于 航,李建軍,顏正英,葉貴清,王育捷
(1.揚州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院智能制造學(xué)院,江蘇揚州,225127;2.揚州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)學(xué)院,江蘇揚州,225127)
食用菌產(chǎn)業(yè)是21 世紀的“朝陽產(chǎn)業(yè)”。但在東北等地區(qū),由于技術(shù)落后,由一家一戶家庭作坊式發(fā)展起來的小型食用菌生產(chǎn)企業(yè)在設(shè)施栽培過程中存在車間環(huán)境控制精度差、調(diào)控效率低導(dǎo)致生產(chǎn)效率低下等問題[1]。在食用菌栽培環(huán)境調(diào)控方面,廣大食用菌行業(yè)科技工作者開展了大量研究,寧夏大學(xué)易文斌[2]針對杏鮑菇生長環(huán)境的濕度因素,提出了基于PID算法的環(huán)境調(diào)控策略,利用Simulink 模擬和搭建PLC 電氣系統(tǒng)驗證方案可行性,利用PID 算法對環(huán)境進行調(diào)控,能夠很好地將環(huán)境濕度控制在設(shè)定范圍。山東建筑大學(xué)詹鵬飛等[3]提出了一種基于動態(tài)預(yù)測功能的食用菌生長環(huán)境模糊控制方法。通過多組對照試驗表明,含動態(tài)預(yù)測環(huán)節(jié)的模糊控制器在多種試驗條件下,對比無動態(tài)預(yù)測環(huán)節(jié)的模糊控制器,超調(diào)量降低6.5%,控制系統(tǒng)動態(tài)性能表現(xiàn)良好。上述研究和技術(shù)大多應(yīng)用于大型規(guī)?;秤镁a(chǎn)企業(yè),調(diào)控效果雖好,但成本較高。文章針對小型食用菌生產(chǎn)企業(yè),提出了基于實時調(diào)控設(shè)想,設(shè)計實時調(diào)控方法,以PLC 作為控制核心,搭建食用菌車間生長環(huán)境控制系統(tǒng),實現(xiàn)溫度、濕度高效精準調(diào)控。
環(huán)境數(shù)據(jù)的精準采集是獲得良好調(diào)控效果的前提,當前小型食用菌企業(yè)所使用的溫濕度傳感器在數(shù)量和布局方面存在偏差,多數(shù)使用單個傳感器采集環(huán)境數(shù)據(jù),誤差較大。此外,傳感器安裝位置也是采集有效環(huán)境數(shù)據(jù)的關(guān)鍵,因為食用菌子實體周圍的溫度和濕度才能真正影響到其生長,當前的控制系統(tǒng)的傳感器安裝位置大多在距離子實體較遠的墻角處,所采集的環(huán)境參數(shù)不在有效范圍內(nèi),其感知環(huán)境的能力較弱[4],為解決溫控系統(tǒng)自身慣性大的問題,本設(shè)計在食用菌菌包5 cm 處安裝多個傳感器,多點采集食用菌生長有效范圍內(nèi)的環(huán)境數(shù)據(jù),以提高數(shù)據(jù)采集的精確度和有效性,數(shù)據(jù)采集流程如圖1 所示。
圖1 數(shù)據(jù)采集流程圖
(1)定義數(shù)據(jù)寄存器:PLC 內(nèi)部數(shù)據(jù)寄存器用于存儲中間數(shù)據(jù),需要變更的數(shù)據(jù)等。將傳感器數(shù)據(jù)寄存器與PLC 數(shù)據(jù)寄存器關(guān)聯(lián),存儲傳感器采集到的環(huán)境數(shù)據(jù)。
