李佳楠,蔣巍巍,魏世全,李 宇
(國電大渡河檢修安裝有限公司,四川 樂山 614900)
枕頭壩一級水電站位于四川省樂山市金口河區(qū),電站裝機(jī)4臺立軸半傘式軸流轉(zhuǎn)槳式水輪發(fā)電機(jī)組,型號為ZZ519.3-LH-875,單機(jī)容量180 MW,額定水頭30 m,額定轉(zhuǎn)速83.3 r/min,于2014年底投產(chǎn)發(fā)電[1]。2019年汛期,該站1號機(jī)組在滿負(fù)荷工況下均出現(xiàn)主軸密封漏水量大的問題,威脅機(jī)組安全穩(wěn)定運(yùn)行,檢修公司組織人員對此進(jìn)行深入分析,找出了問題所在,對浮動(dòng)環(huán)密封裝置進(jìn)行現(xiàn)場處理,解決了滿負(fù)荷工況下主軸密封漏水問題,提高了設(shè)備可靠性。
該機(jī)組主軸密封型式為浮動(dòng)環(huán)密封,由抗磨環(huán)、密封塊、浮動(dòng)環(huán)及彈簧組成,如圖1所示。此類密封裝置是利用密封介質(zhì)壓力,使浮動(dòng)環(huán)下方的密封塊貼緊抗磨環(huán),并在貼合面形成一種極薄的液膜,而達(dá)到密封效果。與傳統(tǒng)的橡膠活塞式端面密封相比,這種密封結(jié)構(gòu)具有運(yùn)行穩(wěn)定、受潤滑水壓力波動(dòng)影響較小、安裝調(diào)整方便、使用壽命長等優(yōu)點(diǎn),近年在大中型電站應(yīng)用較多[2-4]。
圖1 主軸密封結(jié)構(gòu)圖
2019年汛期,枕頭壩水電站1號機(jī)組在帶滿負(fù)荷運(yùn)行時(shí),頂蓋漏水量明顯增大,頂蓋排水泵啟運(yùn)時(shí)間較長,啟泵間隔時(shí)間明顯縮短。通過調(diào)研電廠運(yùn)行數(shù)據(jù),1號機(jī)組在170 MW負(fù)荷以下運(yùn)行時(shí),頂蓋排水泵啟動(dòng)間隔時(shí)間約為12 min一次,主軸密封水壓約為0.36 MPa,與其他機(jī)組水壓接近,且主軸密封漏水量正常。當(dāng)在170 MW負(fù)荷以上運(yùn)行時(shí),頂蓋排水泵啟動(dòng)間隔時(shí)間縮短為5 min一次,主軸密封水壓約為0.34 MPa,同時(shí)檢查主軸密封運(yùn)行情況,發(fā)現(xiàn)漏水量明顯增大,如表1所示。
表1 滿負(fù)荷及非滿負(fù)荷工況下主軸密封漏水情況表
枕頭壩電站主軸密封是利用“壓力水膜”封水,若主軸密封水壓過低,則不足以封住頂蓋漏水。檢修人員分析后提出的解決思路是通過對潤滑水孔進(jìn)行增壓改造,縮小其孔徑,增大出水壓力。經(jīng)過試運(yùn)行,滿負(fù)荷下主軸密封漏水量大的問題仍然未得到有效解決,如表2所示。
表2 不同水壓下主軸密封漏水情況表
結(jié)合表2可知,此時(shí)主軸密封漏水量已經(jīng)與潤滑水壓無直接聯(lián)系,極有可能是由于內(nèi)嵌于浮動(dòng)環(huán)下方的密封塊與抗磨環(huán)之間的貼合面距離過大。推斷密封塊與抗磨環(huán)貼合面距離過大的原因可能是浮動(dòng)環(huán)彈簧壓緊力不夠,通過給浮動(dòng)環(huán)彈簧加裝墊片,如圖2所示,增加其壓緊力,經(jīng)過試運(yùn)行發(fā)現(xiàn),問題仍然存在。
圖2 浮動(dòng)環(huán)彈簧加裝墊片圖
