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高線精軋機LCI變頻傳動系統(tǒng)穩(wěn)定運行研究

2021-06-18 12:51:30李艷東李向前武志蘭徐田軍陳靜洋
電工材料 2021年3期
關(guān)鍵詞:精煉爐晶閘管調(diào)節(jié)器

李艷東,李向前,韓 鋒,劉 冬,何 威,蘇 鵬,武志蘭,徐田軍,陳靜洋

(河北鋼鐵股份有限公司承德分公司,河北承德 067002)

引言

當(dāng)前鋼鐵行業(yè)中軋機機組通常是幾個機架集中傳動,主傳動同步電機向?qū)捳{(diào)速、大容量、高速方向發(fā)展,LCI變頻調(diào)速裝置在軋機同步電動機調(diào)速中應(yīng)用比較廣泛。LCI傳動系統(tǒng)是Load Commutated inverter for the Drive System of Synchronous Motor的縮寫,稱為負(fù)載換向電流型逆變器,它是利用作為負(fù)載的同步電動機端電壓實現(xiàn)晶閘管換流的,不需要采取復(fù)雜的強制晶閘管關(guān)斷的措施,電路簡單,元器件少,環(huán)流可靠,且維護(hù)量低,其原理圖見圖1。

圖1 LCI負(fù)載換流同步電機電流源型變頻器原理圖

1 二高線LCI裝置

河北鋼鐵股份有限公司承德分公司二高線精軋機組同步電機采用LCI傳動,主電機為雙繞組同步電機,功率為5500 kW,電機型號為TDZGS5500-4,轉(zhuǎn)速 1000/1500 r/min,額定電壓2350/2400 V,額定電流2*746/2*733 A,頻率33.3/50 Hz,勵磁129/97 V,322/250 A。LCI裝置由三繞組整流變壓器供電,變壓器型號為ZSSS-10000/10,10 000 kVA,一次電壓10 kV,二次電壓3 kV,分為10.5/3;10/3;9.5/3三個檔位,一次側(cè)角接,二次側(cè)一個繞組角接,一個繞組星接。自2017年起,LCI裝置不定期出現(xiàn)過流故障而跳車,嚴(yán)重影響了二高線產(chǎn)線的正常生產(chǎn)。

1.1 過流故障的原因

對精軋機自動化控制系統(tǒng)進(jìn)行改造,用PDA系統(tǒng)記錄LCI裝置直流側(cè)電流、逆變側(cè)電流及LCI變壓器10 kV進(jìn)線電壓,真正捕捉到發(fā)生過流故障時系統(tǒng)的工作狀態(tài)。通過趨勢對比,發(fā)現(xiàn)進(jìn)線電壓和精軋機傳動電流波動有對應(yīng)關(guān)系,在10 kV進(jìn)線電壓降低時,電流對應(yīng)升高:10 kV電壓從103%波動下降到95%時,LCI直流側(cè)電流從90%波動上升到125%,精軋機轉(zhuǎn)速從1046 r/min降到1044 r/min;當(dāng)10 kV電壓從103%波動下降到92%時,LCI直流側(cè)電流從90%波動上升到150%,精軋機電流保護(hù)跳閘(電流過載保護(hù)設(shè)定值為150%)。

1.2 過電流原因分析

1.2.1 工藝方面

通過以往精軋機電流趨勢,軋制φ8和φ12時,φ8比φ12電流高10%左右,精軋機速度設(shè)置相同。以往的故障記錄顯示,在軋制兩種規(guī)格時,均發(fā)生過過流跳車現(xiàn)象,排除因軋制規(guī)格不同而跳車。

1.2.2 機械方面

LCI裝置報過流故障,復(fù)位后就可正常轉(zhuǎn)車。查找電機繞組溫度趨勢、振動趨勢均正常,排除機械原因?qū)е鹿收咸嚒?/p>

1.2.3 電氣方面

(1)若電機編碼器檢測信號不準(zhǔn),對LCI雙閉環(huán)調(diào)整產(chǎn)生干擾,將可能造成過流。為排除這個原因,將測速編碼器傳輸信號全程屏蔽,有效避免干擾,用示波器采集速度波形,信號正常。

(2)用接地電阻測試儀測試精軋機傳動柜接地電阻,確認(rèn)接地情況。經(jīng)測試,接地電阻0.69 Ω,符合精密接地電阻要求。

(3)用直流電橋測量電機的絕緣阻值,阻值符合要求,且主電機采用防軸流電流設(shè)計、全阻尼繞組設(shè)計,能有效改善換流特性,縮短變流器的負(fù)載換流時間。排除電機本身原因。

(4)晶閘管主要參數(shù)為斷態(tài)重復(fù)峰值電壓VDRM8 kV、反向重復(fù)峰值電壓VRRM8 kV、正向平均壓降VF2.5 V、通態(tài)平均電流IT3000 A,二高線精軋機同步電機電壓等級為3 kV,額定電流746 A,晶閘管選型完全滿足要求;跳車電流保護(hù)值設(shè)定為150%,符合要求。

