李保華,龔思南
(江西銅業(yè)有限公司貴溪冶煉廠,江西貴溪 335424)
2019年6月貴溪冶煉廠熔煉車間閃速爐二工段有機(jī)胺脫硫正式取代活性焦脫硫投產(chǎn)成功。有機(jī)胺脫硫的目的主要是吸收環(huán)集煙氣中的二氧化硫,使排放煙氣中二氧化硫的含量達(dá)到國(guó)家標(biāo)準(zhǔn),這就使得工藝中煙氣的凈化和有機(jī)胺的品質(zhì)成為重中之重,為了凈化煙氣,工藝設(shè)置了煙氣噴淋及電除霧,而為了提高有機(jī)胺液的品質(zhì)也特意增加了陰離子脫鹽工序,這就極大的增加了整個(gè)工藝過(guò)程中廢水的產(chǎn)量,經(jīng)過(guò)一年多的運(yùn)行實(shí)踐,通過(guò)對(duì)整個(gè)脫硫系統(tǒng)的優(yōu)化和改造,大大降低了廢水排量,并保證了有機(jī)胺脫硫系統(tǒng)的平穩(wěn)有序的運(yùn)行。
熔煉二系統(tǒng)有機(jī)胺脫硫是熔煉車間的環(huán)集煙氣處理工序,主要處理熔煉車間二系統(tǒng)閃速爐環(huán)集煙氣、轉(zhuǎn)爐環(huán)集煙氣、陽(yáng)極爐煙氣和卡爾多爐煙氣。煙氣處理合計(jì)最大量為 700 000 m3/h,SO2濃度為600~7 500 mg/m3(平均 1 800 mg/m3),減排的 SO2作為制酸原料經(jīng)過(guò)布袋收塵器收塵,通過(guò)脫硫風(fēng)機(jī)進(jìn)入凈化組合塔內(nèi)進(jìn)行預(yù)處理(降溫、除塵、除酸霧),處理后的煙氣進(jìn)入脫硫塔底部與胺液逆流接觸,煙氣中SO2大部分被胺液吸收,經(jīng)過(guò)脫硫后煙氣中的SO2濃度降至200 mg/m3以下,達(dá)到排放標(biāo)準(zhǔn)后,從脫硫塔頂部煙囪排出。脫硫塔內(nèi)吸收SO2的胺液進(jìn)入再生塔利用再沸器蒸汽加熱至95~105℃重新解析后進(jìn)入貧液槽,而后經(jīng)貧液泵輸送至脫硫塔與煙氣逆流接觸,如此循環(huán),如圖1所示。
在有機(jī)胺脫硫工藝中,凈化組合塔的洗滌水經(jīng)過(guò)洗滌水泵輸送至塔頂,逆向與煙氣接觸洗滌,洗滌水在洗滌煙氣后含有一定的雜質(zhì),會(huì)被洗滌水過(guò)濾器過(guò)濾后重新洗滌煙氣,而洗滌水過(guò)濾器經(jīng)過(guò)反沖洗后產(chǎn)生的廢水排放進(jìn)廢水池。在洗滌水輸送管上外接一取樣管,定期化驗(yàn)了解洗滌水成分的變化。
在脫硫過(guò)程中,煙氣常常帶有少量三氧化硫、氯、氟等雜質(zhì)進(jìn)入胺液系統(tǒng),雜質(zhì)與脫硫液發(fā)生副反應(yīng)生成硫酸鹽等熱穩(wěn)定性鹽。隨著時(shí)間的累積,雜質(zhì)含量不斷增加,最終將導(dǎo)致胺液吸收效率差,尾排超標(biāo),影響系統(tǒng)正常使用,因此,系統(tǒng)在有機(jī)胺液輸送管上外接一管引出一部分有機(jī)胺液進(jìn)行脫除雜質(zhì)處理,這道工序就是陰離子脫鹽,專門脫出有機(jī)胺液中的SO2-4、Cl-等陰離子,防止生成各種熱穩(wěn)定性鹽。因?yàn)檎麄€(gè)工序需要大量的純水沖洗,專門建造一純水循環(huán)槽用以滿足脫鹽工序使用,而純水的來(lái)源是收集再沸器蒸汽的冷凝水進(jìn)行再利用,陰離子脫鹽工序產(chǎn)生的的廢水通過(guò)管道流至廢水池。
有機(jī)胺脫硫產(chǎn)生廢水的工序和設(shè)備包括:陰離子脫鹽工序、純水循環(huán)槽溢流、洗滌水排污、洗滌水取樣水,洗滌水泵冷卻水等。有機(jī)胺脫硫廢水產(chǎn)生走向如圖2所示。據(jù)統(tǒng)計(jì)每天大約產(chǎn)生廢水220 t左右。由于有機(jī)胺脫硫工藝產(chǎn)生大量的廢水,極大增加了廢水處理的壓力,同時(shí)也大大增加了廢水的處理成本。為此,車間專門成立技改小組對(duì)有機(jī)胺脫硫工藝所產(chǎn)生廢水的工序進(jìn)行優(yōu)化改造。
