馬 帥,盛國(guó)福,胡耀峰,馮 亮
(中廣核鈾業(yè)發(fā)展有限公司,廣東 陽(yáng)江 529941)
核燃料組件是核反應(yīng)堆運(yùn)行的核心組成部分,其質(zhì)量直接關(guān)系到核電廠的運(yùn)行安全和經(jīng)濟(jì)效益[1-2]。由于核燃料組件造價(jià)成本極高,當(dāng)出現(xiàn)新組件產(chǎn)品質(zhì)量不合格時(shí),通常首要的做法是在產(chǎn)品技術(shù)條件允許的情況下開(kāi)展組件返修[1]。
核燃料組件直線度、垂直度是衡量一組燃料組件產(chǎn)品質(zhì)量好壞的關(guān)鍵指標(biāo),對(duì)組件能否在反應(yīng)堆堆芯內(nèi)實(shí)現(xiàn)順利裝卸和定位、控制棒下插、象限功率彎曲等具有十分重要的影響[3]。常見(jiàn)的燃料組件外形返修方式包括組件下管座修磨、組件檢查儀施力矯正、組件拉棒機(jī)墊片矯正等3種方式[1,2,4],其中前兩種方式需借助專用設(shè)備或?qū)S霉δ埽?種方式方法簡(jiǎn)單、操作靈活、應(yīng)用性更高。
本文在一組直線度和垂直度均不合格的模擬燃料組件上開(kāi)展墊片返修試驗(yàn),驗(yàn)證此種方法在組件直線度、垂直度返修上的可靠性。
試驗(yàn)條件包含1組模擬燃料組件(12英尺17×17方形結(jié)構(gòu))、組件拉棒機(jī)、組件檢查儀、墊片。返修前模擬組件不合格尺寸如下,直線度測(cè)量值詳見(jiàn)表1,超差方位如圖1所示。
1)直線度超差,組件向Y+彎曲;
2)垂直度超差,Y方向:-3.15 mm(技術(shù)要求±3.00 mm以內(nèi)),組件向Y方向傾斜。
表1 返修前燃料組件直線度數(shù)據(jù)
圖1 組件外形檢測(cè)俯視圖Fig.1 The vertical view for FA dimension testing
2.1.1 返修方法
選取合適厚度的墊片放置于組件拉棒機(jī)格架固定夾持框處(直線度偏差較大的格架),組件彎曲一側(cè)朝下,夾緊鄰近格架的夾持框。
墊片厚度的選擇依據(jù)直線度測(cè)量值與許可偏差的比較,可適當(dāng)選取較厚的墊片,放置時(shí)長(zhǎng)4~12 h。
2.1.2 返修操作
本次返修試驗(yàn)共操作4次,墊片使用如表2所示。
1)在第3、4、5、6層格架夾持框的水平固定支撐面處,分別加1.5 mm的墊片,將組件彎曲側(cè)朝下;用3 N·m的力矩夾緊1、2、7、8層格架夾持框,靜置4 h;
2)在第一次直線度返修的基礎(chǔ)上,保持第3、6層格架夾持框墊片厚度不變,分別增加第4、5層格架夾持框墊片厚度至2 mm、1.7 mm,將組件彎曲側(cè)朝下;用3 N·m的力矩夾緊第1、2、7、8層格架夾持框,靜置6 h;
3)在第二次直線度返修的基礎(chǔ)上,保持第3、6層格架夾持框墊片厚度不變,分別增加第4、5格架夾持框墊片厚度至2.3 mm、1.8 mm,將組件彎曲側(cè)朝下;用3 N·m的力矩夾緊第1、2、7、8層格架夾持框,靜置6 h;
4)在第三次直線度返修的基礎(chǔ)上,分別增加第3、4、5、6格架夾持框墊片厚度至2.2 mm、2.5 mm、2.2 mm、2.1 mm,將組件彎曲側(cè)朝下;用3 N·m的力矩夾緊第1、2、7、8層格架夾持框,靜置6 h。
2.1.3 返修結(jié)果
每次返修結(jié)束后,對(duì)組件外形尺寸進(jìn)行組件檢查儀測(cè)量,4次返修后的直線度如表3所示。
表2 燃料組件直線度返修試驗(yàn)墊片使用
表3 燃料組件直線度返修試驗(yàn)測(cè)量值
返修后的組件直線度測(cè)量值變化,如圖2所示。
圖2 燃料組件返修后直線度測(cè)量值比較Fig.2 The straightness comparison after FA repairing
通過(guò)分析比較圖2組件返修后直線度測(cè)量值變化,可以發(fā)現(xiàn):
采用加墊片的方式,對(duì)組件直線度矯正效果較好,墊片應(yīng)布置在直線度偏差較大的格架位置,組件彎曲側(cè)朝下,夾緊鄰近位置的格架;
直線度矯正時(shí),墊片厚度的選取可依據(jù)直線度測(cè)量值與許可偏差的差值,可適當(dāng)選取較厚的墊片(<2.5 mm);放置較短時(shí)間(4 h左右),即可發(fā)生較為明顯的改善;