(5)從EVC包去勵磁機的三相電源電纜接線正確,LCI的勵磁調(diào)節(jié)器根據(jù)不同的負(fù)載和速度調(diào)節(jié)磁通。

(6)外網(wǎng)電壓的波動:

①精軋機LCI裝置控制采用雙閉環(huán)調(diào)速控制,轉(zhuǎn)速調(diào)節(jié)器ASR和電流調(diào)節(jié)器ACR為雙閉環(huán)嵌套式串級結(jié)構(gòu),電流閉環(huán)嵌套在轉(zhuǎn)速閉環(huán)之內(nèi),轉(zhuǎn)速調(diào)節(jié)器ASR和電流調(diào)節(jié)器ACR串級連接,轉(zhuǎn)速調(diào)節(jié)器的輸出作為電流調(diào)節(jié)器的輸入,當(dāng)電網(wǎng)電壓降低時,電網(wǎng)電壓的擾動作用在電流環(huán)內(nèi),經(jīng)過電流調(diào)節(jié)器力圖維持輸出轉(zhuǎn)速恒定,輸出電流將增大。

②從PDA的記錄趨勢來分析,當(dāng)二高線LCI變壓器的一次側(cè)10 kV進(jìn)線電壓波動下降的幅度低于10%時,電流調(diào)節(jié)器對于進(jìn)線電壓的波動通過電流反饋可以得到比較及時的調(diào)節(jié),負(fù)載電流增幅在10%左右,此時晶閘管可正常逆變;但當(dāng)進(jìn)線電壓波動下降的幅度高于10%時,負(fù)載電流大幅增高,晶閘管短路電流超過額定值150%,引起裝置保護(hù)跳車。

③LCI調(diào)速系統(tǒng)采用同步電機過激磁時定子電流超前電壓的特性,使變流器的晶閘管靠同步電機反電動勢自然換流。在負(fù)載換流同步電機中,只要轉(zhuǎn)子有激磁電流并在空間旋轉(zhuǎn),就會在電樞繞組中感應(yīng)出反電動勢。由同步電機LCI換相理論可知,晶閘管承受反向電壓時間的電角度為γc=γe-μ=γ0-δμ,其中,γc為換流剩余角,γ0為空載換流超前角(恒定值),γe為電機負(fù)載時的換流超前角,δ為同步電機的功角,μ為換流重疊角(隨負(fù)載電流增大而增大)。為保證換相可靠,換流剩余角γc至少應(yīng)保持在10°~15°,若小于這個范圍,將換流失敗,造成晶閘管短路[1]。

④查找LCI上級供配電系統(tǒng),LCI所在的上級35 kV母線上帶有22 000 kW的精煉爐一臺,經(jīng)查找核對精煉爐空載合閘時刻、LCI裝置過流跳車時刻的PDA歷史趨勢記錄,在精煉爐變壓器空載合閘時將35 kV母線電壓拉低,最大降幅達(dá)12%左右。按照崗位作業(yè)標(biāo)準(zhǔn),崗位人員在進(jìn)行滑電極操作時,必須將變壓器斷電,在生產(chǎn)前再將變壓器送電,變壓器從停止?fàn)顟B(tài)過渡到運行狀態(tài)。變壓器空載接入電網(wǎng)的合閘過程實際主要表現(xiàn)為主磁通的暫態(tài)變化,而暫態(tài)磁通的大小主要取決于合閘相角,在最嚴(yán)重的情況下,鐵芯主磁通將達(dá)到穩(wěn)態(tài)最大值的2倍,在考慮鐵芯原有剩磁的情況下,暫態(tài)過程中鐵芯主磁通的最大值更大,在最不利的空載合閘情況下,主磁通增大一倍之多,勵磁電流數(shù)值很大,可超過穩(wěn)態(tài)勵磁電流的幾十甚至百倍,可達(dá)額定電流的6~8倍[2],由此會引起母線電壓的降落。此理論分析驗證了精煉爐變壓器空載合閘造成母線電壓降低的現(xiàn)象。精煉爐35 kV母線雖裝有SVC系統(tǒng),但SVC裝置完成一次補償需要500 ms時間,無法對精煉爐變壓器空載合閘引起的壓降進(jìn)行快速補償。

3 結(jié)論

通過上述原因分析,結(jié)合LCI裝置控制原理、精軋機雙閉環(huán)調(diào)速控制原理,在LCI裝置進(jìn)線電壓降低幅度過高時,雙閉環(huán)調(diào)速控制系統(tǒng)將力圖保持轉(zhuǎn)速無凈差,確保秒流量相等,勢必會使電流增大,換流剩余角隨之減小。在負(fù)載電流增幅超過一定幅度時,將導(dǎo)致LCI換流剩余角降至10°以下,進(jìn)而引起晶閘管逆變失敗,晶閘管短路過流。對LCI所在上級35 kV母線的負(fù)荷進(jìn)行調(diào)整,將精煉爐變壓器移出LCI所在35 kV母線,避免精煉爐變壓器空載合閘對于35 kV母線電壓的影響,LCI因電壓降過流故障得以徹底解決。

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