圖1 有機(jī)胺脫硫流程圖
圖2 有機(jī)胺脫硫廢水產(chǎn)生走向示意圖
1.陰離子脫鹽工序產(chǎn)生的廢水。陰離子脫鹽工序是貧液進(jìn)入陰離子脫鹽裝置以除去系統(tǒng)中的、Cl-等陰離子。采用強(qiáng)堿性陰離子交換樹脂脫除溶液中的陰離子,脫鹽周期為6 h。陰離子脫鹽的步驟分為:貧液脫鹽、脫鹽循環(huán)洗、脫鹽純水洗、稀堿洗、稀堿配置、純水洗和系統(tǒng)復(fù)位。而稀堿洗和純水洗會(huì)產(chǎn)生大量的廢水。
稀堿洗:用濃度2%~4%的NaOH置換陰離子交換器內(nèi)樹脂吸收的陰離子,形成的鈉鹽隨流出的液體輸送到廢水池。稀堿洗廢水成分見表1。
表1 稀堿洗廢水成分表
純水洗:用純水清洗陰離子交換器內(nèi)的樹脂,洗去樹脂中的NaOH溶液,減少陰離子交換器中NaOH的殘留,流出的液體輸送到廢水池進(jìn)行集中處理,如此正反洗各進(jìn)行三次[1]。純水洗廢水成分見表2。
表2 純水洗廢水成分表
根據(jù)二、三次純水洗化驗(yàn)成分可以看出,其廢水中只有極少量的離子和Na+離子,這部分廢水完全可以加以利用。
據(jù)統(tǒng)計(jì),陰離子脫鹽工序中稀堿洗和純水洗一、二、三次產(chǎn)生的廢水,每周期產(chǎn)出量約為30 t,見表3,每天脫鹽四個(gè)周期的廢水產(chǎn)出量就達(dá)120 t,增加了廢水處理壓力。
2.純水循環(huán)槽溢流產(chǎn)生的廢水。有機(jī)胺脫硫設(shè)置純水循環(huán)槽用于收集蒸汽冷凝水供脫鹽系統(tǒng)使用,純水循環(huán)槽與純水槽通過(guò)一根DN50管道連通,純水槽液位滿之后溢流至凈化組合塔,純水循環(huán)槽設(shè)置一放空管道防止真空,當(dāng)純水循環(huán)槽的純水進(jìn)入量超過(guò)8 t/h時(shí),純水無(wú)法經(jīng)連通管進(jìn)入純水槽,只能通過(guò)純水循環(huán)槽放空管排至地面,最終進(jìn)入廢水池。據(jù)統(tǒng)計(jì)每天純水循環(huán)槽溢流出的純水約有30 t左右,不僅造成純水浪費(fèi),還增加廢水處理量。
表3 脫鹽周期產(chǎn)生廢水情況
3.洗滌水取樣點(diǎn)長(zhǎng)流水一直流向廢水池,既增加了廢水量,提高了廢水處理成本,又增加了洗滌水補(bǔ)水量,造成水資源的浪費(fèi)。
1.脫鹽廢水中二、三次純水洗廢水為堿性廢水,由表2可以看出各種離子濃度極低,而凈化組合塔用水是洗滌脫硫煙氣所用,對(duì)洗滌水補(bǔ)水的要求不是很高,并且凈化組合塔頂有一套電除霧裝置,能夠除去煙氣和洗滌水中絕大部分雜質(zhì),因此脫鹽廢水完全滿足凈化組合塔洗滌水的要求,將其作為凈化組合塔補(bǔ)水是完全可行的,并不會(huì)對(duì)凈化組合塔洗滌水和煙氣造成二次污染。攻關(guān)小組經(jīng)過(guò)現(xiàn)場(chǎng)考察特增設(shè)了兩臺(tái)氣動(dòng)閥及相應(yīng)管道設(shè)施,并設(shè)定好程序,純水正反洗二、三次時(shí)脫鹽廢水去凈化組合塔閥門開啟,其余時(shí)間去廢水池閥門開啟,實(shí)現(xiàn)了廢水路線切換的自動(dòng)控制,如圖3所示。
圖3 純水正反洗改造對(duì)比圖
2.純水循環(huán)槽溢流水是再沸器蒸汽冷凝下來(lái)的純水,不含有任何雜質(zhì),溢流出的純水完全可以加以利用,作為凈化組合塔洗滌水并不會(huì)造成二次污染,因此攻關(guān)小組將純水循環(huán)槽液位下降至1 800 mm以下,利用現(xiàn)有的接口,在純水槽與純水循環(huán)槽之間增加一連通管道,如圖4所示,增加兩個(gè)槽之間的通水量,一起溢流為凈化組合塔補(bǔ)水。
