田志娟,王鵬舉
(中國(guó)石油化工股份有限公司洛陽(yáng)分公司熱電部,河南 洛陽(yáng) 471012)
某熱電部2臺(tái)煤粉爐配套建設(shè)有電除塵器,設(shè)備自1999年投入運(yùn)行。由于設(shè)備老化、新增脫硝工藝等多方面原因,電除塵器的運(yùn)行除塵效果不佳,出現(xiàn)二次電流低(長(zhǎng)期出現(xiàn)100mA以下情況)甚至頻繁跳閘等問題,除塵效率大幅下降,電除塵器出口煙塵濃度達(dá)到2190mg·m-3(設(shè)計(jì)出口煙塵濃度不高于150mg·m-3),嚴(yán)重影響了鍋爐系統(tǒng)的正常運(yùn)行和煙塵的達(dá)標(biāo)排放。為解決問題,本文分析了導(dǎo)致問題的主要原因,提出了相應(yīng)的整改措施,實(shí)施后達(dá)到了預(yù)定效果。
熱電部2臺(tái)煤粉爐額定負(fù)荷為220t·h-1,為四角切圓固態(tài)排渣煤粉鍋爐,前部為爐膛,四周布滿膜式水冷壁,爐膛出口處布置屏式過熱器,水平煙道內(nèi)裝設(shè)高低溫兩級(jí)過熱器,尾部豎井交錯(cuò)布置兩級(jí)省煤器和兩級(jí)空氣預(yù)熱器。
鍋爐設(shè)計(jì)煤種為無(wú)煙煤,設(shè)計(jì)燃煤揮發(fā)分8.67%,配套建設(shè)三電場(chǎng)電除塵器,設(shè)計(jì)除塵效率99.3%,采用龍凈環(huán)保單室BE型電除塵器。2011年改造為四電場(chǎng)(BE130-4),新增一個(gè)電場(chǎng)高頻電源,并對(duì)原有的3個(gè)電場(chǎng)進(jìn)行了極板和極線更新,改造后的除塵效率為99.72%。2014年建成投運(yùn)SNCR+SCR脫硝裝置,以液氨作為還原劑。
2015年開始,2臺(tái)煤粉爐電除塵器相繼出現(xiàn)二次電流低的問題,2016年以后問題更加嚴(yán)重,電除塵器頻繁跳閘停運(yùn),多次因電除塵器問題停運(yùn)鍋爐,對(duì)鍋爐系統(tǒng)的正常運(yùn)行造成很大的影響。2017年1月至3月2臺(tái)煤粉爐電除塵器二次電流情況見圖1、圖2。
圖1 1#爐電除塵器二次電流情況
圖2 2#爐電除塵器二次電流情況
2014年新增脫硝裝置后,運(yùn)行氨的逃逸偏高,逃逸的NH3與煙氣中的SO3反應(yīng)后,生成黏結(jié)性的硫酸氫銨[1],煙塵的黏性變大,導(dǎo)致電除塵器極板和極線裹灰,影響放電和收塵效果。檢修期間打開電除塵器,可以明顯看到陰極線端部有灰包?;覊m包住了陰極線的放電點(diǎn),使電子不能順利逸出,二次電流變小。此外,鍋爐運(yùn)行中為解決結(jié)焦問題,頻繁采用高壓水打焦,造成煙氣濕度增加,改變了煙塵的電阻率,影響了電除塵器性能。
一電場(chǎng)的運(yùn)行故障率高。一電場(chǎng)為主要作用電場(chǎng),若發(fā)生故障,會(huì)對(duì)后續(xù)的二、三、四電場(chǎng)產(chǎn)生極大影響。煙塵量大幅增加,輸灰不暢,倉(cāng)內(nèi)積灰,產(chǎn)生電暈閉塞,導(dǎo)致二次電流下降。電除塵器的運(yùn)行效果不好,飛灰收集的重力因素增加?;夜軆?nèi)主要為粗顆?;遥瑝嚎s風(fēng)管的輸灰效果變差,輸灰不暢,與電除塵器運(yùn)行相互影響,形成了惡性循環(huán)。
檢查發(fā)現(xiàn)電除塵器的進(jìn)口均布板老化,破損、開裂嚴(yán)重,導(dǎo)致氣流分布不均。氣流速度不同的區(qū)域,所捕集的粉塵不一樣。氣流速度低的地方收塵效率高,收集的煙塵量也多,氣流速度高的地方,收塵效率低,捕集的粉塵量少。局部氣流速度高的地方會(huì)出現(xiàn)沖刷現(xiàn)象,將已沉積在收塵極板上和灰斗內(nèi)的粉塵再次大量揚(yáng)起。除塵器進(jìn)口的含塵濃度不均勻,導(dǎo)致除塵器內(nèi)的某些部位會(huì)堆積過多的粉塵,二次電流降低,導(dǎo)致除塵效率降低。