(2)數(shù)據(jù)求和:將4 個傳感器的數(shù)據(jù)求和,根據(jù)PLC 求和運算原理,首先求取1 號和2 號傳感器數(shù)據(jù)之和;再加上3 號傳感器數(shù)據(jù);最后加上4 號傳感器數(shù)據(jù),即得到4 個傳感器數(shù)據(jù)總和。
(3)取均值:運用PLC 內(nèi)部DIV 指令,求取4 個傳感器(DIV D272 K4 D16)的數(shù)據(jù)的平均值,儲存在D16 中作為最終值。
食用菌栽培環(huán)境調(diào)控過程中存在調(diào)控時滯問題。傳感器需要反應(yīng)時間,如當傳感器采集到的當前溫度低于設(shè)定值時,PLC 發(fā)出環(huán)境調(diào)控指令,空調(diào)設(shè)備開始工作,當傳感器感知到當前溫度滿足設(shè)定值,PLC 發(fā)出空調(diào)停止指令,但由于傳感器反應(yīng)時滯,此時溫度還會繼續(xù)升高,出現(xiàn)“過度調(diào)控”現(xiàn)象。對此,利用實時調(diào)控的方式啟停調(diào)控設(shè)備,且開啟時間和停止時間可根據(jù)不同目標范圍進行設(shè)定,直到控制系統(tǒng)達到穩(wěn)態(tài),環(huán)境參數(shù)處于最佳范圍。此方法中實時調(diào)控的時間較短,原則上在5 s 以內(nèi),短時調(diào)控以解決調(diào)控系統(tǒng)慣性大的問題。如當前環(huán)境溫度低于設(shè)定值時,PLC 發(fā)出環(huán)境調(diào)控指令,開啟空調(diào)2~4 s 后關(guān)閉,10 s 后再次檢測當前環(huán)境溫度是否達到設(shè)定范圍,若未達到,則繼續(xù)開啟空調(diào),直到傳感器感知到當前溫度滿足設(shè)定值,空調(diào)停止[5]。另外,在解決溫濕度耦合問題時,本系統(tǒng)采用模糊控制的方法控制溫濕度,具有較好的魯棒性和自適應(yīng)性。調(diào)控過程如圖2 所示。
圖2 環(huán)境調(diào)控方法
栽培試驗在黑龍江省發(fā)酵工程技術(shù)研究中心進行,建設(shè)4 棟全封閉食用菌栽培車間,車間內(nèi)有菌包、菌包架等食用菌栽培設(shè)施,空調(diào)、軸流風機、噴淋加濕系統(tǒng)、補光燈等環(huán)境影響設(shè)備。利用自動化技術(shù),以PLC 為控制核心,搭建設(shè)施栽培控制系統(tǒng)[6-7]。4 棟連體栽培車間及其控制系統(tǒng)實物圖如圖3~4 所示。
圖3 四棟連體栽培車間
圖4 控制系統(tǒng)
傳感器選型
由于環(huán)境數(shù)據(jù)采集點較多,每個車間有4 個傳感器,且采集點距離菌包較近,需選用小型傳感器。車間內(nèi)需要采集的環(huán)境參數(shù)包括溫度、濕度、光照度,通過篩選對比,最終選用高品質(zhì)的建大仁科品牌RS-GZ-N01 型溫度、濕度、光照度一體傳感器,具有RS485 信號輸出格式,溫度量程-40~60℃,精度±0.3℃,濕度量程0~98%,精度±2%,光照度量程0~65535Lx,精度±7%。
PLC 選型
輸出點數(shù):每個車間配備1 個空調(diào)、1 個熱風機、1 個電磁水閥、4 個補光燈、1 個軸流風機(正反轉(zhuǎn)),共9 個輸出點,4 個車間共36 個輸出點。綜合經(jīng)濟性考慮,選擇臺達品牌DVP-16EC 基本型PLC,具備RS-232 與RS-485 兩種通訊端口,兼容MODBUS ASCII/RTU 通訊協(xié)議,PLC 主機輸出點數(shù)不夠,加裝16XP2、32XP2 和24XN2 三個擴展模塊。
環(huán)境調(diào)控設(shè)備選型