經(jīng)過上述兩種方案試驗(yàn)后,采用特性要因排除法,結(jié)合漏水現(xiàn)象和拆下的主軸密封檢查情況,基本可以判定在滿負(fù)荷時(shí),浮動(dòng)環(huán)軸向運(yùn)動(dòng)存在一定卡阻且無法自行調(diào)節(jié),導(dǎo)致浮動(dòng)環(huán)下方的密封塊和抗磨環(huán)之間的間隙過大,從而“封不住水”。
機(jī)組運(yùn)行時(shí),受到軸向水推力的作用,轉(zhuǎn)動(dòng)部件存在一定的軸向下沉,導(dǎo)致固定在主軸上的抗磨環(huán)隨轉(zhuǎn)動(dòng)部件一起下移,因此主軸密封的浮動(dòng)環(huán)要求能夠靈活地軸向移動(dòng),使密封塊與抗磨環(huán)之間的貼合面水膜趨于穩(wěn)定。
正常情況(非滿負(fù)荷),軸向水推力引起的下沉量較小,浮動(dòng)環(huán)能夠正常軸向移動(dòng),使得密封塊和抗磨環(huán)之間的間隙滿足設(shè)計(jì)要求,因此主軸密封漏水量趨于正常。
滿負(fù)荷下,機(jī)組導(dǎo)葉和槳葉通過協(xié)聯(lián)作用,輸出一個(gè)大的流量沖擊轉(zhuǎn)輪,而當(dāng)機(jī)組轉(zhuǎn)速一定時(shí),流量越大,軸向水推力也越大,轉(zhuǎn)動(dòng)部件及固定在主軸上的抗磨環(huán)的下移量也隨之增大。當(dāng)下移量超過浮動(dòng)環(huán)的固有移動(dòng)行程,使得浮動(dòng)環(huán)無法繼續(xù)伴隨抗磨環(huán)一起同步下移,密封塊與抗磨環(huán)之間的間隙就會(huì)突然變大,導(dǎo)致主軸密封漏水量在滿負(fù)荷工況下較大[5]。
枕頭壩電站主軸密封浮動(dòng)環(huán)上方設(shè)有顯示密封塊磨損量的導(dǎo)向板,如圖3所示。通過測量其刻度線,可判斷密封塊磨損量,從而在密封塊磨損失效之前及時(shí)更換。
圖3 導(dǎo)向板圖
檢修人員推斷是該導(dǎo)向板限制了滿負(fù)荷下浮動(dòng)環(huán)的軸向下移。為了印證推斷,檢修人員在主軸及浮動(dòng)環(huán)上分別獨(dú)立加裝了測量軸向位移的表計(jì),如圖4所示,通過試運(yùn)行,測量得出主軸的下沉量超出浮動(dòng)環(huán)的下移量接近5 mm。
圖4 裝設(shè)測量軸向位移的表計(jì)圖
導(dǎo)向板除了顯示密封塊磨損量,還有限制浮動(dòng)環(huán)徑向運(yùn)動(dòng)的作用,不能輕易拆除。因此,檢修人員經(jīng)過充分考慮,在滿足經(jīng)濟(jì)及安全的前提下,在導(dǎo)向板下方加裝了7 mm的墊片,增加了浮動(dòng)環(huán)下移的固有行程,預(yù)期到達(dá)在滿負(fù)荷下浮動(dòng)環(huán)不被導(dǎo)向板限制軸向位移,使得密封塊與抗磨環(huán)之間的間隙滿足設(shè)計(jì)要求。經(jīng)過試運(yùn)行,在滿負(fù)荷下,頂蓋排水泵啟動(dòng)間隔時(shí)間恢復(fù)到約為12 min一次,主軸密封水壓約為0.35 MPa,主軸密封漏水量正常。
本文探究了水輪機(jī)浮動(dòng)式主軸密封的設(shè)計(jì)和工作原理,對枕頭壩一級水電站滿負(fù)荷工況下主軸密封漏水問題進(jìn)行分析處理,通過檢修現(xiàn)場增加潤滑水壓并延長浮動(dòng)環(huán)動(dòng)作行程,有效解決了主軸密封漏水量大的問題,切實(shí)提升了設(shè)備可靠性。后續(xù)可結(jié)合機(jī)組潤滑水壓力、流量,水泵運(yùn)行特性曲線等數(shù)據(jù),進(jìn)一步量化主軸密封漏水量與潤滑水壓力及流量的關(guān)系,為今后設(shè)計(jì)制造及密封改型提供參考。