電除塵器內(nèi)部的部分極板、極線變形,極板和極線間距發(fā)生了變化,降低了運(yùn)行二次電壓,造成二次電流低。個(gè)別極線有脫焊現(xiàn)象,極線與極板貼靠在一起,導(dǎo)致電場(chǎng)短路。部分陽(yáng)極板老化,平整光滑度大幅下降,不易清灰,影響了除塵效果。此外,煙道、人孔門的老化等導(dǎo)致電除塵器的漏風(fēng)量增加,降低了收塵效果。
鍋爐點(diǎn)爐操作時(shí),因未提前開啟電除塵器加熱系統(tǒng),脫硝裝置投運(yùn)過早等原因,大量氨逃逸后轉(zhuǎn)化為硫酸,在電除塵器內(nèi)凝結(jié),極板和極線裹灰,造成二次電流低。此外,灰斗料位高時(shí)未及時(shí)進(jìn)行處理,造成積灰,產(chǎn)生電暈閉塞。
實(shí)施脫硝系統(tǒng)優(yōu)化,聯(lián)合脫硝廠家,對(duì)脫硝系統(tǒng)進(jìn)行調(diào)試和優(yōu)化,采取從嚴(yán)控制氨氣質(zhì)量、開展氨逃逸控制勞動(dòng)競(jìng)賽、加強(qiáng)開工初期脫硝運(yùn)行控制等措施。優(yōu)化后,脫硝的運(yùn)行氨逃逸顯著降低,為電除塵器穩(wěn)定運(yùn)行創(chuàng)造了較好條件。
針對(duì)存在的問題,實(shí)施技改,增加了電除塵器灰斗流化風(fēng)和電加熱,強(qiáng)化飛灰擾動(dòng),防止飛灰堆積。改造后的效果顯著,大大改善了輸灰不暢的問題,促進(jìn)了電除塵器的良好運(yùn)行。
1)更換電除塵器的進(jìn)口氣流均布板,以保證氣流均布,提高整體的除塵效率。
2)檢修、校正了陰極線和陽(yáng)極板。檢查陰極線的松緊及變形情況,更換和修復(fù)損壞或變形嚴(yán)重的陰極線和陽(yáng)極板。對(duì)極板進(jìn)行冷態(tài)校正,對(duì)極線進(jìn)行熱態(tài)校正,確保極間距均勻、合理。校正后,實(shí)現(xiàn)極板、極線間距不小于180mm,極線最大晃動(dòng)幅度不大于40mm。根據(jù)極線的實(shí)際情況,將第二電場(chǎng)的陰極線更換為全新的CS20A針刺線,材質(zhì)為0Cr18Ni9不銹鋼,外形呈圓錐狀,屬點(diǎn)狀尖端放電,起暈電壓低,電暈強(qiáng)烈,且針刺按平行極板布置,有利于增強(qiáng)粉塵荷電,提高工作電流。
3)更新電除塵變壓器。更新了2臺(tái)爐的一電場(chǎng)變壓器高頻電源和2#爐四電場(chǎng)變壓器。更新后,2臺(tái)爐的一電場(chǎng)變壓器空載試運(yùn)能達(dá)到1000mA,二、三、四電場(chǎng)空載電流能達(dá)到800mA。
4)處理設(shè)備漏風(fēng)。更換了鍋爐空氣預(yù)熱器,對(duì)尾部煙道進(jìn)行保溫拆裝和查漏工作,更換人孔門5扇、更新瓦楞板350m2。整改后,系統(tǒng)的氧含量顯著下降,由10%~11%降至8%~8.5%。
加強(qiáng)開工過程管理,提前開啟電除塵器加熱系統(tǒng),煙氣溫度達(dá)標(biāo)后再投脫硝系統(tǒng)。持續(xù)進(jìn)行脫硝系統(tǒng)的運(yùn)行優(yōu)化,以減少氨逃逸濃度,降低硫酸氫銨的生成量。
實(shí)施各項(xiàng)措施后,熱電廠2臺(tái)煤粉爐電除塵器恢復(fù)了正常運(yùn)行,各電場(chǎng)的二次電流升至500mA以上,電除塵器的出口煙塵濃度降至100mg·m-3以下,實(shí)現(xiàn)了鍋爐系統(tǒng)的正常運(yùn)行和煙塵的達(dá)標(biāo)排放。