當(dāng)直線度矯正到許可偏差1/2以內(nèi)時(shí),繼續(xù)增加墊片厚度,直線度的矯正效果已不明顯。
2.1.4 結(jié)果分析
由于組件的格架和燃料棒都選用中子吸收少的鋯合金軟性金屬材料,同時(shí)組件長(zhǎng)度較長(zhǎng)、格架位置間隔較大,組件在整體上是較為柔性的,因而將組件彎曲一側(cè)水平放置后,組件在自身重力作用下會(huì)自動(dòng)矯直,矯正效果會(huì)非常明顯。
墊片布置在直線度偏差較大的格架位置,未放置墊片的格架位置與平臺(tái)留有間隙,組件在自身重力作用下,未放置墊片的格架間隙會(huì)逐漸找平,從而達(dá)到直線度矯正的目的;應(yīng)避免墊片厚度過(guò)大,否則會(huì)出現(xiàn)組件朝另一側(cè)反向彎曲的情況出現(xiàn)。
組件平放后,較短時(shí)間內(nèi)直線度就會(huì)發(fā)生變化,但回彈也會(huì)較為厲害,一般要大于4 h以上;放置時(shí)間越久,越不容易回彈,矯正效果越好,以6~12 h為宜。
2.2.1 返修方法
選取合適厚度的墊片放置于靠近組件上管座的兩層格架夾持框位置,組件傾斜側(cè)朝下,夾緊鄰近格架的夾持框;鑒于采用墊片矯正垂直度的效果不明顯,可適當(dāng)選取較厚的墊片(≥2.5 mm),放置時(shí)間4~12 h。
2.2.2 返修操作
撤掉組件直線度矯正時(shí)的第3、4、5、6層格架夾持框墊片,在第7、8層格架夾持框水平固定面處分別加2.5 mm、3.0 mm墊片,將組件傾斜側(cè)朝下;用3 N·m的力矩夾緊鄰近第5、6層格架夾持框,靜置6 h。墊片使用如表4所示。
表4 燃料組件垂直度返修試驗(yàn)墊片厚度
2.2.3 返修分析
返修結(jié)束后,對(duì)組件外形尺寸進(jìn)行組件檢查儀測(cè)量,返修后的數(shù)據(jù)如表5所示。
表5 燃料組件返修試驗(yàn)垂直度測(cè)量值
5次返修(4次直線度返修、1次垂直度返修)后的垂直度測(cè)量值變化,如圖3所示。
圖3 燃料組件返修后垂直度測(cè)量值比較Fig.3 The perpendicularity comparison after FA repairing
分析圖3組件返修后的垂直度變化,可知:
直線度矯正時(shí),會(huì)對(duì)組件垂直度產(chǎn)生微小變化,但整體影響不大。
垂直度矯正時(shí),墊片應(yīng)布置在上管座鄰近的格架位置,組件傾斜側(cè)朝下,夾緊鄰近位置的格架,鄰近格架受力作用下移,可實(shí)現(xiàn)垂直度矯正的目的。
2.2.4 結(jié)果分析
直線度矯正的作用主要是將組件各個(gè)格架盡可能維持在一條直線上,而組件直線度與垂直度關(guān)聯(lián)性弱。因此在矯正直線度時(shí),組件垂直度變化微小,或無(wú)變化。
組件垂直度不合格主要是組件朝某一側(cè)發(fā)生傾斜,將傾斜一側(cè)朝下,墊高上管座鄰近的格架,其余位置的格架在組件自身重力的作用下,下管座與上管座的中心線會(huì)逐漸朝下管座的垂直方向找正,從而達(dá)到垂直度矯正的目的。
同樣,組件垂直度矯正時(shí)間不宜過(guò)短,時(shí)間過(guò)短組件回彈則達(dá)不到矯正的目的;時(shí)間越久,越不容易回彈,矯正效果越好,一般以6~12 h為宜。
通過(guò)在一組12英尺、17×17方形模擬燃料組件上開(kāi)展墊片返修試驗(yàn),分析研究了不同墊片厚度下組件直線度、垂直度的變化趨勢(shì),結(jié)果表明:
1)采用加墊片的方式,對(duì)組件的直線度、垂直度進(jìn)行返修操作可行;且較短時(shí)間(4 h左右)內(nèi),即可發(fā)生明顯的改善;
2)開(kāi)展組件直線度、垂直度矯正時(shí),墊片布置位置有差別;直線度矯正時(shí),墊片應(yīng)布置在直線度偏差較大的格架位置,組件彎曲側(cè)朝下;垂直度矯正時(shí),墊片應(yīng)布置在上管座鄰近的格架位置,組件傾斜側(cè)朝下;
3)當(dāng)組件直線度矯正到許可偏差1/2以內(nèi)時(shí),繼續(xù)增加墊片厚度,直線度的矯正效果已不明顯;
4)組件直線度矯正時(shí),組件垂直度不會(huì)產(chǎn)生較大影響,垂直度變化較小。