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淺析某電廠供油泵軸承損壞原因及應(yīng)對措施

2021-07-07 07:35:06大唐清苑熱電有限公司杜文堯
電力設(shè)備管理 2021年6期
關(guān)鍵詞:母管油泥泵體

大唐清苑熱電有限公司 杜文堯

某電廠1、2號鍋爐型式為亞臨界、一次中間再熱、自然循環(huán)、單爐膛、平衡通風(fēng)、固態(tài)排渣、燃煤汽包爐,鍋爐配燃油循環(huán)系統(tǒng),介質(zhì)為0號輕柴油,用于鍋爐點(diǎn)火和穩(wěn)燃。油系統(tǒng)設(shè)置有2座露天布置的立式儲油罐,配有3臺(A、B、C)65AY50/10型多級臥式離心泵,通過兩爐爐前油壓調(diào)節(jié)閥控制爐前壓力3.2~3.8MPa,為鍋爐提供燃油,燃油24小時循環(huán)。

1 供油泵異常及維修過程

ABC3臺多級臥式供油泵設(shè)計(jì)參數(shù)如表1。

表1 供油泵及配套電機(jī)設(shè)計(jì)參數(shù)

2019年9月24日11時42分,1號鍋爐停爐后,爐前油循環(huán)變?yōu)?號爐單爐循環(huán),2號爐前調(diào)節(jié)閥開度從31%自動調(diào)節(jié)至51%,B供油泵運(yùn)行,供油母管壓力4.0MPa,供油母管流量23t/h。9月29日17時46分,2號爐爐前燃油調(diào)節(jié)閥開度從51%降至0,供油母管流量降低至15t/h,供油母管壓力降低至3.0MPa,而電機(jī)電流反而由110A逐漸升高至130A,并超額定電流運(yùn)行。由于B供油泵超電流運(yùn)行,影響電機(jī)運(yùn)行安全,決定對其拆泵檢查,供油泵倒換為備用油泵運(yùn)行。

圖1 B供油泵故障前運(yùn)行參數(shù)

10月19日,開始對B供油泵解體檢修,拆除兩側(cè)軸瓦,手動盤車阻力較大,檢查主軸多處磨損腐蝕約1.2~1.5mm,導(dǎo)葉密封環(huán)、級間軸套,葉輪密封環(huán)、殼體密封環(huán)不同程度磨損,磨損量在0.8~2.0mm,且泵葉輪上附著一層油泥,試驗(yàn)發(fā)現(xiàn)油泥在酒精中快速溶解,于是采用“酒精+蒸汽”對B供油泵各個部件清洗,清洗完畢后10月25日對該泵回裝,供油母管壓力3.15MPa,供油母管流量13t/h,試運(yùn)正常。在B供油泵檢修過程中A供油泵和C供油泵出現(xiàn)同樣問題。

圖2 B供油泵葉輪及內(nèi)部油泥

2 原因分析

2.1 直接原因

經(jīng)過對各供油泵解體檢修,均發(fā)現(xiàn)泵軸及葉輪處積有大量油泥,油泥粘似瀝青。油泥在泵體葉輪內(nèi)積聚,使泵阻力增大、出力下降,同時油泥在泵體內(nèi)對軸承和葉輪沖刷,使泵導(dǎo)葉密封環(huán)、級間軸套等部件之間間隙增大,部件磨損,供油泵負(fù)載增加,最終導(dǎo)致電機(jī)電流升高、油泵損壞。因此可以確定油泵內(nèi)積聚大量油泥是供油泵損壞的直接原因,但油泥產(chǎn)生的根本原因仍需進(jìn)一步分析。

