工藝性不理想。該材料的淬透性中等,淬硬性不高,需采取措施提高其淬透尺寸、淬火硬度,最主要的手段就是提高冷卻速度。但鑒于其結構尺寸,若冷卻速度太快,則容易發(fā)生淬火開裂,因此需試驗摸索并確定合理的工藝方案,既能保證零件力學性能,又能避免發(fā)生開裂。
利用電火花光譜儀PMI-MASTER 檢測鍛坯原材料化學成分,見表1。
由表1可以看出,原材料化學成分符合G B/T 3077—2015《合金結構鋼》的要求,但C、Mn、Cr、Ti主要元素的含量均在下限。
由于該零件鍛坯重量近200kg,鍛坯及機械加工價格高、周期長,因此車輛交付周期緊張。為保證最終半成品件熱處理質量,先從小試樣開始試驗,分別在快速淬火油、PAG淬火液、鹽水中進行淬火,投制試樣如下。
1)尺寸25mm×25mm×200mm的鍛造試樣兩件,編號分別為:1-1、1-2。
表1 20CrMnTi鋼化學成分(質量分數) (%)
2)尺寸25mm×230mm×440mm的鍛造試樣兩件,編號分別為:2-1、2-2。
3)尺寸66mm×230mm×440mm的鍛造試樣兩件,編號分別為:3-1、3-2。
4)粗加工鍛坯兩件,外形尺寸為200m m× 230mm×440mm,編號分別為:4-1、4-2。
5)半成品零件兩件,外形尺寸為200m m× 230mm×440mm,編號分別為:5-1、5-2。
其中,粗加工鍛坯:加工出槽及零件的外形,單邊加工余量5~8mm。
半成品零件:在粗加工鍛坯的基礎上進行半精加工,單邊加工余量3mm,支耳孔、底孔、后壁孔均不加工。底部厚度最薄為25mm,后壁厚度為30mm,兩邊支耳壁厚為66mm,重量達80kg,如圖2所示。
針對上述試樣制定了工藝方案,見表2。
圖2 半成品試樣示意
表2 工藝試驗實施方案
工藝試驗所使用的熱處理設備有RX3-60-9普通箱式電阻爐、RJ2-90-6井式回火爐;硬度檢測設備為TH140里氏硬度計、HR-150A洛氏硬度計;無損檢測設備為SF750全數字超聲波探傷儀;室溫拉伸試驗設備為WAW-600C微機控制電液伺服萬能試驗機。
經檢測,1-1 號試樣淬火后的硬度為25~ 30HRC,由于淬火硬度太低,沒有必要再進行回火處理,方案一被排除。
將1-1號試樣重新正火,與1-2號試樣一同按方案二進行試驗。將試樣加工成φ15mm的標準試棒后進行拉伸試驗,力學性能見表3。
該試驗結果說明,小尺寸的20CrMnTi鋼鍛件用10%~12%PAG淬火液作為淬火冷卻介質,最終力學性能可以滿足技術要求,同時其各項指標均達到了GB/T 3077—2015的要求。
表3 方案二試樣力學性能
將尺寸較大些的2-1、2-2號試樣按方案三進行試驗,經檢測,試樣的硬度見表4。
表4 方案三試樣的淬火、回火硬度
從方案三試驗結果可以看出,試樣的淬火硬度較低,回火后硬度也不滿足技術要求,說明10%~12%PAG淬火液冷卻能力不足,方案二、方案三被排除。
按方案四進行試驗,經檢測,試樣的硬度及無損檢測結果見表5。
表5 方案四試樣的淬火、回火硬度及開裂情況
從表5可以看出,淬火硬度理想,回火硬度符合要求,超聲波檢測無裂紋。表明4.5%~5%NaCl水溶液滿足20CrMnTi鋼在該尺寸下的淬火冷卻能力,淬裂傾向小。
按方案五進行試驗,試樣在熱處理前經超聲波檢測,無裂紋。熱處理后,試樣的硬度及無損檢測結果見表6。
表6 方案五試樣的淬火、回火硬度及開裂情況
從表6可以看出,淬火硬度比較理想,回火硬度滿足要求,但其中一件在支耳內部經無損檢測發(fā)現(xiàn)裂紋。分析認為,出現(xiàn)裂紋的原因是壁厚較厚,表面冷卻速度快,內部冷卻速度慢,在熱應力的主導作用下導致內部出現(xiàn)開裂。
為避免出現(xiàn)開裂的可能,排除方案四、方案五。
按方案六進行試驗,試樣在熱處理前經超聲波檢測,無裂紋。
利用DK77電火花數控線切割機床在5-1、5-2號試樣支耳處各取一件試樣,并加工成φ15mm標準拉伸試棒進行拉伸試驗,力學性能見表7。
表7 試樣的力學性能
從方案六試驗結果可以看出,4%~5%PAG淬火液基本滿足該材料在所設定尺寸的淬火冷卻能力,淬火硬度稍低,但最終回火硬度、力學性能均能滿足技術要求,且不易出現(xiàn)淬裂。
綜上試驗結果,確定起豎液壓缸座的最終加工方案如下。
1)機械加工方案:鍛后半精加工,兩個支耳孔、底面孔、后壁孔不加工,各面的單邊余量為3mm,各棱邊倒鈍或倒圓,內檔各夾角圓弧過渡,圓角半徑≥5mm。
2)熱處理方案:鍛后進行正火處理,無損檢測后進行淬火,淬火溫度880℃,保溫2.5h,淬火冷卻介質為4%~5%PAG淬火液,冷至150~250℃時出水,回火溫度200℃,回火時間3h后空冷,再進行超聲波檢測。淬火、回火工藝曲線如圖3所示。
圖3 淬回火工藝曲線
綜上所述,20CrMnTi鋼起豎液壓缸座鍛坯推薦使用4%~5%PAG淬火液進行淬火,力學性能可滿足技術要求,且沒有淬火開裂的風險,同時該材料的使用保證了起豎液壓缸的焊接性能。后續(xù)批次的起豎液壓缸座在焊接過程和車輛交付使用中未出現(xiàn)任何質量問題。