為保證調(diào)控效率和精確度,空調(diào)、風機、加濕系統(tǒng)[8]、補光系統(tǒng)等設(shè)備均選用工業(yè)級標準。
PLC 程序設(shè)計
按照控制工藝繪制控制流程圖,如圖5 所示,PLC首先讀取預(yù)設(shè)環(huán)境參數(shù)和當前環(huán)境參數(shù),對兩者進行比較后,發(fā)出相應(yīng)調(diào)溫、調(diào)濕、光照指令,動作執(zhí)行后,檢測環(huán)境是否達到預(yù)設(shè)值,如果達到,動作停止,否則繼續(xù)檢測并執(zhí)行相應(yīng)調(diào)控動作,直到達到預(yù)設(shè)值,觸摸屏作為人機交互設(shè)備可對控制系統(tǒng)參數(shù)和指令進行修改。
圖5 程序流程圖
根據(jù)控制流程,利用臺達PLC 編程軟件(Delta WPLSoft V2.4.6),編寫梯形圖程序,自動模式下控制系統(tǒng)正常工作,手動模式用于調(diào)試。
HMI 人機界面設(shè)計
觸摸屏選擇國產(chǎn)品牌昆侖通態(tài) TPC7062Ti 7英寸高亮度TFT 液晶顯示屏,利用MCGS 組態(tài)軟件,設(shè)計食用菌栽培車間組態(tài)畫面,將HMI 各變量與PLC 對應(yīng)變量綁定,圖形化顯示車間內(nèi)設(shè)備及環(huán)境狀態(tài)。組態(tài)畫面包括主界面、曲線顯示、參數(shù)設(shè)置等模塊。主界面實時顯示4 個栽培車間內(nèi)環(huán)境參數(shù)及設(shè)備運行情況,曲線顯示負責顯示歷史及當前環(huán)境變量變化曲線,參數(shù)設(shè)置用于設(shè)定環(huán)境參數(shù)范圍、實時調(diào)控時間等,如圖6~9。
圖6 主界面
圖7 設(shè)置界面
圖8 定時界面
圖9 配方界面
在同一車間進行兩次環(huán)境參數(shù)調(diào)控試驗,將溫度、濕度、光照度參數(shù)設(shè)定后,開啟自動運行模式,直到當前車間環(huán)境參數(shù)到達設(shè)置值,測試結(jié)束,記錄調(diào)控所用的時間及誤差。兩次試驗結(jié)果如表1。
表1 調(diào)控試驗結(jié)果
由調(diào)控試驗結(jié)果,第一次試驗為降溫升濕過程,用時23 min,溫度從29℃降至25℃,誤差1℃,濕度從70% 升至81%,誤差1%,光照度為開關(guān)量控制,未做試驗。第二次試驗為升溫降濕過程,調(diào)控用時11 min,溫度從25℃升至29℃,誤差1℃,濕度從86% 降至70%,誤差為零,光照度未做試驗。兩次調(diào)控誤差和用時均在允許范圍內(nèi)。
另外,第一次調(diào)控試驗用時較第二次長,這是由于第一次試驗在降溫升濕過程中,空調(diào)降溫同時會抽濕,與噴淋加濕產(chǎn)生沖突,用時較長。
基于實時調(diào)控的思想,設(shè)計實時調(diào)控方法,以最佳調(diào)控效率為目標,實時啟??照{(diào)、熱風機、軸流風機等環(huán)境調(diào)控設(shè)備,實現(xiàn)溫度、濕度高效精準調(diào)控。搭建栽培車間進行設(shè)施栽培試驗,利用智能檢測與控制技術(shù),將設(shè)計的控制方法融入控制流程,PLC 作為控制核心向調(diào)控設(shè)備發(fā)出啟停指令,經(jīng)試驗,兩次調(diào)控過程用時在11~23 min之間,調(diào)控誤差在允許范圍之內(nèi),車間環(huán)境溫濕度調(diào)控精度及效率滿足生產(chǎn)需求,以期為食用菌高效生產(chǎn)提供理論參考與技術(shù)支持。