圖4 純水循環(huán)槽改造示意圖
3.脫硫風(fēng)機(jī)入口增設(shè)粉塵濃度檢測(cè)裝置,防止閃速爐、轉(zhuǎn)爐、陽(yáng)極爐和卡爾多爐因布袋收塵器收塵效率變低或布袋破損,造成進(jìn)入凈化組合塔的煙氣含塵量過(guò)大。在廢水量增加的同時(shí)因煙塵的大量加入,使廢水的處理難度大大增加。同時(shí)把洗滌水取樣點(diǎn)的長(zhǎng)流水改成取樣前10 min打開,取樣結(jié)束后關(guān)閉,這樣既不影響洗滌水取樣化驗(yàn)結(jié)果,又大大減少了洗滌水進(jìn)入廢水池的排量。
由于有機(jī)胺脫硫?qū)儆谛屡d的環(huán)保脫硫工藝,目前國(guó)內(nèi)外尚沒有發(fā)現(xiàn)關(guān)于有機(jī)胺脫硫降低廢水產(chǎn)出和廢水復(fù)用的相關(guān)論文和文章,無(wú)法做出相應(yīng)的比較。而貴溪冶煉廠有機(jī)胺脫硫工序這次對(duì)廢水系統(tǒng)的優(yōu)化改造,效果明顯,廢水產(chǎn)出量從原來(lái)每天220 t降至76 t左右,見表4,極大地降低了廢水泵的運(yùn)行負(fù)荷,大大降低了廢水處理成本。而且經(jīng)過(guò)長(zhǎng)期生產(chǎn)和數(shù)據(jù)分析發(fā)現(xiàn)并未對(duì)有機(jī)胺液造成二次污染,也未對(duì)產(chǎn)出的二氧化硫的純度造成影響,因此確定了此次廢水系統(tǒng)優(yōu)化改造的可行性。
表4 改造前后廢水產(chǎn)生對(duì)比數(shù)據(jù)表 t
1.由表4可以看出脫硫廢水每天廢水排放量減少144 t左右,按每噸廢水處理費(fèi)用3.5元計(jì)算,凈化組合塔洗滌水補(bǔ)水每噸0.3元計(jì)算,有機(jī)胺脫硫廢水系統(tǒng)改造后每天降低成本約532元,一年為工廠節(jié)約了將近20萬(wàn)費(fèi)用。
2.純水循環(huán)槽從放空管道溢流排至地面進(jìn)入廢水池的情況不再發(fā)生,所有純水經(jīng)過(guò)新增連通管排至純水槽后溢流至凈化組合塔,杜絕了純水的浪費(fèi),同時(shí)更多純水進(jìn)入凈化組合塔,減少了凈化組合塔凈化水補(bǔ)充量。
對(duì)有機(jī)胺脫硫廢水系統(tǒng)的改造和優(yōu)化,大大減少了脫硫系統(tǒng)廢水的產(chǎn)生,緩解了冶煉廠處理廢水的壓力。而對(duì)脫鹽純水洗廢水和純水循環(huán)槽溢流水的利用,更是在提高經(jīng)濟(jì)效益的同時(shí),達(dá)到了節(jié)能減排的效果;粉塵濃度檢測(cè)裝置的增加,可以通過(guò)粉塵濃度數(shù)值的變化,能及時(shí)反應(yīng)布袋收塵效率,做出相應(yīng)的調(diào)整,減少煙塵進(jìn)入廢水系統(tǒng)的的含量,降低了廢水的處理難度。
保護(hù)環(huán)境,綠色生產(chǎn),已是當(dāng)今企業(yè)發(fā)展的主題。目前,貴溪冶煉廠熔煉車間二系統(tǒng)有機(jī)胺脫硫系統(tǒng)運(yùn)行平穩(wěn),脫硫產(chǎn)生的高濃度二氧化硫氣體輸送至硫酸車間制酸,環(huán)集煙氣尾排二氧化硫濃度控制在100 mg/m3以內(nèi),遠(yuǎn)低于2010年國(guó)家頒布的《GB 25467-2010銅、鎳、鈷工 業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》[2]二氧化硫排放濃度限值400 mg/m3的排放標(biāo)準(zhǔn),廢水的排放量大大降低,廢水的治理也達(dá)到國(guó)家標(biāo)準(zhǔn),使企業(yè)在獲得經(jīng)濟(jì)效益的同時(shí),更獲得了很好的環(huán)境效益。