2.2 油泥產(chǎn)生原因分析

油泵運(yùn)行參數(shù)分析:根據(jù)全年燃油系統(tǒng)運(yùn)行參數(shù)分析,燃油經(jīng)多級離心供油泵后,油溫上升約10℃。而在7月份油罐油溫最高上升至59.04℃,泵出口油溫上升68.1℃(表2)。柴油在儲存和使用過程中和空氣接觸而氧化是不可避免的,即氧化安定性[1]。當(dāng)氧化程度加深、出現(xiàn)不可逆的變化時,就會出現(xiàn)酸值增高、粘度增大、沉淀物增多、顏色變深,即產(chǎn)生油泥。試驗(yàn)表明,0號柴油在60℃時的氧化速率是43℃時的2~3倍,在95℃時的氧化速率是60℃時的3倍、是43℃時的7~28倍[2],柴油的氧化速率隨溫度的升高呈指數(shù)變化規(guī)律。

表2 2019年燃油系統(tǒng)運(yùn)行參數(shù)

油罐冷油器運(yùn)行情況:根據(jù)油泵運(yùn)行記錄發(fā)現(xiàn),2019年5月底2號油罐溫度較高,同比上升10℃,后確定為2號油罐冷油器冷卻效果下降,并于6月27日安排外出清理,于7月11日清理并回裝完成,在此期間油系統(tǒng)無冷卻器投入。

圖3 2019年燃油系統(tǒng)參數(shù)變化趨勢

油泵運(yùn)行方式的影響:在運(yùn)行油泵電流上升的過程中,為防止電流超限,對于多級離心泵只能通過調(diào)整出口門控制其出力,實(shí)際運(yùn)行中不得不將泵出口門關(guān)至剩1~2圈,而限制油泵出力后,燃油流量下降,多級離心泵產(chǎn)生的內(nèi)能使油溫上升更高。6月份泵出口油溫最高上升至73.38℃,1號油罐油溫最高65.4℃,2號油罐油溫最高58.3℃。由此可以判斷,由于油罐冷卻器退出運(yùn)行使油溫隨環(huán)境溫度不斷上升。油溫的上升加速柴油的氧化,使油泵出力下降、電機(jī)電流升高,為防止電機(jī)電流超限,運(yùn)行繼續(xù)關(guān)小泵出口門,泵出口及泵體油溫繼續(xù)上升,產(chǎn)生惡性循環(huán),最終導(dǎo)致供油泵軸承損壞。

3 應(yīng)對措施

對損壞的供油泵進(jìn)行外修后,通過采取以下措施,監(jiān)督和控制油溫在合理范圍內(nèi),確保了供油泵的安全運(yùn)行,未再出現(xiàn)該問題:

分別對1、2號油罐進(jìn)行徹底清洗,避免殘留油泥對油泵產(chǎn)生影響;明確1、2號油罐運(yùn)行方式,一運(yùn)一備運(yùn)行,燒舊存新,即在日常運(yùn)行中使用新油打循環(huán),而舊油在機(jī)組啟動前集中使用;明確油循環(huán)最小油量,避免過低的油量無法帶走泵體產(chǎn)生的熱量,使油泥在泵體處產(chǎn)生、積聚;制定定期檢修計(jì)劃,每年5月前完成油罐冷卻器的清洗,確保夏季冷卻器換熱良好;對于新采購柴油將氧化安定性指標(biāo)作為考核指標(biāo),如該指標(biāo)不合格不予接卸;加強(qiáng)燃油系統(tǒng)油溫監(jiān)督,如油罐溫度達(dá)45℃或泵出口溫度達(dá)55℃供油泵采取間斷運(yùn)行的方式,以避免油溫過高。

4 結(jié)語

經(jīng)分析確定供油泵軸承損壞的原因?yàn)椋凸蘩鋮s器退出運(yùn)行使油溫隨環(huán)境溫度不斷上升。油溫的上升加速柴油的氧化使油泵出力下降、電機(jī)電流升高,為防止電機(jī)電流超限,運(yùn)行繼續(xù)關(guān)小泵出口門,泵出口及泵體油溫繼續(xù)上升,產(chǎn)生惡性循環(huán),最終導(dǎo)致供油泵軸承損壞。根據(jù)油泵軸承損害原因,制定監(jiān)督和控制油溫的措施,確保了供油泵未再出現(xiàn)軸承損壞問題。

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